王毅 李江華(蘭州石化公司建設(shè)公司電儀安裝公司,甘肅 蘭州 730060)
近年來,逐漸形成企業(yè)精細化生產(chǎn)理念,部分石化企業(yè)采用DCS控制系統(tǒng)提高管理水平,其中儀表自控率是重要指標,大概98%自控回路是通過自動控制功能完成。然而,由于諸多因素影響,導致大量控制回路不能自動運行,對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生嚴重影響,因此,如何提高儀表裝置的平穩(wěn)率與自控率成為當下的研究課題。
控制儀表是現(xiàn)代化工企業(yè)生產(chǎn)過程中常見的設(shè)備儀器,它是由相對獨立的單元結(jié)構(gòu)組成,各組成部分之間采用的是統(tǒng)一化標準的電信號或氣壓信號進行聯(lián)絡。根據(jù)化工生產(chǎn)的不同要求,可把單元以任意數(shù)量組成各種簡單的或復雜的控制系統(tǒng),常用的有電動單元組合式和氣動單元組合式控制儀表。它可以將需要控制的被控變量的測量值與原有設(shè)定值進行比較,根據(jù)對比結(jié)果分析其存在的函數(shù)關(guān)系,再利用控制閥或其它設(shè)備進行生產(chǎn)過程控制。
在實際情況中,部分企業(yè)的儀表自控率始終處于較低水平,限制了儀表控制系統(tǒng)的功能,增加了工作人員的勞動強度,以及增加了人工操作失誤的風險,由于裝置的參數(shù)產(chǎn)生變化,因此,影響了企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與效率。從儀表角度分析,主要有以下因素:閥門定位器的穩(wěn)定性和精度較差,調(diào)節(jié)閥開度偏大或偏小,閥門的控制效果較差,閥自身的運行條件無法滿足閥前后差壓等。從工藝角度分析,主要有以下因素:儀表裝置經(jīng)常超負荷或低負荷運行,具有較大的負荷偏差,PID的參數(shù)不符合規(guī)范,控制回路之間相互干擾,組分變化與設(shè)計偏差較大,工藝裝置經(jīng)常出現(xiàn)變化波動等[1]。
目前,由于技術(shù)等多方面條件限制,大多數(shù)企業(yè)化工裝置儀表自控率較低,操作人員自身水平不足,無法發(fā)揮其自動化控制的優(yōu)勢,增加了操作失誤的風險,而裝置各參數(shù)的波動也影響了產(chǎn)品質(zhì)量和效益。根據(jù)對中石化部分企業(yè)儀表控制管理情況進行調(diào)研分析,以及對行業(yè)內(nèi)管理人員的咨詢請教,得出企業(yè)儀表自控率的安全標準應該在95%左右,但實際工作中各企業(yè)化工裝置儀表的實際自控率一般不會超過90%。
從裝置的使用情況分析,影響儀表自控率的原因主要有以下幾點:第一,控制方案不符合實際需求,無法明顯體現(xiàn)出控制效果,例如閃蒸塔液位沒有控制回路,不能進行自動控制,需要手動操作;第二,儀表時常出現(xiàn)失誤,減壓塔C004液位控制,波動變化較大,以及常壓爐氧表時常失靈,需要攻關(guān),而瓦斯進料壓力控制閥需要換閥;第三,儀表調(diào)節(jié)閥的穩(wěn)定性較差,其中出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏超標的情況。由于長期磨損,導致熱電運行部9臺調(diào)節(jié)閥的泄露量較大,部分焦化裝置使用年限較長,定位器的精準度逐漸降低,影響了設(shè)備的穩(wěn)定性與靈活性。定位器的遲緩影響了自動投用;第四,不管控制閥門的調(diào)節(jié)開度大于80%,還是小于10%,控制閥門的選型不符合實際需求,設(shè)備設(shè)計參數(shù)與實際運行的需要具有一定差異性,通過調(diào)查分析,3#催化裂化裝置有9臺調(diào)節(jié)閥,而2#常減壓裝置有28臺調(diào)節(jié)閥,運行開度不符合實際需求,需要進行改進;第五,PID參數(shù)在部分調(diào)節(jié)回路中設(shè)計不合理,由于參數(shù)設(shè)計難度較大,在自動控制時波動范圍較大,難以控制波動情況,因此,工作人員經(jīng)常采用手動方式,降低了自控率。當連續(xù)重整裝置時,其中預加氫加熱爐溫度TIC10201的參數(shù)設(shè)定不合理,對擾動的抵抗能力較差,無法使溫度達到設(shè)定的數(shù)值,長期以往就會出現(xiàn)較大的偏差;第六,控制回路之間經(jīng)常會出現(xiàn)互相干擾的現(xiàn)象,例如渣油加氫裝置、2#常減壓裝置、蠟油加氫裝置,需要采用手動控制,確保下游裝置的穩(wěn)定性;第七,由于工藝原因,部分較為復雜的回路或滯后回路,偶爾會出現(xiàn)全關(guān)的情況,工作人員通常選擇手動控制,減少對風險的擔憂;第八,通過檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),部分工作人員無法掌握工藝需求,對儀表設(shè)備缺乏主動權(quán),存在管理方面的問題,長期以來,缺乏提高自控率的方法,習慣于使用手動操作,企業(yè)缺乏有效的管理模式與流程,在職能管理與監(jiān)督上明顯體現(xiàn)出不足之處。
某石化企業(yè)擁有苯乙烯裝置、聯(lián)合裝置、MTBE裝置三大主要裝置,其中共有儀表控制回路296個,而企業(yè)的自控投用率只有62.46%,物耗與產(chǎn)能等指標較高,根據(jù)調(diào)查分析,主要因素是系統(tǒng)與人為因素,對尚未投用的儀表采取有效措施,使儀表的自控率達到了84%,極大程度提高了產(chǎn)能,降低了物耗與能耗的需求,以下列舉出提高儀表自動率的有效措施。
企業(yè)需要建立自控率監(jiān)控系統(tǒng),實時查詢各個設(shè)備的自控率變化,對工作人員起到監(jiān)督的作用,科學合理的完成自控率系統(tǒng)指標,為工作人員提供自控率考核的基礎(chǔ)。同時,企業(yè)需要建立專門的攻關(guān)團隊,專門負責提高儀表的自控率,其中人員組成包括生產(chǎn)管理人員、機動儀表管理人員、運行部工藝技術(shù)人員、電儀維護人員等,對各個設(shè)備進行控制分析,并且采取有效地解決措施,定期調(diào)查已經(jīng)投用的自動控制回路,以及效果較差的回路,優(yōu)化攻關(guān)團隊的自動化控制,完善實施方案,從而實現(xiàn)提升自控率的目標[2]。
由于儀表受工藝因素生產(chǎn)條件的影響,偏離了原本的設(shè)計指標,因此,工作人員需要選擇適合的控制閥門,不管控制閥門的調(diào)節(jié)開度大于80%,還是小于10%,都要重新核算控制回路投自動的調(diào)節(jié)閥,及時進行更新或改造,同時,改造2#常減壓裝置28調(diào)節(jié)閥,確保裝置的靈活性與可靠性。
工作人員需要解決影響回路自控的因素,優(yōu)化儀表設(shè)備改造計劃,提高儀表設(shè)備的安全性與可靠性,使其達到“靈、準、穩(wěn)”三個要素,例如,工作人員需要及時更換9臺調(diào)節(jié)閥,提高儀表調(diào)節(jié)閥控制效果的穩(wěn)定性,確保熱電運行部減少設(shè)備的磨損泄露量。同時,工作人員需要及時更新定位器精度較低和使用年限較久的5臺調(diào)節(jié)閥。分析影響儀表設(shè)備的因素,研究人員共同攻關(guān),優(yōu)化控制方案,提高控制回路的自動化控制,及時更新渣油加氫裝置和2#常減壓裝置。
研究人員需要研發(fā)DCS系統(tǒng)的功能,通過更多的輔助措施,提高生產(chǎn)過程中的自動化控制,從而提高儀表的自控率。DCS系統(tǒng)可以優(yōu)化裝置參數(shù),提高裝置的穩(wěn)定性。同時,具有高效的PID評估性能,可以快速完成PID參數(shù)優(yōu)化工作,以及PID回路性能的批量評估工作,降低了維護工作量。若是在20萬噸/年聚丙烯裝置,以及260噸/年柴油加氫裝置中使用PID性能評估,將會提高兩套裝置的自控率[3]。
此外,實現(xiàn)DCS自控率的自動統(tǒng)計,也能提高儀表自控率??刂苾x表最初的統(tǒng)計是由人工進行來統(tǒng)計,這樣的統(tǒng)計方式需要大量的人力資源,為企業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展帶來極大不便,并且容易造成自控率數(shù)據(jù)的不準確。所以,利用現(xiàn)有DCS的內(nèi)部功能,實現(xiàn)DCS自控率的自動統(tǒng)計,能夠有效解決這一問題。通過與廠家工程師的對接,實現(xiàn)了DCS自動統(tǒng)計投用自控回路的個數(shù)統(tǒng)計,對因為裝置停用、備用設(shè)備等原因沒有投用的回路進行自動化管理,不將其計入回路總數(shù)中,并自動計算出實時的儀表自控率。通過DCS畫面鏈接到流程圖畫面,工作人員能夠?qū)崟r看到自控率的變化,并通過對相關(guān)數(shù)據(jù)變化情況的分析,判斷儀器使用情況,提高生產(chǎn)質(zhì)量。
在進行儀表自控率提升措施研討過程中,部分儀表自控效率低下的原因,就是控制回路正常工作需要全開或者全關(guān),而這種工藝需要操作人員進行人工作業(yè),過分依賴于操作人員的反應能力及技術(shù)技巧。若由于工作人員的疏忽,造成某個儀器的開關(guān)狀態(tài)錯誤,則有可能造成生產(chǎn)事故。所以,管理人員需要與技術(shù)人員進行充分交流,適當調(diào)整設(shè)定值,保證參數(shù)在自控狀態(tài)下不會頻繁開關(guān),確保穩(wěn)定運行的情況下將這部分控制回路投用自控。另外,通過調(diào)整控制參數(shù)優(yōu)化控制性能,也可以提高儀器自控效率。有些控制回路在裝置運行期間,由于參數(shù)設(shè)置不當容易產(chǎn)生波動較大情況,若沒有相關(guān)維護工作的及時,將會影響儀器自控效果。在進行回路自控時,應控制閥位變化幅度,降低閥位變化造成設(shè)備波動或聯(lián)鎖停機的可能性,增加輸出限幅控制,保證調(diào)節(jié)閥開度變化程度。
檢測單元是控制系統(tǒng)的源頭,其主要功能是將被控參數(shù)進行實時檢測并且變送,之后與設(shè)定的數(shù)值對比,在控制器里輸入產(chǎn)生的偏差,進行運算處理,一旦收集的數(shù)據(jù)錯誤,將會導致被控參數(shù)失去控制,運算過程與運算結(jié)果錯誤,容易出現(xiàn)事故。另外,由于檢測單元與控制的對象具有重大的聯(lián)系,受多種因素影響,其中包括溫度、振動、電磁等外界環(huán)境影響,以及氣化、結(jié)晶、組分變化、液化等工藝環(huán)境影響,因此,需要從溫度檢測儀表、壓力檢測儀表、液位檢測儀表、流量檢測儀表四大因素分析。
首先,溫度檢測元件存在介質(zhì)中,對于熱電阻可以采用三線制,而對于熱電偶可以采用冷端補償,從而消除環(huán)境因素的影響。由于溫度檢測儀的裝置過于簡單,因此,只需要合理安裝位置即可,嚴格規(guī)范施工流程,確??刂葡到y(tǒng)的穩(wěn)定性。在工藝方面,還需要防止溫度套管上結(jié)晶,影響溫度檢測儀表的靈敏度和導熱性;其次,通常在傳感元件與被測介質(zhì)之間,設(shè)計取壓閥門和導壓引線,為外界提供了干擾通道,因此,需要采用保溫和伴熱措施,避免介質(zhì)氣化,對壓力檢測儀表產(chǎn)生影響。在工藝方面,還需要避免介質(zhì)之間互相沖突,使介質(zhì)密度與設(shè)計規(guī)格保持一致,并且需要防止結(jié)晶,確保壓力檢測儀表的穩(wěn)定性;再次,工作人員需要加強對液位計的維護工作,根據(jù)季節(jié)的變化,及時調(diào)整填充隔離液儀表的周期。選擇抗干擾能力較強的儀表,清除外界對液位檢測儀表的干擾。在工藝方面,按照設(shè)計參數(shù)進行差壓式和應力式的調(diào)校;最后,工作人員需要確保工況參數(shù)恒定,根據(jù)溫度、介質(zhì)密度、壓力等運行條件,進行相應的計算與加工。同時,確保正、負壓引線具有相同的介質(zhì)密度。還需要及時與工藝進行溝通,確保運行條件與設(shè)置保持一致,若是出現(xiàn)偏差,則進行調(diào)整[4]。
綜上所述,企業(yè)需要詳細分析與攻關(guān)儀表自控率較低的原因,提高儀表自控率,解決裝置的生產(chǎn)波動變化,使儀表裝置達到“穩(wěn)、優(yōu)、長、滿”四點要素。同時,防止出現(xiàn)人工操作失誤的現(xiàn)象,降低安全事故發(fā)生的概率,優(yōu)化裝置的生產(chǎn)經(jīng)營,促進企業(yè)的長遠發(fā)展。