謝 飛,馬大偉,陳 勇
(中海石油建滔化工有限公司,海南東方 572600)
中海石油建滔化工有限公司年產(chǎn)600kt甲醇裝置于2006年9月建成投產(chǎn),裝置引進(jìn)德國(guó)LURGl(魯奇)技術(shù),具有能耗低、大型化、運(yùn)行安全可靠,流程簡(jiǎn)潔等特點(diǎn)。裝置自投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行非常穩(wěn)定,該工藝流程針對(duì)高CO2含量、低熱值的特點(diǎn)而設(shè)計(jì),極大減少了溫室氣體CO2的排放量,具有顯著的環(huán)保效益。
魯奇甲醇裝置合成催化劑在具體應(yīng)用中,能夠滿足多種負(fù)荷狀態(tài)下生產(chǎn)的性能指標(biāo)與使用要求,在運(yùn)行良好的狀態(tài)下使得使用壽命得到延長(zhǎng),這主要是因?yàn)轸斊婕状佳b置合成催化劑還原采用的是低氫濃度和升溫還原的方法。
魯奇甲醇裝置合成催化劑的種類較為豐富,目前使用效果良好,使用范圍廣泛的是C79系列,在C79系列當(dāng)中,C79-7GL型是性能最為良好,專門針對(duì)于甲醇合成的催化劑,其在低溫狀態(tài)下的活性保持能力與機(jī)械強(qiáng)度匹配度都具有突出的優(yōu)越性,選擇性極為可靠。
Cu與Zn所組成的金屬熔固體是C79-7GL型催化劑的活性來(lái)源與中心,其外觀是黑色圓柱體,具有金屬光澤,堆積密度為1.05kg/m3。
催化劑裝填后會(huì)進(jìn)入到密閉環(huán)境,在氣密狀態(tài)下,隨著壓力的升高,水蒸氣露點(diǎn)也會(huì)隨之增高,催化劑中的物理水會(huì)逐漸發(fā)生冷凝,為防止損壞催化劑,在還原過(guò)程開始的初步階段,應(yīng)采用氮?dú)庖员Wo(hù)催化劑。魯奇甲醇裝置合成催化劑的還原過(guò)程被改善為分步驟進(jìn)行,第一個(gè)步驟為物理除水,第二個(gè)步驟為化學(xué)還原。
在魯奇甲醇裝置合成催化劑的物理除水過(guò)程中,主要的物理除水操作分為四步:
第一步是利用-40℃氮?dú)饴饵c(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的置換,置換時(shí)間在12~15h為宜,置換停止時(shí)應(yīng)處在-38℃氮?dú)饴饵c(diǎn),保壓值為0.5MPa,保護(hù)氮?dú)飧稍铮?/p>
第二步是將干燥氮?dú)庾鳛檩d氣,在合成壓縮機(jī)組內(nèi)進(jìn)行持續(xù)性內(nèi)循環(huán),以此將催化劑中的物理水帶出;
第三步是穩(wěn)步保持15℃/h的升溫速率,將反應(yīng)器催化劑床層溫度提高到150℃,并保持恒溫狀態(tài)。而且在恒溫狀態(tài)下,要每隔半小時(shí)對(duì)出水量進(jìn)行一次稱量,一直持續(xù)到無(wú)水排出。在確認(rèn)第一次無(wú)水排出后,要使得壓縮機(jī)處于工作運(yùn)行狀態(tài)持續(xù)10h以上,在分離器徹底無(wú)水排出后,整個(gè)物理除水過(guò)程才算結(jié)束,催化劑才能實(shí)現(xiàn)干燥。一般情況下,整個(gè)物理除水的第三步要持續(xù)25-30h;
第四步是對(duì)催化劑層進(jìn)行保溫或降溫操作,等待進(jìn)行化學(xué)還原。
魯奇甲醇裝置合成催化劑的化學(xué)還原過(guò)程對(duì)于催化劑的質(zhì)量有重要影響,如果化學(xué)還原過(guò)程進(jìn)行的好,產(chǎn)生的催化劑晶粒小、活性表面積大、內(nèi)部空隙多,在使用的過(guò)程中呈現(xiàn)出使用壽命長(zhǎng)、反應(yīng)活性高、床層溫度平均等特點(diǎn)。
對(duì)于魯奇甲醇裝置合成催化劑的化學(xué)還原過(guò)程而言,所能用到的方法一種是原料氣自給,另一種則是純氫氣外購(gòu)。這兩種方法在經(jīng)濟(jì)性與可行性方面各有利弊,原料氣自給的化學(xué)還原方法,受前工段影響較多,其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障或不穩(wěn)定的情況都可能使原料氣硫含量發(fā)生變化,為此一定要保證原料氣供給的穩(wěn)定性降低風(fēng)險(xiǎn)。而使用純氫氣外購(gòu)的方法,可以避免受到之前系統(tǒng)操作的影響,只要保證壓縮機(jī)與合成系統(tǒng)的工作狀態(tài)就能夠保證化學(xué)還原的最終效果,同時(shí),由于純氫氣的組成成分較為單一,出水量理論值與實(shí)際值的偏差較小,準(zhǔn)確性較高。在經(jīng)濟(jì)性與可行性的綜合考量下,純氫氣外購(gòu)的方法具有普遍性,使用較為廣泛。
魯奇甲醇裝置合成催化劑的化學(xué)還原過(guò)程的原則機(jī)理是以10℃為一個(gè)階段對(duì)催化劑進(jìn)行升溫,只有當(dāng)上一個(gè)階段的還原進(jìn)行徹底后,才進(jìn)行下一個(gè)階段,當(dāng)催化劑溫度達(dá)到170℃時(shí)開始供應(yīng)氫氣。在使用純氫氣外購(gòu)的方法時(shí),有六個(gè)個(gè)方面需要特別注意:
第一個(gè)方面是當(dāng)催化劑還原處于進(jìn)行中狀態(tài)時(shí),如果壓縮機(jī)因故障停止工作,應(yīng)立刻斷開氫氣供應(yīng),關(guān)閉氫氣閥,降低升溫蒸汽量,并對(duì)停車時(shí)的催化劑溫度進(jìn)行保持;
第二個(gè)方面是當(dāng)催化劑還原處于進(jìn)行中狀態(tài)時(shí),如果蒸汽、鍋爐水、循環(huán)水等的供應(yīng)因故停止,則要立刻斷開氫氣的供應(yīng),并對(duì)停車時(shí)的催化劑溫度進(jìn)行保持;
第三個(gè)方面是要正確處理氫氣供應(yīng)與溫度控制之間的關(guān)系,掌握好平衡,一般情況下應(yīng)堅(jiān)持提高氫氣供應(yīng)量就不提高溫度,而提高溫度就不提高氫氣供應(yīng)量的原則,這樣做的根本目的就是為了使得催化劑不會(huì)因劇烈還原而發(fā)生超溫現(xiàn)象;
第四個(gè)方面是升溫應(yīng)保證一個(gè)階段一個(gè)階段的進(jìn)行,要在這一階段確認(rèn)催化劑還原過(guò)程完成后,再進(jìn)行下一個(gè)階段;
第五個(gè)方面是要注意對(duì)催化劑還原結(jié)果進(jìn)行良好確認(rèn),避免出現(xiàn)無(wú)法確認(rèn)而導(dǎo)致還原時(shí)間增加的情況。而導(dǎo)致催化劑還原結(jié)果無(wú)法進(jìn)行快速確認(rèn)的原因是系統(tǒng)內(nèi)壓力處于較低的水平,一般是在0.8MPa以下,使得兩反應(yīng)器內(nèi)催化劑溫度如果想以相同的漲幅增長(zhǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)間,從而導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)不可能完成催化劑的除水過(guò)程;
第六個(gè)方面是純氫氣外購(gòu)的方法無(wú)法確認(rèn)氫氣量是否能夠滿足使用需求,這就要求在進(jìn)行化學(xué)還原的具體過(guò)程中要節(jié)約使用氫氣量,比如在二氧化碳放火炬時(shí)可以減少氫氣量的供應(yīng)。在催化劑合成的過(guò)程中,氫氣的少量泄放是正常現(xiàn)象,這一部分雖然會(huì)產(chǎn)生純氫氣外購(gòu)的損耗,但是在現(xiàn)階段的技術(shù)條件下,這也是無(wú)可避免的情況。為此對(duì)于外購(gòu)的氫氣量在使用時(shí)要注意控制,目前對(duì)于這一問(wèn)題的解決方法是加大純氫氣外購(gòu)的數(shù)量。
通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,魯奇甲醇裝置合成催化劑還原方案的選擇,比較優(yōu)化的是純氫氣外購(gòu),這個(gè)方法簡(jiǎn)單方便,升溫平均,還原的穩(wěn)定性突出,還原的品質(zhì)有所保障,但是也不可能否認(rèn)純氫氣外購(gòu)存在的問(wèn)題,為此,對(duì)于魯奇甲醇裝置合成催化劑還原方案的選擇還是要在經(jīng)過(guò)系統(tǒng)分析后確認(rèn),要對(duì)經(jīng)濟(jì)性、適用性和可行性等方面進(jìn)行全盤考慮。