李繼松,袁 霏
(1.科德寶寶翎襯布(南通)有限公司,江蘇 南通226000;2.南通職業(yè)大學 電子信息工程學院,江蘇 南通226007)
目前印染污水處理多樣化,需要采用較先進的控制系統(tǒng),才能保證污水處理運行的穩(wěn)定性和可控性[1]。在污水處理系統(tǒng)出現問題時,需要快速響應并解決問題,提高污水處理正常運行的可持續(xù)性,為企業(yè)生產提供后續(xù)保證。
傳統(tǒng)的污水處理系統(tǒng),多采用以PLC為主控系統(tǒng)、在電柜面板上增加操作按鈕、現場通過觸摸屏查看并設置污水處理系統(tǒng)參數的方法。隨著污水處理的單元化,使用的設備增多,采用的高性能傳感部件更多,對污水處理系統(tǒng)處理能力的要求越高,須采用具有高信號處理能力的主控PLC。新的污水控制根據規(guī)模結構,充分整合新的三菱控制技術、上位機組態(tài)王及遠程監(jiān)控報警技術,形成一個具備底層通信控制和上層監(jiān)控報警功能的污水處理控制系統(tǒng),不僅降低了污水處理系統(tǒng)的成本投入和管理費用,還保障了污水處理運行的穩(wěn)定性、可控性和可持續(xù)性。
科德寶寶翎襯布(南通)有限公司的污水處理系統(tǒng)采用三菱L02型PLC作為主控系統(tǒng),該PLC可直接擴展功能模塊且無需使用基板,成本投入相對較少[2]。
如圖1所示,整個污水處理控制系統(tǒng),底層采用三菱FR-E740或FR-F840系列的27個變頻器,分別驅動羅茨風機、提升泵、攪拌器和螺桿泵等電機。主站L02需要對每個電機的頻率進行精確設置,擴展了LJ61BT11模塊,將命令經三菱CC-Link通信協(xié)議發(fā)送給從站FX3U,FX3U通過通信擴展板連接控制所有變頻器的RS485通信端子,不僅能實現變頻器的啟??刂坪皖l率設置,還能監(jiān)視變頻器的輸出狀態(tài)。
圖1 污水處理PLC控制系統(tǒng)
觸摸屏通過網線接口連接L02的網口,讀寫L02內部變量的數據,管理人員可以在觸摸屏的組態(tài)畫面中實時查看和設置相關參數。L02擴展了LJ71C24串口模塊,上位機組態(tài)王通過RS485串口協(xié)議與該模塊建立通信,管理人員可以在離污水處理站較遠的辦公室查看和設置參數,實現和觸摸屏一樣的監(jiān)控效果。遠程監(jiān)控模塊GRM203G通過兩線制RS485連接觸摸屏通信端口,獲取污水處理實時狀態(tài)和數據,發(fā)送遠程報警短信給管理人員。整個污水處理控制系統(tǒng)運用CC-Link、以太網、RS485等多種通信技術,減少了布線成本,增加了監(jiān)控反饋功能。
如圖2所示,L02型PLC擴展輸入輸出模塊,用于輸入開關量信號和輸出節(jié)點控制信號;擴展了L60ADI8模塊,用于接收標準4~20 m A模擬量液位信號;擴展了LJ61BT11模塊,通過三菱CC-Link協(xié)議與從站FX3U模塊進行通信。
圖2 主站L02型PLC的架構
它的一級擴展模塊包括:LX41C4-CM輸入32點模塊,3個LX42C4-CM輸入64點模塊、2個LY41PT1P-CM和LY42PT1P-CM輸出模塊、2個L60AD4-CM電流輸入模塊。由于污水處理系統(tǒng)較大,輸入和輸出量較多,因此需要擴展分支模塊L6EXB-CM和L6EXE-CM模塊。二級擴展模塊包括:1個LX40C6-CM輸入模塊、1個LJ71C24-CM串口通信模塊和1個CC-Link模塊LJ61BT11-CM,每級擴展均采用L61P-CM電源模塊供電。
輸入模塊主要接入污水水泵和風機的故障信號、節(jié)點壓力表的閉合信號、浮球液位計的閉合信號和操作啟停信號,采用24 V源型或漏型接法接入線路。輸出模塊根據現有類型只能采用源型接法,輸出控制直流24 V繼電器,再由繼電器常開或常閉節(jié)點控制變頻器、水泵接觸器的啟停以及閥門的開關等。
模擬量信號主要來自污水池液位計和p H計儀表,這些儀表輸送標準4~20 m A的電流給輸入模塊,只需兩線制接入即可。本系統(tǒng)采用L60ADI8輸入模塊,擁有8通道電流采集功能,可將4~20 m A范圍的電流值轉換為PLC內部0~8 000的寄存器值。
LJ71C24-CM是L系列的串口通信模塊,該模塊通道1為RS-232通信方式,通道2為RS-485通信方式。本系統(tǒng)采用RS-485通信方式,與上位機組態(tài)王建立遠距離通信。在編程軟件GXworks2的智能模塊中選擇該模塊的“開關設置”,對通道CH2的參數進行設置,波特率19 200 bps、數據位8、偶校驗、停止位1、允許RUN中寫入。
L02型PLC擴展了LJ61BT11N通信模塊,通過CC-Link協(xié)議,實現主站與從站通信。在編程軟件GXworks2的“網絡參數”中點擊“CC-Link”選項,如圖3所示,設置LJ61BT11N模塊位置,類型為“主站”,模式選擇“Ver.2”,傳輸速率選擇“5 Mbps”,即可滿足通信響應要求。根據編程情況選擇軟元件D值和M值的刷新區(qū)域。最后在“站設置”當中,設置從站為“Ver.2智能設備站”,并且占用“4站”,最大限度傳輸寄存器變量。
圖3 主站L02的CC-Link參數設置
從站FX3U搭載的通信模塊FX3U-64CCL,它能夠向主站讀寫32個16位數據寄存器數據值和256個布爾繼電器狀態(tài)值[3],實現主站L02控制從站FX3U。模塊FX3U-64CCL支持使用Ver.2版本,這樣主站與從站交互的數據量可以從原來寄存器個數16增加到32,滿足污水處理系統(tǒng)27個變頻器的讀寫要求。
如圖4所示,FX3U只需在軟件編程中設置好輸入和輸出存放數據區(qū)即可。同時在硬件設置上,調節(jié)地址撥碼開關至1;調節(jié)波特率撥碼開關至3,代表5 Mbit傳輸速率;調節(jié)占用站號撥碼開關至7,代表版本為Ver.2模式且占用4站。
圖4 主站和從站的CC-Link連接
為了實現通信控制27個變頻器,FX3U左側擴展了FX3U-485BD通信板。三菱FX3U具有專門用于通信三菱變頻器的編程指令,即寫入IVDR和讀取IVCK指令,可準確讀寫三菱變頻器的運行狀態(tài)。
每個變頻器只需要4芯線即可并入到FX3U通信板中,無需給變頻器增加額外通信硬件。相比傳統(tǒng)的I/O方法控制27個變頻器,節(jié)約了布線成本,簡化了調試復雜度,并提升了對變頻器的監(jiān)控能力。變頻通信運用了三菱特有的協(xié)議,使FX3U與變頻器的通信更加穩(wěn)定可靠。
在污水處理控制系統(tǒng)中,有8個FR-D740型變頻器[4],采用網口接線匯入RS485總線,同時需要將變頻器參數PR160=1解鎖,該類型的變頻器參數設置如下:
PR117=1(站號根據變頻器依次增加1~32)
PR118=192(波特率為19200)
PR119=10(停1位7)
PR120=2(偶校驗)
PR121=PR122=PR123=9999
PR338=1(變頻器啟停信號使用外部端子命令)
PR339=0(變頻器頻率設定使用通信方式)
PR340=1(變頻器采用通信方式)
PR549=0(通信協(xié)議使用三菱協(xié)議)
其余19個變頻器采用FR-F840型變頻器[5],接線方式采用變頻器內特有的RS485端子接線,通信參數設置如下:
PR331=1(站號根據變頻器)
PR332=192(波特率為19200)
PR333=10(數據位7,停止位1)
PR334=2(偶校驗)
PR335=PR336=PR337=9999
PR338=1(變頻器啟停信號使用外部端子命令)
PR339=0(變頻器頻率設定使用通信方式)
PR340=1(變頻器采用通信方式)
PR549=0(通信協(xié)議使用三菱協(xié)議)
27個變頻器用于驅動抽濾泵、羅茨風機和鼓風機。有些電機的功率達到22 k W或37.5 k W的較大級別,需要將電機參數輸入變頻器進行電機調諧,以發(fā)揮變頻器的最大特性。
PR80=37.5(輸入電機的功率參數)
PR81=4(輸入電機的極對數)
PR96=1(設置為1)
以上參數設置結束后,PU模式操作rwd按鈕,變頻器進入調諧模式,30 s后變頻器顯示調諧完成。使用通信模式啟動三菱變頻器能使設定頻率精度達到0.01 Hz,并且通過三菱編程軟件可以在線觀測變頻器的運行數據。
人機界面分為現場觸摸屏和上位機組態(tài)畫面兩種,觸摸屏安裝在現場控制電柜上,用于現場操作數據,上位機組態(tài)畫面用于遠程辦公室內操作數據。
觸摸屏采用威綸通MT8102iE,它帶有2個9針通信串口和1個網絡接口。三菱L02型PLC自帶1個網絡接口,直接使用網線連接觸摸屏與PLC構建網絡通信。在觸摸屏中,設置“系統(tǒng)參數”的設備類型為“Mitsubishi MELSEC-Q/L-Binary Mode”,接口類型選擇“以太網”,將PLC的IP地址設置為192.168.1.3,同時選擇UDP協(xié)議。在編程軟件GXWorks2中設置PLC網絡通信,采用UDP和MELSOFT連接,端口號統(tǒng)一使用4999,允許“RUN”中寫入和選擇“二進制碼通信”模式。
如圖5所示,觸摸屏組態(tài)污水處理系統(tǒng)畫面,顯示PLC的內部變量,如變頻器的設定頻率、啟停按鈕和液位值等,管理人員可以實時通過觸摸屏監(jiān)控污水處理系統(tǒng)。
圖5 觸摸屏組態(tài)界面
上位機使用組態(tài)王6.55版本,直接與L02型PLC的擴展模塊LJ71C24N進行485通信交互數據。波特率使用19 200 bps,通信格式 MC4,通信驅動選擇QJ71C24N文件驅動,使用串口轉USB數據線直接插入電腦,找到對應的端口即可完成實時在線通信,以及上位機與PLC的數據交互。
如圖6所示,在上位機組態(tài)PLC的內部變量,如M輔助觸點、D數據寄存器和輸入輸出點的讀寫操作,上位機的操作畫面也會實時響應至觸摸屏界面上,管理人員既可以在現場監(jiān)控觸摸屏也可以在辦公室遠程監(jiān)控污水系統(tǒng)。
圖6 上位機組態(tài)畫面
遠程監(jiān)控采用GRM203G巨控模塊,它能夠以485兩線制通信獲取觸摸屏的數據,從而間接獲取污水處理運行的數據,并建立遠程監(jiān)控數據字典和報警條。模塊中使用手機SIM卡,只要報警條件滿足,將直接發(fā)送報警短信給指定的管理人員。
如圖7所示,管理人員可以登錄云端進入網頁,即便不是上班時間,也可以隨時隨地通過網絡查看污水處理站的運行狀態(tài)和參數,收到短信獲取報警信息,及時進行處理,保證污水處理系統(tǒng)的正常運行。
圖7 污水遠程監(jiān)控網頁
如圖8所示,新污水處理控制系統(tǒng)采用觸摸屏和上位機2種人機界面同時運行,保證操作的多樣性。管理人員既可以在現場操作,也可以在辦公室內遠程使用組態(tài)王監(jiān)控污水處理系統(tǒng)。遠程監(jiān)控模塊發(fā)送污水處理報警短信,建立遠程登錄網頁。管理人員可以隨時隨地上網獲取并更改污水處理狀態(tài)數據和參數,進行局域網外的遠程監(jiān)控操作,減少管理人員不必要的巡檢時間,節(jié)約人力成本。
圖8 污水處理系統(tǒng)實時運行
使用三菱L02型PLC構建污水處理控制系統(tǒng),擴展模擬量模塊和通信模塊,滿足污水處理的信號采集,最大限度地降低硬件投入成本。采用FX3U型PLC通信控制三菱變頻器,減少布線成本,降低調試復雜度,并且對羅茨風機、水泵等電機形成了閉環(huán)監(jiān)控。應用CC-Link通信技術將主站L02與從站FX3U建立無延遲的數據通信交換。污水處理控制系統(tǒng)還可以繼續(xù)擴展FX3U型PLC作為其他從站2~32站號,這樣既提高了污水處理系統(tǒng)的可擴展性,也保證了污水處理的控制集中性。