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催化劑級配在加氫裂化裝置中的應(yīng)用

2019-12-02 08:44:06黎臣麟武寶平薛敬祥
石油化工 2019年11期
關(guān)鍵詞:尾油加氫裂化石腦油

童 軍,黎臣麟,武寶平,薛敬祥,羅 亮,陸 超

(中國石油 四川石化有限責(zé)任公司,四川 成都 611930)

中國石油四川石化有限責(zé)任公司2.7 Mt/a加氫裂化裝置設(shè)計時主要產(chǎn)品為液化氣、石腦油、噴氣燃料、柴油等燃料產(chǎn)品和少量尾油。第二周期因應(yīng)市場形勢變化需生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料和噴氣燃料,存在的主要難點有:在全廠氫氣約束并不改動反應(yīng)裝置條件下,增產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料;大幅度提高尾油質(zhì)量,改善蒸汽裂解三烯收率;提高噴氣燃料質(zhì)量;降低反應(yīng)壓降;降低精制反應(yīng)器(R2002)和裂化反應(yīng)器(R2003)之間的冷氫量,提高長周期滿負(fù)荷下的操作安全性。因此,第二周期的關(guān)鍵點在于選擇氣體收率低、活性適中的催化劑系統(tǒng)。第一周期運轉(zhuǎn)過程中,在摻入催柴、直柴量較多、蠟油干點提高時,尾油芳烴指數(shù)(BMCI)為15.0~17.0[1-4],這與常規(guī)蒸汽裂解原料加氫裂化尾油(BMCI為7.0~12.0)相差較大,通常以尾油BMCI降低1~2個單位為一代加氫裂化催化劑的衡量標(biāo)準(zhǔn)[5-6],這導(dǎo)致了在第二周期提高尾油質(zhì)量面臨很大的難度。催化劑級配包括保護(hù)劑級配、精制劑級配、裂化劑級配3方面。改善尾油質(zhì)量的關(guān)鍵在于分子篩的選擇,采用B酸量更高的分子篩有利于提高催化劑的開環(huán)選擇性,使鏈烷烴更易保留在尾油餾分中[2]。采用中國石化石油化工科學(xué)研究院研發(fā)的牌號為RN-410,RHC-210,RHC-220等系列催化劑以及市面上KF-848,UOP UF-210,HC-185等十多個牌號的催化劑進(jìn)行級配。第二周期加氫裂化催化劑以含改性Y型分子篩催化劑為主[7],其中RHC-210催化劑以開環(huán)選擇性高且具有高B酸量改性的Y分子篩為酸性組分,具有活性適中、重石和航煤選擇性好、尾油質(zhì)量相對較高的特點[8]。

本工作采用催化劑級配技術(shù),對中國石油四川石化有限責(zé)任公司2.7 Mt/a加氫裂化裝置的兩個反應(yīng)器(R2002,R2003)進(jìn)行改造;并對調(diào)整原料性質(zhì)及操作條件(盡量接近于第一周期標(biāo)定工況數(shù)據(jù))后的第二周期應(yīng)用情況進(jìn)行了催化劑活性、產(chǎn)品分布、產(chǎn)品質(zhì)量、操作安全性等對比分析。

1 催化劑裝填對比

催化劑采用單一裝填,會導(dǎo)致產(chǎn)品選擇性相對單一等缺點,同時也會造成大量的反應(yīng)熱損失,加氫裂化催化劑級配技術(shù)基于反應(yīng)過程機理,考慮原料油中不同烴類在催化劑活性中心上的競爭吸附及反應(yīng)發(fā)生的先后順序,在不同的反應(yīng)區(qū)裝填不同類型的裂化劑,發(fā)揮不同類型催化劑性能的優(yōu)勢互補,實現(xiàn)不同烴類組分在目標(biāo)產(chǎn)品中的富集,最大限度地提高產(chǎn)品質(zhì)量[9-10]。表1為R2002,R2003在兩個周期催化劑的裝填情況。由表1可知,第一周期催化劑裝填主要采用密相裝填,催化劑總量約為457 t,第二周期催化劑主要采用普通裝填,催化劑總量約為426 t。第二周期采用了4種保護(hù)劑級配,直徑逐漸減小,孔隙率逐漸降低,加氫活性逐漸增加,實現(xiàn)了梯度級配和孔隙率級配相結(jié)合的目標(biāo),降低了脫金屬劑的總裝填量,體積空速為第一周期的2.3倍。在生產(chǎn)過程中加強對原料油金屬含量的監(jiān)控,避免反應(yīng)器壓差過快增加。精制一床層中減少的脫金屬劑反應(yīng)體積主要由脫氮催化劑來補充。為了進(jìn)一步降低反應(yīng)壓降,第二周期R2002床層空隙率大于第一周期,使得R2002體積空速為第一周期的1.08倍。加上裂化一床層所使用的精制催化劑,第二周期精制催化劑總量降低了約16.5%(w)。為了改善冷氫操作,第二周期通過在R2003下部床層采用活性更低催化劑進(jìn)行級配,此外第二周期加工方案中轉(zhuǎn)化率(>282 ℃)高于上周期,因此為了改善R2003冷氫操作,第二周期裂化劑裝填量高于第一周期,裂化體積空速更低。R2003所裝填的催化劑由上至下活性依次降低,第一床層為裂化活性最高的HC-185LT,以提高多環(huán)芳烴的轉(zhuǎn)化率;第二層和第三層裝填裂化活性降低,為采用石腦油選擇性較強的RHC-210,以提高重石和航煤收率;最后一床層裝填裂化活性最低,采用芳烴開環(huán)選擇性最強的Ni-W型裂化劑RHC-220。采用該裝填工藝可減少鏈烷烴的轉(zhuǎn)化,最大程度的保留鏈烷烴在尾油組分中,從而降低尾油的BMCI。

表1 催化劑的裝填Table 1 Catalyst loading

2 裝置運行對比分析

兩個周期開工運轉(zhuǎn)一段時間內(nèi)原料性質(zhì)如表2所示。由表2可知,第二周期原料中的硫含量和氮含量均高于第一周期,特別是氮含量提高了50%以上。第一周期運行末期,為了提高效益,常減壓裝置進(jìn)行了減壓蠟油深拔,使得蠟油干點比設(shè)計值高20 ℃左右。此外,第二周期原料中蠟油含量不足,加氫裂化進(jìn)料中含有更多的柴油餾分,使得餾程分布呈逐步減小趨勢,第二周期原料密度低、BMCI下降3個單位,這表明飽和度提高,從而降低了操作難度,但隨著干點的提高,也增加了操作難度,可見兩周期原料的加工難度基本接近。

表2 原料性質(zhì)Table 2 Properties of feedstock

表3為兩個周期主要產(chǎn)品收率及性質(zhì)。由表3可知,第一周期重石腦油收率略高于第二周期,重石腦油干點低于第二周期;第一周期柴油95%餾出點為253.3 ℃;第二周期噴氣燃料干點為252 ℃,第一周期噴氣燃料收率為16.8%,第二周期噴氣燃料收率為33.8%;第一周期重石腦油、噴氣燃料、柴油總收率為60.3%,第二周期重石腦油和噴氣燃料總收率為60.9%,說明第二周期裂化劑重石腦油選擇性略低于第一周期,航煤選性高于第一周期。從產(chǎn)品性質(zhì)來看,第二周期噴氣燃料中芳烴含量比第一周期低3.8%,煙點高3 mm,第二周期尾油BMCI比第一周期低6.5個單位,明顯提升,此外尾油中組分收率(<282℃)多10%,若保持尾油餾程一致,BMCI值將更低。總體來說,第一周期裂化劑活性比第二周期高,加氫選擇性和開環(huán)選擇性均低于第二周期??梢姡捎肦2003催化劑級配方案可大幅度提高產(chǎn)品品質(zhì)。

表4為兩個周期工藝參數(shù)。由表4可知,在相同處理量下,第二周期R2002壓降與R2003壓降明顯低于第一周期,降低了20%以上。第二周期催化劑采用普通裝填,第一周期催化劑主要采用密相裝填,由于普通裝填床層空隙率高于密相裝填,這使得第二周期床層空隙率增加,壓降降低。結(jié)合表2可知,盡管第一周期摻煉催化柴油比例較高,第二周期原料氮含量相對提高43%,硫含量相對提高34%。由于加氫裂化裝置精制油氮含量按不高于10 μg/g標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制,在產(chǎn)品指標(biāo)相同條件下,第二周期所需的精制脫硫、脫氮深度明顯更高。由表4還可知,第二周期精制反應(yīng)平均溫度比第一周期低1.0℃,以加氫裂化原料和產(chǎn)品計算的脫硫率高1.6%,而脫氮率高0.4%。此外,第二周期精制劑裝填總質(zhì)量降低了約16.5%。這表明精制段在裝填量更少、加氫脫氮和加氫脫硫反應(yīng)深度更高的條件下,所需反應(yīng)溫度更低,即精制催化劑KF-848,RN-410具有更高的脫氮和脫硫活性。第二周期精制反應(yīng)平均溫度與精制反應(yīng)總溫度與第一周期基本相同,這表明兩周期裂化段進(jìn)料條件基本相似。第二周期裂化平均溫度比第一周期高8.0 ℃,轉(zhuǎn)化率(>282 ℃)比第一周期僅高3%,這表明催化劑整體活性明顯低于第一周期。在進(jìn)料量一定條件下,冷氫量與上床層出口溫度及控制床層入口溫降呈正相關(guān)??紤]到第二周期R2002和R2003冷氫溫降最大值均低于第一周期,且第二周期裂化轉(zhuǎn)化率高于第一周期,R2003各床層催化活性選擇梯度分布更優(yōu)。R2002和R2003兩反應(yīng)器間溫降由第一周期的22.6 ℃下降為第二周期的16.5 ℃,減少了6.1℃,明顯降低了冷氫量。這進(jìn)一步優(yōu)化了第二周期的操作安全性。此外,反應(yīng)系統(tǒng)出入口溫差由第一周期17.0 ℃增加到第二周期的29.2 ℃,提高了12.2 ℃,也有利于回收更多的反應(yīng)熱。這表明第二周期催化劑級配在改進(jìn)操作安全性和降低能耗方面更有利。但第二周期總氫耗仍然有所增加,這同轉(zhuǎn)化率提高密切相關(guān)。

表3 產(chǎn)品性質(zhì)Table 3 Product properties

表4 主要操作數(shù)據(jù)Table 4 Main operating conditions

3 結(jié)論

1)第二周期采用催化劑普通裝填以及保護(hù)劑和反應(yīng)器級配方式,減少了催化劑總使用量,節(jié)約投資成本,R2002和R2003兩個反應(yīng)器壓降降低20%以上,延長了運轉(zhuǎn)周期。

2)精制催化劑采用KF-848/RN-410/UF-210組合后,與第一周期相比,在催化劑裝填總量減少約16.5%情況下,加氫脫硫率提高1.6%,加氫脫氮率提高0.4%。

3)R2003采用活性逐步降低級配方式,與第一周期相比,催化劑總活性明顯降低?;ち希ㄖ厥X油、尾油)收率基本相同條件下,重石腦油和噴氣燃料總收率超過60%,其中噴氣燃料收率相對提高1倍條件下,煙點提高3.0 mm,尾油BMCI降低6.5個單位,實現(xiàn)了多產(chǎn)重石腦油和噴氣燃料條件下大幅度提高尾油品質(zhì)的目標(biāo)。

4)通過催化劑級配技術(shù)改善了R2002和R2003反應(yīng)器的冷氫操作,兩反應(yīng)器間溫降減少6.1℃,優(yōu)化了操作安全性。此外,反應(yīng)系統(tǒng)出入口溫差提高12.2 ℃,有利于回收更多的反應(yīng)熱。

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