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冷凍結(jié)晶法生產(chǎn)硫酸鎳的工藝實踐

2019-11-27 09:39王俊杰王萬軍
銅業(yè)工程 2019年5期
關(guān)鍵詞:預(yù)冷電解液濾液

王俊杰,王萬軍,梁 瑋,李 偉

(銅陵有色金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244000)

1 引言

冷凍結(jié)晶法生產(chǎn)硫酸鎳是進幾年以來在銅冶煉企業(yè)應(yīng)用的較為廣泛的工藝方法,與以往的電熱濃縮發(fā)法[1]相比具有運行成本低、操作簡單、作業(yè)環(huán)境優(yōu)良等優(yōu)點[2]。

金冠銅業(yè)雙閃廠區(qū)電解車間于2013年2月正式投產(chǎn),經(jīng)過兩年的運行電解液中鎳濃度富集到了14g/L。硫酸鎳生產(chǎn)系統(tǒng)于2015年4月正式投用,工藝采用冷凍結(jié)晶法生產(chǎn)硫酸鎳,主要是利用鹽水冷凍機組降溫來降低硫酸鎳的飽和溶解度,使硫酸鎳以水合硫酸鎳的形式析出[3],同時電解液中的部分金屬鹽與硫酸鎳一同脫除。

2 硫酸鎳生產(chǎn)工藝

2.1 硫酸鎳工序流程

硫酸鎳生產(chǎn)系統(tǒng)以凈化工序的尾液作為原料,經(jīng)過預(yù)冷后打入冷凍槽進行降溫冷凍,冷凍設(shè)備為鹽水冷凍機組。達到既定溫度時,將冷凍液進行過濾、吹風(fēng)、開板,濾餅即為水合硫酸鎳,濾液經(jīng)過升溫后返回電解系統(tǒng)。

圖1 工藝流程圖

2.2 設(shè)備配置

冷凍結(jié)晶法生產(chǎn)硫酸鎳配置的設(shè)備如下表。

表1 設(shè)備配置

由于冷凍結(jié)晶法生產(chǎn)中流體溫度均保持在0℃以下,極易冷凝空氣中的水汽,對此現(xiàn)場做了以下幾點改進。

(1)低溫液體管道均進行了保溫處理。避免水汽在管道表面冷凝。

(2)將原PVC管道更換為316L不銹鋼管道。PVC管道在低溫情況下易發(fā)生脆裂[4],特別是在泵出口等震動較大的區(qū)域頻繁發(fā)生。

(3)作業(yè)區(qū)域使用不銹鋼閥門。由于空氣濕度大加上作業(yè)時生產(chǎn)部分酸霧,不直接接觸冷凍液的閥門手柄或者閥盤也會處于潮濕含酸的環(huán)境中,必須提高作業(yè)區(qū)域所有金屬材料的防腐等級。

3 硫酸鎳脫除率的控制

在電解液中隨著溫度的降低硫酸鎳飽和溶解度下降,硫酸鎳的會析出量會增加,影響硫酸鎳的脫除率的因素有兩個,一是電解液電解液中初始鎳濃度;二是冷凍終點溫度[5]。

3.1 初始鎳濃度確定

冷凍前的電解液中的Ni含量波動與電解液中鎳含量、蒸發(fā)濃度的倍數(shù)由直接的關(guān)系。在電解正常生產(chǎn)中,蒸發(fā)濃縮的倍數(shù)是一個固定值,因此可以只考慮電解系統(tǒng)中的鎳含量來作為參考。理論上初始鎳濃度下降1g/L,脫除率可以下降2%。

圖2 初始鎳濃度與脫除率的關(guān)系

以上是一年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)(冷凍終點溫度設(shè)定在-20℃,硫酸鎳濃度控制在390g/L)。從趨勢上可以看出鎳濃度濃27g/L下降到20g/L,鎳的脫除率從64%下降到50%,與理論數(shù)據(jù)吻合。

綜合考慮到電解系統(tǒng)中鎳的濃度影響電解液電阻,通常把電解系統(tǒng)中的鎳濃度控制下限設(shè)定為11g/L,上限設(shè)定在13g/L。

3.2 最佳冷凍終點溫度確定

由于冷凍機組的制冷功率有上限,在正常作業(yè)情況下四個冷凍槽輪流作業(yè)可以使機組冷凍功率維持在100%,此時電解液的溫度隨冷凍時間的對應(yīng)關(guān)系如下。

表2 溫度與時間統(tǒng)計表(一)

表3 溫度與時間統(tǒng)計表(二)

圖3 溫度——時間對應(yīng)圖

由圖可以看出,在電解液溫度下降到20℃以后,降溫耗時會有一個顯著的上升趨勢。同時,在相同條件下硫酸鎳的析出量與終點溫度有直接關(guān)系。

表4 析出量與終點溫度

圖4 析出量——終點溫度對應(yīng)圖

綜合圖3、圖4可以知道,從-10℃到-15℃,冷凍時間上增加了50min(26%),回收率增加8%;從-15℃到-20℃,冷凍時間上增加了149min(62%),回收率僅增加了5%??紤]到硫酸鎳操作的固定時間。

表5 過程操作固定時間消耗

結(jié)合上述數(shù)據(jù),計算單位時間內(nèi)生產(chǎn)的硫酸鎳量,把冷凍終點溫度控制在-15℃能夠?qū)崿F(xiàn)效率最大化生產(chǎn)。

4 冷凍始液預(yù)冷優(yōu)化

經(jīng)過二次脫雜后的電解液溫度可以達到65℃以上,直接進行冷凍對冷凍機組的負(fù)荷、能耗都不利,原設(shè)計將脫雜后液用循環(huán)冷卻水進行預(yù)冷[6]。

在生產(chǎn)實踐后,優(yōu)化了預(yù)冷方式,主要是利用硫酸鎳壓濾后的低溫濾液對二次脫雜后液(即冷凍始液)進行預(yù)冷,一方面降低了冷凍始液的溫度,使得機組能耗大幅度減少;另一方面節(jié)約了加熱提濾液所需的蒸汽,減少了低溫濾液回到電解系統(tǒng)后生產(chǎn)的派生影響,如帶低電解儲槽溫度生產(chǎn)硫酸銅結(jié)晶等。

經(jīng)過生產(chǎn)實踐,用-20℃的濾液將冷凍始液預(yù)冷到30℃,同時濾液的溫度上升到5℃后返回電解系統(tǒng)。

5 硫酸鎳中含銅的分析

在生產(chǎn)硫酸鎳的過程中,某些金屬元素例如鐵、鈣、銅等也隨著之脫除[7],其中銅的脫除是需要控制的。在酸濃一定的情況下,硫酸銅和硫酸鎳的飽和溶解度都隨著溫度的下降而下降,驗證分析某年全年的趨勢可得硫酸鎳產(chǎn)品的含銅量和初始電解液的銅濃度關(guān)系呈較好的正相關(guān)性,如圖5。

圖5 初始液含銅—粗硫酸鎳含銅對應(yīng)圖

因此,生產(chǎn)中控制初始電解液的銅濃度是減少銅損失的主要手段。從圖可以看出,只要初始液中銅濃度在1g/L以下,硫酸鎳產(chǎn)品中的含銅可以控制在0.2%以下。

6 生產(chǎn)實踐總結(jié)

通過實踐發(fā)現(xiàn)設(shè)置硫酸鎳?yán)鋬鼋K點溫度為-15℃,控制脫鎳系統(tǒng)開啟濃度為13g/L,下限濃度為11g/L,始液銅濃度為1g/L以下,硫酸濃度穩(wěn)定在390~420g/L,可以實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化,同時保證鎳脫除率可以達到60%以上,含銅可以控制在0.2%以下。

各控制參數(shù)中始液硫酸濃度是控制硫酸鎳脫除率的重點之一,在電積工序中如何確保脫雜終液成分的穩(wěn)定是后續(xù)工作的方向。

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