申秀敏,龍 偉,李利明,王 恒, 唐小麗
(重慶金康賽力斯新能源汽車設(shè)計院有限公司, 重慶 401135)
據(jù)統(tǒng)計,乘用車的怠速工況運行時間占整個行駛時間的23.7%,特別是在市區(qū)以及交通擁堵的道路行駛時,駕乘者會更多地感受怠速性能[1-2]。怠速工況車內(nèi)噪聲的主要來源有汽車發(fā)動機(jī)、進(jìn)排氣系統(tǒng)、變速器、冷卻風(fēng)扇、空調(diào)系統(tǒng)等[3]。怠速車內(nèi)噪聲會影響駕乘人員的舒適性,甚至引起對車輛產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。因此,乘用車的怠速車內(nèi)噪聲問題已成為各生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的焦點,越來越多的學(xué)者開始關(guān)注如何降低怠速車內(nèi)噪聲以及如何改善怠速車內(nèi)聲品質(zhì)的問題[4-8]。
本文針對某MPV車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲及其聲品質(zhì)開展提升和改善工作。通過試驗測試發(fā)現(xiàn),怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲級偏大,主觀感覺高頻聲明顯且存在顯著的壓耳聲、“咕嚕咕?!眽憾?。采取主觀評價法,對比該MPV車怠速空調(diào)關(guān)閉和開啟工況的車內(nèi)噪聲,初步判斷該MPV車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲的主要來源是冷卻系統(tǒng)及空調(diào)系統(tǒng)。因此,首先通過試驗測試、主觀評價以及頻譜分析等方式診斷出問題原因所在,再通過實施相應(yīng)的整改措施,達(dá)到降低怠速空調(diào)開啟車內(nèi)噪聲并改善聲品質(zhì)的目的。
冷卻系統(tǒng)一般由冷卻風(fēng)扇、護(hù)風(fēng)罩、水泵、散熱器和傳動裝置組成。其中冷卻風(fēng)扇是主要噪聲源,其他部件則會影響風(fēng)扇噪聲的大小。風(fēng)扇噪聲主要是空氣動力噪聲,由旋轉(zhuǎn)噪聲(主要是階次噪聲)、渦流噪聲(主要是葉寬脈動噪聲)組成[9]。
1) 旋轉(zhuǎn)噪聲。由于旋轉(zhuǎn)葉片周期性切割空氣,引起空氣周期性壓力脈動而產(chǎn)生。在葉片等間隔分布情況下基頻(Hz)為
(1)
式中:n為風(fēng)扇轉(zhuǎn)速(r/min);Z為風(fēng)扇葉片數(shù)。
2) 渦流噪聲。冷卻風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)時使周圍空氣產(chǎn)生渦流,這些渦流又因黏滯力作用分裂成一系列獨立的小渦流,這些渦流和渦流的分裂會使空氣發(fā)生擾動,形成壓力脈動,從而激發(fā)出噪聲。渦流噪聲是寬頻帶噪聲,主要取決于葉片形狀和風(fēng)扇的工作條件(即轉(zhuǎn)速、流量和氣流阻礙)。其主要峰值頻率(Hz)為
(2)
式中:K為斯特羅哈爾數(shù)(0.15~0.22);V為風(fēng)扇線速度(m/s);d為葉片在氣流入射方向上的厚度(m)。
另外,冷卻風(fēng)扇、護(hù)風(fēng)罩等振動也會引起機(jī)械噪聲,如風(fēng)扇平衡不良、結(jié)構(gòu)剛性不足引起的振動噪聲等。
目前的車載空調(diào)系統(tǒng)絕大部分是基于壓縮機(jī)制冷的原理進(jìn)行工作。由于空調(diào)系統(tǒng)在工作時,內(nèi)部同時存在氣體和液體,使得空調(diào)系統(tǒng)工作時氣動噪聲、結(jié)構(gòu)噪聲以及液體噪聲同時存在[10]。
氣動噪聲包括鼓風(fēng)機(jī)噪聲、風(fēng)道噪聲、壓縮機(jī)吸排氣噪聲等,主要表現(xiàn)為500 Hz以上的中高頻段;結(jié)構(gòu)噪聲主要是由壓縮機(jī)振動,以及壓縮機(jī)振動引起的相關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)振動產(chǎn)生的噪聲,主要表現(xiàn)為500 Hz以下的中低頻段??照{(diào)系統(tǒng)的噪聲、氣動噪聲占主導(dǎo)地位,結(jié)構(gòu)噪聲為輔。
首先,針對該MPV車的怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲進(jìn)行主觀評價后發(fā)現(xiàn):車內(nèi)聲壓級偏大,有明顯壓耳聲(耳朵能明顯感覺到壓迫感),且可以明顯感覺有“咕嚕咕嚕”的聲音,聲品質(zhì)較差。
接著,對于該MPV車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲在半消聲室內(nèi)進(jìn)行了試驗測試。圖1為車內(nèi)駕駛員右耳(DR)位置噪聲測點布置,圖2是車內(nèi)駕駛員位置噪聲頻譜圖。
圖1 車內(nèi)噪聲測點布置
圖2 怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲頻譜圖
由圖2可知:車內(nèi)噪聲的聲壓級總值為49.9 dB(A),高出競品車近4 dB(A)。經(jīng)頻譜分析發(fā)現(xiàn):噪聲的主要峰值除發(fā)動機(jī)激勵的2階(24 Hz)、4階(48 Hz)外,還有135、195、215、235 Hz。另外,在180~250 Hz及60~130 Hz頻帶內(nèi)存在寬頻帶噪聲,500 Hz以上中高頻噪聲貢獻(xiàn)也比較大。
針對該車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲偏大、聲品質(zhì)較差的現(xiàn)象,通過試驗測試對各運行部件采取分別運行法、頻譜分析法以確定車內(nèi)噪聲的來源,并采取相應(yīng)的措施。
該車?yán)鋮s風(fēng)扇為雙風(fēng)扇,風(fēng)扇葉片數(shù)分別為5葉片和9葉片,工作轉(zhuǎn)速為1 620 r/min。經(jīng)計算風(fēng)扇基頻為27 Hz,通過頻率分別為135、243 Hz。怠速空調(diào)開啟工況時,在車外明顯能主觀感覺到冷卻風(fēng)扇運行的“呼呼”聲。
為明確冷卻風(fēng)扇對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),本文采用獨立運行法,將冷卻風(fēng)扇外接12 V直流電源使其獨立運行,在車外1 m處測試整車狀態(tài)冷卻風(fēng)扇單體噪聲,同時采集車內(nèi)DR位置的噪聲信號,以及冷卻風(fēng)扇安裝位置的振動信號。圖3為冷卻風(fēng)扇車外噪聲測點,圖4為冷卻風(fēng)扇安裝位置振動測點。
圖3 冷卻風(fēng)扇車外噪聲
圖4 冷卻風(fēng)扇安裝位置振動
冷卻風(fēng)扇獨立運行工況時,車外中部測點噪聲值約67.96 dB(A)(高出同類別競品車近3 dB(A)),對車內(nèi)DR位置的噪聲貢獻(xiàn)為41.56 dB(A)。
圖5為不同工況車內(nèi)噪聲頻譜圖。對比怠速空調(diào)關(guān)工況的車內(nèi)噪聲頻譜圖,發(fā)現(xiàn)怠速空調(diào)開工況以及冷卻風(fēng)扇獨立運行工況時車內(nèi)均存在135 Hz處的噪聲峰值??梢耘袛啵豪鋮s風(fēng)扇對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)主要是在135 Hz,該頻率下貢獻(xiàn)的噪聲峰值達(dá)35.8 dB(A),對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)偏大。
分析冷卻風(fēng)扇安裝位置振動頻譜圖(如圖6)可以發(fā)現(xiàn),振動峰值主要出現(xiàn)在風(fēng)扇的工作頻率27 Hz及其通過頻率135 Hz。因此,可以判斷車內(nèi)噪聲在135 Hz的貢獻(xiàn)來自冷卻風(fēng)扇,傳遞路徑包括空氣聲傳播和結(jié)構(gòu)振動傳遞。
圖5 不同工況車內(nèi)噪聲頻譜圖
圖6 冷卻風(fēng)扇殼體振動
鼓風(fēng)機(jī)是怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲的一個主要來源。本文采用獨立運行法測試鼓風(fēng)機(jī)對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),并分析其頻率成分。將鼓風(fēng)機(jī)外接12 V直流電源,使其獨立運行,主觀評價鼓風(fēng)機(jī)運行噪聲及1擋風(fēng)量均明顯高于競爭車。
通過測試鼓風(fēng)機(jī)獨立運行工況車內(nèi)噪聲,并對比怠速空調(diào)開工況車內(nèi)噪聲(如圖7),可以看出:鼓風(fēng)機(jī)獨立運行時,車內(nèi)DR位置噪聲級達(dá)44.15 dB(A),高出同級別競爭車6 dB(A);通過對比噪聲頻譜可以確定車內(nèi)60~130 Hz的寬頻帶噪聲以及500 Hz以上的中高頻噪聲均由鼓風(fēng)機(jī)運行引起,從而判斷鼓風(fēng)機(jī)對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)為寬頻帶噪聲,且噪聲貢獻(xiàn)偏大,建議對鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行整改。
圖7 鼓風(fēng)機(jī)獨立運行工況車內(nèi)噪聲頻譜圖
怠速空調(diào)開啟工況時,主觀感覺車內(nèi)存在明顯的“咕嚕咕?!甭?,初步判斷與空調(diào)壓縮機(jī)相關(guān)??照{(diào)壓縮機(jī)作為動態(tài)的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),自身會產(chǎn)生一系列的振動噪聲問題。因此,對空調(diào)壓縮機(jī)及其附件的振動噪聲特性展開詳細(xì)的分析。通過測試壓縮機(jī)本體及其高低壓管的振動信號,并與車內(nèi)噪聲信號對比,分析其頻率成分,明確了車內(nèi)“咕嚕咕?!甭暤膩碓础?/p>
利用LMS Test.Lab軟件對采集的車內(nèi)噪聲信號進(jìn)行回放與濾波,分析出影響怠速空調(diào)開工況車內(nèi)“咕嚕咕嚕”聲的頻率貢獻(xiàn)是180~250 Hz頻段。根據(jù)空調(diào)壓縮機(jī)的傳動比為1.4,計算出空調(diào)壓縮機(jī)的工作頻率為19.6 Hz,車內(nèi)噪聲在180~250 Hz范圍內(nèi)的峰值均與空調(diào)壓縮機(jī)的工作頻率的倍頻相吻合,分別為195、215、235 Hz。圖8為空調(diào)壓縮機(jī)及其附件振動頻譜。
圖8 空調(diào)壓縮機(jī)及其附件振動頻譜
對比壓縮機(jī)振動與車內(nèi)DR位置噪聲頻譜發(fā)現(xiàn):車內(nèi)噪聲在180~250 Hz頻段內(nèi)的峰值與壓縮機(jī)的振動相關(guān)性不大,不是壓縮機(jī)本體的振動引起的。對比高、低壓管的振動與車內(nèi)噪聲頻譜發(fā)現(xiàn):車內(nèi)噪聲在180~250 Hz頻段內(nèi)的噪聲峰值與高低壓管的振動有較高的相關(guān)性。因此,可以判斷車內(nèi)噪聲在180~250 Hz范圍內(nèi)的噪聲峰值是由空調(diào)壓縮機(jī)高、低壓管的壓力脈動所引起。
對于冷卻風(fēng)扇對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),本文通過兩方面進(jìn)行改進(jìn):① 通過在冷卻風(fēng)扇殼體增加護(hù)風(fēng)圈以降低風(fēng)扇對車內(nèi)空氣聲的貢獻(xiàn);② 通過調(diào)整風(fēng)扇動平衡量,同時優(yōu)化冷卻風(fēng)扇與車架之間的連接橡膠墊的剛度,降低風(fēng)扇振動通過安裝點傳遞到車架引起車身振動,進(jìn)而降低因車身振動造成的結(jié)構(gòu)聲向車內(nèi)傳遞。
測試?yán)鋮s風(fēng)扇獨立運行工況時車內(nèi)DR位置噪聲(如圖9所示)。方案實施后,冷卻風(fēng)扇在135Hz處的貢獻(xiàn)由原來的35.8 dB(A)降至22.8 dB(A),由該頻率導(dǎo)致的車內(nèi)壓耳聲得到了明顯改善。
圖9 冷卻風(fēng)扇優(yōu)化前后車內(nèi)噪聲
壓縮機(jī)是空調(diào)制冷系統(tǒng)的心臟??紤]到壓縮機(jī)的作用,同時參考車內(nèi)競品車空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,重新標(biāo)定該MPV車空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)1擋的風(fēng)量,在不影響空調(diào)制冷性能的前提下,將1擋風(fēng)量由160 m3/s調(diào)整至130 m3/s。表1為鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整對不同工況下車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),圖10為鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整前后車內(nèi)噪聲對比。
表1 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)
空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整后,對比分析鼓風(fēng)機(jī)獨立運行工況對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)。如圖10(a)可以看出,車內(nèi)DR位置的噪聲級有近6 dB(A)的降低,主要是在60~130 Hz以及500 Hz以上的寬頻帶內(nèi)能量有較大幅度的下降。
圖10 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整前后車內(nèi)噪聲對比
主觀評價壓縮機(jī)啟動后,車內(nèi)噪聲明顯增大,且車內(nèi)存在明顯“咕嚕咕?!甭暤膯栴}。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)高、低壓管振動明顯,振動通過管路向車身傳遞,進(jìn)而引起車身振動向車內(nèi)輻射噪聲。故采取經(jīng)驗措施,在高、低壓降噪管分別綁配0.4、0.3 kg質(zhì)量塊的手段,在路徑上衰減管路的振動。
通過對比方案實施前后的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)引起的車內(nèi)噪聲問題可以得到明顯改善。圖11為壓縮機(jī)高、低壓管質(zhì)量塊綁配位置。
圖11 壓縮機(jī)高、低壓管質(zhì)量塊綁配位置
在高、低壓降噪管分別綁配0.4、0.3 kg質(zhì)量塊,怠速空調(diào)開時車內(nèi)DR位置的噪聲有1.7 dB(A)的降低。對于180~250 Hz頻帶內(nèi)與壓縮機(jī)工作有關(guān)的頻率,總能量有5.5 dB(A)的改善(如圖12),由壓縮機(jī)引起的車內(nèi)噪聲問題可以得到解決,主觀感覺車內(nèi)“咕嚕咕嚕”聲也得到明顯改善。
圖12 綁配質(zhì)量塊后怠速空調(diào)開時車內(nèi)噪聲頻譜圖
本文針對某MPV車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲偏大、聲品質(zhì)較差的現(xiàn)象,通過研究車內(nèi)噪聲的產(chǎn)生機(jī)理,運用獨立運行法、頻譜分析法等手段判斷出車內(nèi)噪聲偏大、聲品質(zhì)較差的原因是由于冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)(鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)及其附件)工作等因素引起。通過采取調(diào)整冷卻風(fēng)扇動平衡量、調(diào)整冷卻風(fēng)扇安裝位置隔振墊硬度、降低鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、壓縮機(jī)高低壓管增加配重等方案,使得該車怠速空調(diào)開啟工況車內(nèi)噪聲從49.9 dB(A)降至46.7 dB(A),聲品質(zhì)得到了明顯提升。本文的研究分析方法和解決思路對車輛其他NVH問題的開發(fā)及調(diào)校均具有一定的指導(dǎo)意義。