趙東輝,李新生,張登,臧福坤,林曉利,陳黎
上海煙草集團(tuán)太倉海煙煙草薄片有限公司,江蘇省太倉市港口開發(fā)區(qū)東方東路19號(hào) 215433
造紙法再造煙葉的生產(chǎn)工藝是目前煙草行業(yè)中的重要技術(shù),也是實(shí)現(xiàn)將廢棄煙草原料綜合利用的重要途徑[1]。它先將煙草碎片、煙末或煙梗的一種或多種原料利用溶劑萃取,經(jīng)螺旋擠干機(jī)實(shí)現(xiàn)固液分離,再將固態(tài)漿料進(jìn)行打漿、磨漿后通過紙機(jī)抄造的方式制得基片,同時(shí)合并煙草萃取液,經(jīng)凈化精制、減壓真空濃縮處理,得到濃縮液,最后涂布到基片上,經(jīng)烘干、分切制得再造煙葉[2]。目前,國內(nèi)大多數(shù)造紙法再造煙葉的生產(chǎn)工藝中煙草萃取液主要采取傳統(tǒng)的過濾方式,如利用振篩或臥螺離心機(jī)等進(jìn)行凈化處理,液體中懸浮的細(xì)小顆粒和蛋白質(zhì)、淀粉等大分子物質(zhì)不能得到有效去除[3]。萃取液凈化效果不佳將會(huì)增加萃取液濃縮過程中蒸發(fā)器結(jié)垢傾向、涂布后產(chǎn)品表面發(fā)粘+容易結(jié)塊等現(xiàn)象,且萃取液中存在較多的細(xì)小顆粒不溶物和大分子物質(zhì)將會(huì)給再造煙葉的感官質(zhì)量帶來不利影響[4-6]。因此,尋找新的萃取液凈化技術(shù)用于煙草萃取液的深度處理迫在眉睫。
膜分離技術(shù)是一門新興的高科技技術(shù)。它以選擇性透過膜為分離介質(zhì),根據(jù)膜兩側(cè)的跨膜壓差為推動(dòng)力,將不同分子量或粒徑的物質(zhì)實(shí)現(xiàn)分離,具有高效、節(jié)能、環(huán)保、簡單、造價(jià)較低、易于自動(dòng)化控制等特點(diǎn)[7],已被廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)[8]、中藥生產(chǎn)[9]和廢水處理[10]等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。故本文采用碳化硅超濾膜對(duì)造紙法再造煙葉生產(chǎn)過程中的煙草萃取液進(jìn)行了膜分離處理,旨在除去其中的細(xì)小顆粒不溶物和大分子物質(zhì),以提高萃取液的品質(zhì),并改善再造煙葉感官質(zhì)量。
造紙法再造煙葉萃取液和基片由上海煙草集團(tuán)太倉海煙煙草薄片有限公司提供。
氫氧化鈉(AR,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);無水乙醇(AR,天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司);高氯酸(AR,天津市東方化工廠);氯化鈉(AR,天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司);碘化鉀(AR,天津基準(zhǔn)化學(xué)試劑有限公司);乙酸(AR,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);乙酸苯乙酯(AR,內(nèi)標(biāo),美國Sigma-Aldrich公司)。
VC111鼓風(fēng)干燥箱(德國MMM公司);碳化硅膜分離設(shè)備一臺(tái)(配備40 nm碳化硅超濾膜);RE-5203型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀(上海亞榮生化儀器廠);MS6002S型電子天平(瑞士Mettler Toledo公司);KQ3200DV型數(shù)控超聲波清洗儀(昆山市超聲儀有限公司);AAⅢ型連續(xù)流動(dòng)分析儀(德國SEAL公司);LVDV-II+P型旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(美國BROOKFIELD公司);TDL-5-A型臺(tái)式高速離心機(jī)(上海安亭科學(xué)儀器廠); 7890-5975型氣質(zhì)聯(lián)用儀(美國安捷倫公司) 。
1.2.1 碳化硅超濾膜處理工藝
圖1 膜處理工藝流程圖Fig.1 Process flow chart of membrane treatment
實(shí)驗(yàn)流程圖如圖1所示,將萃取液粗液依次經(jīng)振篩、臥式離心機(jī)和碟式離心機(jī)預(yù)處理后進(jìn)入碳化硅膜循環(huán)罐,利用循環(huán)泵輸送進(jìn)入碳化硅膜管(孔徑40 nm),循環(huán)泵提供動(dòng)力使萃取液以4 m3/h流量經(jīng)超濾膜過濾面,在碳化硅膜管內(nèi)部循環(huán)實(shí)現(xiàn)“錯(cuò)流過濾”,少量濾過液自膜面透過由管路回收進(jìn)入濾過液儲(chǔ)罐,大部分截留液回流入循環(huán)罐,如此循環(huán)過濾,當(dāng)截留液達(dá)到排放要求后,收集截留液。
1.2.2 卷煙樣品的制備和評(píng)吸
(1)將萃取液和膜處理過的濾過液分別真空濃縮至密度(1.185±0.01) g/mL,得到各自濃縮液,記為:過膜前濃縮液和過膜后濃縮液。
(2)將上述濃縮液涂布在造紙法再造煙葉基片上,涂布率為38%,經(jīng)干燥、回潮,切絲后,用同種材料卷制成卷煙,并按GB/T5606.4-2005《卷煙感官技術(shù)要求》[11]進(jìn)行感官評(píng)吸。
1.2.3 分析與檢測(cè)
(1)含渣量測(cè)定
將質(zhì)量為m0的料液倒入離心管中,在3000 r/min轉(zhuǎn)速下離心處理5 min,而后倒出上清液,記下其質(zhì)量m1。料液含渣量=(m0-m1)/m0×100%。
(2)粘度測(cè)定
將濃縮液均加熱至35℃,在旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)上進(jìn)行粘度測(cè)定。
(3)蛋白質(zhì)含量測(cè)定
蛋白質(zhì)含量的測(cè)定參照YC/T249-2008《煙草及煙草制品 蛋白質(zhì)的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)法》[12]。
(4)淀粉含量測(cè)定
淀粉含量的測(cè)定參照YC/T 216-2007《煙草及煙草制品 淀粉的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)法》[13]。
(5)中性致香成分含量測(cè)定
中性致香成分的含量參考文獻(xiàn)[14]采用半定量法(乙酸苯乙酯為內(nèi)標(biāo))進(jìn)行測(cè)定,單位為μg/g。
2.1.1 含渣量
圖2 膜過濾前后料液含渣量變化情況Fig.2 Variation of slag content in the extract and its concentrate
含渣量可以直觀地反映料液的固態(tài)不溶物顆粒、不溶性大分子物質(zhì)和膠粘物含量,是再造煙葉萃取液凈化工段一項(xiàng)重要的物理指標(biāo)。粗萃取液一般需要經(jīng)過振篩、臥式離心機(jī)和碟式離心機(jī)的處理方可用于后續(xù)濃縮,上述系列工序處理的目的在于對(duì)萃取液進(jìn)行凈化。其中,較為常用的一個(gè)監(jiān)控指標(biāo)就是含渣量。一般來說,含渣量越低,對(duì)生產(chǎn)過程越有利。
由圖2可知,萃取液經(jīng)過40 nm碳化硅膜處理后所得濾過液基本無渣;過膜后萃取液濃縮后所得濃縮液的含渣量較過膜前濃縮液含渣量下降了56.3%,僅有2.03%,達(dá)到了含渣較少的效果。這表明膜處理對(duì)降低萃取液的含渣量效果較為明顯。
2.1.2 粘度
濃縮液的粘度關(guān)系到涂布環(huán)節(jié)涂布液的滲透性和后期產(chǎn)品儲(chǔ)存時(shí)是否容易結(jié)塊等產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此,對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),尤為必要。通過對(duì)過膜前后萃取液濃縮試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):未過膜的萃取液濃縮完旋蒸瓶表面覆蓋較多粘附物,難以清洗,而過膜后萃取液所用旋蒸瓶用清水簡單沖洗即可獲得較好效果。此外,經(jīng)檢測(cè)可知,過膜后濃縮液粘度僅有10.7 cP,較過膜前濃縮液20.7 cP降低了48.3%。這應(yīng)該與過膜后萃取液中大分子和膠體類物質(zhì)被截留有關(guān)。據(jù)文獻(xiàn)研究表明:在造紙法再造煙葉生產(chǎn)過程中,煙草萃取液中含有的蛋白質(zhì)、果膠、淀粉和多酚等大分子物質(zhì)會(huì)導(dǎo)致濃縮液粘度偏高、滲透性變差,使再造煙葉產(chǎn)品出現(xiàn)表面發(fā)粘、顏色暗深等問題[4]。經(jīng)過膜處理,濃縮液粘度得以降低,這將有利于延緩蒸發(fā)濃縮器及其管道的結(jié)垢現(xiàn)象,降低其日常清潔難度,并能提高濃縮效率,降低濃縮能耗。
2.1.3 蛋白質(zhì)
表1 蛋白質(zhì)含量測(cè)定結(jié)果Tab.1 Results of protein content
研究表明:煙草中的蛋白質(zhì)對(duì)煙草及煙草制品的吸味有負(fù)面影響。煙草蛋白質(zhì)含量偏高時(shí),在卷煙燃吸過程中會(huì)產(chǎn)生如同燃燒羽毛的臭味及辛辣和苦澀感[15]。同時(shí),煙草蛋白質(zhì)還是煙氣中一些有害成分的前體物,已被證實(shí)可產(chǎn)生氫氰酸、吡啶、喹啉、氨氣等有害物質(zhì)[16-17]。因此,在造紙法再造煙葉工藝過程中,降低煙草萃取液中蛋白質(zhì)的含量對(duì)再造煙葉的感官吸味和安全性均有積極作用。
將過膜前后萃取液和相應(yīng)濃縮液分別進(jìn)行了蛋白質(zhì)含量檢測(cè)。結(jié)果(見表1)表明:經(jīng)過40 nm碳化硅膜處理,萃取液蛋白質(zhì)去除率可達(dá)到44.12%,相應(yīng)濃縮液也達(dá)到42.24%。這說明40 nm碳化硅膜對(duì)萃取液中蛋白質(zhì)有較好的截留效果,這將對(duì)再造煙葉感官質(zhì)量和產(chǎn)品安全性產(chǎn)生有利影響。
2.1.4 淀粉
表2 淀粉含量測(cè)定結(jié)果Tab.2 Results of starch content
由文獻(xiàn)資料[5]可知:淀粉是對(duì)卷煙吸味不利的化學(xué)物質(zhì)。一方面,它可影響煙葉的燃燒速度和燃燒完全性,另一方面它在燃吸時(shí)會(huì)產(chǎn)生焦糊氣味、刺激性和雜氣,對(duì)香味具有不良影響。因此,去除萃取液中淀粉對(duì)再造煙葉的感官質(zhì)量較為有利。由表2可以看出,過膜處理后萃取液中淀粉含量下降了22.53%,相應(yīng)濃縮液也降低了15.26%。這說明40 nm碳化硅膜對(duì)萃取液中淀粉有一定去除效果。淀粉含量的降低,將有助于改善再造煙葉燃吸時(shí)的不良吸味,從而提升產(chǎn)品感官質(zhì)量。
2.1.5 中性致香成分
表3 中性致香成分含量測(cè)定結(jié)果Tab.3 Results of neutral aromatic components
考慮過膜過程不會(huì)對(duì)料液中鉀離子進(jìn)行截留,故以鉀離子含量作為基準(zhǔn),對(duì)過膜前后中性致香成分增量進(jìn)行校正。相應(yīng)校正系數(shù)等于未過膜濃縮液鉀離子含量與過膜濃縮液鉀離子含量的比值(2.34%)/(2.48%),為0.944,校正后各中性致香成分含量的增量為理論增量乘以校正系數(shù)的積。
由表3可知,在所測(cè)8種中性致香物質(zhì)中,過膜濃縮液有6種香味物質(zhì)均高于未過膜濃縮液,尤其是β-大馬酮、二氫獼猴桃內(nèi)酯和3-氧代-α-紫羅蘭醇,增量均在33%以上;兩者巨豆三烯酮4的含量相當(dāng)。上述中性致香成分含量的增加將會(huì)對(duì)后續(xù)產(chǎn)品的感官吸味產(chǎn)生有利影響。然而,過膜濃縮液的新植二烯含量卻較未過膜濃縮液降低了59.2%。原因分析如下:由2.1.1~2.1.4節(jié)內(nèi)容可知,過膜過程去除了萃取液中的固態(tài)不溶物顆粒、大分子物質(zhì)和膠粘物,使得過膜后濃縮液含渣量下降56.3%,粘度下降48.3%,濃縮液得以凈化。而中性致香成分檢測(cè)的是單位質(zhì)量濃縮液中所含的香味物質(zhì)含量。上述物質(zhì)的去除,使得單位質(zhì)量濃縮液所含香味物質(zhì)的比例有所提升,造成其含量有所增加。另外,試驗(yàn)用膜設(shè)備處理的是煙草萃取液。濃縮液為煙草萃取液經(jīng)過一定時(shí)間的加熱濃縮所得,前者密度約為1.185 g/mL,后者密度僅有1.034 g/mL左右。經(jīng)統(tǒng)計(jì),同一體積的過膜前、后萃取液經(jīng)過真空蒸發(fā)濃縮所達(dá)到目標(biāo)密度(1.185 g/mL)的時(shí)間不同。以1000 mL萃取液為例,在溫度65℃,壓強(qiáng)0.009 MPa條件下,過膜前萃取液約需2.4 h達(dá)到目標(biāo)密度;而過膜后萃取液由于去除了一定量大分子和固態(tài)顆粒不溶物以及膠粘物,使得濃縮效率明顯提高,達(dá)到同等密度僅耗時(shí)1.8 h。而所測(cè)中性致香成分多數(shù)屬于熱敏性物質(zhì),受熱易揮發(fā)損失。一般而言,濃縮過程耗時(shí)越久,香味物質(zhì)損失越多。因此,表3中所列濃縮液的增量除了與過膜過程有關(guān),還與萃取液濃縮過程香味物質(zhì)變化有關(guān)。同時(shí),由于分子量較小的香味成分較易透過膜孔,分子量較高的香味成分(如新植二烯)則易被截留(見表4)。因此,中性致香成分含量測(cè)定結(jié)果呈現(xiàn)大多數(shù)分子量較小的物質(zhì)含量有所提升,而新植二烯含量則明顯下降。
表4 中性致香成分分子量及其在截留液中含量Tab.4 Molecular weight of neutral aromatic components and its content in extraction liquid
2.1.6 感官評(píng)吸
表5 感官評(píng)吸結(jié)果數(shù)據(jù)表Tab.5 Results of sensory evaluation
將所得過膜前后濃縮液液分別用于涂布、卷煙和評(píng)吸。結(jié)果如表5所示。由表中結(jié)果可知:過膜樣品的分值略高于空白樣品,對(duì)再造煙葉感官質(zhì)量的的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在木質(zhì)氣和紙味有所改善,香氣質(zhì)和香氣量有所提升,喉部刺激變小。這應(yīng)該與萃取液中大分子物質(zhì)蛋白質(zhì)、淀粉等物質(zhì)被去除了一部分且大部分中性致香成分含量有所增加有關(guān)。
2.2.1 物料衡算
表6 物料衡算表Tab.6 Material balance form
表6對(duì)萃取液過膜前后進(jìn)行了物料衡算,可以看出: 在受到萃取液量(僅153.60 L)局限的前提下,本次試驗(yàn)得率可達(dá)到96.2%,過膜得率較高。在實(shí)際工業(yè)化應(yīng)用過程中,若采用更多的萃取液進(jìn)行連續(xù)過濾,在設(shè)備死體積不變的情況下,得率將會(huì)進(jìn)一步提升。另外,240 min內(nèi)過膜試驗(yàn)的平均膜通量達(dá)到116.36 L/( m2.h),可以滿足一般工業(yè)化的生產(chǎn)需求。
2.2.2 過膜過程系列參數(shù)變化情況
本文研究了240 min 過膜試驗(yàn)的系列參數(shù)變化情況(見表7)。由表7和圖3可知,在確保過膜流量4.0 m3/h不變的前提下:隨過膜時(shí)間的延長,萃取液溫度逐漸升高,這是由于膜處理時(shí),萃取液經(jīng)錯(cuò)流過濾,萃取液不斷循環(huán)往復(fù),摩擦產(chǎn)熱造成萃取液溫度不斷升高。個(gè)別時(shí)間段溫度有所降低應(yīng)與補(bǔ)充了新鮮萃取液有關(guān);膜通量則呈前期快速下降,后期下降速率變慢,趨于平緩的態(tài)勢(shì)。膜通量下降較快是膜過濾設(shè)備的一個(gè)“通病”,尤其是對(duì)于成分復(fù)雜的煙草萃取液而言;如表7所示,進(jìn)出膜壓差在膜過濾過程中略有提升,這也反映了膜的堵塞趨于嚴(yán)重。鑒于整個(gè)過膜過程膜通量下降幅度較大這一現(xiàn)象,能否恢復(fù)膜的可再生能力是限制當(dāng)下膜設(shè)備工業(yè)化應(yīng)用的一大瓶頸。
2.2.3 膜的可再生能力
為研究碳化硅超濾膜的可再生能力,依次開展了三次過膜試驗(yàn),隨后采用熱水、熱堿對(duì)膜設(shè)備分別進(jìn)行了清洗,并記錄了各自的熱水膜通量(見表8)。
表7 膜過濾過程參數(shù)變化情況表Tab.7 Variation of membrane filtration process parameters
圖3 膜通量和萃取液溫度隨時(shí)間變化趨勢(shì)圖Fig.3 Variation of membrane flux and extraction fluid temperature over time
分析表8可知,第3次過膜試驗(yàn)后,經(jīng)過兩步清洗(先熱水洗、再堿洗)模式,碳化硅超濾膜的熱水通量能夠達(dá)到896.36 L/(m2.h),略高于第2次試驗(yàn)清洗后的膜通量為872.73 L/(m2.h)。類似地,第2次試驗(yàn)清洗后膜通量略高于第1次試驗(yàn)清洗后的膜通量800.00 L/(m2.h)。這說明40 nm碳化硅超濾膜的可再生能力較強(qiáng),處理完煙草萃取液后,經(jīng)過40 min熱水洗+40 min堿洗的模式,其通量能夠完全恢復(fù)。通過上述清洗試驗(yàn)得出結(jié)論:雖然碳化硅膜具有膜過濾設(shè)備的通病——膜的污染問題,但其較好的可再生能力可以彌補(bǔ)上述缺陷,使其具有一定的工業(yè)化應(yīng)用可行性。
表8 膜設(shè)備清洗過程數(shù)據(jù)Tab.8 Data of membrane equipment in the cleaning process
(1)40 nm碳化硅超濾膜對(duì)造紙法再造煙葉萃取液具有良好的處理效果:過膜后萃取液達(dá)到了基本無渣的效果,相應(yīng)濃縮液的含渣量也降低了56.3%,過膜后濃縮液粘度降低了48.3%,這將對(duì)延緩蒸發(fā)濃縮器及其管道的結(jié)垢現(xiàn)象較為有利,進(jìn)而降低其清潔難度,并能提高濃縮效率,降低濃縮能耗;過膜后萃取液與其相應(yīng)濃縮液的蛋白質(zhì)和淀粉含量均有一定程度下降,且過膜濃縮液大部分中性致香成分含量有所提升,這使得最終所得產(chǎn)品的感官吸味有所改善,主要體現(xiàn)在:木質(zhì)氣和紙味有所改善,香氣質(zhì)和香氣量有所提升,喉部刺激變小。
(2)40 nm碳化硅超濾膜有一定的工業(yè)化應(yīng)用意義:它的過膜得率和平均膜通量較高,分別為96.2%和116.36 L/( m2.h);且其可再生能力較強(qiáng)。經(jīng)過40 min熱水洗,再加40 min 熱堿洗的方式即可使通量完全恢復(fù)。雖然膜過濾過程中,隨著處理時(shí)間的延長,膜通量仍存在一定程度的下降,但碳化硅膜較強(qiáng)的可再生能力和較高的平均膜通量能夠彌補(bǔ)這一缺陷,使其具有一定的應(yīng)用價(jià)值。