賈 妮 , 陳曉鋒 , 呂均益 , 柳 寧 , 趙艷青 , 魏恒永
(上汽大眾汽車有限公司長沙分公司,長沙 410132)
丙烯酸泡棉膠帶是以高密度泡棉為基材,丙烯酸為背膠設計,因其優(yōu)異的粘接強度和良好的密封性能,在汽車上廣泛應用[1];相比于傳統(tǒng)的鉚接、焊接、螺栓等連接方式,它能有效地避免在車身上打孔,減低車身銹蝕的風險和加工工時[2]。車門頭道密封條則是裝配在汽車車門并與門框密封條配合使用,可以增加車門與車身間的密封作用,從而起到隔音、減震、防塵、防水的作用,在中高檔車型上使用越來越普遍[3-4]。車門頭道密封條與車身的粘接普遍使用丙烯酸泡棉壓敏膠[5],這種粘接方式可拆卸且靈活性大,可以填補零件與車身的形面差,從而對于拐角彎折位置也可以做到有效粘接。目前頭道密封條的安裝考慮到人工成本的節(jié)約及質量的穩(wěn)定性,大部分已從人工滾壓安裝方式改用設備自動安裝,使用較多的設備有Grohmann及Thyssenkrupp。新技術、新工藝、新設備的引入大大提高了生產效率,但同時也帶來了粘接質量不穩(wěn)定、易導致脫膠的問題[6]。因此,非常有必要研究這類問題產生的根本原因,并從理論上確認工藝改善方向,最終使此類脫膠問題得以解決并得到穩(wěn)定控制。
車門頭道密封條是使用3M公司的丙烯酸泡棉壓敏膠ST1200與車門板金進行粘接,整車下線后,檢查發(fā)現(xiàn)膠帶與車身表面發(fā)生界面粘合破壞[6],肉眼沒有觀察到有殘膠留在車門油漆表面。由圖1看出:第一,脫膠主要發(fā)生在鎖扣板區(qū)域(圖1a)和底部區(qū)域(圖1b);第二,膠面光亮,無明顯受壓后產生的變形,無污染(圖1c)。
圖 1 脫膠頭道密封條Fig.1 Degumming door sealing
對失效件測試其剝離強度,確認零件本身質量狀態(tài);對新狀態(tài)零件測試其剝離強度,研究作用時間對剝離強度的影響,剝離強度測試標準為DIN 1464[7],使用Zwick 2010拉力機,粘接時使用自動滾輪對膠面進行滾壓。使用Kruss MSA型表面張力儀研究粘合部件表面能[8]對剝離強度的影響。結合白光掃描[9]及泡管壓縮力研究外部剪切對剝離強度的影響,泡管壓縮力使用Zwick 2010拉力機和專用工裝進行測量,測試標準參照PV3364。使用Texscan的I-Scan系統(tǒng)[10]測試粘合面壓力大小與分布,研究壓力對壓敏膠剝離強度的影響。
圖 2 失效零件剝離強度測試曲線(膠帶寬度8.5 mm)Fig.2 Peeling force test curve for failure part, the width of the tape is 8.5 mm
選擇脫膠區(qū)域的失效零件,截取光亮、無明顯壓痕及污染部分200~300 mm,再次粘貼在平面油漆板上進行試驗。失效零件在80 ℃下加熱2 h后,冷卻至室溫測試其剝離強度,最終測得剝離強度為22.0 N/cm(圖2)。脫開形式主要是以界面粘合破壞為主,兼具部分內聚破壞[11]。結果表明,即使在進行二次粘合的情況下,該丙烯酸泡棉壓敏膠也能滿足標準20 N/cm的要求,表現(xiàn)出良好的粘接性能。
選取新狀態(tài)零件進行剝離強度測試,在實驗中保持滾壓力、滾壓速度、清潔方式等因素一致,膠帶與粘合表面作用時間為變量,對與標準板粘合不同時間的膠帶進行剝離強度測試,結果如圖3所示。由圖可知,20 min后剝離強度達到28.7 N/cm,說明ST1200具有優(yōu)越的初粘力;40 min后基本趨于穩(wěn)定,且膠帶從泡棉層撕裂,殘膠均勻分布于板金和部件兩側。按照目前該主機廠總裝車間實際生產工藝40臺/h的產量,從完成密封條安裝到密封條受到側框外板剪切力,相隔27個工位,期間相隔時間為41 min,能夠保證泡棉膠帶粘接力趨于穩(wěn)定。
圖 3 反應時間對粘接力的影響Fig.3 Effect of reaction time on peeling force
膠粘劑對被粘基材的粘接過程是一個復雜的物理化學過程,綜合了潤濕吸附、配位作用、化學反應、分子擴散和機械互鎖等形式的粘接過程[12]。膠帶在粘合部件表面充分浸潤是保證有效粘接的重要因素,空腔注蠟為該品牌車型特有的防腐工藝,車門板金由于門檻飾條定位孔的存在,特別是在車門底部,容易被溢蠟污染。對不同狀態(tài)密封條粘合面表面能及膠帶剝離強度進行測試,測試結果見表1。
表 1 表面清潔對表面能[8]及剝離強度的影響Table 1 Effect of cleaning and surface energy on peeling force[8]
由表1可以看到:蠟霧的存在明顯降低粘合面表面能,特別是極性組分,由初始態(tài)的5.03 mN/m降低至0.28 mN/m,不滿足標準中不低于4.00 mN/m的要求。同時,蠟霧的存在也明顯影響膠帶的剝離力,由初始態(tài)35.1 N/cm降低至16.3 N/cm,但該蠟霧可以被異丙醇清潔,清潔后的表面基本可以回復到初始狀態(tài)。所以,為了避免蠟霧對粘接性能的影響,建議在進行頭道密封條的施工前先對粘合面使用異丙醇進行清潔。
頭道密封條通過泡棉膠ST1200粘合在門內板上[2],當車門關閉時,頭道密封條泡管作用在側框外板上形成整車的頭道密封。門鈑金為結構復雜的曲面,不同位置(見圖4)泡管受力情況不同,使用內窺鏡觀察門關閉狀態(tài)下密封條泡管受壓情況,如圖5所示??梢园l(fā)現(xiàn):位置C處泡管擠壓嚴重,開口向上翻開,剪切力Fx較大,而正向壓力Fy較小,對比位置D處泡管受壓情況,泡管變形小,開口向下閉合,剪切力Fx較小,而正向壓力Fy較大。特別是當門內板與側框外板間隙變小或密封條壓縮負荷變大時,此時膠帶受到的剪切力將會隨之變大,當車門長期在該狀態(tài)下閉合時,均會產生脫膠風險。
圖 4 不同位置受力分析Fig.4 Force analysis for different location
圖 5 車門內板與側框外板間隙Fig.5 Gap between the door and outer frame
對門內板和側框外板進行白光掃描[7],數據合成間隙,如圖4所示。結果表明,位置C區(qū)域門板尺寸超差,要求±1.0 mm,實際均低?1.0 mm,間隙偏小。同時,對膠區(qū)域密封條在門關閉條件下,其壓縮程度更大,受到更強的切剪力,不利于粘結(圖 6)。
圖 6 缺陷零件壓縮負荷Fig.6 Compression force for failure part
ST1200膠帶為壓敏膠,足夠的壓力傳遞到膠帶表面是保證其有效粘接的必要因素,壓力大小及分布可以通過壓敏紙或壓力傳感器來表征。相比于傳統(tǒng)的壓敏紙,美國Tekscan公司生產的IScan傳感器薄且柔軟,可用于曲面測試,它能更加精確地記錄每個點的數據,同時實時采集圖像供靜態(tài)或動態(tài)分析[10]。對失效位置壓力分布進行測試,結果見圖7。結果表明,失效位置壓力均不能達到膠帶橫截面上獲得壓力100%在10 N以上、80%在20 N以上的要求,且部分位置寬度方向壓力分布不均,主要集中在內側,這也可以充分解釋脫膠總是從內側開始的原因。
圖 7 3M膠帶壓力分布情況Fig.7 Force distribution for 3M tape
以位置b的測試結果為例,有顏色區(qū)域為實時采集圖像,橫向代表膠帶長度方向,縱向代表膠帶寬度方向,顏色越深代表壓力越大;調整前膠帶所受壓力為15~17 N/cm2,從膠帶顏色來看,壓力分布不均勻,而經過調整后,膠帶所受壓力能保持在20 N以上,且從膠帶顏色來看,壓力分布均勻。
經過分析發(fā)現(xiàn),影響脫膠的主要原因是粘接壓力不足及粘接面未得到充分清潔,密封條的壓縮力及鈑金尺寸超差為次要影響因素。優(yōu)化門板金尺寸及密封條壓縮負荷至公差范圍內,調整設備氣壓缸保證膠帶橫截面上獲得壓力100%在10 N以上、80%在20 N以上,同時生產線增加粘接面清潔工藝,跟蹤項目車批量生產后未發(fā)現(xiàn)脫膠,脫膠問題得到解決;為保證后續(xù)批量生產的穩(wěn)定性,要求定期對上述參數進行測量。
1)脫膠的主要因素是粘接表面不夠清潔,且膠帶表面受到的壓力不夠。
2)從便捷性和有效性來考慮,建議開發(fā)浸潤效果和初粘力更好的3M壓敏膠帶,以保證后續(xù)產品質量的穩(wěn)定性。