徐 海, 劉慶杰, 周洪杰
(中冶葫蘆島有色金屬集團公司, 遼寧 葫蘆島 125003)
國內(nèi)處理銅陽極泥,一般都采用硫酸化焙燒脫硒,浸出脫銅和銅置換銀工藝。硫酸化焙燒工藝比其他工藝能更好地回收硒,并具有良好的環(huán)保條件。某廠建于1995年,年處理銅陽極泥1 000 t,同時處理鉛陽極泥,年產(chǎn)黃金1 t,白銀150 t。因建廠時間長,大部分技術(shù)設(shè)備落后,能耗高,環(huán)境污染嚴重,已經(jīng)不適合現(xiàn)代生產(chǎn)的要求。為了提高設(shè)備使用效率,提高產(chǎn)能,節(jié)能降耗及改善作業(yè)環(huán)境,并達到環(huán)保排放標準,該廠對硫酸化焙燒系統(tǒng)的工藝設(shè)備進行了一系列的改造。
銅陽極泥硫酸化焙燒系統(tǒng)由硫酸化焙燒和煙氣吸收、浸出脫銅、銅片置換銀和塔液置換工序組成。銅陽極泥化學(xué)成份見表1。
表1 銅陽極泥化學(xué)成分 %
1.1.1 工藝過程
硫酸化焙燒和煙氣吸收工序是將銅陽極泥與濃硫酸按規(guī)定料酸比配酸,充分攪拌2 h以上,使其混合均勻后,放入料槽內(nèi)。窯溫正常后,開動加料勺加料。在回轉(zhuǎn)窯內(nèi),陽極泥與濃硫酸在一定的溫度條件下,使其中硒轉(zhuǎn)化為二氧化硒,硫酸分解成二氧化硫揮發(fā)進入煙氣中。含二氧化硒和二氧化硫的煙氣在吸收塔內(nèi)與水相互作用,生成單質(zhì)硒和硫酸。銅陽極泥中的銅和銀生成硫酸銅、硫酸銀。主要化學(xué)反應(yīng)見式(1)~(5)[1]。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.1.2 技術(shù)操作條件
主要技術(shù)操作條件如下所述[2]。
1)窯處理量:500~600 kg/班(干)。
2)酸料比:0.8~1∶1(重量比)。
3)爐溫: 窯頭,250~350 ℃;窯中,450~550 ℃;窯尾,600~700 ℃。
4)窯內(nèi)負壓:100~200 Pa。
5)窯渣含硒:0.3%。
6)吸收塔裝水量:約占容積的45%~55%。
7)塔液酸度:吸收后400~450 g/L。
8)出塔時間:1#塔24 h出一次;2#塔一周出一次;3#、4#塔半月至1月出一次。
9)洗滌:80 ℃以上熱水洗至中性(PH=7)。
10)干燥溫度:120~140 ℃,干至無水。
1.2.1 工藝過程
在浸出槽中加入適量的水,啟動攪拌,通入蒸汽升溫,加入窯渣。經(jīng)過浸出,窯渣中可溶性的硫酸銅和部分硫酸銀進入浸出液,經(jīng)離心脫水,達到銅與浸出渣分離的目的。主要化學(xué)反應(yīng)見式(6)~(7)。
(6)
(7)
1.2.2 技術(shù)操作條件
1)浸出脫銅處理量:500~600 kg/槽。
2)固液比:1∶3。
3)浸出溫度:80~100 ℃。
4)浸出時間:4 h。
5)洗滌過濾:浸出渣含水≤35%,含銅≤2.5%。
1.3.1 工藝過程
將銅片放置在置換槽內(nèi)的不銹鋼框內(nèi),然后將浸出液加入到置換槽中,攪拌、通入蒸汽升溫。在一定的溫度條件下浸出液中硫酸銀與銅片發(fā)生置換反應(yīng),生成粗銀粉。當(dāng)用食鹽檢驗置換液無白色沉淀,表明溶液中的銀已經(jīng)置換完全,壓濾。
主要化學(xué)反應(yīng)見式(8)。
(8)
1.3.2 技術(shù)操作條件
1)置換脫銀處理量:<2.5 m3/槽。
2)銅片:≤20 kg/槽。
3)溫度:80~100 ℃。
4)置換終點:用食鹽檢驗無白色沉淀。
5)置換后液含銅:40~50 g/L。
1.4.1 工藝過程
將銅片放置在置換槽內(nèi)的不銹鋼框內(nèi),然后將塔液加入到置換槽中,攪拌、通入蒸汽升溫。在一定的溫度條件下,塔液中亞硒酸與銅片發(fā)生置換反應(yīng),生成粗硒。當(dāng)用硫脲檢驗沒有紅色沉淀,表明溶液中的硒已經(jīng)置換完全,自然過濾。主要化學(xué)反應(yīng)見式(9)。
(9)
1.4.2 技術(shù)操作條件
1)塔液處理量:<2.5 m3/槽。
2)銅片:≤20 kg/槽。
3)溫度:80~100 ℃。
4)置換終點:用硫脲檢驗沒有紅色沉淀。
銅陽極泥硫酸化焙燒生產(chǎn)工藝流程見圖1[3]。
圖1 銅陽極泥硫酸化焙燒生產(chǎn)工藝流程
1)回轉(zhuǎn)窯的窯頭和窯尾密封系統(tǒng)存在外溢?;剞D(zhuǎn)窯窯頭和窯尾密封原采用油浸盤根內(nèi)部填料密封方式,由于磨損嚴重,經(jīng)常造成損壞,導(dǎo)致頻繁更換,造成檢修勞動強度加大。由于密封不好,窯內(nèi)壓力波動大,造成煙氣外溢,影響操作環(huán)境。
2)回轉(zhuǎn)窯放料量不容易控制?;剞D(zhuǎn)窯放料原采用正下方放料,放料量不易控制,造成料倉存料過少,料封密閉不嚴,窯尾漏氣嚴重,影響窯內(nèi)負壓。
3)真空系統(tǒng)耗能大。原真空系統(tǒng)采用水環(huán)式耐酸陶瓷真空泵,型號HTB- SZ- 150,功率45 kW,功率大,消耗的電能比較大。
4)浸出置換攪拌裝置攪拌強度不足。浸出槽、置換槽共4個(2個浸出槽和2個置換槽)。攪拌裝置原采用三角皮帶傳動,在生產(chǎn)過程中,三角帶磨損、變形的現(xiàn)象比較嚴重,導(dǎo)致三角帶消耗高,攪拌強度不足。
5)真空泵用水系統(tǒng)浪費嚴重。原水環(huán)式陶瓷真空泵密封水耗水量5 t/h,沒有采用循環(huán)利用,直接進行排放,每天外排水量達120 t左右,水浪費非常大。
6)液固分離操作復(fù)雜,浸出渣水分高。原窯渣浸出液液固分離系統(tǒng)采用3臺SS- 1000三足式離心機進行,無論是加料還是出料,操作人員多,操作復(fù)雜。由于浸出液溫度高,離心機轉(zhuǎn)速快,存在極大的安全隱患。浸出液經(jīng)離心機脫水后,水分高達30%以上,增加了熔煉的能源消耗。
7)浸出槽底部經(jīng)常發(fā)生堵塞。原浸出槽底僅安裝一個管夾閥,浸出作業(yè)結(jié)束后,浸出槽底部放料閥門處常常積存很多物料,這些物料結(jié)合比較牢固,給放料作業(yè)造成了一定的困難。
8)吸收塔液處理方式不合理。塔液經(jīng)自然過濾后,濾液沒有經(jīng)過回收處理,造成硒的損失和環(huán)境的污染。吸收塔液成份見表1。
表1 吸收塔液成份 g/L
為達到密封的最佳效果,減輕維修頻繁、環(huán)境的污染及物料損失。由原先用油浸盤根內(nèi)部填料密封方式,改為復(fù)合柔性密封材質(zhì)。該密封方式如圖2所示[4]。
圖2 雙柔性密封示意圖
雙性柔性密封裝置采用一種特殊的新型耐高溫、耐磨損的半柔性材料,做成密閉的整體形錐體,能很好的適應(yīng)回轉(zhuǎn)窯的端部復(fù)雜運動,使用時其一端密閉固定在窯頭或窯尾罩上,另一端用張緊裝置柔性張緊在回轉(zhuǎn)窯的筒體上,有效地消除了回轉(zhuǎn)窯軸向、徑向和環(huán)向間隙,實現(xiàn)了無間隙密封。
回轉(zhuǎn)窯窯尾采用側(cè)放料方式,一方面操作簡單,另一方面由于放料速度變慢,窯尾料倉存料量容易控制,有利于減少窯尾的漏氣率。
選用新型號HTB- SK- 150- M 30KW、排氣15 m3/min的水環(huán)式陶瓷真空泵,功率降低了15 kW,減少了電能消耗,每年節(jié)電108 000 kW·h。
更換浸出槽和置換槽的攪拌裝置,采用規(guī)格功率7.5 kW的減速機傳動代替三角帶傳動。
采用水環(huán)式真空泵密封水流程:通過液下泵抽至冷卻塔變?yōu)槔鋮s水,冷卻水排入高位水槽,高位槽的水通過進水管進入真空泵,從汽水分離器排出的水,通過回水管排入回水池。水循環(huán)使用流程見圖3。
圖3 水循環(huán)示意圖
浸出渣脫水工序,采用一臺40 m2箱式壓濾機取代三臺離心機,整個壓濾過程僅需20 min。改造前后浸出渣含水對比情況見表2[5]。
表2 改造前后浸出渣含水對比 %
在反應(yīng)槽底閥上方加一個風(fēng)管,在整個作業(yè)過程中,連續(xù)通風(fēng)。同時,在加料前,先把浸出液溫度加熱到70~80 ℃。加料時,控制物料的加入速度,加料不宜過快,防止物料沉到槽底結(jié)塊,堵塞下料口。通過采取這些措施后,放料的狀況明顯好轉(zhuǎn)。
在機械攪拌槽中,將塔液加熱到70~80 ℃,用銅片置換,當(dāng)硒降至0.01 g/L時,過濾,濾液作為窯渣浸出液使用。
1)通過采用復(fù)合柔性密封材料,窯頭和窯尾密封緊密,無煙氣外逸和冷風(fēng)入窯,穩(wěn)定了窯內(nèi)負壓。
2)采用窯尾側(cè)放料有效地減少了窯尾的漏氣情況。
3)通過降低水環(huán)式真空泵的使用功率,減少了電能的消耗。
4)用減速機傳動代替皮帶傳動攪拌浸出槽、置換槽,增加了攪拌強度,強化了浸出效率。
5)循環(huán)使用真空泵密封水,降低了水耗。
6)用壓濾機代替離心機,浸出渣含水降低了10%左右,減少了熔煉的能耗。
7)對浸出槽底部進行連續(xù)通風(fēng),使放料操作變得通暢。
8)塔液經(jīng)銅片置換后返到浸出工序,使硒的回收率提高了5%。
通過對硫酸化焙燒系統(tǒng)進行技術(shù)改造,降低了水耗和電耗,減少了煙氣的外溢,降低了環(huán)境污染,消除了安全隱患,提高了硒的回收率,達到了預(yù)期的目的。