黎學(xué)坤
(云南馳宏資源綜合利用有限公司,云南 曲靖 655000)
鉛陽極泥是粗鉛電解精煉過程的副產(chǎn)物,其含有大量的銻、鉍、砷、銅、銀、金等有價(jià)金屬,是我廠綜合回收貴金屬銀和金的主要原料,其主要成分如表1所示。從表1中可以看出資源綜合利用有限公司目前產(chǎn)出的鉛陽極泥含鉛較高,高出同行業(yè)水平近5個(gè)百分點(diǎn)。陽極泥含鉛高不僅會(huì)降低鉛精煉直收率,影響電解液成分,而且對(duì)金銀的回收富集產(chǎn)生很大影響。同時(shí),陽極泥出售時(shí)其中的鉛是不計(jì)價(jià)的,無形中帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,如何將鉛陽極泥中的鉛降至最低水平就顯得尤為重要。
電解出槽后的殘極經(jīng)過殘極洗滌機(jī),將殘極板上的陽極泥洗刷至攪拌桶內(nèi),然后經(jīng)過1#壓濾機(jī)壓濾,壓濾后的濾液(一次洗水)返回電解槽,壓濾后的陽極泥進(jìn)入漿化桶漿化后轉(zhuǎn)入1#攪拌桶,再加入一定量的陽極泥二次洗水(2#壓濾機(jī)濾液)或者生產(chǎn)水?dāng)嚢枭郎?,然后通過2#壓濾機(jī)壓濾后,產(chǎn)出的陽極泥即為成品陽極泥,二次洗水用于殘極洗滌用水或者返回電解槽,主要工藝流程如圖1所示。
由于鉛電解精煉系統(tǒng)無廢水外排,為了維持整個(gè)系統(tǒng)的水平衡,在殘極洗滌機(jī)處不能長時(shí)間采用外來生產(chǎn)水進(jìn)行沖洗,只能采用陽極泥洗水沖洗。因此,控制鉛陽極泥含鉛的關(guān)鍵操作就在1#攪拌桶處,如何合理控制液固比,攪拌時(shí)間,攪拌溫度等成為了控制鉛陽極泥含鉛的關(guān)鍵。
圖1 鉛陽極泥生產(chǎn)工藝流程圖
表1 國內(nèi)一些鉛冶煉廠鉛陽極泥成分(w/%)
實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,取1#壓濾機(jī)壓濾后的鉛陽極泥作為原料,其成分如表2所示。
在燒杯中進(jìn)行實(shí)驗(yàn),采用電爐加熱,并配合機(jī)械攪拌子進(jìn)行攪拌。
實(shí)驗(yàn)后采用真空抽濾機(jī)進(jìn)行液固分離,分離出的固體鉛陽極泥送樣分析結(jié)果。通過對(duì)不同的液固比、加熱溫度、攪拌時(shí)間、液體含酸濃度等條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),得出了控制鉛陽極泥含鉛的最佳操作工藝參數(shù)。
表2 1#壓濾機(jī)壓濾后鉛陽極泥原料成分(w/%)
2.2.1 液固比對(duì)鉛陽極泥含鉛的影響
實(shí)驗(yàn)采用生產(chǎn)水兌鉛陽極泥,控制溫度在40℃,攪拌時(shí)間1小時(shí),在液固比分別為3:1、4:1、5:1和6:1的條件下進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。通過表3可知,在液固比為6:1時(shí)鉛陽極泥含鉛最低,但是為了控制系統(tǒng)中的水平衡,將液固比控制在4~5:1之間為最合理。
表3 不同液固比時(shí)鉛陽極泥成分對(duì)比(w/%)
2.2.2 加熱溫度對(duì)鉛陽極泥含鉛的影響
實(shí)驗(yàn)采用生產(chǎn)水,攪拌時(shí)間1小時(shí),液固比控制在5:1,分別在溫度為常溫、40℃、70℃條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
通過表4可知,攪拌時(shí)將溫度控制在40℃最為合理。提高溫度可以加快鉛陽極泥中的鉛進(jìn)入液體中,但是溫度過高會(huì)導(dǎo)致溶液揮發(fā)嚴(yán)重,而且更高的溫度需要更多的蒸汽來加熱,增加生產(chǎn)成本。而且從實(shí)驗(yàn)效果來看,70℃時(shí)鉛陽極泥含鉛較40℃條件下降低幅度并不大,因此認(rèn)為控制溫度在40℃最為合理。
表4 不同加熱溫度時(shí)鉛陽極泥成分對(duì)比(w/%)
2.2.3 攪拌時(shí)間對(duì)鉛陽極泥含鉛的影響
實(shí)驗(yàn)采用生產(chǎn)水,液固比為5:1,溫度為40℃,攪拌時(shí)間分別為30min、45min和60min。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表5所示。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,攪拌時(shí)間不得小于45min。
表5 不同攪拌時(shí)間下鉛陽極泥成分對(duì)比(w/%)
2.2.4 不同含酸濃度對(duì)鉛陽極泥含鉛的影響
實(shí)驗(yàn)控制液固比為5:1,溫度40℃,攪拌45min。實(shí)驗(yàn)用酸為生產(chǎn)用硅氟酸,酸濃度為22.0%。硅氟酸的理論加入量與原料鉛陽極泥中鉛含量之比為1:1、0.5:1和0,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表6和表7所示。
表6 不同酸濃度下鉛陽極泥成分對(duì)比(w/%)
Pb:H2SiF6=1:0.5 10.62 6.34 42.75 21.14 2.47 2.96 Pb:H2SiF6=1:1 10.23 6.31 47.65 20.35 2.46 3.14
表7 不同酸濃度下濾液成分對(duì)比(g/L)
從實(shí)驗(yàn)后的鉛陽極泥成分可知,加入硅氟酸后鉛陽極泥含鉛較未加酸時(shí)降到更低的水平,這說明加入硅氟酸有利于鉛陽極泥中的鉛進(jìn)入到溶液中,這是因?yàn)殂U陽極泥中鉛與硅氟酸發(fā)生了如下化學(xué)反應(yīng):Pb2++H2SiF6=PbSiF6+H2+。
從濾液成分來看,雖然加入硅氟酸后將鉛陽極泥中的鉛更多的浸出到溶液中,但是與此同時(shí)鉛陽極泥中的銻也被大量浸出到溶液中,由于濾液是要返回到電解槽電解,銻含量過高將會(huì)增加電解液的雜質(zhì)含量,導(dǎo)致析出鉛片銻含量升高,影響鉛錠質(zhì)量。因此,認(rèn)為在進(jìn)行兌水時(shí)不能加入硅氟酸。
實(shí)際生產(chǎn)中,采用二次洗水兌鉛陽極泥,洗水中本身就含有一定的硅氟酸,但是產(chǎn)出的鉛陽極泥含鉛還是較高,通過對(duì)鉛陽極泥洗水取樣分析發(fā)現(xiàn),二次洗水中的鉛離子濃度達(dá)到277.45g/L,兌入的洗水中的本身鉛離子濃度太高導(dǎo)致鉛陽極泥中的鉛進(jìn)入溶液困難,因此產(chǎn)出的鉛陽極泥含鉛較高,故在實(shí)際生產(chǎn)中要定期兌入生產(chǎn)水以降低溶液本身鉛離子濃度,從而降低鉛陽極泥含鉛。
通過前面的實(shí)驗(yàn),得出了在1#攪拌桶操作的最佳工藝參數(shù)為液固比4~5:1,加熱溫度40℃,攪拌時(shí)間不少于45分鐘,并且要定期分析二次洗水成分,補(bǔ)充新的生產(chǎn)水進(jìn)行攪拌。
根據(jù)上述控制條件,在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行了為期一個(gè)星期的試驗(yàn),每次兌入一半新生產(chǎn)水和一半二次洗水進(jìn)行攪拌控制,產(chǎn)出的鉛陽極泥成分如表8所示。從表8可知,生產(chǎn)試驗(yàn)效果顯著,可以推廣。
表8 生產(chǎn)試驗(yàn)成品鉛陽極泥成分(w/%)
通過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)得出,在1#攪拌桶控制鉛陽極泥含鉛的最佳操作參數(shù)為加熱溫度40℃,液固比4~5:1,攪拌時(shí)間不少于45分鐘,并且要定期取樣分析二次洗水成分,定期補(bǔ)入新的生產(chǎn)水稀釋溶液中的鉛離子濃度,可以將鉛陽極泥鉛離子濃度穩(wěn)定控制控制在14%以下。