牛增建
(朔黃鐵路肅寧分公司,河北肅寧 062350)
重載列車對(duì)線路的沖擊破壞較普通鐵路大,尤其是對(duì)曲線、道岔等軌道結(jié)構(gòu)的損傷更為嚴(yán)重。 我國重載鐵路一般采用75 kg/m 鋼軌,區(qū)間設(shè)置1 ∶40 軌底坡,采用提速道岔的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):分開式彈性扣件,固定型轍叉或可動(dòng)心軌轍叉[1]。
重載鐵路道岔病害凸顯區(qū)域主要集中在技術(shù)作業(yè)站咽喉區(qū),因側(cè)向過車頻繁,處于咽喉區(qū)的道岔設(shè)備病害種類多、難整治、發(fā)展快,常見病害有:零配件失效折斷、幾何尺寸超限、道岔框架不穩(wěn)定等。 道岔軌件傷損嚴(yán)重時(shí),將危及重載列車的行車安全[2]。 國內(nèi)眾多學(xué)者對(duì)道岔病害成因及整治對(duì)策進(jìn)行了研究。 王樹國等[1]通過分析國內(nèi)外重載道岔的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用效果,認(rèn)為延長尖軌和轍叉使用壽命是減少道岔病害的關(guān)鍵;房冬等[2]以朔黃線和大秦線應(yīng)用實(shí)踐為例,主要采取了心軌加寬技術(shù)、高錳鋼組合轍叉與爆炸硬化技術(shù)相結(jié)合等方式,延長轍叉的使用壽命;郝強(qiáng)等[34]通過分析重載道岔常見病害,有針對(duì)性地提出了相關(guān)病害的整治措施;于洋等[5]分析了萬噸重載運(yùn)輸對(duì)道岔設(shè)備的破壞規(guī)律,并提出了整修補(bǔ)強(qiáng)措施。 張東風(fēng)等研究了鐵路30t 軸重的75 kg/m 鋼軌重載道岔,提出通過增大導(dǎo)曲線半徑、尖軌加寬技術(shù)、設(shè)置軌撐、采用鑲嵌合金鋼組合轍叉或高錳鋼爆炸硬化組合轍叉、增強(qiáng)重載道岔的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性等方式,滿足行車安全性要求[68]。
朔黃鐵路西起山西省神池縣神池南站,東至河北省黃驊市黃驊港站,正線全長590 km,是我國西煤東運(yùn)的第二大通道,2018 年的運(yùn)量為3.05 億t,具備重載鐵路大運(yùn)量、大軸重、高密度的特點(diǎn)[2]。 黃驊港站是朔黃鐵路的關(guān)鍵技術(shù)站,該站工務(wù)管轄設(shè)備包括道岔505 組、線路(含到發(fā)線及站線)近300 km,道岔型號(hào)以75 kg/m 鋼軌12 號(hào)[圖號(hào)SC559]、60 kg/m 鋼軌12 號(hào)[圖號(hào)SC(07)370]、60 kg/m 鋼軌9 號(hào)[圖號(hào)專線(02)4204]液壓外鎖閉提速道岔為主,包括單開道岔、菱形道岔、復(fù)式交分道岔以及交叉渡線組合道岔等多種形式。 隨著朔黃線運(yùn)量的不斷增加,萬t、兩萬t列車的常態(tài)化開行,工務(wù)專業(yè)日常設(shè)備維修任務(wù)量也逐漸增多,主要工作量集中在道岔各部件的維修養(yǎng)護(hù)上,特別是咽喉道岔的病害處治。 自2015 年至2018 年,采取了多種措施進(jìn)行道岔病害的整治,延長了設(shè)備維修周期,增強(qiáng)了重載列車通行時(shí)的道岔安全儲(chǔ)備。
受黃驊港站地理環(huán)境、歷經(jīng)多次站改未形成整體排水系統(tǒng)等因素的影響,道岔道床病害凸顯,道床臟污、道床板結(jié)、翻漿冒泥等道床類病害較為明顯(見圖1、圖2)。
圖1 230 號(hào)道岔翻漿冒泥
圖2 234 號(hào)岔前線路翻漿冒泥
主要表現(xiàn)為軌距、水平超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,尖軌爬行,尖軌與基本軌不密貼,轉(zhuǎn)轍部分軌距擴(kuò)大,轍叉部分的間隔及護(hù)背距離尺寸超限,岔枕偏移,限位器頂死等[3]。
主要表現(xiàn)為彈條折斷、螺母松動(dòng)脫落、接頭螺栓松動(dòng)、軌枕立螺栓剪斷、滑床板及槽型護(hù)軌墊板開焊或斷裂、軌下腳墊壓潰、尼龍底座破損嚴(yán)重、軌枕擋肩破損等零配件失效現(xiàn)象[4](見圖3、圖4)。
圖3 護(hù)軌墊板折斷
圖4 護(hù)軌墊板立螺栓折斷
主要表現(xiàn)為道岔轍叉壽命明顯縮短。 據(jù)統(tǒng)計(jì),整鑄轍叉壽命不足3 個(gè)月,貝鋼組合轍叉平均壽命為6 個(gè)月左右,咽喉區(qū)道岔轍叉壽命為4 個(gè)月左右。 萬噸列車通行的道岔側(cè)向地段,曲尖軌平均壽命僅為4 個(gè)月左右。
(1)黃驊港站歷經(jīng)了多次站場(chǎng)擴(kuò)能改造施工,道岔插鋪施工多利用天窗時(shí)間段進(jìn)行。 受天窗時(shí)間和施工環(huán)境制約,有些道岔處道床層底砟厚度不足、前后引軌部分的道床未作處理,造成后期道岔臟污板結(jié)甚至翻漿冒泥。 如2013 年黃驊港站擴(kuò)能改造施工插鋪的2 號(hào)/4 號(hào)道岔,66 號(hào)~72 號(hào)菱形道岔均表現(xiàn)出道床厚度不足的問題。
(2)黃驊港站是終端站,機(jī)車減速噴砂、車列運(yùn)行掉落煤渣等一定程度上造成咽喉岔區(qū)道床的臟污。 其中。 港前作業(yè)區(qū)西咽喉20 號(hào)/22 號(hào)、38 號(hào)~42 號(hào)菱形道岔,港口作業(yè)區(qū)Ⅰ場(chǎng)110 號(hào)~116 號(hào)菱形道岔、134 號(hào)~140 號(hào)菱形道岔因機(jī)車灑砂造成道床臟污板結(jié)的病害明顯。
(1)道岔范圍內(nèi)接頭數(shù)量較多。 在列車碾壓鋼軌的運(yùn)行過程中,受沖擊力自然較大。 受尖軌、基本軌密貼程度的影響,轍叉部分受“有害空間”、查找間隔和護(hù)背距離尺寸的影響較大。
(2)受前后兩轉(zhuǎn)轍機(jī)拉桿影響,轉(zhuǎn)轍部分兩牽引點(diǎn)處不能進(jìn)行日常搗固保養(yǎng),致使道岔轉(zhuǎn)轍部的整體平順性較差、易損壞。 如港前作業(yè)區(qū)東岔區(qū)29 號(hào)~35 號(hào)菱形道岔、47 號(hào)~53 號(hào)菱形道岔轉(zhuǎn)轍部的立螺栓折斷,幾何尺寸難以保持。
部分道岔在上線運(yùn)行前就帶有病害,造成運(yùn)營后病害形成快且難以整治。 主要包括鐵墊板型號(hào)不符、安裝位置錯(cuò)誤,軌枕間距不準(zhǔn)確,軌距調(diào)整塊型號(hào)不符,支距擋板安裝數(shù)量不足和位置錯(cuò)誤,大膠墊安裝錯(cuò)誤等,易造成鋼軌碎彎多、直股與側(cè)股方向不能同時(shí)直順、道岔鋼軌磨耗掉塊加劇、道岔軌件不良等上線后道岔整體狀態(tài)不良的后果[6]。 如港前作業(yè)區(qū)88 號(hào)/90 號(hào)道岔、104 號(hào)~110 號(hào)菱形道岔,港口作業(yè)區(qū)Ⅰ場(chǎng)142 號(hào)~148 號(hào)菱形道岔因鐵墊板型號(hào)不符、軌枕間距不準(zhǔn)確,造成后期設(shè)備養(yǎng)護(hù)問題較明顯。
(1)在道岔養(yǎng)護(hù)維修過程中,沒有樹立全方位綜合整修的理念, “頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”,導(dǎo)致道岔的維修工作量越來越多,形成惡性循環(huán)[7]。
(2)沒有堅(jiān)持大機(jī)搗固道岔的養(yǎng)護(hù)原則,多采取人工小型機(jī)搗,作業(yè)質(zhì)量不高,導(dǎo)致病害層出不窮。
(3)對(duì)道岔各部零配件的檢查整修不到位,對(duì)“限位器頂死”病害的整治力度不夠,造成道岔整體框架剛度不良,特別是在技術(shù)站的咽喉岔區(qū)處和萬噸列車側(cè)向接發(fā)車頻繁地段,病害發(fā)展迅猛。 如港前作業(yè)區(qū)46 號(hào)~48 號(hào)~50 號(hào)~52 號(hào)~58 號(hào)一渡一交道岔此類病害明顯。
(4)軌下膠墊更換不及時(shí),導(dǎo)致軌距水平不良等問題。 如港口作業(yè)區(qū)Ⅳ場(chǎng)402 號(hào)~408 號(hào)菱形道岔膠墊病害明顯。
(5)道岔范圍內(nèi)接頭養(yǎng)護(hù)不當(dāng),墊板過多或者不注意接頭前后與整體道岔的順坡,特別是前后連接線路的順坡不良,直接造成接頭位置過硬,影響道岔的整體平穩(wěn)性。
(6)對(duì)道岔軌件打磨重視度不夠,直接造成因尖軌轍叉“肥邊”引起的裂紋掉塊病害較多,甚至作下線處理,降低了道岔軌件使用壽命,而且也增加了換軌工作量[8]。 如港前作業(yè)區(qū)17 號(hào)/19 號(hào)、63 號(hào)/65 號(hào)、86 號(hào)/88 號(hào)、114 號(hào)道岔因打磨力度不夠,造成轍叉下線問題明顯。
主要采用大機(jī)清篩和人工換砟、強(qiáng)化零配件整治、多措并舉穩(wěn)固道岔框架結(jié)構(gòu)、使用貝氏體鋼軌、成立道岔打磨小組等措施,進(jìn)行咽喉道岔的綜合整修整治,具體措施如下。
采取大機(jī)清篩道岔的做法,大大提升了道岔區(qū)道床的彈性。 黃驊港站每年有計(jì)劃地對(duì)咽喉區(qū)道岔進(jìn)行大中修人工換砟或破底清篩工作,確保道床換砟厚度不小于300 mm,并將兩側(cè)道床砟坡篩透。 另外,在大中修期間增設(shè)各站場(chǎng)岔區(qū)的排水系統(tǒng),有效提升了咽喉道岔設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性。
依據(jù)道岔實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)的優(yōu)劣程度,制定年度、月度、每周的道岔核圖計(jì)劃,逐組落實(shí)整修。 如利用道岔核圖的方法對(duì)港前作業(yè)區(qū)90 號(hào)、92 號(hào)、96 號(hào)、120 號(hào)、122 號(hào)進(jìn)行了整治,病害得以根治。 整治后,道岔檢修周期從10 d 延長至25 d 以上,每組道岔可節(jié)約人力90 工日,整治效果明顯。
(1)技術(shù)站站場(chǎng)改造及大中修換鋪道岔的施工,一般是在不影響既有線運(yùn)營的基礎(chǔ)上,利用天窗時(shí)間完成的。 因此,在確保高效、安全、正點(diǎn)、可行的基礎(chǔ)上,施工方案和步驟的合理性至關(guān)重要[9]。
(2)施工方應(yīng)提前介入,做好道岔預(yù)鋪過程中的配合工作,確保零配件齊全、準(zhǔn)確、有效,幾何尺寸不超限。 施工過程中,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)樁位落槽,確保道岔渡線的順接,道岔平、縱面良好。
合理利用大機(jī)搗固對(duì)道岔進(jìn)行綜合維修。 對(duì)道岔區(qū)域的接頭進(jìn)行大機(jī)搗固,徹底根除道岔范圍內(nèi)軌枕“吊板”現(xiàn)象。 利用大機(jī)搗固的契機(jī),針對(duì)岔后連接曲線不圓順、正矢不良等問題,提前做好曲線要素的摸底計(jì)算,為大機(jī)撥正提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)[10]。
聯(lián)合電務(wù)部門做好道岔結(jié)合部問題的檢查統(tǒng)計(jì),合理制定年、月、周的維修計(jì)劃。 加強(qiáng)工務(wù)相關(guān)病害的檢查整修,主要包括尖軌爬行、尖軌基本軌密貼、滑床板狀態(tài)、限位器頂死、軌枕吊板、道床翻漿冒泥等[11]。
如道岔各部零配件發(fā)生缺失松動(dòng),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整修;及時(shí)抽換擋肩破損嚴(yán)重的軌枕;及時(shí)更換損壞的鐵墊板、彈條、扣板、軌距擋板、各部螺栓等,對(duì)損壞的軌枕立螺栓及時(shí)鉆孔錨固。
提升道岔整體框架性能采取的措施:①實(shí)現(xiàn)接頭的無縫化,包括膠接普通絕緣接頭和凍結(jié)道岔區(qū)段的普通接頭;②道岔全范圍內(nèi)設(shè)置整體式軌距桿,岔后連接曲線設(shè)置軌距桿;③岔后連接曲線設(shè)置地錨樁,增強(qiáng)連接曲線段運(yùn)行的穩(wěn)定性[12]。
在道岔的連接部分安裝特制墊板及軌撐,將直股和導(dǎo)曲股的普通彈條扣件改裝為軌撐,增強(qiáng)了軌道的框架強(qiáng)度,有效降低了零配件的損壞率,幾何尺寸得以保持。 在道岔的轍叉部分安裝特制護(hù)軌墊板:①將墊板長度由610 mm 升級(jí)為760 mm,寬度不變,理論上接觸面積增加了25%。 ②增加一條立螺栓固定,增強(qiáng)了扭力矩與摩擦阻力。 ③對(duì)墊板材質(zhì)進(jìn)行改良,將之前整鑄鐵墊板改造為熟鐵材質(zhì)墊板,由偏脆性材質(zhì)改為塑性較好的材質(zhì),有效遏制了列車運(yùn)行導(dǎo)致的墊板開焊和斷裂等病害[13](見圖5 ~圖8)。
圖5 特制軌撐
圖6 特制護(hù)軌墊板
圖7 連接部分加裝軌撐
圖8 轍叉部分加裝特制護(hù)軌墊板
目前,已對(duì)港口作業(yè)區(qū)Ⅰ場(chǎng)西岔區(qū)114 號(hào)、134 號(hào)道岔進(jìn)行升級(jí)改造,設(shè)備維修周期延長了3 倍,每月可節(jié)省天窗用工8 人以上,每年節(jié)約成本5 萬元以上。
朔黃鐵路現(xiàn)在大多使用的是硬化貝氏體鋼軌、尖軌、基本軌和組合轍叉,其抗磨耐壓性能更好,適用于重載鐵路,可有效延長道岔各部軌件的使用壽命[14]。道岔平均使用壽命從4 個(gè)月延長至1 年6 個(gè)月左右,每組道岔可節(jié)約5.7 萬元左右,按照咽喉道岔總數(shù)80 組計(jì),每年可節(jié)約成本456 萬元。
在肅寧北站進(jìn)行了30 t 重載鐵路75 kg/m 鋼軌18 號(hào)固定型轍叉單開道岔的換鋪試運(yùn)行,其保養(yǎng)周期從原來10 d 左右延長至25 ~30 d,運(yùn)行效果良好。