梁璞玉,曹金冰,楊永良,黃小平,王 飛
(中國人民解放軍第四八一二工廠,安徽安慶246001)
空壓機(jī)是一種用于壓縮空氣借以提高氣體壓力的機(jī)械,它的種類很多,用途極廣。按照活塞運動方式的不同,有往復(fù)活塞式和回轉(zhuǎn)活塞式兩種結(jié)構(gòu)型式,其中活塞式壓縮機(jī)一般在圓桶形氣缸內(nèi)孔中具有一可往復(fù)運動的活塞。當(dāng)活塞做往復(fù)運動時,氣缸容積便周期地變化,借以實現(xiàn)氣體的吸進(jìn)、壓縮和排出。空壓機(jī)是現(xiàn)代船舶正常運行必不可少的設(shè)備之一,尤其是高壓、超高壓等場所,一般仍以往復(fù)活塞式壓縮機(jī)為主。壓縮機(jī)的主要運動件一般有活塞、曲軸和連桿等零部件,固定件一般有氣缸(氣缸套),曲軸箱,以及冷卻器和安裝支架等[1-3]。
活塞壓縮機(jī)的特點是排氣壓力高、功率大、振動加速度高,同時向設(shè)備所處的環(huán)境輻射振動噪聲比較嚴(yán)重,有的可達(dá)到90~130dB,高的噪聲會對環(huán)境的舒適性帶來影響,同時也嚴(yán)重威脅到空壓機(jī)操作人員的身心健康,問題逐漸凸顯出來。
近年來,隨著工業(yè)水平的不斷提高,以及廣大用戶對空壓機(jī)的舒適性、安全性提出的要求也越來越高,空壓機(jī)的振動和噪聲得到了普遍重視。引起空壓機(jī)振動的因素有多個方面,但主要有如下2個方面:一是運動機(jī)構(gòu)的動平衡性能差或基礎(chǔ)設(shè)計不當(dāng);二是氣體壓縮過程中產(chǎn)生的氣流脈動。但在不同款機(jī)型上經(jīng)多次試驗驗證,結(jié)構(gòu)件的尺寸配合間隙,尤其是空壓機(jī)運動件的尺寸公差選擇、配合間隙的設(shè)定以及形位公差的確定,都會對運動機(jī)構(gòu)的動平衡產(chǎn)生不良影響,也會進(jìn)一步加大氣流脈動所產(chǎn)生的振動和噪聲。為此,壓縮機(jī)設(shè)計過程中,不僅要考慮氣體流量、比功率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),也要重點關(guān)注各運動件的尺寸公差和形位公差,避免出現(xiàn)振動超標(biāo),甚至發(fā)生活塞拉缸抱死等嚴(yán)重的質(zhì)量事故[4]。
發(fā)生活塞拉缸故障的空壓機(jī)采用4級壓縮、水冷、星形、單作用往復(fù)活塞式結(jié)構(gòu)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3853-1998容積式壓縮機(jī)驗收試驗和該型空壓機(jī)出廠試驗大綱等要求,在空壓機(jī)裝配完成后,按期開展了出廠試驗及性能檢測。在空載磨合、加載試驗進(jìn)行到約40 min時發(fā)生了異常尖銳的響聲,因該機(jī)設(shè)置有電機(jī)負(fù)載保護(hù)功能,隨即自動報警停機(jī)了。
經(jīng)初步判斷,首先打開曲軸箱的觀察孔,逐級觀察活塞、連桿等零件的表面摩擦磨損情況,發(fā)現(xiàn)2級活塞的裙部出現(xiàn)了數(shù)條不等的拉痕,同時盤車檢查時,壓縮機(jī)已卡滯、無法運動。隨后打開氣缸上端部的缸蓋,取出2級組合閥,發(fā)現(xiàn)氣缸(套)的內(nèi)孔壁上也有數(shù)條拉痕。
針對此故障,操作人員隨后切斷電源,維護(hù)現(xiàn)場,后經(jīng)該型空壓機(jī)設(shè)計、工藝主管人員綜合分析,決定進(jìn)一步拆卸檢查。當(dāng)取出二級活塞等零件后,發(fā)現(xiàn)活塞圓周上間斷分布約有9條深淺不一的軸向拉痕,且所有的拉痕基本上貫穿于整個2級活塞的導(dǎo)向部位。同時發(fā)現(xiàn)刮油環(huán)槽上的回油小孔外端表面有棱角,局部還留有毛刺現(xiàn)象。受損后的活塞外形狀況如圖1和圖2所示。
與2級活塞配套的2級氣缸,其氣缸體外圓周設(shè)計有冷卻水道,底部有散熱翅片,上端部安裝有組合閥和氣缸蓋,內(nèi)部設(shè)計有公稱直徑為φ100 mm的干式氣缸套。在拆下2級氣缸后,發(fā)現(xiàn)氣缸套內(nèi)孔中也出現(xiàn)有軸向的拉痕,并與2級活塞上的拉痕深淺程度相對應(yīng),且最短的拉痕有70 mm,最長的接近120 mm。后使用SV-10型內(nèi)孔絎磨機(jī)加工0.10 mm后,其拉痕仍部分清晰可見,考慮返工后的缸徑已超過使用極限,缸套按報廢處理了。拉缸后的2級氣缸(氣缸套)內(nèi)部的拉痕情況詳見圖3所示。
圖1 活塞銷孔兩側(cè)的拉痕
圖2 與活塞銷孔垂直方向的兩側(cè)拉痕
圖3 二級氣缸(氣缸套)內(nèi)孔的拉痕
針對發(fā)生的故障現(xiàn)象,分別查閱了各級活塞、氣缸及曲軸箱等零部件的設(shè)計圖樣和工藝文件,并重點對2級活塞、2級氣缸及氣缸套等零件的設(shè)計配合尺寸進(jìn)行了逐一核查和復(fù)測,最后主要對2級活塞和氣缸的形位公差,即零件的同軸度、垂直度等進(jìn)行了檢測。經(jīng)過多方復(fù)測、核實,發(fā)生故障的空壓機(jī)2級活塞、2級氣缸等零部件尺寸及公差基本滿足圖樣設(shè)計的要求,但形位公差與設(shè)計值要求相差較大。
以下根據(jù)空壓機(jī)故障現(xiàn)象,以及2級活塞和氣缸的復(fù)測結(jié)果,同時結(jié)合活塞上刮油環(huán)槽回油孔處表面的處理情況,分別對故障發(fā)生的原因進(jìn)行分析和排查,具體如下。
首先,查閱二級活塞,材質(zhì)為QT600-3,導(dǎo)向部分外徑尺寸設(shè)計值為Φ100(-0.072~-0.107)mm,使用瑞典GALAXY型三座標(biāo)測量儀,經(jīng)復(fù)測,其檢測情況是:活塞銷孔上端的尺寸偏差為-0.078 mm,裙部下端的尺寸偏差為-0.065 mm,且上、下端均有輕微失圓現(xiàn)象。由復(fù)測結(jié)果可知,2級活塞的導(dǎo)向部分有尺寸不符合設(shè)計要求的情況,即裙部下端外徑已略超圖樣設(shè)計的尺寸極限偏差,活塞銷孔上端外徑雖符合設(shè)計要求,但已接近尺寸極限偏差的上限。2級活塞外形及尺寸復(fù)測分布情況如圖4所示。
其次,復(fù)測2級活塞銷孔中心線與活塞外徑中心線的垂直度情況,其設(shè)計要求值為0.025 mm。經(jīng)復(fù)測,結(jié)果為0.036 mm,垂直度超差高達(dá)43.2%,產(chǎn)品尺寸已不符合設(shè)計要求(發(fā)生故障時,因氣體力、慣性力等力的綜合作用,可能已對活塞形體等產(chǎn)生影響)。
最后,根據(jù)活塞拉痕大部分處在刮油環(huán)槽回油孔附近位置的實況,經(jīng)進(jìn)一步勘查,2級活塞外側(cè)面上的9條拉痕中,其中有6條均處于刮油環(huán)槽回油孔的位置(一共只設(shè)計6個回油孔),且發(fā)現(xiàn)環(huán)槽上的油孔圓周外端面有較明顯的棱角,且沒有進(jìn)行倒角處理,表面毛刺也較為明顯。
經(jīng)查,2級氣缸體材質(zhì)為QT450-10,氣缸內(nèi)孔設(shè)計要求值為Φ100(0~+0.035)mm,經(jīng)檢測2級氣缸(帶氣缸套) 的尺寸和形位公差,結(jié)果為:壓縮腔端內(nèi)孔的尺寸偏差為+0.011 mm,導(dǎo)向端內(nèi)孔的尺寸偏差為+0.012 mm;氣缸安裝端面與外圓直徑的垂直度設(shè)計值要求為0.025 mm,復(fù)測結(jié)果為0.079 mm;氣缸安裝端面與安裝定位外徑的同軸度設(shè)計值要求為0.025 mm,復(fù)測結(jié)果為0.092 mm。由復(fù)測結(jié)果可知,氣缸內(nèi)孔的尺寸偏差符合設(shè)計要求(但處于上偏差區(qū)域),而形位公差中的垂直度和同軸度尺寸明顯偏大,均不符合設(shè)計要求。復(fù)測的2級氣缸尺寸位置如圖5所示。
圖4 2級活塞檢測示意圖
圖5 2級氣缸返工復(fù)測示意圖
同時,因配套的2級氣缸為水冷結(jié)構(gòu),其外周圍設(shè)計有冷卻水道,機(jī)組運行時,排氣溫度將達(dá)155℃左右,受此溫度影響,外側(cè)氣缸散熱快,因此活塞受溫度的影響效應(yīng)比氣缸大,即2級活塞和氣缸受溫度影響后的線膨脹量不一致,導(dǎo)致它們之間的配合尺寸沒有同比例變化,因此也會加劇活塞與氣缸間的摩擦磨損,嚴(yán)重時,甚至?xí)霈F(xiàn)活塞拉缸抱死的極端情況[5]。
綜合以上分析可知,空壓機(jī)故障的主要原因為:在2級活塞銷孔的垂直度和外徑同軸度超差,以及2級氣缸安裝端面垂直度和氣缸內(nèi)孔同軸度也超差的情況下,導(dǎo)致2級活塞在氣缸內(nèi)的運動發(fā)生偏磨現(xiàn)象,加上2級活塞裙部下端外徑尺寸略大于設(shè)計值,同時在運行過程中2級活塞和氣缸線性膨脹量的不同步,以及活塞回油孔等零件表面粗糙度等的綜合影響,進(jìn)而逐步引起活塞先局部摩擦,后導(dǎo)致活塞裙部整體出現(xiàn)拉缸抱死,最后發(fā)生機(jī)組報警停機(jī)的質(zhì)量故障。
針對該型空壓機(jī)發(fā)生的故障現(xiàn)象,并結(jié)合故障發(fā)生的過程及原因分析,進(jìn)一步復(fù)核了圖樣設(shè)計要求,并同步梳理了零件的加工工藝路線。同時,復(fù)測了2級活塞等同一批次的零部件,對尺寸和形位公差不符合圖樣設(shè)計要求的,經(jīng)測算無法校正返工處理的直接報廢,最后,經(jīng)多方研判,綜合提出了以下幾個方面的解決措施。
(1)按圖樣設(shè)計要求,復(fù)測了2級活塞,其尺寸均符合設(shè)計的要求,但因返工會造成活塞重量的變化,而活塞重量影響曲柄連桿機(jī)構(gòu)的動平衡性。經(jīng)綜合權(quán)衡,重新加工了2級活塞,其主要加工過程為:A、B基準(zhǔn)確定后,加工活塞外徑,以保證同軸度的要求;轉(zhuǎn)序,裝夾定位后,精鏜活塞銷孔,以保證垂直度要求;按要求轉(zhuǎn)序,所有加工完成后待裝。為擴(kuò)大檢測范圍,在活塞銷孔上、下兩側(cè)分別各取一個點進(jìn)行測量,同時為控制外徑失圓程度,在X和Y兩個方向上分別測量之。
(2)因為2級氣缸采用的是干式缸套,且產(chǎn)生的拉痕主要在缸套內(nèi)孔中,因此,可以更換一只新缸套后返工處理,其主要加工過程為:裝入新缸套,一次裝夾氣缸上端部,校調(diào)氣缸安裝端部的外圓,后加工氣缸下端的安裝端面,從而保證了安裝端面與外徑的垂直度要求;轉(zhuǎn)下道工序,裝夾上道工序加工后的安裝端面,并以氣缸下端安裝外徑為基準(zhǔn),精鏜加工氣缸套內(nèi)孔,保證氣缸內(nèi)孔與安裝外徑的同軸度要求;轉(zhuǎn)序,使用內(nèi)孔絎磨機(jī)完成氣缸內(nèi)孔的精磨加工;按工藝要求進(jìn)行其它部位的加工,完成后待裝。
同樣為保證活塞在整個氣缸運動區(qū)域內(nèi)尺寸的一致性,在氣缸套內(nèi)選取了壓縮腔端和導(dǎo)向端側(cè)的上、下2個點進(jìn)行測量,同時,為檢測內(nèi)孔失圓情況,也在X和Y2個方向上分別測量之。
(3) 根據(jù)該機(jī)發(fā)生故障的其它因素,如刮油環(huán)槽處的回油孔外側(cè)圓周端面未倒角或有毛刺現(xiàn)象,后續(xù)加工時,逐一對6個回油孔外端面進(jìn)行倒角處理,以實現(xiàn)回油孔通道順暢,確保機(jī)組運行時產(chǎn)生的鐵屑微粒等硬質(zhì)異物在回油孔位置不出現(xiàn)滯留或富集現(xiàn)象。裝配時,在倒角的基礎(chǔ)上再進(jìn)行手工研磨,以進(jìn)一步降低回油孔局部尺寸及表面粗糙度可能對活塞運動產(chǎn)生的影響。
在完成2級活塞和2級氣缸的加工和檢測后,按照裝配工藝的要求完成了復(fù)裝。
根據(jù)GB/T 3853-1998容積式壓縮機(jī)驗收試驗[6]中的相關(guān)規(guī)定,以及空壓機(jī)試驗大綱等技術(shù)文件要求,在相同試驗環(huán)境下,重新進(jìn)行了開機(jī)試驗。試驗期間,按照開機(jī)磨合、空載運行、負(fù)載運行及滿載運行的順序依次進(jìn)行了試驗和記錄。在整個試驗過程中,直至超壓試驗結(jié)束,2級活塞均未出現(xiàn)之前的拉缸現(xiàn)象了。同時,為進(jìn)一步查驗?zāi)p情況,對2級活塞和氣缸進(jìn)行了拆卸檢查,其活塞導(dǎo)向部位和氣缸套內(nèi)孔摩擦面完全正常。在此基礎(chǔ)上,又拆卸檢查了其它各級活塞情況,經(jīng)檢測,其配合表面的磨損量及紋路也均正常。
目前,易損件的質(zhì)量問題一定程度上制約了空壓機(jī)的可靠性,但活塞等運動件的正常工作是空壓機(jī)安全、可靠運行的基礎(chǔ)。
通過本款空壓機(jī)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,同時結(jié)合故障產(chǎn)生的狀態(tài)和過程分析,找出了尺寸公差和形位公差對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,綜合提出了相應(yīng)的解決措施,后經(jīng)一系列試驗,驗證了解決措施的可行性和正確性。同時,對本次出現(xiàn)的質(zhì)量故障進(jìn)行分析、總結(jié),不僅能給空壓機(jī)的故障診斷及設(shè)備檢修提供參考和方法,而且可以加深對尺寸公差和形位公差的認(rèn)識和理解。不斷總結(jié)類似的質(zhì)量問題,對改進(jìn)零部件的設(shè)計工作,尤其是進(jìn)一步優(yōu)化空壓機(jī)運動件的尺寸公差和形位公差及其配合關(guān)系,具有一定的參考價值。