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壓縮機空冷器翅片管束清潔方法

2019-10-11 08:51:28鄢運德王子輝常記佳郭宗軻范玉濤
壓縮機技術(shù) 2019年4期
關(guān)鍵詞:翅片管夾套除垢

鄢運德,王子輝,常記佳,郭宗軻,范玉濤

(1.中石油塔里木油田公司天然氣事業(yè)部牙哈注氣站,新疆庫爾勒841000)

1 引言

牙哈注氣站作為塔里木油田公司天然氣事業(yè)部設(shè)備管理、運行、維護的專業(yè)化站隊,現(xiàn)管理7臺16SGT/MH66高壓壓注氣縮機組。該機組自2000投運,現(xiàn)在已運行17年有余,其附屬設(shè)備,負責(zé)水冷系統(tǒng)的空冷器型號為AXC108-2Z。

由于長期的運行導(dǎo)致機組和空冷器老化嚴(yán)重,自2010年開始,設(shè)備運行過程中冷卻水溫度開始逐步升高,尤其進入夏季,機組由于高溫導(dǎo)致的報警,甚至停機故障頻發(fā)。為提高空冷器冷卻效果,降低壓縮機夾套溫度,注氣站在深入研究和試驗的基礎(chǔ)上,提出了對空冷器翅片管進行沖洗的方法,提高空冷效率。

2 冷卻水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀調(diào)查

該壓縮機組冷卻水系統(tǒng)由夾套水、中冷水和盤根水3部分組成。夾套水系統(tǒng)用于對發(fā)動機氣缸夾套和壓縮機缸體的冷卻,在冷卻系統(tǒng)中,承擔(dān)了80%以上的冷卻作用,因此,對機組降溫主要是對夾套水進行降溫。

圖1為2013~2016年該類型機組因夾套水溫度高報警、停機次數(shù)統(tǒng)計柱狀圖,從圖中可以看出,此4年間,機組年均因夾套水溫度高所導(dǎo)致的報警高達136.75次,停機35次。

3 夾套水溫高原因分析及判斷措施

圖2為該類型機組夾套水流程。從圖中分析得出,夾套水冷卻系統(tǒng)中,對冷卻水溫度影響最大的因素主要有3方面:(1) 機身運行溫度,由于夾套水主要對機身夾套進行全面冷卻,若機身溫度過高,則夾套水溫度也隨之升高;(2)恒溫閥調(diào)節(jié)能力,恒溫閥主要控制冷卻水進入空冷器的水量,在空冷器性能滿足的情況下,進入空冷器的冷卻水量越多,水溫越低,反之,水溫越高;(3)空冷器性能,空冷器性能越高,夾套水溫越低。

針對以上3大因素,注氣站技術(shù)人員分別制定針對性排查和原因分析措施:(1)檢查機組運行情況,包括發(fā)動機燃氣成分,壓縮機進氣壓力,排氣壓力,壓縮比等參數(shù),發(fā)現(xiàn)影響機身溫度的各項參數(shù)均在正常范圍之內(nèi);(2)在恒溫閥進入夾套水泵這一流程出口處加裝盲板,隔斷此流程,使恒溫閥處于全開狀態(tài),冷卻水全部進入空冷器進行冷卻,之后觀察夾套水溫,無明顯變化;(3)檢查空冷器電機電流,風(fēng)扇葉片角度,百葉窗角度等空冷器運行狀況,均未發(fā)現(xiàn)問題。

經(jīng)過以上排查后,注氣站最終將焦點聚集到空冷器翅片管上,初步懷疑翅片管束內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢,導(dǎo)致冷卻水通行不暢,流量減小,影響空冷器的冷卻效果。

為做到有的放矢,技術(shù)人員對管束內(nèi)部結(jié)垢成分進行了分析,初步判定垢物主要由3部分組成:(1)潤滑油,機組運行時間超過16年,在機組保養(yǎng),維修,換水過程中,因操作不當(dāng)可能使冷卻水中帶上潤滑油,油液進入翅片管束,附著在管壁內(nèi)部;(2) 砂礫(主要成分碳酸鈣等沉淀物),機組所處地區(qū)風(fēng)沙天氣較多,冷卻水管線有滲漏縫隙等問題時,砂礫可能進入管束,另外,機組所使用防凍液長久未更換,可能因變質(zhì)等原因形成碳酸鈣等雜質(zhì);(3)鐵銹,冷卻水管線材質(zhì)為碳鋼,機組檢修,冷卻水更換過程中,空氣會進入冷卻水管線,造成管線內(nèi)部銹蝕。

4 空冷器翅片管束清潔方案實施過程

翅片管束清潔主要分為6步實施,具體過程如下:

(1) 清潔液選型

對管束內(nèi)部進行清潔,最重要的是確定清潔液的類型,有3種清潔液可供選擇,其各自優(yōu)缺點如下分析:(1)軟水,成本較低,對設(shè)備無損傷風(fēng)險,但與潤滑油,砂礫,鐵銹間都無反應(yīng),只能通過壓力沖擊對管束進行清潔;(2)防凍液,成本較高,對設(shè)備無損傷風(fēng)險,同樣與管束內(nèi)垢物均無反應(yīng),只能通過壓力沖擊對管束進行清潔;(3) 酸性專用除垢劑,成本中等,與砂礫,鐵銹均有化學(xué)反應(yīng),除壓力沖擊外,能夠?qū)苁鴥?nèi)部進行化學(xué)清潔,但翅片管主體成分為碳鋼,酸液可能會對管壁內(nèi)部造成一定腐蝕,影響設(shè)備運行的本質(zhì)安全。

圖1 2013~2016年機組因夾套水溫度高報警、停機次數(shù)統(tǒng)計

圖2 夾套水流程

技術(shù)小組在查閱了相關(guān)資料,在油田公司內(nèi)進行同類型問題咨詢和討論后,了解到油田其它壓縮機管理隊伍曾使用軟水對翅片管束內(nèi)部進行過沖洗,但效果不明顯,在綜合對比三者優(yōu)缺點后,決定本次采用酸性除垢劑清潔管束。

(2) 除垢劑選型

除垢劑除具有酸性外,還需具備以下特點:(a) 使用方便,簡單,易操作;(b) 無毒無害,人員僅需簡單保護便能作業(yè);(c)活性高效,最好是工業(yè)專用除垢劑,有參照標(biāo)準(zhǔn)或使用經(jīng)驗;(d)成本低,總費用控制在1000元以下。在綜合比對市場上各種除垢劑性能后,本次管束清潔采用烏魯木齊聯(lián)昊密封材料有限公司所生產(chǎn)的專用除垢劑,型號為LH-JAG100。

(3) 除垢劑試用

為防止本次酸化清洗對管束內(nèi)壁造成不可逆損傷,需先對除垢劑進行試用。具體做法為:(a) 按照使用說明,以質(zhì)量比1:9將除垢劑與軟水混合;(b) 測試PH值,調(diào)節(jié)除垢劑與軟水質(zhì)量比,將PH值固定在3左右(除垢劑廠家所提供的經(jīng)驗值);(c) 選用與夾套水管線內(nèi)壁同等材質(zhì)生銹圓鋼,與試液反應(yīng);分別觀察圓鋼4 h、8 h、16 h、22 h反應(yīng)情況(16 h后表面不再變化)。

圖3為試驗圓鋼與試劑反應(yīng)22 h后的表面情況,從圖可以看出,在現(xiàn)有試劑條件下,圓鋼表面銹蝕等垢物清潔較為徹底,但對管件的腐蝕并不高,在可控范圍內(nèi)。

(4) 作業(yè)前準(zhǔn)備

主要包括以下方面:(a)結(jié)合機組日常加注冷卻水量,估算所需總的除垢試劑總量;(b)按照試用說明要求,對作業(yè)人員做好勞保防護;(c)對夾套水流程進行隔離上鎖加盲板,并確定除垢劑接入和排出的位置。

(5) 清洗作業(yè)過程

具體步驟如下:(a)從接入口接入試劑,觀察排水口水流情況,待排水口有水流流出并穩(wěn)定后,關(guān)閉排水口,繼續(xù)通入試劑,直到管束內(nèi)充滿試劑;(b) 靜置4 h(從之前試驗結(jié)果看,4 h反應(yīng)較為充分,且對試驗圓鋼腐蝕最?。乖噭┡c管線內(nèi)壁垢物充分反應(yīng);(c)使用濾網(wǎng)觀察沖洗除垢試劑的過濾情況;(d) 反復(fù)多次對濾網(wǎng)進行沖洗清潔,期間繼續(xù)對管線進行酸洗,直到除垢試液不再有雜質(zhì)產(chǎn)生。

清洗過后,試劑表面漂浮著大量的油狀液體,同時試劑本身也變得十分渾濁。在作業(yè)的過程中,濾網(wǎng)多次出現(xiàn)因垢物過多導(dǎo)致堵塞的問題出現(xiàn)。以上現(xiàn)象說明翅片管束內(nèi)部大量垢物經(jīng)試劑沖洗被帶出,沖洗翅片管達到預(yù)期效果。

(6) 流程恢復(fù)及后期處理

采用除垢試劑清潔作業(yè)完成后,在對流程恢復(fù)之前,需用潔凈軟水對空冷器管束進行連續(xù)沖洗,將管束內(nèi)部酸性除垢試劑沖洗干凈,此過程中,全程可用pH檢測設(shè)備進行檢測,待沖洗出的軟水pH值恢復(fù)至中性即可。

5 清洗效果

圖4為7臺注氣機組空冷器翅片管管束清潔前后夾套水運行溫度統(tǒng)計情況(在同等運行工況下)。從圖中可以看出,清洗后,各機組夾套水溫均有不同程度下降,效果最好的3#機組溫度下降達10℃,7臺機組溫度下降均值為3.87℃,本次空冷器管束清洗效果十分明顯。

圖3 試驗圓鋼與試劑反應(yīng)后表面示意圖

圖4 7臺注氣機組空冷器翅片管管束清潔前后夾套水運行溫度統(tǒng)計

6 結(jié)語

大型壓縮機組在長時間運行后,都會因冷卻水系統(tǒng)冷卻效果下降導(dǎo)致水溫升高,導(dǎo)致機組頻繁報警甚至停機問題出現(xiàn),而其中很大部分原因是空冷器冷卻效果下降所致。本文采用專項除垢劑對空冷器翅片管管束進行清潔,極大程度上提高了空冷器冷卻效果,降低了冷卻水溫度,對同類型設(shè)備運維具有重要的借鑒作用。

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