計洪旭,王靈德,張國強
(天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司,甘肅蘭州730060)
某公司16萬t/a聚丙烯裝置采用的是陶氏化學(xué)公司Unipol聚丙烯工藝,能生產(chǎn)出包括均聚物、無規(guī)共聚物和抗沖共聚物和抗沖共聚物在內(nèi)全范圍產(chǎn)品,可在較大操作范圍內(nèi)調(diào)節(jié)操作條件而使產(chǎn)品性能保持均一。氮氣迷宮壓縮機該聚丙烯裝置生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,主要用于丙烯循環(huán)氣離心壓縮機的干氣密封,反應(yīng)器e口吹掃、分壓及置換,要求氮氣壓縮機的氣體絕對純凈,無油潤滑。氮氣迷宮壓縮機活塞套和氣缸、填料和活塞桿采用的是迷宮密封,迷宮密封是依靠泄漏來保證密封的,迷宮密封包括許多順序排列的節(jié)流點和容積室,每個節(jié)流點作為一個微孔起作用,壓能在這里轉(zhuǎn)化為動能,下面的容積室降低氣體速度,將動能轉(zhuǎn)化為熱能和渦流能。這2個元件在密封范圍內(nèi)的重復(fù)應(yīng)用,降低了沿著活塞和活塞桿填料函蓋方向的壓力,因而達到密封效果。
氮氣迷宮壓縮機的隔離段采用的是敞開式結(jié)構(gòu),活塞套和氣缸采用的迷宮密封,沒有因連續(xù)摩擦而引起活塞環(huán)和支承環(huán)磨損現(xiàn)象,維修費用低,開工率高,僅有極少的幾個部件要求特別維護,且凡要特別維護的部件都易于拆卸;氮氣迷宮壓縮機采用立式結(jié)構(gòu)占地面積??;迷宮活塞既可逾越非金屬材料活塞環(huán)允許的最高工作溫度安全運行,亦可高于氣缸有油潤滑壓縮機的壓縮機油閃點正常工作,大大提高了經(jīng)濟效益。
聚丙烯裝置有2臺氮氣壓縮機(GC2584A/B),壓縮機型號:MG-2.3/6.8~42.4,設(shè)計參數(shù)詳見表1。正常工況下,壓縮機一級入口壓力為0.60~0.68 MPa,入口溫度基本接近環(huán)境溫度,二級排氣壓力要求不低于3.50 MPa,最高達到4.20 MPa。
在使用的過程中特別是夏季,壓縮機一級入口溫度達到最高達到35℃,此時提高壓縮機二級出口壓力,壓縮機一級排氣溫度就達到聯(lián)鎖值170℃停車,二級排氣溫度接近150℃(圖1),根據(jù)行業(yè)標準壓縮機的排氣溫度不能超過150℃,針對氮氣壓縮機存在的問題,從壓縮機冷卻系統(tǒng)、氣缸間隙控制及活塞材料、填料密封等方面來解決氮氣迷宮壓縮機排氣溫度的問題。
表1 氮氣壓縮機設(shè)計參數(shù)
圖1 壓縮機排氣溫度曲線
氮氣壓縮機的冷卻水采用公用工程提供的循環(huán)水(圖2),壓縮機氣缸和一、二氣缸蓋采用串聯(lián)冷卻,冷卻水進入氣缸套冷卻后,進入一級氣缸蓋冷卻再進入二級氣缸蓋冷卻,回流到總回水管路。
考慮到裝置位于鹽湖區(qū)域,公用工程循環(huán)冷卻水中氯離子含量較高,冷卻水質(zhì)對壓縮機的氣缸套、十字頭都是有影響的,長時間容易結(jié)成水垢,產(chǎn)生腐蝕,因此對壓縮機氣缸循環(huán)水系統(tǒng)進行改造,配置一套10 t的軟水循環(huán)水站,供兩臺氮氣壓縮機同時使用。從壓縮機運行的記錄來看,氮氣壓縮機氣缸溫度比較高,氣缸套冷卻后水溫已經(jīng)很高,此時再進入氣缸蓋進行冷卻,換熱效率大大降低,因此提出將一、二冷氣缸蓋從總管分流單獨供水,采用并聯(lián)的方式,降低壓縮機氣缸蓋進水溫度,氣缸蓋冷卻效果會提高,從而更好的降低氣缸排氣溫度(圖3)。
3.2.1 迷宮密封原理
圖2 改造前氮氣壓縮機氣缸冷卻系統(tǒng)流程圖
圖3 改造后氮氣壓縮機氣缸冷卻系統(tǒng)流程圖
迷宮壓縮機的迷宮密封有兩部分(圖4),一部分為迷宮活塞與氣缸間的密封,另一部分為迷宮填料與活塞桿間的密封,兩部分密封原理相同。如圖,在一定的小間隙下極少部分氣體通過各個節(jié)流點從高壓側(cè)流向低壓側(cè),在通過每個節(jié)流點時,氣體再此將壓力能轉(zhuǎn)化為動能,當氣體進入齒槽中后,由于容積的突然擴大,氣體速度急速下降(近乎于零),其一部分動能轉(zhuǎn)化為熱能,另一部分轉(zhuǎn)化為渦流能,經(jīng)過連續(xù)均布的節(jié)流和齒槽旋渦室的重復(fù)作用,泄漏氣體的壓力降低到低壓側(cè)壓力,達到氣密性要求。
3.2.2 壓縮機活塞組件檢查及改進措施
現(xiàn)場拆檢氮氣壓縮機一、二活塞時發(fā)現(xiàn)二級活塞存在嚴重的磨損(圖5),一級活塞的迷宮槽是完整無劃傷的。分析二級活塞磨損的原因,發(fā)現(xiàn)二級活塞為整體鍛鋁結(jié)構(gòu),不含有活塞上、下蓋,壓縮機活塞在150℃的工作溫度下,活塞的線性膨脹量超出活塞和氣缸的設(shè)計間隙。對二級活塞套進行試驗分析,活塞套的材質(zhì)2A80為一般的鍛鋁材質(zhì),耐高溫性能較差。
圖4 迷宮活塞密封及迷宮填料密封
圖5 二級活塞磨損情況
考慮到整體鍛鋁活塞套的線性膨脹量大,將二級活塞結(jié)構(gòu)重新設(shè)計,采用活塞上、下蓋的結(jié)構(gòu),減薄二級活塞套的厚度,縮小活塞套的線性膨脹量?;钊撞捎脟鴥?nèi)某金屬研究所的研制的新型耐高溫鍛鋁材料,適應(yīng)耐高溫的工況。
3.2.3 壓縮機活塞止點間隙檢查及改進措施
現(xiàn)場拆檢氮氣壓縮機一、二級活塞時,測量一、二級活塞的上、下止點間隙(圖6),發(fā)現(xiàn)一級活塞的的上止點間隙偏大,S1達到了3.50 mm,一級氣缸蓋和氣缸結(jié)合面存在2 mm的四氟乙烯板墊,檢查發(fā)現(xiàn)氣缸蓋和氣缸O型圈密封倒角偏大,O型圈無法密封,增加了四氟乙烯板密封,這樣雖達到了密封的效果,但增加活塞上止點的間隙。根據(jù)試驗研究,增大止點間隙,會造成氣缸余隙系數(shù)增大,氣體被反復(fù)壓縮,排氣溫度急速升高。氣缸止點間隙是壓縮機排氣溫度的關(guān)鍵因素,壓縮機止點間隙要嚴格控制,此機型S1要嚴格控制在1.70~2.20 mm,S2要控制在0.8~1.3 mm。
將A處墊片去掉,測量O型圈的線徑5 mm,更換線徑為5.7 mm的O型圈,車削一級氣缸蓋的上端面厚度,調(diào)整一級活塞上止點的間隙到2.05 mm。
氮氣壓縮機的填料與活塞桿間采用接觸式密封和迷宮密封相結(jié)合的方式(圖7),填料采用多組填料環(huán)密封,現(xiàn)場拆檢填料時發(fā)現(xiàn)活塞桿磨損比較嚴重,特別是接觸填料部分磨損嚴重,填料磨損間隙大,會造成氣體泄漏量大,特別是一級的填料磨損比較嚴重,級間壓力降低,會造成二級負荷增加,二級排氣溫度升高。
圖6 現(xiàn)場氮氣壓縮機的氣缸剖面圖
圖7 氮氣壓縮機的填料密封結(jié)構(gòu)圖
填料密封結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,填料活塞桿段采用內(nèi)部油冷卻,考慮填料沒有通水冷卻,活塞桿要適應(yīng)耐高溫耐磨的工況,更換活塞桿,對活塞桿的表面進行處理,噴涂碳化鎢,增加其耐高溫耐磨性。
改進后,該公司聚丙烯裝置氮氣壓縮機于2018年7月重新投入運行,氮氣壓縮機一級進口壓力0.68 MPa,進口溫度31℃,二級排氣壓力升至4.20 MPa,一級壓縮機的排氣溫度135℃,二級排氣溫度126℃,壓縮機各項運行參數(shù)運行穩(wěn)定,氮氣壓縮機的排氣溫度高的問題得到了徹底解決。
氮氣迷宮壓縮機是聚丙烯裝置生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,壓縮機的排氣溫度要極為重視,它會嚴重影響壓縮機各方面的使用性能及壽命,要從壓縮機的水路系統(tǒng)、壓縮機間隙檢查、活塞結(jié)構(gòu)設(shè)計及材質(zhì)和填料密封結(jié)構(gòu)等方面予以改進。