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深地開采礦井中礦井通風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用研究

2019-09-25 08:53胡保有
山西化工 2019年4期
關(guān)鍵詞:風(fēng)流中段風(fēng)量

胡保有

(山西蘭花沁裕煤礦有限公司,山西 晉城 048200)

引 言

我國地層中的礦產(chǎn)資源非常豐富,在進(jìn)行礦產(chǎn)資源開采的時(shí)候,常用的開采方式主要有露天開采和井下開采兩種,而隨著露天開采量的不斷增加,淺部礦山已經(jīng)越來越少,更多的礦山已經(jīng)進(jìn)入了深部開采的范疇。而對于深部礦床而言,開采過程中通風(fēng)是一個(gè)非常重要的問題,其對于解決深地開挖礦井所面臨的高溫問題有著非常重要的意義[1-2]。因此,深地開挖礦井所需要解決的首要問題就是通風(fēng)問題,由于深地開挖礦井的開挖深度常常會(huì)達(dá)到300m以上,所以對于通風(fēng)的要求也更高,因此必須要采用合理的礦井通風(fēng)技術(shù)。

1 深地開挖礦井概述

當(dāng)前在對于礦井進(jìn)行分類時(shí),并沒有一個(gè)統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn),一般深度超過300m時(shí),可以視為深地開挖礦井,同時(shí),如果深度大于一定的值而且會(huì)伴隨地壓顯現(xiàn)劇烈或高溫?zé)岷?,也可以視為深地開挖礦井。對于深地開挖礦井而言,首先,其開采難度相比于露天開采及淺部開采更大,同時(shí),開挖至地層深部時(shí),地應(yīng)力會(huì)顯著增加,孔隙水壓力也會(huì)大大增加,而且還會(huì)面臨顯著的高溫?zé)岷Φ葐栴}[3-4]。所以,對于深地開挖礦井而言,必須要保證礦井通風(fēng)條件良好,只有采用科學(xué)的礦井通風(fēng)技術(shù),才能夠更好地保證礦井的通風(fēng)條件,同時(shí)保障開采作業(yè)的安全。

2 某煤礦及其礦井通風(fēng)系統(tǒng)概況

2.1 礦山概況

該煤礦處于丘陵地帶,其最低標(biāo)高為+120m,最高標(biāo)高為+223m,該礦床的2#礦體礦石的儲(chǔ)存量占到了整個(gè)礦床總儲(chǔ)量的95%,但是2#礦體大部分埋藏在-760m以下,埋藏較深,同時(shí),其開采范圍在-700m~-1 050m,最大礦體的寬度達(dá)到800m。在對該煤礦進(jìn)行開采的過程中,采用的是豎井開拓系統(tǒng),該礦山共使用了9座豎井,其中,主井的井深達(dá)到-1 100m,井筒的直徑為5.6m。

2.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)概述

由于該礦山面積較大,在開采的過程中分為新區(qū)和老區(qū)兩部分進(jìn)行開采,對于新區(qū),其所采用的是兩翼對角抽出式的通風(fēng)方式,1#副井、2#副井和措施井3座井是新鮮風(fēng)的入口,通過這3座井流經(jīng)各個(gè)中段,然后,再通過主運(yùn)巷分別進(jìn)入到東側(cè)及西側(cè)巖脈巷道,之后到達(dá)各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)。最后,從作業(yè)區(qū)排出的污風(fēng)又通過倒段風(fēng)井和3#風(fēng)井排出至地表。在新區(qū)共布置有2臺(tái)配有變頻器的風(fēng)機(jī)。而在老區(qū),則采用單翼對角式的通風(fēng)方式,通過在礦井的進(jìn)風(fēng)石門及回風(fēng)石門處分別安裝風(fēng)機(jī),使得新鮮風(fēng)通過專用風(fēng)井和1#副井流入和經(jīng)過各個(gè)中段。

2.3 礦井通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀

只有充分地了解礦井的通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀,才能有針對性地采取措施對其進(jìn)行優(yōu)化,保證礦井內(nèi)通風(fēng)條件的良好。在對本礦井的通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析時(shí),主要通過對斷面積、風(fēng)速、風(fēng)壓及電機(jī)輸入功率幾個(gè)參數(shù)的測定,通過這些參數(shù)來反映礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行情況。在對礦井?dāng)嗝娣e進(jìn)行測定的過程中,所采用的公式如式(1)所示。

式中:B為巷道最大寬度,m;n為B的等分?jǐn)?shù);h1為初始點(diǎn)的巷道高度,m;hn+1為末尾點(diǎn)的巷道高度,m;h單為除去第一個(gè)和最后一個(gè)點(diǎn)以外單號點(diǎn)的巷道高度,m;h雙為除去第一個(gè)和最后一個(gè)點(diǎn)以外雙號點(diǎn)的巷道高度,m。

在對礦井中的風(fēng)速進(jìn)行測定時(shí),主要是利用熱球式電風(fēng)速儀和輕便式風(fēng)速儀對確定的測風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行測量,然后再利用側(cè)身測量法的計(jì)算公式對實(shí)際的風(fēng)速進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算公式如式(2)所示。

式中:s為測點(diǎn)斷面積,m2;vs為校正后的平均風(fēng)速,m/s。

在對風(fēng)機(jī)裝置的風(fēng)壓進(jìn)行測定時(shí),主要是利用皮托管壓差計(jì)對風(fēng)機(jī)的靜壓差進(jìn)行測量,然后再利用式(3)對風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓進(jìn)行計(jì)算。

最后,在對電機(jī)輸入功率進(jìn)行測定時(shí),通過式(4)進(jìn)行計(jì)算得到相應(yīng)的輸入功率。

式中:N為電機(jī)輸入功率,kW;U為線電壓,kV;I為線電流,A;cosΨ為功率因數(shù)。

采用以上方式對于通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)現(xiàn)狀進(jìn)行測定發(fā)現(xiàn),在標(biāo)高為-750m~-890m,新鮮風(fēng)量的測定結(jié)果與設(shè)計(jì)需風(fēng)量的對比情況如表1所示。通過對比發(fā)現(xiàn),2#副井出現(xiàn)了反風(fēng)現(xiàn)象,同時(shí),1#副井的風(fēng)流也較為紊亂,在中段內(nèi)部風(fēng)流風(fēng)量的分配不是十分合理。而且,因?yàn)槭艿降V井通風(fēng)系統(tǒng)的影響,導(dǎo)致整個(gè)礦井的回風(fēng)阻力相對較大,使得有效風(fēng)量相對偏低,新鮮風(fēng)流也存在短路的情況。例如,在-790m中段,其進(jìn)風(fēng)相對不足,使得中段內(nèi)部風(fēng)流循環(huán),同時(shí),在-800m中段,風(fēng)流又未得到充分的利用。

由于本礦井所采用的是二級機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng),并且在部分專用進(jìn)風(fēng)井設(shè)置了2臺(tái)風(fēng)機(jī)聯(lián)合作業(yè),但是該通風(fēng)系統(tǒng)只能夠滿足初期開采的通風(fēng)需求,隨著開采深度的加深,礦井中的通風(fēng)條件發(fā)生了較大的變化,通過測定發(fā)現(xiàn)本礦井的風(fēng)速合格率在50%以下,同時(shí),有效風(fēng)量率僅為36.58%,整個(gè)礦井中風(fēng)機(jī)的效率僅為46.52%,使得礦井通風(fēng)系統(tǒng)的整體指標(biāo)偏低,不利于礦井的通風(fēng)。

表1 新鮮風(fēng)量的測定結(jié)果與設(shè)計(jì)需風(fēng)量的對比情況

3 深地開挖礦井通風(fēng)系統(tǒng)所存在的問題

3.1 通風(fēng)效率不高

通過測定發(fā)現(xiàn),在本礦井中,風(fēng)機(jī)裝置的效率為46.52%,按照地下礦山通風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范要求,風(fēng)機(jī)的裝置效率至少需要達(dá)到70%,因此本礦井的風(fēng)機(jī)裝置效率不高。之所以會(huì)出現(xiàn)這一問題,主要是由于風(fēng)機(jī)機(jī)站的設(shè)置與礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的匹配不夠合理,雖然采用了風(fēng)機(jī)聯(lián)合作業(yè)的方式,但是在聯(lián)合作業(yè)的過程中風(fēng)機(jī)之間互相存在干擾,同時(shí)機(jī)站局部還存在漏風(fēng)的問題。因此,雖然風(fēng)機(jī)自身的性能基本良好,但是仍然出現(xiàn)了通風(fēng)效率不高的問題。

3.2 風(fēng)質(zhì)合格率較低

通過測定發(fā)現(xiàn),本礦井的風(fēng)質(zhì)合格率也不滿足要求,通過分析發(fā)現(xiàn),造成該問題的主要原因包括以下幾個(gè)方面:第一,礦井下所使用的大型鏟運(yùn)機(jī)以及柴油機(jī)汽車在運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生大量的尾氣,而新鮮風(fēng)流在進(jìn)入到礦井中后受到了這些尾氣的污染,所以導(dǎo)致風(fēng)質(zhì)受到影響。第二,本礦井所采用的是高溜井卸礦的方式,因此在卸礦的過程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵,也會(huì)對新鮮風(fēng)質(zhì)造成影響。第三,在中段內(nèi)所產(chǎn)生及排出的污風(fēng)還會(huì)相互串聯(lián),由于本礦上采場是垂直穿脈布置的,幾個(gè)中段都會(huì)被一個(gè)采場所貫穿,因此導(dǎo)致污風(fēng)重新經(jīng)過一個(gè)中段才能回至回風(fēng)巷。第四,存在風(fēng)流短路的情況,使得局部區(qū)域的風(fēng)流較小,最終使得污風(fēng)無法被有效地排出井外,使得風(fēng)質(zhì)的合格率較低。

3.3 通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)不完善

由于本煤礦的面積相對較大,在該礦的新區(qū)其總的進(jìn)風(fēng)量基本能夠滿足設(shè)計(jì)的需風(fēng)量要求,但是,對于部分新的開拓工程,其通風(fēng)系統(tǒng)尚未形成,在礦石產(chǎn)量不發(fā)生改變的情況下,需風(fēng)量有所增加,使得整個(gè)新區(qū)的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)和礦區(qū)的通風(fēng)需求不相匹配。而且,通過測定發(fā)現(xiàn),礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)速的合格率在50%以下,同時(shí),有效風(fēng)量率僅為36.58%,風(fēng)量的分配不夠合理,致使風(fēng)流發(fā)生紊亂,使得部分作業(yè)地點(diǎn)面臨較差的通風(fēng)條件。

4 深地開挖礦井通風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用

4.1 優(yōu)化井下通風(fēng)構(gòu)筑物

通過對本礦井的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),本礦井的井下通風(fēng)系統(tǒng)存在風(fēng)流短路、局部風(fēng)流停滯等問題,這些問題的存在使得新鮮風(fēng)流不能夠得到合理的分配。而導(dǎo)致這一問題出現(xiàn)的主要原因就是,存在穿脈貫通沒有作業(yè)以及沒有及時(shí)地對貫穿幾個(gè)中段的采空區(qū)進(jìn)行回填,因此,考慮首先對廢棄的巷道及時(shí)地進(jìn)行密閉處理,同時(shí),對暫時(shí)不使用的巷道進(jìn)行臨時(shí)密閉處理,在使用頻率不高的巷道設(shè)置柔性風(fēng)門,例如,通過在出礦巷道及穿脈巷道設(shè)置柔性風(fēng)簾,從而達(dá)到控制漏風(fēng)的效果。如果存在沒有及時(shí)填充的采空區(qū)以及暫停作業(yè)的采場,通過在其與穿脈相通的兩端設(shè)置臨時(shí)密閉或者是安裝柔性風(fēng)簾,然后再對井下現(xiàn)有的構(gòu)筑物進(jìn)行修整,從而有效地控制漏風(fēng)問題,改善礦井下的通風(fēng)條件。

4.2 減小回風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)阻力

就井下通風(fēng)系統(tǒng)而言,一方面,需要保證阻力的平衡,另一方面,也需要確保阻力的梯度變化,在整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)之中,如果一個(gè)局部發(fā)生變化,井下的通風(fēng)條件都會(huì)發(fā)生較大的變化,因此必須要減小回風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)阻力。對于本煤礦而言,由于部分穿脈與回風(fēng)巷的相交處沉積了許多的淤泥、污水及廢石,導(dǎo)致穿脈與回風(fēng)巷的相交處出現(xiàn)了嚴(yán)重的堵塞情況,所以通過對于穿脈、回風(fēng)巷以及二者相交處所存在的淤泥、污水及廢石進(jìn)行清理,可以有效地減小本礦井回風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)阻力,從而更加有利于井下通風(fēng)條件的改善。

4.3 整體優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)方案

要想更好地改善本礦井的通風(fēng)條件,還需要對通風(fēng)系統(tǒng)方案進(jìn)行整體優(yōu)化,結(jié)合本礦井的實(shí)際條件,可以采用如下方案:首先,不改變原通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)動(dòng)力,在此基礎(chǔ)之上再增加第二級風(fēng)機(jī)機(jī)站,從而構(gòu)成一個(gè)三級機(jī)站的通風(fēng)系統(tǒng),并且,在多個(gè)中段利用空氣幕風(fēng)流調(diào)節(jié)技術(shù),依據(jù)各個(gè)盤區(qū)的需風(fēng)量對硐室型風(fēng)機(jī)進(jìn)行安裝,從而形成空氣幕??諝饽恢饕菍L(fēng)機(jī)安裝在巷道側(cè)壁的硐室內(nèi),然后再利用風(fēng)機(jī)的供風(fēng)裝置朝著巷道之中噴射高速氣流,使得風(fēng)流被引射到需風(fēng)作業(yè)面上,從而改善巷道通風(fēng)條件。通過此方法對于各個(gè)中段所存在的風(fēng)流分配問題以及漏風(fēng)問題加以解決。然后,在礦井達(dá)到一定的生產(chǎn)能力時(shí),再采用主輔聯(lián)合的統(tǒng)一通風(fēng)系統(tǒng),在回風(fēng)井井口的位置安裝主扇,同時(shí)將2臺(tái)主扇并聯(lián)布置,并在盤區(qū)設(shè)置空氣幕以分配風(fēng)流,從而實(shí)現(xiàn)主輔聯(lián)合的統(tǒng)一通風(fēng)系統(tǒng)。最后,再依據(jù)礦井生產(chǎn)條件的調(diào)整適當(dāng)?shù)貙φ麄€(gè)礦井的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)以及通風(fēng)構(gòu)筑物加以調(diào)整,即可有效地改善礦井的通風(fēng)條件。

5 結(jié)語

在本文的研究中,主要就深地開挖礦井中礦井通風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用問題進(jìn)行了相應(yīng)的研究,首先就深地開挖礦井的概況進(jìn)行了簡要的介紹,然后結(jié)合某銅礦實(shí)例,對該礦井的通風(fēng)系統(tǒng)以及通風(fēng)系統(tǒng)的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,就其通風(fēng)質(zhì)量進(jìn)行了評價(jià)。然后總結(jié)了該煤礦通風(fēng)系統(tǒng)所存在的問題,主要包括通風(fēng)效率不高、風(fēng)質(zhì)合格率較低以及通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)不完善,最后,針對該礦井通風(fēng)系統(tǒng)所存在的問題提出了優(yōu)化井下通風(fēng)構(gòu)筑物、減小回風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)阻力和整體優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)方案的措施以改善礦井的通風(fēng)條件。

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