劉致壯
摘? ?要:尿素裝置深度水解系統(tǒng)主要是將尿素生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含氨、二氧化碳、尿素廢水進(jìn)行深度水解,將廢水中的氨、二氧化碳、尿素分解后提濃進(jìn)行回收,最終將滿足排放標(biāo)準(zhǔn)的工藝?yán)淠核椭两缤庥脩?。針對尿素裝置解吸水解系統(tǒng)能耗高、操作難度大、解吸回流冷凝器溫度高等問題,通過工藝調(diào)整、技術(shù)改造的方式進(jìn)行優(yōu)化,最終達(dá)到降低能耗、系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
關(guān)鍵詞:解吸;水解;工藝?yán)淠?壓力;溫度
尿素由氨、二氧化碳在合成系統(tǒng)內(nèi)反應(yīng)生成,離開合成系統(tǒng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)約53%的尿素溶液進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)提濃,最終將質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.7%的熔融尿液送至造粒塔進(jìn)行造粒。在尿素提濃過程中,氨、二氧化碳、尿素伴隨水蒸氣進(jìn)入到氨水槽,氨水槽中的稀氨水最終通過深度水解系統(tǒng)進(jìn)行處理,回收其中的氨、二氧化碳、尿素,將其作為尿素生產(chǎn)原料返回高壓系統(tǒng)繼續(xù)參加反應(yīng),處理后的工藝?yán)淠海ㄋ鈨羲┧椭两缤庥脩?。要求通過解吸水解系統(tǒng)處理后的工藝?yán)淠褐邪辟|(zhì)量濃度≤3 mg/L、尿素質(zhì)量濃度≤3 mg/L。
我們可將深度水解系統(tǒng)分為解吸、水解、吸收3個(gè)部分。解吸即通過解吸塔將稀氨水中的氨、二氧化碳與水通過汽提的方式進(jìn)行分離,提高氨、二氧化碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù),同時(shí)向外界提供合格的工藝?yán)淠?水解即在高溫高壓條件下使尿素與水發(fā)生反應(yīng),生成氨和二氧化碳;吸收即將解吸、水解后含氨、二氧化碳和水蒸氣的尾氣進(jìn)行冷凝吸收,然后返回前系統(tǒng)作為生產(chǎn)原材料。
1? ? 工藝流程簡述
尿素氨水槽中廢液組分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):NH3:7.5%,CO2:5.9%,尿素:1.6%,水:85%。稀氨水由解吸塔給料泵輸送,經(jīng)解吸塔換熱器加熱至約109.4 ℃,流量為79.3 m3/h進(jìn)入第一解吸塔第3塊塔板上向下流動(dòng)進(jìn)行解吸。解吸塔為單溢流篩板塔,上部有15塊塔板為精餾段,起氣體精餾作用;下部有24塊塔板為提餾段,中間由一塊升氣板將分成上下塔,料液中的大部分NH3和CO2被下塔來的蒸汽汽提出去。
進(jìn)入解吸塔上塔的料液經(jīng)過解吸塔精餾段后聚集在中間升氣板上,由水解給料泵加壓到2.79 MPa送至水解塔頂部。在水解塔底部通入2.3 MPa,363 ℃的過熱蒸汽加熱塔內(nèi)介質(zhì),控制水解塔出料溫度為195~210 ℃,尿素在水解塔中幾乎全部水解成NH3和CO2,從水解塔底部離開的溶液進(jìn)入第二解吸塔的上部。從水解塔頂部離開的氣體進(jìn)入第一解吸塔的第5塊塔板上進(jìn)行再次吸收。
解吸塔的汽提蒸汽來自第二解吸塔底部注入的0.5 MPa的飽和蒸汽,飽和蒸汽在第二解吸塔內(nèi)將來自水解塔的溶液進(jìn)行汽提,含高質(zhì)量分?jǐn)?shù)氨、二氧化碳的汽提氣通過解吸塔中部升氣板進(jìn)入第一解吸塔,作為第一解吸塔的汽提氣。出自第二解吸塔底部的合格工藝?yán)淠?,首先?jīng)解吸塔換熱器冷卻到92 ℃,再經(jīng)水解凈水冷卻器冷卻到45 ℃后,最終經(jīng)水解凈水泵加壓到0.65 MPa送至循環(huán)水或殼牌裝置使用。在水解系統(tǒng)開停車期間凈水不達(dá)標(biāo)(水解凈水中電導(dǎo)率大于100 μS/cm),通過回流管線轉(zhuǎn)至氨水槽;當(dāng)水解凈水電導(dǎo)率達(dá)到100 μS/cm以下時(shí)可切換至界外用戶。
離開解吸塔頂部含水量約40%的氣體進(jìn)入回流冷凝器殼側(cè)冷凝,冷凝熱用冷卻循環(huán)水系統(tǒng)移走,冷凝后進(jìn)入到回流液位槽中?;亓饕何徊壑械奶间@液經(jīng)回流泵分為兩部分送出,一部分送至低壓甲銨冷凝器(約17.6 m3/h),另一部分作為回流液送到解吸塔的頂部,用以控制塔頂產(chǎn)品組分?;亓饕何徊垌敳吭O(shè)有調(diào)節(jié)閥控制惰性氣體進(jìn)入常壓吸收塔。
2? ? 解吸水解系統(tǒng)存在的問題
2.1? 解吸塔蒸汽消耗高
解吸塔蒸汽消耗設(shè)計(jì)滿負(fù)荷為17.6 t/h,但在優(yōu)化調(diào)整前滿負(fù)荷運(yùn)行期間,蒸汽消耗約為21.0 t/h,較大的蒸汽消耗導(dǎo)致解吸水解負(fù)荷加重。回流冷凝器外送至低壓循環(huán)系統(tǒng)的甲銨液量大約為21.0 m3/h,原設(shè)計(jì)僅為17.6 m3/h。
2.2? 解吸系統(tǒng)壓力高
解吸塔回流冷凝器溫度控制較高同時(shí)解吸塔加入蒸汽量大,導(dǎo)致解吸塔壓力高,未進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整前,解吸塔壓力為0.33 MPa左右,若系統(tǒng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)解吸塔超壓,壓力最高可達(dá)0.40 MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)壓力0.28 MPa。
2.3? 解吸塔經(jīng)常發(fā)生液泛
由于解吸水解系統(tǒng)一直處于高負(fù)荷運(yùn)行,稍出現(xiàn)波動(dòng)則會(huì)導(dǎo)致解吸塔發(fā)生液泛,從而造成水解凈水工藝?yán)淠弘妼?dǎo)超標(biāo)。
2.4? 解吸回流冷凝器冷卻水溫度高
解吸水解系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整前的工況,導(dǎo)致回流冷凝器內(nèi)碳銨液質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,回流冷凝器出現(xiàn)多次結(jié)晶,因此,將回流冷凝器溫度控制較高,以防結(jié)晶,調(diào)整前回流冷凝器冷卻水供水溫度在45~50 ℃,回水溫度在60~65 ℃?;亓骼淠髁泄苡薪Y(jié)垢現(xiàn)象,主要原因是循環(huán)水溫度過高。
2.5? 解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷高
解吸水解系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿負(fù)荷處理量為76 m3/h。實(shí)際運(yùn)行過程中,系統(tǒng)滿負(fù)荷且工況穩(wěn)定的情況下,解吸水解系統(tǒng)的處理量約83 m3/h,超出設(shè)計(jì)值7 m3/h左右。
3? ? 運(yùn)行優(yōu)化措施
針對以上存在的問題,從工藝參數(shù)調(diào)整、改變調(diào)整思路、技術(shù)改造等方面進(jìn)行優(yōu)化,最終解決了以上存在的問題,保證了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,具體調(diào)整方法如下。
3.1? 降低解吸回流冷凝器冷卻水溫度
解吸塔回流冷凝器冷卻水溫度設(shè)計(jì)上回水溫度分別為32.4 ℃、44.7 ℃。為了防止回流冷凝器結(jié)晶,將回流冷凝器冷卻水上水溫度控制為45~50 ℃,溫度提高后,回流冷凝器內(nèi)冷凝效果下降,氨、二氧化碳不能充分冷凝吸收,導(dǎo)致解吸塔一直處于壓力較高的狀態(tài)(0.30~0.35 MPa)。通過不斷實(shí)驗(yàn),緩慢將回流冷凝器冷卻水溫度降低后,解吸塔壓力最終下降至0.26 MPa,而回流冷凝器未出現(xiàn)結(jié)晶的現(xiàn)象;液位槽內(nèi)溫度由60 ℃降低至42 ℃,有效降低了高溫度下氨氣的閃蒸,減少放空量。
回流冷凝器的溫度下降,有效防止回流冷凝器列管的結(jié)垢,增加了回流冷凝器的冷凝效果,同時(shí)解吸塔壓力下降,氨和二氧化碳在解吸塔內(nèi)的分解更加充分。
3.2? 關(guān)閉解吸塔頂部回流液
精餾塔頂部均設(shè)有回流液來控制解吸塔頂部氣相中的水質(zhì)量濃度,從而使進(jìn)入回流冷凝器中的水質(zhì)量濃度降低來提高回流冷凝器中碳銨液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。斯塔米卡邦深度水解工藝,解吸塔回流僅需要在開車時(shí)投用,正常生產(chǎn)后不需要進(jìn)行回流。
尿素裝置調(diào)整前回流液流量約2 m3/h,按照回流冷凝器中質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行反算,回流流量等同于進(jìn)料量7.9 m3/h,也就是解吸水解系統(tǒng)的負(fù)荷加重7.9 m3/h,這就是在裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),解吸水解系統(tǒng)的處理量達(dá)到83 m3/h的主要原因。目前,滿負(fù)荷時(shí),解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)值76 m3/h。
3.3? 解吸塔加入工廠空氣
為了控制解吸塔的壓力和防止設(shè)備腐蝕,向解吸塔中加入工廠空氣,正常生產(chǎn)時(shí)控制8 m3/h。工廠空氣內(nèi)大部分為不凝氣,進(jìn)入解吸塔后解吸塔壓力升高,通過空氣量調(diào)整解吸塔的壓力穩(wěn)定在0.28 MPa,以達(dá)到最佳的解吸、吸收效果。
通過空氣量的調(diào)整,控制回流冷凝器液位槽放空閥的開度由最初的80%以上開度降低至10%,有效減少了回流冷凝器液位槽的氨放空損失。
3.4? 回流冷凝器控制回路改造
解吸塔原壓力控制通過回流冷凝器冷卻水補(bǔ)水量進(jìn)行控制,這種控制方式比較滯后,當(dāng)解吸塔壓力波動(dòng)時(shí),調(diào)節(jié)閥不能及時(shí)跟蹤,導(dǎo)致解吸塔壓力波動(dòng)大。通過技改措施,將解吸塔壓力控制回路改為由回流冷凝器液位槽頂部放空閥控制,技改后運(yùn)行情況良好,能及時(shí)調(diào)節(jié)解吸塔的壓力。
將原回流冷凝器冷卻水回水手動(dòng)控制回路,改為由冷卻水上水溫度和回水控制調(diào)節(jié)閥組成新的控制回路,冷卻水上水溫度改為自動(dòng)控制,大大降低了操作人員的操作強(qiáng)度,使解吸水解系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。
4? ? 結(jié)語
通過技改及優(yōu)化調(diào)整措施,解吸水解系統(tǒng)自動(dòng)化控制程序得到一定程度的改進(jìn),操作人員的操作強(qiáng)度有效降低;對比解吸水解系統(tǒng)的運(yùn)行工況可以看出,解吸塔蒸汽消耗明顯得到降低,由21 t/h降低至14 t/h,大幅降低裝置能耗;解吸塔操作壓力由0.35 MPa甚至頻繁超壓的狀態(tài)至調(diào)整后壓力為0.28 MPa且能穩(wěn)定運(yùn)行,調(diào)整后未出現(xiàn)超壓的現(xiàn)象;解吸回流冷凝器冷卻水溫度下降15 ℃,有效防止了回流冷凝器的結(jié)垢。
[參考文獻(xiàn)]
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