王偉偉.
(中國石油遼河油田分公司,遼寧盤錦 124010)
遼河曙光油田杜229斷塊為邊底水互層狀超稠油油藏,油藏共規(guī)劃有蒸汽驅(qū)井組20個(gè),動(dòng)用層位為興Ⅲ3+Ⅳ+Ⅴ組,含油面積0.76 km2,油藏埋深900~1 020 m,有效厚度23m,地質(zhì)儲(chǔ)量342×104t,蒸汽驅(qū)開發(fā)于2007年進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),先后經(jīng)歷了先導(dǎo)試驗(yàn)、擴(kuò)大試驗(yàn)和規(guī)模實(shí)施階段,目前共有總井?dāng)?shù)141口,其中注汽井20口,生產(chǎn)井121口,年采油量保持在10×104t以上。而先期轉(zhuǎn)驅(qū)的12個(gè)井組,屬于70m井距正方形反九點(diǎn)井網(wǎng),有生產(chǎn)井53口,按照預(yù)先設(shè)計(jì)開發(fā)年限,先后經(jīng)歷了“蒸汽吞吐預(yù)熱”“蒸汽驅(qū)替”階段以后,目前依據(jù)地下油藏溫度場(chǎng)擴(kuò)展情況及蒸汽突破井比例,判定已經(jīng)進(jìn)入蒸汽驅(qū)后期開發(fā)的“蒸汽突破”階段,先后發(fā)生過蒸汽突破井有21口,占39.6%,平均含水93%,井口平均溫度96 ℃,采出程度高達(dá)65%以上。在“蒸汽突破”階段,由于油藏采出程度高,蒸汽驅(qū)替效率降低,油井平面上受效程度差異大,油層縱向上動(dòng)用不均勻,使部分油井溫度高,回采液含水高,產(chǎn)油量低[1-7]。因此,針對(duì)蒸汽驅(qū)后期開發(fā)顯示出的生產(chǎn)問題,開展蒸汽驅(qū)CO2地面混相泡沫增效技術(shù)研究試驗(yàn),為蒸汽驅(qū)后期開發(fā)提高采收率提供一條有效的技術(shù)途徑。
CO2地面混相泡沫增效技術(shù),是人為操控利用地面混相泡沫發(fā)生器裝置,在地面直接將CO2與耐高溫發(fā)泡劑充分?jǐn)嚢杌旌习l(fā)泡,形成泡沫體系后,將泡沫直接注入地下油層深部,利用泡沫在油層中的“賈敏效應(yīng)”,封堵油層大孔隙而不堵小孔隙、遇油消泡遇水穩(wěn)定、阻水流動(dòng)而不阻油流動(dòng)的特性,對(duì)蒸汽驅(qū)替前緣動(dòng)態(tài)調(diào)剖,使蒸汽和熱水均勻驅(qū)替推進(jìn),有效控制或預(yù)防蒸汽竄流突破,擴(kuò)大蒸汽均勻波及油層范圍,提高蒸汽驅(qū)替效率和熱利用率,進(jìn)而提高汽驅(qū)開發(fā)油井回采效果。改變過去以往采用傳統(tǒng)注入方式,將耐高溫發(fā)泡劑與CO2先后分別單獨(dú)注入油層深部后,讓二者在油層內(nèi)混合發(fā)泡,存在的氣體與藥劑混合不充分、不均勻、發(fā)泡不穩(wěn)定,且發(fā)泡情況未知的弊端,能夠提高泡沫豐富穩(wěn)定程度[8-16]。
1.2.1 伴生氣分離CO2回收處理
杜229塊超稠油井每天產(chǎn)出伴生氣約13.5×104m3,主要成分為CO2和甲烷,其中甲烷含量占32%,CO2含量占66%。油井生產(chǎn)過程中,一方面,油井伴生氣從套管的井口閥門排出,通過輸氣管線集中回收進(jìn)入密閉緩沖罐;另一方面,油井產(chǎn)出液攜帶伴生氣從油管的井口閥門共同排出,進(jìn)入密閉緩沖罐。在密閉緩沖罐內(nèi)的氣液混合物,靠重力作用使氣液分離,分離出的產(chǎn)出液進(jìn)入外輸管線送往油水聯(lián)合處理站,而分離出的伴生氣由獨(dú)立管線排輸,經(jīng)過空冷器、分離器、脫硫塔和壓縮機(jī)后,再經(jīng)脫硫塔、脫重?zé)N后進(jìn)入變壓吸附凈化塔裝置,利用改性硅膠吸附劑對(duì)CO2選擇性吸附后,實(shí)現(xiàn)甲烷與CO2分離,其中甲烷及其他雜質(zhì)氣體由燃料氣管線進(jìn)入鍋爐燃燒利用,而CO2經(jīng)壓縮機(jī)升壓后回注油藏再利用[17-20]。經(jīng)吸附凈化塔分離后的CO2純度可達(dá)到94%以上,分離系統(tǒng)可日產(chǎn)CO2約9.0萬標(biāo)方左右。
1.2.2 地面混相泡沫發(fā)生器研制
地面混相泡沫發(fā)生器工作原理:泡沫發(fā)生器內(nèi)主要由進(jìn)氣管、進(jìn)液管、母管(氣液混合腔)、螺旋攪拌塊、泡沫排出口組成(見圖1)。CO2從進(jìn)氣管直接進(jìn)入,液體從進(jìn)液管直接進(jìn)入,初步混合的發(fā)泡劑經(jīng)過固定式螺旋攪拌塊旋轉(zhuǎn)充分?jǐn)嚢韬蠡煜?,并多次改變方向,產(chǎn)生豐富穩(wěn)定均勻的泡沫體系,從泡沫排出口流出。經(jīng)過該設(shè)備形成的泡沫,具有發(fā)泡均勻,產(chǎn)生氣泡穩(wěn)定,強(qiáng)度大的優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)參數(shù):設(shè)計(jì)壓力:35 M~105 MPa;操作壓力:30 M~95 MPa;工作溫度:0~100 ℃;適用環(huán)境溫度: -20~45 ℃;泡沫密度:0.2~0.9 g/cm3;基液流量:0~66 m3/h;氣體流量:0~8 000 m3/h。
圖1 泡沫發(fā)生器剖面結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of foam generator profile structure
1.2.3 耐高溫發(fā)泡劑室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)
杜229塊超稠油蒸汽驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn)區(qū)目前地場(chǎng)溫度大約在225 ℃左右,通常注入油層的濕蒸汽溫度在入井前高達(dá)300 ℃以上,常規(guī)發(fā)泡劑形成的泡沫在高溫環(huán)境下不穩(wěn)定,易破滅,無法對(duì)油層形成封堵,因此有針對(duì)性地研發(fā)了特殊的耐高溫發(fā)泡劑,以適應(yīng)生產(chǎn)需求。
1.2.3.1 耐高溫穩(wěn)定性評(píng)價(jià)
用100ml質(zhì)量濃度為0.5%的耐高溫發(fā)泡劑溶液進(jìn)行耐溫穩(wěn)定性評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),放入封閉容器中,分別在室溫25 ℃,160 ℃,260 ℃,300 ℃,325 ℃下老化60 h(攪拌器轉(zhuǎn)速3 000 r/min,攪拌3 min),在室溫測(cè)定泡沫體積和半衰期變化情況。結(jié)果顯示:在溫度小于150 ℃范圍內(nèi),泡沫體積和半衰期變化不明顯;溫度超過150 ℃以后,隨溫度上升,泡沫體積和半衰期趨于下降走勢(shì),半衰期下降幅度更大;溫度250 ℃時(shí),泡沫體積仍高達(dá)350 mL,半衰期為110 min。因此,發(fā)泡劑耐溫性能穩(wěn)定,完全適應(yīng)地場(chǎng)溫度225 ℃左右的高溫環(huán)境(見圖2)。
圖2 耐高溫發(fā)泡劑溶液發(fā)泡體積及半衰期隨溫度變化Fig.2 The change of foaming volume and half-life of high temperature resistant foaming agent solution with temperature
1.2.3.2 封堵性能評(píng)價(jià)
室內(nèi)組裝內(nèi)徑3 cm、長度35 cm、滲透率3.3 mD的物理模具,人為填砂充滿,建立不同溫度下的剩余油狀況,測(cè)試模具左右兩端點(diǎn)壓力差作為基礎(chǔ)壓力差;注入質(zhì)量濃度0.5%的發(fā)泡劑溶液,當(dāng)出口產(chǎn)生穩(wěn)定泡沫,測(cè)試模具兩頭壓力差,注泡沫液后的壓力差和基礎(chǔ)壓力差相比的值即是泡沫阻力因子。將果表明:耐高溫發(fā)泡劑溫度在190℃時(shí)阻力因子最大,為350,隨溫度繼續(xù)升高,阻力因子呈現(xiàn)拋物線式降低,當(dāng)溫度大于260 ℃后,阻力因子變化不大,但始終大于20,說明耐高溫發(fā)泡劑在高溫環(huán)境下封堵性能很好(見圖3)。
圖3 剩余油條件下耐高溫 發(fā)泡劑溶液阻力因子隨溫度變化Fig.3 Change of Resistance Factor of High Temperature Resistant Foaming Agent Solution with Temperature under Residual Oil Conditions
優(yōu)選杜229區(qū)塊杜32-42-45為典型井組舉例,進(jìn)行試驗(yàn)應(yīng)用分析。井組為70 m井距正方形反九點(diǎn)井網(wǎng),中心井杜32-42-45為注汽井,周圍8口生產(chǎn)井,其中2口套管壞關(guān)井,開發(fā)目的層為興Ⅲ+Ⅳ組,油層埋深965 m,有效厚度9.6 m, 有效孔隙度31.4%,滲透率2719.4 μm2,含油面積0.021 km2。自轉(zhuǎn)驅(qū)開始,由于油水流動(dòng)能力的差異、儲(chǔ)層物性不同,以及蒸汽超覆等因素影響,蒸汽突進(jìn)現(xiàn)象嚴(yán)重,使蒸汽波及效率較低,井組注汽井與各采油井之間連通程度差異大,受效程度不同,其中1口角井和3口邊井受效程度好,平均溫度85.3 ℃,含水83.6%;2口角井受效不明顯,平均溫度63.9 ℃,含水76.9%;監(jiān)測(cè)中心井油層注汽剖面顯示,油層縱向上吸汽不均勻,處于下部興Ⅴ組油層不吸汽(見圖2所示),未動(dòng)用。通過實(shí)施CO2地面混相泡沫增效技術(shù),人為操控封堵上部大孔隙、高滲透層位,防止蒸汽竄流突進(jìn),逼迫蒸汽轉(zhuǎn)向注入下部小孔隙未動(dòng)用油層,增大蒸汽波及體積,調(diào)整油層平面及縱向動(dòng)用程度,改善井組回采效果。
2.2.1 施工設(shè)計(jì)方案
根據(jù)區(qū)塊地質(zhì)特征、儲(chǔ)層物性參數(shù)、各井段油層厚度,及流體特性,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)工藝參數(shù),并采用軟件計(jì)算及修正,靈活設(shè)計(jì)發(fā)泡劑和CO2用量配比,制定如下設(shè)計(jì)方案:在生產(chǎn)條件允許的情況下,盡量增加交替周期數(shù),減小周期注入量,采取發(fā)泡劑+CO2+蒸汽(15天)段塞式周期交替注入方式進(jìn)行注入。依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行及施工安全允許的要求,為防止氣體快速竄流突破生產(chǎn)井,需要慢注少注,使用單臺(tái)壓縮機(jī)白天8小時(shí)工作期間注入。油層有效厚度為9.6 m,按照每米油層厚度設(shè)計(jì)發(fā)泡劑50 m3,單個(gè)段塞注入發(fā)泡劑480 m3,注入速度60 m3/h;注入CO2量15 000 m3,注入速度1 875 m3/h,總共設(shè)計(jì)兩個(gè)段塞,合計(jì)注入發(fā)泡劑960 m3,CO2量30 000 m3。注入壓力的確定遵循以下原則:低于注入設(shè)備的承壓能力;低于井口設(shè)備的承壓能力;低于管線的承壓能力。因此,綜合注入設(shè)備、井口設(shè)備及管線的承壓能力,設(shè)定最高注入壓力為15 MPa。
2.2.2 施工操作工序
首先,施工連接地面及井口注入管線流程,正擠管線硬連接,接好單流閥,泵車試壓15 MPa以上,穩(wěn)壓10分鐘,其壓降不超過0.7 MPa不刺不漏為合格;打開油管閥門,正注熱污水30 m3給井筒降溫,同時(shí)測(cè)試油層吸入能力,壓力控制在6~8 MPa。打開泡沫發(fā)生器,注發(fā)泡劑480 m3,注入速度60 m3/h,同時(shí)注入CO2量15 000 m3,注入速度1 875 m3/h,根據(jù)壓力升高變化情況,調(diào)整注入發(fā)泡劑和CO2的注入排量速度。然后,正注熱污水30 m3清洗井筒,并將發(fā)泡劑頂替至油層深處。施工結(jié)束后,觀察壓力變化,燜井24小時(shí)后,按照油藏地質(zhì)配注要求,正常配注高溫蒸汽排量120 m3/d,連續(xù)注蒸汽15天,視受效情況可以進(jìn)行調(diào)整蒸汽用量。根據(jù)井組生產(chǎn)效果變化情況,靈活調(diào)整下個(gè)段塞注入間隔期限。井組中注入井對(duì)應(yīng)周圍8口一線生產(chǎn)井和7口二線生產(chǎn)井,施工注入過程中取樣密切觀察這15口井的套管氣中CO2含量變化、井口壓力變化,以及井口部位其他異常變化情況。為了防止氣體過早竄進(jìn)突破生產(chǎn)井,要盡量延長氣體注入時(shí)間,控制CO2出口閥門,放慢注入速度,密切關(guān)注生產(chǎn)井被竄跡象,一旦發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)井有氣體竄進(jìn)突破跡象,根據(jù)突破程度合理調(diào)整高溫起泡劑與CO2的注入量及注入速度,并且對(duì)氣體突破井執(zhí)行關(guān)井避竄,待壓力恢復(fù)到正常時(shí)再開井生產(chǎn)。按照第一段塞工藝參數(shù),間隔15天后再注入第二個(gè)段塞。
2.3.1 調(diào)整儲(chǔ)層縱向吸汽剖面,提高回采效果
在中心井杜32-42-45實(shí)施該CO2地面混相泡沫增效技術(shù),對(duì)上方大孔道層進(jìn)行優(yōu)先封堵,與措施前對(duì)比,注汽油壓從4.6 MPa提高到5.4 MPa,提高了0.8 MPa,增加啟動(dòng)了下部26號(hào)和27號(hào)原來未動(dòng)用的油層(見圖4、5所示),油層吸汽量增加顯著,由原來的不吸汽,變成了吸汽百分比為37.15%和15.23%,吸汽量變成了5.94 t/hr和2.44 t/hr,吸汽強(qiáng)度變成了0.70 t/hr/m和1.74 t/hr/m。26號(hào)層溫度由127.5℃提高到262.5 ℃,提高了135 ℃;壓力從3.75 MPa提高到4.9 MPa,提高了1.15 MPa。27號(hào)層溫度由60.6℃提高到262.5 ℃,提高了201.9 ℃;壓力從3.8 MPa提高到4.9 MPa,提高了1.1 MPa。而23號(hào)油層吸汽量明顯減少,吸汽百分比為由原來的93.27%降低到47.62%;吸汽量由原來的13.058 t/hr減少到7.62 t/hr;吸汽強(qiáng)度由原來的1.536 t/hr/m降低到0.9 t/hr/m;溫度由244.8 ℃提高到262.5 ℃,提高了17.7 ℃;壓力從3.6 MPa提高到4.9 MPa,提高了1.3 MPa。有效改善了井組油層縱向動(dòng)用剖面,提高了蒸汽波及系數(shù),擴(kuò)大了蒸汽波及范圍,有效提高了蒸汽驅(qū)替效率,措施有效階段生產(chǎn)84天,使整個(gè)井組,平均日增油11.5 t ,階段累計(jì)增油969 t,采注比達(dá)到1.34,階段油汽比提高0.11。
圖4 杜32-42-45井措施前吸汽剖面圖Fig.4 Steam absorption profile before well Du32-42-45 measures
圖5 杜32-42-45井措施后吸汽剖面圖Fig.5 Steam absorption profile after well Du32-42-45 measures
2.3.2 抑制注采井間蒸汽突破,促進(jìn)熱連通
通過有選擇性地封堵大孔隙、高滲透油層帶,有效調(diào)整了注采井之間的連通性,對(duì)井組中6口正常生產(chǎn)井有效地發(fā)揮了控水穩(wěn)油的作用, 改善了生產(chǎn)井受效不均勻的狀況,緩解了蒸汽竄流突進(jìn)的矛盾。使井組中原來受效較好的4口井,井溫由原來的85.3 ℃下降到74.7 ℃,平均降低了10.6 ℃;平均含水由原來的83.6%下降到78.2%,下降了5.4%。受效較差的2口井,平均溫度由原來的63.9 ℃升高到81.3 ℃,升高了17.4 ℃;平均含水由原來的76.9%升高到83.2%,升高了6.3%。雖然階段日產(chǎn)液由措施前的173.2 t降低到171.1 t,降低了2.0 t,但階段平均日產(chǎn)油由措施前的35.7 t 提高到47.2 t,提高了11.5 t,生產(chǎn)效果提高顯著(見圖6所示)。
(1)CO2地面混相泡沫增效技術(shù),泡沫發(fā)生器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué),藥劑搭配合理,工藝參數(shù)優(yōu)化得當(dāng)、增產(chǎn)機(jī)理明確,能夠有效解決蒸汽驅(qū)開發(fā)后期,“蒸汽突破”階段的生產(chǎn)難題,是進(jìn)一步提高采收率技術(shù)的有力補(bǔ)充。
圖6 杜32-42-45井組措施前后日產(chǎn)情況對(duì)比曲線Fig.6 Contrast curve of daily production before and after well group measures in Du32-42-45
(2)利用CO2作為氣源與高溫發(fā)泡劑協(xié)同作用發(fā)泡,集調(diào)剖、降黏、助排于一體,能夠有效改善試驗(yàn)井組油井平面受效差異,調(diào)整油層縱向動(dòng)用程度達(dá)到50%,具有明顯地抑制蒸汽突破的效果,達(dá)到控水、穩(wěn)油的目的,使井組含水降低7%,增油969 t。
(3)CO2以盡量少注、慢注,控制流速為原則,能夠滿足發(fā)泡劑發(fā)泡條件即可,注入速度不超過2 000 m3/h為宜,形成的發(fā)泡劑注入速度以不超過60 m3/h為宜,防止過快注入,造成生產(chǎn)井氣體快速竄進(jìn)突破,降低開井時(shí)率而影響產(chǎn)量。
(4)CO2地面混相泡沫增效技術(shù),需要進(jìn)一步擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模,不斷完善優(yōu)化技術(shù)參數(shù),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為超稠油蒸汽驅(qū)開發(fā)后期提高蒸汽驅(qū)替效率,延緩產(chǎn)量遞減,提供一條有效的技術(shù)途徑,具有廣闊的應(yīng)用前景。