段俊杰,菅有為,劉 況,史偉波
(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司檢修公司,山東 濟(jì)南 250118)
斷路器是電力系統(tǒng)中的重要設(shè)備。斷路器拒動(dòng)是電力行業(yè)中經(jīng)常出現(xiàn)的嚴(yán)重故障之一,是整個(gè)電力行業(yè)面臨的一個(gè)難題,特別是500 kV斷路器拒動(dòng)。一旦斷路器單相分閘拒動(dòng),經(jīng)過一段延時(shí)后三相不一致動(dòng)作,如故障相斷路器依然無法動(dòng)作就會(huì)導(dǎo)致故障范圍擴(kuò)大,對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重威脅。
針對(duì)某換流站發(fā)生一起小組交流濾波器斷路器拒動(dòng)故障,母線失靈保護(hù)動(dòng)作,導(dǎo)致大組濾波器跳閘事件,通過對(duì)彈簧機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析,總結(jié)斷路器拒動(dòng)原因,并提出應(yīng)對(duì)方案和改進(jìn)措施,為今后斷路器彈簧機(jī)構(gòu)的維護(hù)和分析類似的事故原因提供借鑒[1-4]。
故障相關(guān)設(shè)備一次系統(tǒng)如圖1所示,該直流線路功率由4 000 MW降至3475 MW過程中,5621并聯(lián)電容器由無功控制自動(dòng)切除,B相未正確分閘,A,C相分閘成功,2.6 s后,三相不一致保護(hù)動(dòng)作,仍未跳開B相斷路器,7 s后,5621并聯(lián)電容器保護(hù)1,2零序過流保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作,啟動(dòng)62號(hào)母線保護(hù)1,2失靈保護(hù),62號(hào)母線保護(hù)動(dòng)作跳閘,跳開進(jìn)線圖1中所示 5051,5052 斷路器及 5622,5623,5624,5625 小組濾波器斷路器。事故發(fā)生2 h 57 min后,恢復(fù)62號(hào)母線運(yùn)行,5622,5623,5624,5625 小組濾波器恢復(fù)熱備用,5621并聯(lián)電容器轉(zhuǎn)檢修進(jìn)行檢查處理。
圖1 故障相關(guān)設(shè)備一次系統(tǒng)
現(xiàn)場(chǎng)5621并聯(lián)電容器保護(hù)采用SDR-101A/R1保護(hù)裝置,零序過流保護(hù)分兩段,Ⅰ段延時(shí)10 s告警(定值 0.121 A),Ⅱ段延時(shí) 7 s跳閘(定值 0.323 A)。事故發(fā)生后現(xiàn)場(chǎng)檢查該保護(hù)1,2裝置 “跳閘”紅燈亮,5621操作箱 “A相跳閘”“B相跳閘”“C相跳閘”紅燈亮,5621并聯(lián)電容器雙套保護(hù)動(dòng)作,動(dòng)作報(bào)文為“零序過流Ⅱ段動(dòng)作”,動(dòng)作時(shí)刻,接地側(cè)零序電流0.414 A(TA 變比 500∶1,折算一次電流 207 A,為 B 相運(yùn)行額定電流值),大于零序Ⅱ段動(dòng)作定值0.323 A,因此判斷2套電容器保護(hù)正確動(dòng)作。
交流濾波器小組斷路器三相不一致保護(hù)采用斷路器本體三相不一致保護(hù),時(shí)間整定為2.5 s。當(dāng)出現(xiàn)斷路器三相分合位狀態(tài)不一致時(shí),延時(shí)2.5 s發(fā)跳閘命令跳本斷路器,經(jīng)檢查故障錄波。
現(xiàn)場(chǎng)62號(hào)母線保護(hù)采用SDZ-101A/R1保護(hù)裝置,失靈保護(hù)判斷失靈啟動(dòng)開入同時(shí),判斷故障支路電流,延時(shí)0 ms跟跳故障斷路器,延時(shí)250 ms跳所連母線的所有斷路器。事故發(fā)生后現(xiàn)場(chǎng)檢查該保護(hù)1,2裝置“跳閘”紅燈亮,裝置報(bào)文“小組一失靈跟跳”“小組一失靈保護(hù)動(dòng)作”,動(dòng)作相別為B相,動(dòng)作電流0.206 A,大于小組一失靈電流定值0.101 A,因此判斷2套母線保護(hù)正確動(dòng)作。
經(jīng)過分析故障錄波圖,整理保護(hù)動(dòng)作時(shí)序如圖2所示。
圖2 保護(hù)動(dòng)作時(shí)序
二次分閘回路如圖3所示?,F(xiàn)場(chǎng)檢查5621斷路器控制電源正常,三相不一致分閘命令仍然存在,斷電后測(cè)量分閘線圈(圖3中-Y3LB/ZM4)與限壓電阻(圖3中-R47LB/ZM6)并聯(lián)阻值均為 1 kΩ,對(duì)比測(cè)量A,C相阻值為52 Ω左右,正常值為56 Ω左右,判斷分閘線圈已損壞。
圖3 分閘回路
故障斷路器型號(hào)為3AP2 FI-550 kV(三相雙斷口彈簧機(jī)構(gòu)單柱式500 kV斷路器),于2018年11月投入運(yùn)行,至今投切74次。現(xiàn)場(chǎng)檢查5621斷路器A,C相在分閘狀態(tài),B相在合閘狀態(tài),檢查5621斷路器三相SF6壓力、彈簧儲(chǔ)能均正常,控制電源、儲(chǔ)能電源開關(guān)在合位,檢查電容器、電抗器、避雷器、管母等電氣設(shè)備外觀,均未發(fā)現(xiàn)明顯放電痕跡或其他異常現(xiàn)象。檢測(cè)5621斷路器氣體組分無異常。
圖4 分閘棘爪釋放工作原理
分閘棘爪釋放工作原理如圖4所示[5]。將分閘脫扣器拆除后,通過機(jī)械力無法推動(dòng)分閘脫扣器杠桿(圖4中18.9.2),處于卡死狀態(tài);將分閘脫扣器杠桿松動(dòng)下移后,機(jī)械力能夠推動(dòng)分閘脫扣器杠桿,斷路器能夠正常分閘。拆除分閘脫扣器杠桿后,發(fā)現(xiàn)分閘脫扣器棘爪杠桿 (圖4中18.9.1)轉(zhuǎn)軸一端脫出,兩者表面均存在不同程度的機(jī)械損傷,如圖5、圖6所示。
圖5 磨損的杠桿上齒
圖6 脫落并被磨損的棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸
經(jīng)分析,5621斷路器B相未分閘直接原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)箱內(nèi)分閘脫扣器棘爪杠桿與杠桿卡死,無法正常脫扣分閘??ㄋ涝?yàn)榉珠l脫扣器棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸廠內(nèi)裝配不到位,現(xiàn)場(chǎng)多次分閘后,轉(zhuǎn)軸不斷偏移、脫出。由此可以理清這次故障的整個(gè)發(fā)展過程如下:無功控制自動(dòng)切除5621并聯(lián)電容器時(shí),由于機(jī)構(gòu)箱內(nèi)分閘脫扣器棘爪杠桿與杠桿卡死,導(dǎo)致B相無法分閘;2.5 s延時(shí)后三相不一致保護(hù)動(dòng)作,B相無法分閘,分閘線圈持續(xù)得電過熱損壞;7 s延時(shí)后5621電容器零序電流保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作,B相仍然無法分閘;失靈保護(hù)判斷失靈啟動(dòng)開入,瞬時(shí)命令5621開關(guān)跳閘,B相仍然無法分閘,在經(jīng)過250 ms延時(shí)后命令所連第2組濾波器場(chǎng)62號(hào)母線相連所有斷路器跳閘。
對(duì)5621斷路器故障相機(jī)構(gòu)箱進(jìn)行更換處理。更換后進(jìn)行機(jī)械特性試驗(yàn)、回路電阻試驗(yàn)和開關(guān)傳動(dòng),結(jié)果均正常,故障消除。
為防止類似故障再次發(fā)生,需對(duì)同型號(hào)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。經(jīng)過對(duì)該型機(jī)構(gòu)分析研究,決定使用內(nèi)窺鏡在不拆除任何機(jī)構(gòu)部件的情況下進(jìn)行檢查。
圖7 安裝緊固的棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸
如圖7所示,使用內(nèi)窺鏡可以清楚地看出棘爪杠桿轉(zhuǎn)軸安裝牢固,檢查結(jié)果合格,可以排除松動(dòng)脫出的可能。
斷路器彈簧機(jī)構(gòu)是斷路器的核心部件,通過闡述一起3AP2 FI-550 kV型斷路器彈簧機(jī)構(gòu)故障檢修全過程,為同類型機(jī)構(gòu)的檢修工作提供經(jīng)驗(yàn),也為其他型號(hào)彈簧機(jī)構(gòu)檢修提供借鑒。