吳 瓊,鄧 楊
(華能南通電廠,江蘇 南通 226003)
現(xiàn)代大型火電機組容量大、設(shè)備多、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,機組或各子系統(tǒng)的啟停往往需要運行人員經(jīng)過大量的操作才得以實現(xiàn)。分散控制系統(tǒng)(DCS)在火電機組應(yīng)用的日益成熟,不僅大大提高了熱控系統(tǒng)的可靠性,也為火電機組自動化技術(shù)的發(fā)展提供了廣闊空間。隨著火電機組自動化水平的不斷提高,基于整機自啟停系統(tǒng)(APS)的先進(jìn)控制思想在大型火電機組的控制系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,不但可以減輕運行人員的操作強度,同時也減少了誤操作的可能,有利于機組的安全穩(wěn)定運行,提高機組的經(jīng)濟(jì)效益[1-4]。目前,國內(nèi)真正能實現(xiàn)自啟停的機組僅是少數(shù)全進(jìn)口機組,機組自啟??刂剖请姀S自動化發(fā)展的趨勢。
制粉系統(tǒng)作為一個功能相對獨立且完整的系統(tǒng),可以設(shè)計成一個能實現(xiàn)啟停和自動控制的子功能級,用以納入整個發(fā)電機組APS控制系統(tǒng),通過機組級功能組對其調(diào)用,共同實現(xiàn)機組的全程自啟??刂啤?/p>
華能南通電廠二期機組總裝機容量為2×350 MW,均為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐。鍋爐為U型結(jié)構(gòu),燃燒器為前后墻對沖布置,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺爐配4臺MPS-89G磨煤機,每臺磨煤機向同一層的8只燃燒器供粉,每只燃燒器上均配有滑行擋板,用以調(diào)節(jié)從二次風(fēng)箱進(jìn)入該燃燒器的二次風(fēng)量。二期鍋爐設(shè)計燃料為山西晉北煙煤,3臺磨煤機運行時可滿足鍋爐額定出力需要。鍋爐燃燒器布置如圖1所示。
圖1 鍋爐燃燒器布置
機組投產(chǎn)后曾使用過大同煙煤和神木煤,隨著國內(nèi)電力燃料市場的變化,為了降低發(fā)電燃料成本,經(jīng)論證和試驗,機組選用高熱值、低灰分、高揮發(fā)性的進(jìn)口印尼煤進(jìn)行摻燒。
近年來,隨著電網(wǎng)對火電機組供電品質(zhì)要求逐步提高,對負(fù)荷響應(yīng)速率和精度要求日益增強,電廠制粉系統(tǒng)的啟停模式直接關(guān)系到機組帶負(fù)荷能力、機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì)及廠用電率等指標(biāo)。華能南通電廠通過智能優(yōu)化控制方案,滿足了二期機組制粉系統(tǒng)自啟停的順控需求,解決了在揮發(fā)分較高煤種下預(yù)暖、啟、停磨組的方式切換,完成了節(jié)油運行方式的自動選擇,降低了電廠磨組啟停過程中的燃油消耗量,同時實現(xiàn)了磨組一次風(fēng)量、磨后溫度等模擬量的全程自動調(diào)節(jié)。
煤種選擇優(yōu)化就是根據(jù)不同煤種選擇相應(yīng)的控制策略,在磨組自啟停操作畫面中布置 “印尼煤選擇”站,運行人員可通過操作站選擇“印尼煤種”(邏輯1)或“正常煤種”(邏輯0),邏輯默認(rèn)選擇為“正常煤種”。
當(dāng)磨組煤斗內(nèi)為印尼煤時,選擇“印尼煤種”方式,自動將順控步序、一次風(fēng)流量調(diào)節(jié)器和磨后溫度調(diào)節(jié)器將切換至“印尼煤模式”,隨之采取相應(yīng)的控制策略:1)適當(dāng)降低磨煤機出口溫度。原設(shè)計為暖磨時控制在60℃,正常運行時控制在79~85℃,停磨時冷卻到60℃,而燃燒印尼煤時無需暖磨,正常運行時需控制在60℃左右,停磨時需冷卻到50℃左右。2)為了防止著火提前或燃燒器噴嘴處結(jié)焦,適當(dāng)增加一次風(fēng)量,保證一次風(fēng)速大于18 m/s。原設(shè)計磨組一次風(fēng)量控制在75 t/h,而燃燒印尼煤時需控制在85 t/h左右。3)印尼煤磨組啟動時,提前投用惰性蒸汽。4)印尼煤磨組停止時,適當(dāng)延長一次風(fēng)吹掃冷卻時間,并于給煤機停止后投用惰性蒸汽。
鍋爐正常運行中,在啟停磨組時(包括第3磨組)原設(shè)計均需要投用油槍進(jìn)行助燃,具體程序為:啟動磨組時,先點燃待啟動磨組對應(yīng)的8只油燃燒器,然后依次進(jìn)行暖磨、啟動磨煤機、增加煤量等操作,待磨組煤量增至最低煤量,退出相應(yīng)的油槍;停運磨組時,先降低至最低煤量,然后點燃待停運磨組對應(yīng)的8只油燃燒器,再停運給煤機、磨煤機等操作。
為了降低燃油消耗,電廠進(jìn)行了不投油啟、停第3臺磨組試驗,試驗結(jié)果表明:當(dāng)負(fù)荷不低,實際煤種低于設(shè)計煤種不太多情況下,啟停第3臺磨組可以不需要投油助燃。根據(jù)試驗結(jié)果對制粉系統(tǒng)控制邏輯進(jìn)行修改:當(dāng)機組負(fù)大于180 MW,已有2臺磨組正常運行(其中1臺運行磨組必須在待啟動磨組下層),啟動第3臺磨組不投油;當(dāng)機組負(fù)大于180 MW,已有3臺磨組正常運行 (其中1臺運行磨組必須在待停止磨組下層),停止待停運磨組不投油[5]。
制粉系統(tǒng)自啟停功能組能夠自動調(diào)用該節(jié)油邏輯,當(dāng)滿足節(jié)油條件,順控啟動時自動跳過步序5(投用1、2組油槍),順控停運時自動跳過步序2(投用 1、2 組油槍)和步序 13(停運 1、2 組油槍);當(dāng)不滿足節(jié)油條件,順控啟停時則依次自動執(zhí)行以上步序。以上模式選擇無需運行人員任何操作,均通過邏輯判斷自動執(zhí)行。為了保障磨組啟動初期的穩(wěn)定運行,順控啟動磨組步序中未設(shè)計自動停運油槍,需運行人員根據(jù)煤火檢、給煤量以及二次風(fēng)溫度等工況手動停運油槍。
磨組順控啟動允許條件:自動滅火投入(磨后溫度>95℃,惰性蒸汽自動投用),冷風(fēng)門全開、熱風(fēng)門全關(guān),液壓油泵運行。滿足以上條件,操作順控啟動按鈕后,自動執(zhí)行表1所示步序。
表1 順控啟動步序
磨組順控停止允許條件:自動滅火投入(磨后溫度>95℃,惰性蒸汽自動投用),磨煤機運行,給煤機運行,磨組無跳閘條件。滿足以上條件,操作順控停止按鈕后,自動執(zhí)行表2所示步序。
表2 順控停止步序
磨組自啟、停前根據(jù)實際煤種選擇好“印尼煤”或“非印尼煤”方式,根據(jù)工況要求設(shè)定好“一次風(fēng)流量”“暖磨溫度”“磨后溫度”偏置,以上偏置設(shè)定范圍均為±50,如表3所示。
表3 順控啟、停過程中模擬量調(diào)節(jié)設(shè)定值
順控啟、停操作畫面分為兩部分,左側(cè)為順控步序顯示和操作,右側(cè)為磨組各設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控。運行人員在畫面左側(cè)窗口進(jìn)行順控投、退操作,能看到每個步序的推進(jìn)過程,同時能在右側(cè)看到設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況,監(jiān)控到馬達(dá)運行反饋、閥門開關(guān)狀態(tài),以及一次風(fēng)量和磨出口溫度的變化。畫面總貌和步序操作如圖2~3所示。
操作人員根據(jù)需要,在畫面中點擊“磨組順控啟(停)操作”按鈕,彈出操作窗口,點擊“自動”和“開始”按鈕,則自動執(zhí)行啟動(停止)步序。從 “當(dāng)前步序”指示條中可看到磨組啟停操作執(zhí)行到哪一步,當(dāng)全部執(zhí)行完后“當(dāng)前步序”顯示0,“順控啟(停)操作”操作窗口顯示“完成”。點擊 “跳步”按鈕,可結(jié)束當(dāng)前步序并自動執(zhí)行下一步序。點擊“復(fù)位”按鈕可以終止順控程序,運行人員可手動進(jìn)行后續(xù)操作,不影響已完成步序的設(shè)備狀態(tài)。
畫面中每一步序的顯示時間為當(dāng)前步序最大允許執(zhí)行時間,執(zhí)行到該步序時數(shù)字會以倒計時方式顯示,若當(dāng)前步序已超時,此時“順控啟(停)操作”操作窗口會顯示“失敗”,需按下操作窗口“故障確認(rèn)”,并重新點擊“自動”可繼續(xù)從當(dāng)前步序開始執(zhí)行自啟(停)步序。
在磨組自啟、停過程中,磨組一次風(fēng)流量、磨出口溫度控制站會根據(jù)表1中的設(shè)定值進(jìn)行自動調(diào)節(jié),運行人員也可通過操作站調(diào)整設(shè)定值,只要調(diào)節(jié)到設(shè)定值附近且滿足穩(wěn)定時間,則不會影響下一步序的自動執(zhí)行。
圖2 順控啟動操作畫面總貌
圖3 順控啟動步序顯示畫面
由于原磨出口溫度調(diào)節(jié)器作用較弱,僅可滿足磨組穩(wěn)定運行期間的冷、熱風(fēng)門調(diào)節(jié),容易造成自啟、停步序中調(diào)節(jié)過程緩慢,引起執(zhí)行超時失敗。因此重新設(shè)計磨后溫度調(diào)節(jié)回路,適當(dāng)放大了比例作用,減小了積分作用;增加磨后溫度超馳環(huán)節(jié),當(dāng)印尼煤磨組停運時,直接開啟冷風(fēng)門,關(guān)閉熱風(fēng)門進(jìn)行冷卻吹掃。在自啟、停方式下,切換到較強作用的調(diào)節(jié)回路,通過相互跟蹤和保持實現(xiàn)手動啟停、自動啟停、正常運行3種狀態(tài)的無擾切換,從而保障磨出口溫度和一次風(fēng)量的調(diào)節(jié)穩(wěn)定。經(jīng)過幾次磨組啟停試驗期間的參數(shù)調(diào)整,目前該調(diào)解系統(tǒng)已能滿足磨組順控啟、停期間的模擬量調(diào)節(jié)需要。磨組順控停運過程中磨出口溫度、一次風(fēng)量調(diào)節(jié)曲線如圖4~5所示。
圖4 順控停過程中磨出口溫度調(diào)節(jié)曲線
圖5 順控停過程中一次風(fēng)量調(diào)節(jié)曲線
經(jīng)過精心設(shè)計及調(diào)試,華能南通電廠二期機組制粉系統(tǒng)自啟停功能組的各項功能均已正常投入使用,解決了不同煤種下預(yù)暖、啟動、停運磨組的方式切換,完成了磨組啟、停過程中節(jié)油方式的自動選擇,實現(xiàn)了一次風(fēng)量、磨后溫度等模擬量全程自動調(diào)節(jié)。制粉系統(tǒng)自啟停功能組的實現(xiàn),減少了運行人員的工作強度,降低了人工產(chǎn)生的誤操作率,提升了制粉設(shè)備的可控性和可用率,提高了機組的自動化水平和運行穩(wěn)定性,也為實現(xiàn)整機的APS控制創(chuàng)造了條件。