鄭寶軍
泰安華豐頂峰熱電有限公司 山東 泰安 271413
我廠130T/H 循環(huán)流化床燃燒鍋爐是一種自然循環(huán)的水管鍋爐,采用由爐膛出口旋風分離的循環(huán)燃燒方式,爐膛為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),過熱器分高低兩級,中間設(shè)混合式減溫結(jié)構(gòu),尾部設(shè)三級省煤器及三級一、二次風空氣預熱器;對于鍋爐運行來講,中心筒分離效果的好壞、空預器換熱效果的高低以及爐膛風帽布風的均勻性,直接影響鍋爐的出力效果及安全經(jīng)濟性能。目前我廠主要以130T/H 循環(huán)流化床鍋爐運行為主,所以該爐帶負荷能力大小,對運行實際經(jīng)濟效益影響很大。經(jīng)過對生產(chǎn)現(xiàn)場運行情況及爐體結(jié)構(gòu)的深入研究、考察,自18年5月19日至6月12日,利用該爐大修機會,對其中心筒、空預器、爐膛風帽進行了一系列的優(yōu)化技術(shù)改造,以達到鍋爐安全、經(jīng)濟運行的目的。
原有中心筒由于長期使用、磨損,現(xiàn)場檢查變形破損嚴重,計劃進行更換;更換時在原中心筒的基礎(chǔ)上對新中心筒進行了幾處技術(shù)改造:新中心筒制作材質(zhì)不變,仍然為1Cr25Ni20Si2;將其制作尺寸改造為∮1566×3004ק8,(原中心筒為∮1600×2504ק8):改造后的新中心筒比原中心筒向下延長500mm,且在向下的延伸中稍微漸縮,大大增加了分離器捕捉飛灰的能力,增大了物料循環(huán)灰量。同時筒體下部迎灰面焊接兩道槽型加固筋,填滿澆注料后焊接圓環(huán)蓋封,使得改造后中心筒更加牢固,不易變型;鍋爐帶負荷能力的多少是由循環(huán)灰的量多少來決定的,此項改造既能增大爐膛返料灰量,從而增加鍋爐出力,同時又由于物料灰循環(huán)量的增大,可有效降低飛灰可燃物,大大提高了鍋爐燃燒效率。
原爐膛風帽為菌狀形式,整個爐膛共布置有1063個風帽,該種風帽孔徑小,間距小,通風阻力較小,隨著運行時間的推移,此種風帽在送風波動時,物料會通過風帽孔回吸進入風室,造成大量渣粒通過風帽孔進入風室,造成風室積渣。隨著渣粒進入風室的量越積越多,影響一次風量及爐膛流化效果,一次風被迫增大,同時引風相應增大,鍋爐電耗增加,效率下降,安全性降低,即不利于安全運行又不利于經(jīng)濟運行;又由于風帽與套管之間聯(lián)接方式為絲聯(lián)接,聯(lián)接部位的絲暴露在燃燒室內(nèi),時間一長,造成部分套絲燒壞,風帽脫落,也造成爐膛流化不均,威脅安全運行?,F(xiàn)改造全部安裝為鐘罩式風帽,并在原來聯(lián)接的基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造,在風帽套管內(nèi)套絲下沉27mm,風帽安裝后,整個聯(lián)接絲部分埋伏在澆注料中,避免直接接觸燃燒層。鐘罩式風帽的突出優(yōu)點是風室內(nèi)進風氣流流向迂回彎轉(zhuǎn)沿下圓周側(cè)向噴出,可有效防止漏渣;風帽出口風速高,對爐底部粗顆粒產(chǎn)生強烈擾動,以防止結(jié)焦同時也有利于風帽的冷卻,不易燒壞風帽,床內(nèi)細渣不會漏入風室。同時改造后安裝的鐘罩型風帽布風更加均勻,大大提高了鍋爐運行的安全性能。
由于我廠130T/H 循環(huán)流化床鍋爐主要以煤泥燃燒為主,煙氣中含水分較大,造成尾部煙道,特別是尾部末級、中級一、二次風空預器積灰比較嚴重,同時該處積灰造成的管路腐蝕也比較嚴重,每次停爐檢查都能發(fā)現(xiàn)尾部末級、中級一、二次風空預器積灰嚴重,而且該處管段腐蝕損壞較多,給檢修及運行帶來困難,空氣予熱器的積灰與腐蝕不但影響了受熱面?zhèn)鳠嵝Ч?降低鍋爐運行的經(jīng)濟性,而且隨著積灰腐蝕進一步發(fā)展,煙氣阻力和空氣漏風量都會增加大,使得送、引風機電耗增加。積灰腐蝕情況嚴重時會造成送、引風機出力不足而使得鍋爐停運的事故。鑒于以上情況,現(xiàn)對末級、中級一、二次風空預器進行優(yōu)化技術(shù)改造,將原空預器管中心距由78mm 擴大至90mm,管段上下間距不變;擴大中心距后,橫排管段減少,由原先的一組布置50根減少至43根,減少積灰可能性,為不減少換熱面積,將整組管段向上延長500mm,由原先的一列25 根管子增加到30根,改造后每組空預器管段增加40根管子。改造后的末級、中級一、二次風空預器即增加了換熱面積,同時又減少了積灰腐蝕的可能性。
整個對4#爐的改造過程在6月11日結(jié)束,在6月12日4#爐正式點火并入運行,運行期間進行細節(jié)調(diào)整,在各參數(shù)較為穩(wěn)定的情況下,通過對比各運行參數(shù),改造后的鍋爐運行效果非常明顯,達到預期目的?,F(xiàn)就改造前后的數(shù)據(jù)參數(shù)做一下對比:
1)鍋爐蒸發(fā)量:改造之前鍋爐蒸發(fā)量平均104t/h左右,最高108t/h;改造之后鍋爐蒸發(fā)量平均118t/h左右,最高在120t/h以上。
2)過熱蒸汽溫度:改造之前鍋爐過熱蒸汽溫度偏高,A、B兩路的減溫水量大,平均都在3 t/h左右;改造之后鍋爐過熱蒸汽溫度偏低,負荷稍低時,基本上減溫水不開,負荷較高時,減溫水量平均在1.5 t/h左右。
3)高過前煙溫:改造之前高過前煙溫在800℃以上;改造之后高過前煙溫在760℃左右,從這一點可以反映循環(huán)灰在爐內(nèi)燃燒時間延長,得到充分燃燒。
4)爐膛出口煙溫:改造之前爐膛出口煙溫在870℃左右;改造之后爐膛出口煙溫在910℃左右。
5)排煙溫度:改造之前排煙溫度左175℃、右90℃左右,兩側(cè)的溫差偏大在80℃左右;改造之后排煙溫度左165℃、右153℃左右,兩側(cè)的溫差偏大在10℃左右。
6)鍋爐出口壓力:改造之前鍋爐出口壓力一般在-1800pa左右;改造之后鍋爐出口壓力一般在-1300pa左右。
7)循環(huán)灰量:在改造之前每班的放循環(huán)灰次數(shù)在1-2次,循環(huán)灰量較??;在改造之后每班的放循環(huán)灰次數(shù)在4-5次,循環(huán)灰量明顯增大。
8)飛灰可燃物:改造之前飛灰可燃物基本保持在11%左右;改造之后飛灰可燃物基本維持在7%左右;
9)風量比較:改造后一次風電流不變的情況下,風量增大,左右風室風量明顯增大(原先為23000m3/h,改造后為25000 m3/h),二次風風壓明顯增大(原先為4.0KPa,改造后為6.0KPa),使得爐膛燃燒及流化均勻性大大提高。