宋君輝,劉麗芝,焦祖凱,金吉海,嚴金龍,張 鐸
(中海油煉油化工科學研究院,北京 102209)
隨著汽油、柴油在市場上需求量的變化,合理降低柴油生產(chǎn)能力、優(yōu)化設(shè)計煉油廠的加工工藝技術(shù)、提高企業(yè)的經(jīng)濟效益是煉油廠適應市場需求的重要舉措[1-5]。某煉油廠每年有0.3 Mt左右的加氫改質(zhì)柴油餾分,如作柴油銷售,其經(jīng)濟效益較差。通過整合全廠資源,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),采用臨氫降凝-補充精制-精密分餾工藝生產(chǎn)低凝點、低芳烴含量的變壓器油調(diào)合組分和輕質(zhì)白油產(chǎn)品,可明顯提高加氫改質(zhì)柴油餾分附加值。本研究以加氫改質(zhì)柴油餾分為原料,進行臨氫降凝-補充精制-精密分餾工藝優(yōu)化研究,考察其用于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)白油和變壓器油調(diào)合組分的可行性。
試驗所用加氫改質(zhì)柴油餾分的性質(zhì)見表1。
表1 加氫改質(zhì)柴油餾分性質(zhì)
試驗采用的工藝路線見圖1。加氫改質(zhì)柴油通過臨氫降凝-加氫補充精制-精密分餾工藝試生產(chǎn)輕質(zhì)白油組分和變壓器油調(diào)合組分。
圖1 工藝路線
原料油與氫氣混合后,先后經(jīng)過串聯(lián)的臨氫降凝反應器(一反)和加氫補充精制反應器(二反)進行反應,然后進入高壓分離器進行氣液分離,高壓分離器氣體經(jīng)水洗后排放或循環(huán)使用,而高壓分離器液體送入低壓分離器,低壓分離器底部設(shè)置氮氣汽提裝置,低壓分離器氣體經(jīng)水洗后排放,低壓分離器液體進入產(chǎn)品罐。
蒸餾釜中的原料油經(jīng)蒸餾,輕餾分從塔頂餾出,經(jīng)冷凝器冷凝,全回流10~15 min,使氣相溫度穩(wěn)定后再按設(shè)定好的回流比回流,并開始采出輕餾分,塔頂產(chǎn)物經(jīng)自動分配器實現(xiàn)餾分的接收或放棄,并經(jīng)餾分中間罐進入餾分接收管或廢樣罐內(nèi)。
試驗采用的臨氫降凝催化劑為負載金屬的ZSM-5分子篩催化劑,加氫補充精制催化劑為負載金屬的氧化鋁催化劑,主要物化性質(zhì)見表2。
表2 催化劑的主要物化性質(zhì)
考察臨氫降凝-補充精制反應壓力對產(chǎn)品性質(zhì)的影響,結(jié)果見表3。有研究[6-7]表明,提高反應壓力,可顯著提高芳烴加氫飽和反應速率,同時可提高芳烴加氫飽和反應的平衡轉(zhuǎn)化率。由表3可以看出,芳烴含量隨著反應壓力的升高而逐漸降低,同時變壓器油餾分的芳碳率(CA)也隨反應壓力的升高而降低,說明反應壓力的升高有利于芳烴的加氫飽和。由表3還可以看出,當反應壓力提高至15 MPa時,輕質(zhì)白油餾分的芳烴質(zhì)量分數(shù)降低到0.1%,適于制備滿足NBSHT 0913-2015芳烴指標要求的輕質(zhì)白油(Ⅰ)產(chǎn)品。
表3 臨氫降凝-補充精制反應壓力對產(chǎn)品性質(zhì)的影響
考察臨氫降凝-補充精制反應溫度對產(chǎn)品性質(zhì)的影響,結(jié)果見表4。芳烴加氫飽和受熱力平衡的限制,存在熱力學平衡溫度,且氫分壓越高,熱力學平衡溫度越偏向高溫方向,而在15 MPa的高壓下,芳烴加氫飽和反應受動力學控制[8]。由表4可以看出,在反應壓力為15 MPa時,隨著臨氫降凝、補充精制反應溫度逐漸升高,產(chǎn)品的芳烴含量逐漸降低。同時由于臨氫降凝過程的主反應是蠟分子裂化反應,屬于典型的吸熱反應[9],因此高溫對裂化反應有利。隨著反應溫度的升高,裂化反應增強,生成了更多的低碳烴,使變壓器油餾分傾點逐漸降低,同時收率有所降低。
表4 臨氫降凝-補充精制反應溫度對產(chǎn)品性質(zhì)的影響
由表4還可以看出,當降凝反應溫度為(T1+20)℃、精制反應溫度為(T2+20)℃時,變壓器油餾分的傾點小于-57 ℃,滿足GB 2536—2011的T-40 ℃變壓器油(通用)產(chǎn)品傾點指標要求,同時輕質(zhì)白油餾分芳烴質(zhì)量分數(shù)低至0.03%,更適于制備滿足NBSHT 0913—2015芳烴指標要求的輕質(zhì)白油(Ⅰ)產(chǎn)品。
考察臨氫降凝-補充精制空速對產(chǎn)品性質(zhì)的影響,結(jié)果見表5。空速大小直接決定原料在催化劑活性中心上停留時間的長短,空速越小,物料的停留時間越長,反應深度越深,因此降低空速可有效提高加氫反應深度。由表5可以看出,降低空速時,裂化反應和精制反應的深度均有一定程度的增加,變壓器油餾分收率有所減少,同時油品的芳烴含量也有所降低。由表5還可以看出,當降凝反應溫度為(T1+20)℃、精制反應溫度為(T2+20)℃、反應壓力為15 MPa、氫油體積比為VR、臨氫降凝空速為(SV1-0.5)~SV1h-1、補充精制空速為(SV2-0.3)~ SV2h-1的條件下得到的樣品中,輕質(zhì)白油餾分芳烴含量滿足NBSHT 0913—2015輕質(zhì)白油(Ⅰ)指標要求,變壓器油餾分傾點滿足GB 2536—2011的T—40 ℃變壓器油(通用)產(chǎn)品傾點指標要求。
表5 臨氫降凝-補充精制空速對產(chǎn)品性質(zhì)的影響
考察臨氫降凝-補充精制氫油比對產(chǎn)品性質(zhì)的影響,結(jié)果見表6。由表6可以看出:當降凝反應溫度為(T1+20)℃、精制反應溫度為(T2+20)℃、反應壓力為15 MPa、臨氫降凝空速為(SV1-0.5)h-1、補充精制空速為(SV2-0.3)h-1時,氫油比對產(chǎn)品芳烴含量的影響并不明顯;在氫油體積比為VR~(VR+300)范圍內(nèi)得到的樣品中,輕質(zhì)白油餾分芳烴含量滿足輕質(zhì)白油(Ⅰ)指標要求,同時變壓器油餾分芳烴含量極低、且傾點滿足GB 2536—2011的T—40 ℃變壓器油(通用)產(chǎn)品傾點指標要求,為優(yōu)質(zhì)的變壓器油調(diào)合組分。但考慮到工業(yè)加氫裝置的建設(shè)投資和操作運行費用,宜采用較低氫油比,即氫油比為VR是適宜的。
表6 臨氫降凝-補充精制氫油比對產(chǎn)品性質(zhì)的影響
使用精密分餾裝置將降凝反應溫度為(T1+20)℃、精制反應溫度為(T2+20)℃、反應壓力為15 MPa、臨氫降凝空速為(SV1-0.5)h-1、補充精制空速為(SV2-0.3)h-1、氫油體積比為VR條件下所得樣品中的輕質(zhì)白油餾分進行窄餾分切割,得到的20號、40號、60號、90號、110號輕質(zhì)白油產(chǎn)品的性質(zhì)分別見表7~表11。
由表7~表11可以看出,加氫改質(zhì)柴油餾分經(jīng)臨氫降凝-補充精制,再經(jīng)精密分餾切割后,所得20號、40號、60號、90號、11號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)分別滿足NB/SH/T 0913—2015中W1—20,W1—40,W1—60,W1—90,W1—110各項指標要求,同時芳烴含量均極低,且色度均為+30 號,為優(yōu)質(zhì)的輕質(zhì)白油(Ⅰ)產(chǎn)品。
表7 20號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)
表8 40號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)
表9 60號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)
表10 90號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)
表11 110號輕質(zhì)白油產(chǎn)品性質(zhì)
以加氫改質(zhì)柴油為原料,通過臨氫降凝-加氫補充精制過程,再經(jīng)精密分餾切割工藝,得到的輕質(zhì)白油餾分芳烴含量極低,且色度為+30 號,是優(yōu)質(zhì)的NBSHT 0913—2015輕質(zhì)白油(Ⅰ)產(chǎn)品;所得變壓器油餾分傾點低,芳烴含量低,是優(yōu)質(zhì)的GB 2536—2011的T—40 ℃變壓器油(通用)產(chǎn)品的調(diào)合組分。