王誠華
(江西銅業(yè)集團有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,銅資源的消耗量不斷增長,而隨著我國銅礦資源儲量逐步減少,礦石品位越來越低,我國已發(fā)現(xiàn)可利用的銅礦資源已無法滿足經(jīng)濟高速發(fā)展的需求,每年需進口大量銅精礦等原料。據(jù)報導,2018年前5個月,中國銅精礦進口量共計達到780萬t,創(chuàng)同期2000年以來最高紀錄[1]。在當前形勢下,銅尾礦成了銅的一重要潛在來源,根據(jù)我國國土資源經(jīng)濟研究院對我國銅尾礦資源的詳盡統(tǒng)計分析,僅僅在1949—2007年,我國銅尾礦的排放總量達到24億t,且呈逐年增加態(tài)勢。尤其是最近幾年,銅尾礦的排放增長量更加迅速,僅江西某地每年就新增1500余萬t,2012年銅尾礦排放量已高達5.9億t[2-3]。但我國銅尾礦二次利用技術(shù)滯后,造成了資源浪費,并隨著銅尾礦的不斷增多,加大了庫容壓力,同時還存在環(huán)境及安全隱患[4]。因此,尾礦作為二次資源進行開發(fā)和利用是當前我國礦業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的重要任務(wù)[5]。為了最大限度的合理利用現(xiàn)有銅礦資源,實現(xiàn)尾礦的減量排放,減輕環(huán)境保護壓力和尾礦庫庫容壓力,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益,可考慮從兩方面入手,一是對尾礦庫現(xiàn)存銅尾礦進行再回收;二是對當前生產(chǎn)流程進行技術(shù)改造實現(xiàn)銅礦資源的最大回收,降低排尾銅品位,最終實現(xiàn)銅尾礦的減量排放。由于堆存尾礦庫中銅礦物表面的氧化和礦物化學性質(zhì)的復雜性與多樣性,加之回收需另單獨建回收系統(tǒng),因此目前銅尾礦庫的資源化再回收利用并不理想,利用率很低。由此通過流程改造來提高銅資源的回收意義更加重大。
某銅選廠當前日處理能力約18000t,隨著處理能力的不斷增加和開采礦石性質(zhì)的變化,銅回收率開始降低,尾礦品位開始升高,當前尾礦的銅品位通常在0.050%至0.070%之間,尾礦中損失的銅未進行再回收。為了進一步提高選廠的經(jīng)濟效益,擬通過流程改造來回收現(xiàn)生產(chǎn)尾礦中損失的銅礦物資源。為了降低技術(shù)改造風險,特進行了現(xiàn)生產(chǎn)流程尾礦再選提升銅回收率的可行性研究。
試樣為現(xiàn)場浮選尾礦,為了確保所取尾礦樣的代表性,取樣位置確定為現(xiàn)場浮選尾礦管末端的取樣器截樣管處。每次試驗所取礦樣的銅品位較穩(wěn)定,均在0.070%左右。
試樣中銅礦物主要是黃銅礦,另有微量黝銅礦、斑銅礦和輝銅礦;硫化物主要是黃鐵礦,其他金屬礦物有少量磁鐵礦、輝鉬礦、赤鐵礦、金紅石等;脈石礦物主要有石英、長石、云母等。黃銅礦主要以與脈石礦物貧連生的形式產(chǎn)出,微量與黃鐵礦連生,黃銅礦與脈石的嵌布特征見圖1。表1試樣篩析結(jié)果表明+0.125mm粒級銅金屬分布率占55.66%,+0.074mm粒級銅金屬分布率占72.83%。
圖1 黃銅礦與脈石礦物嵌布特征
表1 試樣篩析結(jié)果
現(xiàn)場尾礦中損失的黃銅礦主要以與脈石礦物貧連生的形式產(chǎn)出,因此研究采用了尾礦再選精礦再磨后返回的試驗流程,通過研究確定此方案提高銅回收率的可行性,為下步流程改造提供技術(shù)依據(jù)。
捕收劑的作用是改變礦物表面的疏水性,使欲浮游的礦物粘附在氣泡表面上浮起,以達到礦物分選的目的。不同類型捕收劑改變礦物表面的疏水能力不同,因此進行了捕收劑種類試驗。尾礦再選捕收劑種類試驗流程見圖2,試驗結(jié)果見圖3。捕收劑種類試驗結(jié)果表明,采用丁基黃藥、A4及丁基黃藥+A4時掃選精礦銅品位和銅回收率均較高,富集比均在10以上。雖采用丁基黃藥+A4作捕收劑時富集比較高,但鑒于丁基黃藥+ A4作捕收劑時藥劑制度復雜,因此暫選定分別單獨采用丁基黃藥和A4作捕收劑進行進一步的條件試驗。
圖2 捕收劑種類試驗流程
圖3 捕收劑種類試驗結(jié)果
捕收劑的用量與礦物浮選行為有密切關(guān)系。在一定的捕收劑用量范圍內(nèi),浮選回收率顯著上升;而用量達到一定值后,浮選回收率不再升高,甚至由于藥劑用量過大選擇性下降回收率反而下降。丁基黃藥和A4用量試驗結(jié)果見圖4。捕收劑用量表明:在捕收劑相同用量條件下,采用A4時均較采用丁基黃藥時銅作業(yè)回收率高;A4在用量為10g/t條件下,銅品位與銅作業(yè)回收率均較高。
圖4 捕收劑用量試驗結(jié)果
起泡劑用量的多少直接關(guān)系到浮選泡沫的狀態(tài)以及浮選的選擇性。起泡劑試驗同時考查了分別采用丁基黃藥和A4作捕收劑時的銅回收效果,試驗結(jié)果見圖5所示。起泡劑用量試驗結(jié)果表明:在起泡劑相同用量條件下,采用A4時均較采用丁基黃藥時銅作業(yè)回收率高;采用A4作捕收劑時,BK204在用量為5g/t條件下,銅品位與銅作業(yè)回收率均較高。
圖5 起泡劑用量試驗結(jié)果
篩析結(jié)果表明,尾礦中損失的銅礦物主要以粗粒級為主,粗粒級銅礦物可浮速度慢、難于回收,浮選時間對銅回收率影響較大。為了進一步確認丁基黃藥與A4在延長浮選時間后的捕收效果,特對兩種捕收劑進行了浮選時間試驗。圖6試驗結(jié)果表明:延長浮選時間,有利于銅的回收,隨著時間的延長,銅品位下降;經(jīng)綜合比較選用6min時間比較適宜。在相同的浮選時間條件下,采用A4作捕收劑時均較采用丁基黃藥作捕收劑時銅的作業(yè)回收率高,因此經(jīng)過多條件試驗后,后續(xù)試驗確定采用A4作捕收劑。
圖6 浮選時間試驗結(jié)果
石灰在浮選過程中主要作用是用來調(diào)節(jié)pH和抑制黃鐵礦,同時對起泡劑的起泡能力、泡沫黏度和強度以及捕收劑的捕收能力均存在較大的影響[6]。為了考查石灰對銅礦物回收的影響,同時為了考察在添加石灰條件下,掃選時間對銅回收的影響,特在掃選時間分別為6min和9min條件下進行了石灰用量條件試驗。圖7試驗結(jié)果表明適量添加石灰有利于提高銅的作業(yè)回收率,石灰添加200g/t至300g/t即可,pH為9.6~10;延長浮選時間有利于銅礦物的回收。
圖7 石灰用量試驗結(jié)果
鏡下鑒定表明,再選精礦中銅礦物以粗粒貧連生體為主,黃銅礦與脈石集合體集中分布在0.147~0.295mm,再選精礦需要再磨后才能返回回收。為了便于確定掃選精礦返回時的磨礦細度,采用再選精礦再磨后考察精選效果好壞的辦法來確定再磨細度,以確定在精選效果較好時的細度為掃選精礦再磨細度。再磨后浮選5min的試驗結(jié)果見圖8。再磨細度試驗結(jié)果表明,精礦再磨細度-74μm占85.56%時,精選時銅作業(yè)回收率最高,因此確定掃選精礦返回粗選時的再磨細度-74μm占85.56%。
圖8 再選精礦再磨細度試驗結(jié)果
尾礦再選試驗結(jié)果表明掃選精礦銅品位較高,可達0.5%以上,較選廠原礦品位高0.1個百分點以上,同時考慮到浮選時間對銅礦物回收的影響,確定再選精礦再磨后返回至粗選作業(yè)。
為了便于與現(xiàn)場工藝流程指標比較,特對現(xiàn)場皮帶樣分別采用現(xiàn)場流程和現(xiàn)場尾礦再選精礦再磨返回粗選流程進行了模擬閉路試驗,以便確定尾礦再選的回收效果。模擬閉路試驗的磨礦細度與現(xiàn)場工業(yè)生產(chǎn)保持一致。
現(xiàn)場流程模擬閉路試驗流程見圖9;試驗結(jié)果見表2;現(xiàn)場尾礦再選精礦再磨返回粗選模擬閉路試驗流程見圖10;試驗結(jié)果見表3。
圖9 現(xiàn)場流程模擬閉路試驗流程
圖10 再選精礦返回粗選模擬閉路試驗流程
表2 現(xiàn)場流程模擬閉路試驗結(jié)果
表3 再選精礦返回粗選模擬閉路試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明:
(1)現(xiàn)場生產(chǎn)流程模擬閉路試驗可獲得銅品位6.660%、銅回收率84.51%的銅精礦,模擬試驗結(jié)果與現(xiàn)場工業(yè)生產(chǎn)指標基本一致;
(2)尾礦再選精礦再磨返回粗選模擬閉路試驗可獲得銅品位6.720%、銅回收率87.13%的銅精礦;
(3)兩閉路獲得的銅精礦銅品位相當,尾礦再選精礦再磨返回可提高銅回收率2.62個百分點,指標提升明顯。
(1)現(xiàn)場生產(chǎn)尾礦中銅礦物主要是黃銅礦,另有微量黝銅礦、斑銅礦和輝銅礦。黃銅礦主要以與脈石礦物貧連生的形式產(chǎn)出,微量與黃鐵礦連生。尾礦中+0.125mm粒級銅金屬分布率占55.66%,+0.074mm粒級銅金屬分布率占72.83%。
(2)尾礦再掃后銅礦物回收效果理想,精礦銅品位可達0.560%以上,作業(yè)回收率在23%以上,富集比可達8以上。精礦中銅礦物以粗粒貧連生體為主,黃銅礦與脈石集合體集中分布在0.147-0.295mm。
(3)現(xiàn)場尾礦再選精礦再磨返回粗選作業(yè)后銅回收率可提高2.62個百分點,指標提升明顯。
(4)尾礦再選精礦再磨返回粗選作業(yè)提升浮選指標的技術(shù)方案合理可行,為下步流程技術(shù)改造提供了技術(shù)依據(jù)。