周光強
(兗州煤業(yè)股份有限公司 山東鄒城 273500)
為進一步拓寬德士古氣化爐用煤品種,發(fā)揮公司內(nèi)部煤礦與煤化工協(xié)同效應(yīng),驗證金雞灘煤炭是否可以用作煤化工的原料,兗州煤業(yè)股份有限公司組織了金雞灘煤炭的試燒工作。為保證氣化爐液態(tài)排渣順暢,根據(jù)金雞灘煤炭的特性,選擇與在用的鮑店混煤進行摻燒,以期為金雞灘煤炭在氣流床氣化爐中的應(yīng)用提供工程應(yīng)用基礎(chǔ)。
德士古氣化爐對原料煤的指標要求很多,如水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳含量等,但起決定性作用的是灰黏溫特性,直接關(guān)系到氣化爐能否順利排渣。為此,著重對金雞灘煤炭、金雞灘煤炭與鮑店混煤摻配煤進行了灰黏溫特性的分析。
液態(tài)排渣氣化爐的可操作溫度最大控制范圍應(yīng)滿足對應(yīng)的灰黏度在3~25 Pa·s,氣化爐最低操作溫度可選擇T25+30 ℃,即比灰黏度為25 Pa·s時的溫度高30 ℃,以保證氣化爐順利排渣[1]。
隨機抽取金雞灘煤炭進行分析測試,得到如圖1所示的金雞灘煤炭灰黏溫特性曲線。由圖1可知,金雞灘煤炭灰黏度為3 Pa·s和25 Pa·s對應(yīng)的溫度分別約為1 265 ℃和1 239 ℃,則氣化爐最低操作溫度T25+30 ℃約為1 269 ℃,超出了液態(tài)順利排渣的溫度范圍,故金雞灘煤炭無法單獨用作氣化爐的原料。
圖1 金雞灘煤炭灰黏溫特性曲線
為調(diào)整金雞灘煤炭的灰黏溫特性,確保達到最佳試燒效果,按照不同質(zhì)量比例依次遞增的順序在金雞灘煤炭中摻配鮑店混煤,通過對煤灰熔融性分析,找出最佳摻配方案。鮑店混煤分析數(shù)據(jù)如表1所示。
1.2.1 金雞灘煤炭與鮑店混煤的摻配
按照質(zhì)量分數(shù)10%的增量在金雞灘煤炭中摻配鮑店混煤,得到6個樣品分別進行灰熔融性分析測定,測定結(jié)果如表2所示。
1.2.2 80%金雞灘煤炭與20%鮑店混煤摻配
由表2可得出,質(zhì)量分數(shù)80%金雞灘煤炭與質(zhì)量分數(shù)20%鮑店混煤摻配后顯現(xiàn)出較好的灰黏溫特性,故對此樣品作進一步的測試分析,測定結(jié)果如圖2和表3所示。
表1 鮑店混煤分析數(shù)據(jù)
w(水分)Mar/%w(水分)Mad/%w(灰分)Aad/%w(揮發(fā)分)Vad/%w(固定碳)Fcad/%發(fā)熱量Qnet.ar/(kJ·g-1)7.201.9120.1031.4846.5123.63
表2 金雞灘煤炭與鮑店混煤摻配灰熔融性分析測定結(jié)果
摻配質(zhì)量比變形溫度DT/℃軟化溫度ST/℃半球溫度HT/℃流動溫度FT/℃100%金雞灘煤炭127012771280128890%金雞灘煤炭+10%鮑店混煤118811971200120680%金雞灘煤炭+20%鮑店混煤120412111216122570%金雞灘煤炭+30%鮑店混煤123312451262128660%金雞灘煤炭+40%鮑店混煤126412771296131950%金雞灘煤炭+50%鮑店混煤1279129413061330
圖2 80%金雞灘煤炭與20%鮑店混煤摻配灰黏溫特性曲線
測定結(jié)果表明,80%金雞灘煤炭與20%鮑店混煤摻配,氣化爐爐溫具有較大的操作區(qū)間。
根據(jù)最佳摻配試燒方案,分2種運行方式及摻配比例在德士古氣化爐上進行試燒,通過比煤耗、比氧耗等消耗指標[2]進一步驗證對比使用效果,試燒生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表4所示。
表3 80%金雞灘煤炭與20%鮑店混煤摻配灰熔融性和灰黏溫特性測定結(jié)果℃
項目測定結(jié)果灰熔融性 DT1204 ST1211 HT1216 FT1225灰黏溫特性 25.0Pa·s1209 3.0Pa·s1347
在試燒過程中,出現(xiàn)氣化爐爐溫高、灰分含量升高、渣口壓差控制困難、鎖斗壓差增大等問題。
表4 試燒生產(chǎn)數(shù)據(jù)
運行方式日期煤漿質(zhì)量分數(shù)/%有效氣體積分數(shù)/%比煤耗/kg比氧耗/m3(標態(tài))1000m3(標態(tài))有效氣耗電量/(kW·h)灰熔點/℃w(灰分)/%w(渣中可燃物)/%A爐B爐C爐方式一09-1063.5980.54520.39393.0814.91129011.705.811.509-1162.5679.22532.89408.6415.53126011.509.833.609-1261.1879.08533.40401.8415.89128011.8138.341.609-1361.8979.18533.31397.6515.33129013.226.78.109-1461.4879.68524.05388.4314.90122010.558.915.309-1562.1279.77544.11394.4716.39122010.885.030.8平均62.1279.58531.36397.3515.49126011.6112.423.5方式二09-1661.9479.85547.22386.0516.68121010.1719.536.425.809-1761.4279.27548.53387.3916.72127011.8316.713.727.609-1862.6480.28541.98383.5716.8312409.887.89.44.009-1962.4980.23530.02377.6916.5212209.786.94.116.409-2062.7180.61531.52376.2616.5112009.506.87.324.309-2162.3680.58537.10380.6316.92122010.469.16.723.109-2263.1980.51534.58380.0517.0812109.3914.48.334.709-2362.4180.39536.12382.4916.9012109.814.07.626.409-2462.6080.30542.86385.2416.7712409.9816.611.923.509-2563.0380.67542.42380.0016.4212109.3212.614.926.7平均62.5480.32538.35381.4816.7412249.9910.59.323.0平均數(shù)據(jù)62.3380.04536.26387.1816.29123410.4411.712.022.9注:1)方式一為80%金雞灘煤炭+20%鮑店混煤雙爐運行;方式二為85%金雞灘煤炭+15%鮑店混煤3爐運行
由于A爐和C爐試燒時間最長,暴露的問題較突出,A爐鎖斗壓差由0.19 MPa上升至0.27 MPa,C爐鎖斗壓差由0.21 MPa上升至0.26 MPa。此外,氣化爐合成氣出口管線存在積灰堵塞現(xiàn)象,氣化爐阻力增大。
(1) 氣化爐爐溫
此摻配煤的黏溫特性區(qū)間為1 209~1 347 ℃,為實現(xiàn)既能液態(tài)順暢排渣又能避免長期高溫對耐火磚的侵蝕,氣化爐操作溫度應(yīng)控制在1 270~1 310 ℃。根據(jù)氣化爐渣口壓差、鎖斗壓差變化情況,及時調(diào)節(jié)氧量和中心腔氧量,避免渣口堵塞和渣堵[3]。
(2) 氣化爐渣樣
因A爐和C爐的高溫熱電偶已損壞,無法準確顯示爐溫,故通過渣樣形態(tài)的變化判斷爐內(nèi)溫度及燃燒情況,即每隔4 h取渣樣進行對比觀察以判斷爐溫的變化,其準確性較高。
(3) 鎖斗壓差
加強對渣口壓差和鎖斗壓差的監(jiān)控,綜合判斷氣化爐合成氣出口及合成氣管線堵塞情況;適當控制氣化爐高液位操作,以提高洗滌效果。
(4) 閃蒸系統(tǒng)灰水
密切關(guān)注現(xiàn)有水質(zhì)處理劑是否適應(yīng)此煤種,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)變化及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商跟蹤處理。嚴格控制灰水的硬度和堿度指標,每天取水樣觀察沉淀及絮凝情況。
通過試燒,證明金雞灘煤炭無法在德士古氣化爐上單獨使用,但與其他煤種按一定比例摻配,可以用作氣化爐原料,氣化爐各項消耗指標均在正常可控范圍內(nèi)。