崔道輝
(安徽六國化工股份有限公司,安徽 銅陵 244023)
安徽六國化工股份有限公司(簡稱六國化工)氮肥廠280 kt/a合成氨項(xiàng)目氣化裝置采用西北化工研究院多元料漿加壓氣化專利技術(shù),共設(shè)置有3臺(tái)氣化爐(兩開一備),設(shè)計(jì)單爐投煤量750 t/d。六國化工多元料漿氣化裝置以煙煤為原料,采用激冷流程、三級(jí)閃蒸工藝,氣化裝置分為制漿工段、氣化工段、渣水工段三部分。在氣化工段,水煤漿和氧氣通過工藝燒嘴進(jìn)入氣化爐,反應(yīng)生成的粗合成氣中夾帶的灰塵在進(jìn)入變換系統(tǒng)之前除去,氣化爐排出的溶渣在激冷室中冷卻,粗渣經(jīng)鎖斗排至爐外,細(xì)渣則在渣水工段中予以除去;在渣水工段,從氣化爐和碳洗塔來的黑水,經(jīng)閃蒸和沉降將其中的固體和溶解氣體分離出去,灰水經(jīng)除氧后返回氣化工段循環(huán)使用,并將高壓閃蒸氣的熱量予以回收利用。
六國化工氣化裝置自2012年12月開車至今,總體運(yùn)行平穩(wěn),但還是有一些問題制約著氣化裝置的長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過不斷的總結(jié)與探索,并結(jié)合業(yè)內(nèi)同類型裝置的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),六國化工對(duì)氣化裝置工藝管線進(jìn)行了優(yōu)化技改,現(xiàn)將有關(guān)情況簡介如下。
碳洗塔排黑水口有底部排水口和側(cè)部排水口各1個(gè)。正常生產(chǎn)過程中,為延緩激冷環(huán)和氣化爐內(nèi)部結(jié)垢的速度,延長氣化爐的運(yùn)行周期,要求送往氣化爐的激冷水(黑水)含固量盡可能低點(diǎn),故要求碳洗塔排黑水走底部排水口,在碳洗塔底部排水不暢的情況下側(cè)部排水口應(yīng)急排放。日常單爐系統(tǒng)停車以后,氣化車間會(huì)組織人員將碳洗塔內(nèi)部的積灰清理掉,但由于碳洗塔內(nèi)部上方部件附著的少量垢片無法清理干凈,同時(shí)在氣化爐開車投料的一瞬間,氣化爐出口合成氣管線內(nèi)還有少量的垢片被瞬間帶到碳洗塔內(nèi)部,容易造成垢片堵住碳洗塔底部的排水口,致使氣化爐開車成功以后碳洗塔的黑水不得不從側(cè)部排出,導(dǎo)致通過激冷水泵(P1305)由碳洗塔送往氣化爐的激冷水水質(zhì)變差,進(jìn)而易導(dǎo)致激冷環(huán)以及氣化爐上升管與下降管之間的環(huán)隙結(jié)垢,使得氣化爐的運(yùn)行周期縮短。
為解決碳洗塔底部排水口不能排水進(jìn)而影響氣化爐長周期穩(wěn)定運(yùn)行這一問題,2015年6月對(duì)碳洗塔排黑水管線進(jìn)行了如下改造:在碳洗塔(C1301)排黑水管線彎頭后30 cm處增加1個(gè)變徑三通(DN100×40 mm),再在高壓灰水管線上現(xiàn)場壓力表(PG1377)處增加1個(gè)等徑三通(DN40),此處引出一股壓力為7.0~7.5 MPa的高壓灰水到新增的變徑三通(DN100×40 mm)處,用新增高壓灰水管線上的兩道手動(dòng)閥來控制高壓灰水的通斷。這股高壓灰水在氣化爐投料前打開,此時(shí)碳洗塔排黑水閥(FV1304)及其后至高壓閃蒸罐(V1401)之總閥關(guān)閉,將這股高壓灰水反沖至碳洗塔內(nèi)部,以防碳洗塔出口管線及彎頭處堵塞;當(dāng)碳洗塔開始準(zhǔn)備排水前,依次全開碳洗塔排黑水至高閃總管壓力調(diào)節(jié)閥(PV1412)、碳洗塔排黑水閥(FV1304)后至V1401總閥,待氣化爐壓力升至2.0 MPa時(shí),關(guān)閉這股高壓灰水,全開FV1304,根據(jù)碳洗塔排水流量(FT1304)示數(shù)判斷碳洗塔排黑水管線是否通暢——如果FT1304顯示流量小或者沒有流量,中控(人員)關(guān)閉FV1304,重新打開高壓灰水進(jìn)行沖堵。改造后碳洗塔排黑水管線工藝流程如圖1(圖中云線內(nèi)為改造之處)。
圖1 改造后碳洗塔排黑水管線系統(tǒng)流程示意
碳洗塔排黑水管線優(yōu)化改造后,保證了黑水從碳洗塔底部排水口排出,使得氣化爐和碳洗塔內(nèi)的黑水水質(zhì)得到改善,延緩了氣化爐及碳洗塔內(nèi)部結(jié)垢,延長了氣化裝置的運(yùn)行周期。
氣化爐黑水排放路線有三路:氣化爐日常烘爐時(shí),氣化爐內(nèi)的水直接由黑水排放閥(FV1312)排至渣池(V1308);第2臺(tái)或者第3臺(tái)氣化爐開停車時(shí),當(dāng)氣化爐的壓力>0.5 MPa而低于氣化爐黑水排放總管的壓力時(shí),氣化爐內(nèi)的黑水由黑水排放閥(FV1312)排至開工冷卻器(E1302),最終排往沉降槽(T1401)內(nèi);正常運(yùn)行時(shí)氣化爐黑水通過黑水排放閥(FV1312)排至氣化爐黑水排放總管,最后送往高壓閃蒸罐(V1401)內(nèi)。氣化爐倒?fàn)t時(shí),氣化爐從投料開始到升壓至正常壓力,其黑水的排放要經(jīng)歷兩次切換:①氣化爐投料成功后到壓力升至0.5 MPa前,氣化爐內(nèi)的水排往渣池(V1308),氣化爐壓力升至0.5 MPa后,為避免高溫灰水及其溶解的有毒有害氣體對(duì)環(huán)境及人員造成影響,需將氣化爐排黑水切至開工冷卻器(E1302);②氣化爐升壓至高于黑水排放總管壓力(約4.0 MPa)后,為回收系統(tǒng)余熱及降低黑水溫度、濃縮黑水中固體、解吸少量酸性氣,排往開工冷卻器(E1302)的黑水切至高壓閃蒸罐(V1401)。
實(shí)際生產(chǎn)中氣化爐倒?fàn)t時(shí),當(dāng)備用氣化爐開車成功升壓至4.0 MPa后,氣化爐排黑水要進(jìn)行第二次切換時(shí)偶爾會(huì)出現(xiàn)無法排水的問題,這就嚴(yán)重影響了氣化爐及閃蒸系統(tǒng)的正常運(yùn)行——因?yàn)?臺(tái)氣化爐共用1套排水總管,兩開一備的運(yùn)行模式中,2臺(tái)氣化爐在運(yùn),會(huì)使備用氣化爐排黑水總閥至排水總管這一節(jié)管線內(nèi)的流體長時(shí)間處于不流動(dòng)狀態(tài),因熱脹冷縮作用,管線中的垢片容易脫落,垢片與黑水中沉積的細(xì)灰易在氣化爐至高閃總管上閥后部分管線內(nèi)結(jié)塊而堵塞管線,進(jìn)而致使倒?fàn)t時(shí)備用氣化爐排黑水不暢而無法正常運(yùn)行。
為解決倒?fàn)t時(shí)可能出現(xiàn)的備用氣化爐排黑水不暢問題,2017年6月對(duì)氣化爐排黑水管線進(jìn)行了如下改造:在氣化爐(F1301A/B/C)排往高壓閃蒸罐(V1401)總管的支管末端各增加1個(gè)DN200的金屬硬密封球閥,再從高壓灰水換熱器(E1401)來的高壓灰水總管上引1根DN80的灰水管線,然后引該高壓灰水至新增的球閥前面,在氣化爐單系統(tǒng)停車期間,將增加的DN200的球閥關(guān)閉,定期打開DN80沖洗水閥向開工冷卻器(E1302)進(jìn)行沖洗,防止氣化爐排往高閃總管的支管及排往開工冷卻器(E1302)的管線出現(xiàn)堵塞,確保在備用氣化爐開車時(shí)其排往高閃總管的支管及排往開工冷卻器(E1302)的管線暢通;另外,在氣化爐(F1301A/B/C)排往高閃總管的盲頭處增加一路DN80的高壓灰水沖洗水,在氣化爐A停車期間,定期開啟該沖洗水沖洗高閃總管,防止氣化爐A系統(tǒng)與氣化爐B系統(tǒng)之間的排黑水總管堵塞。改造后氣化爐排黑水總管系統(tǒng)工藝流程見圖2(圖中云線內(nèi)為改造之處)。
氣化爐排黑水管線改造,所用的設(shè)備少而且實(shí)施容易,投入低,改造后的工藝流程簡單,生產(chǎn)操作容易、控制穩(wěn)定,能保證在線倒?fàn)t時(shí)備用氣化爐排黑水順暢,避免氣化爐被迫停車,保證倒?fàn)t時(shí)氣化裝置的正常運(yùn)行。
六國化工氣化車間3臺(tái)氣化爐對(duì)應(yīng)著3臺(tái)碳洗塔,3臺(tái)碳洗塔的出口合成氣管線最終匯聚到1根總管后去往變換系統(tǒng)。在氣化裝置單爐系統(tǒng)倒?fàn)t檢修時(shí),需將所停系統(tǒng)碳洗塔出口合成氣管線上盲板倒盲,防止在檢修本臺(tái)碳洗塔及氣化爐時(shí),由于碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)和HV1304后手閥內(nèi)漏使合成氣總管的粗合成氣倒竄至待檢修的碳洗塔和氣化爐內(nèi),從而引發(fā)人身傷害事故。但是在倒所停系統(tǒng)碳洗塔出口合成氣管線上盲板時(shí),由于碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)和HV1304后手閥內(nèi)漏,經(jīng)常會(huì)有一定量的粗合成氣泄漏,增加了倒所停系統(tǒng)碳洗塔出口合成氣管線上盲板的風(fēng)險(xiǎn)。
為降低倒所停系統(tǒng)碳洗塔出口合成氣管線上盲板的風(fēng)險(xiǎn),2018年5月對(duì)碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)之間管線進(jìn)行了改造:將碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)副線閥后DN50的90°長半徑彎頭改成等徑三通,在此三通上接1根DN50的管線至碳洗塔出口壓力調(diào)節(jié)閥(PV1311)后的開工火炬放空管,并在該新增管線上增設(shè)兩道閥門,防止在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)漏氣至火炬;單爐系統(tǒng)倒?fàn)t檢修時(shí),現(xiàn)場先關(guān)閉所停系統(tǒng)碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)的后手閥,再打開該管線上去開工火炬的閥門。碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥之間管線的改造如圖3(圖中云線內(nèi)為改造之處)。
圖3 改造后碳洗塔至HV1304間工藝流程示意
碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥間管線優(yōu)化改造后,單爐系統(tǒng)倒?fàn)t檢修時(shí),所停系統(tǒng)碳洗塔至合成氣總管調(diào)節(jié)閥(HV1304)和HV1304后手閥內(nèi)漏的粗合成氣直接排放至開工火炬,確保碳洗塔出口合成氣管線上盲板處無粗合成氣,從而保證倒盲板時(shí)操作人員的人身安全。
多元料漿氣化裝置在我國已有多年的運(yùn)行實(shí)踐,六國化工針對(duì)多元料漿氣化裝置存在的一些問題,通過對(duì)幾條工藝管線進(jìn)行優(yōu)化改造,取得了不錯(cuò)的改造效果,可為業(yè)內(nèi)提供一點(diǎn)參考與借鑒。但由于工程設(shè)計(jì)方面的不足以及操作經(jīng)驗(yàn)尚需不斷積累,現(xiàn)階段六國化工氣化爐開停車次數(shù)仍較多(氣化爐運(yùn)行周期約為80 d),尚需對(duì)影響氣化爐長周期、高負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行的問題進(jìn)一步研究與探討,不斷進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)、提高運(yùn)行維護(hù)水平,使氣化爐運(yùn)行得更好??傊?,氣化裝置的優(yōu)質(zhì)運(yùn)行,涉及的問題比較多,也很復(fù)雜,這就要求我們?cè)谄綍r(shí)的工作中勤總結(jié)、多摸索,以利氣化裝置的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行。