鄒偉 ,嚴(yán)小衛(wèi) ,吳中正 ,2,3*
(1.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.長大橋梁建設(shè)施工技術(shù)交通行業(yè)重點試驗室,湖北 武漢 430040;3.交通運(yùn)輸行業(yè)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能建造技術(shù)研發(fā)中心,湖北 武漢 430040)
早在20世紀(jì)60年代,CT鎖口鋼管樁廣泛應(yīng)用于日本工程中[1],在國內(nèi)主要應(yīng)用于橋墩基礎(chǔ)圍堰、船塢、港池接岸施工等[2-4]。在板樁碼頭中,我國已建的深水板樁碼頭多采用鋼管板樁結(jié)合作為前墻,且已取得相關(guān)施工經(jīng)驗[5]。大直徑CT鎖口鋼管樁作為前墻在板樁碼頭進(jìn)行施工,無先例可循,其海上施工精度控制技術(shù)是前墻成功施工的關(guān)鍵。
在深水碼頭結(jié)構(gòu)設(shè)計中,會采用大直徑CT鎖口鋼管樁作為結(jié)合墻。這類鎖口鋼管樁直徑大,使板樁前墻可承受更大彎矩,對深水碼頭結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是有利的。但是該鋼管樁直徑大,長度長,施工誤差要求小,海上施工精度控制難度大。常用的施工方法是安裝各種導(dǎo)向架輔助控制施工精度[6-7],確保沉樁質(zhì)量。該施工方法技術(shù)可靠,但施工便利性差,工程造價高,施工效率低。
本文結(jié)合菲律賓八打雁港板樁碼頭工程實例,采用打樁船進(jìn)行大直徑CT鎖口鋼管樁施工,總結(jié)了技術(shù)可靠且高效的海上沉樁施工精度控制方法,為類似工程結(jié)構(gòu)的施工提供借鑒。
菲律賓八打雁港板樁碼頭項目位于菲律賓八打雁市,為新建75 000噸級集裝箱裝卸碼頭,碼頭前墻樁基采用φ1 500 CT鎖口鋼管樁形成岸墻。
大直徑CT鎖口鋼管樁長33.5 m,重28.6 t,壁厚24 mm,樁底標(biāo)高-32 m。設(shè)計碼頭前沿泥面標(biāo)高-10 m,相鄰樁中心間距1.68 m,前墻基礎(chǔ)由鋼管樁利用兩側(cè)的CT鎖口連接。CT鎖口長27 m,“C”與“T”鎖口連接后需灌入碎石填充,其截面形式如圖1所示。
圖1 大直徑鋼管樁CT鎖口截面圖(mm)Fig.1 The CT lock section of large diameter steel pipe piles(mm)
該工程位于海灣內(nèi),樁在原碼頭主體拆除后施工,樁位離岸邊約20 m。本工程樁施工具有樁直徑大、沉樁海床存在塊石與碎石層、海上施工、施工工效要求高等特點。采用打樁船“航工樁七”作為錘擊樁的施工設(shè)備,可較好地滿足施工特點要求:
1)“樁七”最大施打樁長為70 m+水深,最大起重100 t,可打最大直徑2 m的樁,滿足本工程樁直徑、長度、重量的要求。
2)樁船船體較大,長55 m,寬22 m,具有較好的抗風(fēng)浪施工能力,可在本工程海上施工。
3)海床表層塊石與碎石層厚度為2 m左右,打樁船配備足夠能量的錘即可輕易穿透。
4)打樁船可連續(xù)完成單根樁起吊、移樁、立樁與沉樁等工作,且本工程海況較好,對施工影響小,打樁船沉樁工效高。
樁船配置D138柴油樁錘,最大錘擊能量295~461 kJ,沖程3.41 m,為驗證該錘是否滿足要求,采用GALWEAP2010進(jìn)行可打性分析。對沉樁進(jìn)行預(yù)可打性分析,主要根據(jù)擬選樁錘和地質(zhì)勘察資料,計算沉樁拉、壓應(yīng)力分布,貫入度變化情況,估算總錘擊數(shù)和打樁時間[8]。根據(jù)可打性分析結(jié)果表明,沉樁貫入度、總錘擊數(shù)、壓應(yīng)力很好地滿足可打性要求,D138柴油樁錘可滿足施工要求。
打樁船以單方向按照施工順序沉樁,打完樁留C鎖口與下一根樁的T鎖口連接,采用以數(shù)根樁為一組按照階梯形初打、留高交替復(fù)打樁到位,全過程進(jìn)行精度控制,具體施工工藝見圖2。
圖2 鎖口鋼管樁沉樁工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of lock steel pipe piles construction
工程施工難點為樁在各種情況下的精度控制:
1)大波浪有可能會產(chǎn)生溜樁偏位;
2)地質(zhì)條件差異可產(chǎn)生不同方向的樁偏位;
3)每根樁中心誤差應(yīng)在75 mm內(nèi),樁中心位置偏差控制難度大;
4)鋼管樁C鎖口位置有較大的轉(zhuǎn)動位移,影響下一根樁的起始定位;
5)鋼管樁沿樁墻軸線方向的位置偏差會累積,影響碼頭前樁墻整體線性與偏差,前墻整體精度控制難度大。
打樁船在海上施工的六自由度運(yùn)動對施工精度影響較大。打樁船按照八字錨拋錨固定,岸上設(shè)置前進(jìn)纜,并選在波高小于0.5 m的沉樁時間段施工。
吊裝前應(yīng)對樁鎖口進(jìn)行檢查。準(zhǔn)確復(fù)核鎖口位置,是否有較大制造誤差,對鎖口誤差大的樁應(yīng)在現(xiàn)場重新焊接調(diào)整位置。
打樁船自帶GPS-RTK測量儀,但測量精度難以滿足本工程高精度的測量觀測要求。測量方法采用在岸上平行樁墻軸線與垂直軸線2個方向架設(shè)2臺全站儀進(jìn)行定位與校核。2臺全站儀與樁位的交線夾角應(yīng)成90°,在立樁、插樁、沉樁全過程觀測樁位偏位情況以及垂直度,并對易發(fā)生轉(zhuǎn)動的鎖口位置進(jìn)行重點監(jiān)控定位。
在沉樁可調(diào)階段,每下沉0.5 m觀測1次,超過要求及時調(diào)整。連續(xù)沉樁階段,達(dá)到要求標(biāo)高后按施工流程留高復(fù)打,改為每隔2~3 m觀測1次。
根據(jù)已完成鄰近樁的實際中心、鎖口轉(zhuǎn)動偏差量與鎖口轉(zhuǎn)動方向,兼顧樁位與鎖口同時偏位位置,下樁時預(yù)估一定的中心位移量與C鎖口轉(zhuǎn)動偏差量,提前制造一定反方向偏差抵消預(yù)估偏位量,定出實際的下樁樁位。
樁在打完發(fā)生位移與轉(zhuǎn)動后,樁位能達(dá)到最佳位置,這個最佳位置應(yīng)符合規(guī)范允許的偏差要求,且偏差值應(yīng)盡量??;同時樁的實際位置也能確保后續(xù)2根樁有足夠的允許偏位范圍,并使后續(xù)2根樁在預(yù)估偏移后仍處在接近設(shè)計正位狀態(tài),利于后續(xù)樁施工,確保樁墻整體偏位符合規(guī)范允許的誤差要求。
初打沉樁至設(shè)計標(biāo)高以上2~3 m處,以5~8根樁為一組,后續(xù)初打樁逐步抬高,初打完成后樁頂形成階梯形(如圖3)。具體留高以樁偏位大小作為判斷依據(jù)。當(dāng)樁偏位較小時,可將樁頂與前一根樁頂齊平或略低,每組樁根據(jù)偏位情況依次按照階梯形留高;當(dāng)樁偏位較大時,極易造成樁偏位超出誤差或影響后續(xù)下樁定位,盡早停止初打樁,減少初打樁階段的行程,使樁在該階段產(chǎn)生最少偏位。復(fù)打樁時由于有相鄰樁鎖口產(chǎn)生很大約束,樁復(fù)打行程階段產(chǎn)生的前后平面偏差將大幅減少,控制樁總偏差在允許誤差范圍內(nèi)。
圖3 階梯形沉樁示意圖Fig.3 Schematic diagram of stepped pile driving
每組最后兩根樁可在復(fù)打后留更小的階梯,便于與下組首根樁的鎖口連接??紤]到樁錘在兩側(cè)鋼絲繩套處的總寬大于間隔樁壁間距,復(fù)打樁時應(yīng)控制樁頂高于相鄰樁頂2 m,避免樁錘側(cè)面與相鄰樁頂碰撞損壞。
沉樁施工全過程控制主要分為5個階段,包括樁入龍口、自重與套錘下沉控制、連續(xù)沉樁可調(diào)、連續(xù)沉樁、樁頂標(biāo)高控制等。
在沉樁可調(diào)階段,應(yīng)在沉樁全過程采用打樁船對樁中心、鎖口位置、垂直度進(jìn)行主動糾偏,在糾偏的過程中,以樁中心位置為主要控制點,在樁中心沒有超出允許誤差75 mm的情況下,同時兼顧控制C鎖口位置與偏角,便于后續(xù)2根樁定位。
在自重與套錘下沉控制階段,要保證下樁位置盡可能接近計劃樁位,實際施工中常需要多次下樁。
在樁墻端頭施工過程中,實施了更有效的措施控制鎖口軸線偏差,即在T鎖口焊接鋼墊塊或墊板,如圖4~圖5所示。
圖4 防T鎖口外移墊塊Fig.4 Anti-outside offset cushion blocks
圖5 防T鎖口內(nèi)縮墊板Fig.5 Anti-inside offset base plates
利用墊塊與墊板的控制措施操作簡單、效果好,提高沉樁效率,未對CT鎖口結(jié)構(gòu)造成破壞,每根樁軸線方向的最大糾偏量為±20 mm。施工時需計算已形成的樁墻累計誤差,盡早開始主動糾偏,確保樁墻偏差滿足設(shè)計要求。
1)本施工方法滿足設(shè)計精度要求。根據(jù)沉樁記錄表,在浪高<0.5 m的情況下施工,全部樁平面位置誤差控制在規(guī)范要求的75 mm以內(nèi),實際樁垂直度<0.3%,施工精度高,為樁連續(xù)施工提供了良好基礎(chǔ),樁墻端部樁最終的累計誤差為21 mm,樁頂標(biāo)高正常控制在規(guī)范要求的±20 mm以內(nèi),鎖口均正常連接,未發(fā)生脫落與破壞的情況。本方法在正常的可施工海況條件下能確保沉樁質(zhì)量。
2)施工效率高。如果采用其他施工方法如輔助樁加導(dǎo)向架施工方法或騎跨式導(dǎo)向架施工方法,平均每日可沉樁1~2根;而采用本工程應(yīng)用的打樁船階梯形沉樁方法,單日可沉樁5~7根,接近海上打單樁的施工工效,大幅提高了施工進(jìn)度,確保了碼頭前樁墻按期完成。
大直徑CT鎖口鋼管樁墻對施工控制精度要求高,施工難度大,在國內(nèi)無先例可循。本工程采用的打樁船階梯形初打樁、留高交替復(fù)打工藝,在全過程對樁位進(jìn)行有效的施工精度控制,實施了高效可靠的沉樁作業(yè)。該施工方法可為同類工程提供借鑒,有助于大直徑CT鎖口鋼管樁在我國深水工程中進(jìn)一步推廣應(yīng)用。