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煤化工閉式循環(huán)水系統(tǒng)深度節(jié)水設(shè)計(jì)與探討

2019-05-28 02:06李開(kāi)建
煤化工 2019年2期
關(guān)鍵詞:冷器干式閉式

李 寧,李開(kāi)建

(成都聚實(shí)節(jié)能科技有限公司,四川 成都 610066)

改革開(kāi)放40年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量增加80倍,石油從1968年至1993年連續(xù)25年的凈出口,巨變到2017年進(jìn)口4.195 8億t[1]。富煤地區(qū)的煤化工產(chǎn)業(yè)面臨巨大的能源需求市場(chǎng),卻又受?chē)?yán)重匱乏的水資源生態(tài)環(huán)保紅線制約而不能大規(guī)模發(fā)展。煤化工生產(chǎn)中的開(kāi)式循環(huán)水系統(tǒng),水資源消耗量占用水總量的70%~80%[2],是節(jié)水技改的重點(diǎn)對(duì)象。為降低循環(huán)水系統(tǒng)對(duì)水資源的消耗,近年出現(xiàn)了多種干濕串聯(lián)的閉式循環(huán)水冷卻工藝[3-5],此類(lèi)工藝與開(kāi)式循環(huán)水系統(tǒng)相比,具有循環(huán)水排污費(fèi)和藥劑費(fèi)節(jié)省,工藝換熱器腐蝕和污垢系數(shù)大幅降低,理論節(jié)水50%等優(yōu)點(diǎn),但運(yùn)行一兩年后,干空冷段會(huì)出現(xiàn)堵塞、噴水量增加、冷卻效果下降的問(wèn)題,實(shí)際節(jié)水大幅降低。

為此,成都聚實(shí)節(jié)能科技有限公司進(jìn)行了循環(huán)水系統(tǒng)深度節(jié)水設(shè)計(jì),研發(fā)的新型循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝,可消除干空冷器的濕熱堵塞問(wèn)題,提高節(jié)水效果,現(xiàn)介紹如下。

1 現(xiàn)行干濕串聯(lián)閉式循環(huán)水冷卻工藝及存在問(wèn)題

現(xiàn)行循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻系統(tǒng)冷卻原理示意圖見(jiàn)圖1。

圖1 現(xiàn)行循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻系統(tǒng)冷卻原理示意圖

高溫循環(huán)水進(jìn)入冷卻塔上部的空冷翅片管束后,再進(jìn)入下方的蒸發(fā)空冷器或間壁式噴淋冷卻器,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水降溫;冷卻空氣經(jīng)下方的蒸發(fā)空冷器或間壁式水冷器,上行進(jìn)入空冷翅片管束,帶走高溫循環(huán)水熱量后排入大氣;當(dāng)氣溫高于15℃時(shí),啟動(dòng)噴淋水泵,通過(guò)水汽蒸發(fā)帶走部分甚至大部循環(huán)水熱量。

我國(guó)北方晝夜溫差大,干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝的風(fēng)機(jī)風(fēng)量難以同時(shí)滿足干、濕空冷器的不同需求,僅開(kāi)干式空冷器時(shí),由風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的冷卻空氣要穿過(guò)未淋水的濕冷管束及收水器,造成不必要的阻力增加。裝置投運(yùn)初期,當(dāng)氣溫≥15℃、干濕空冷器同時(shí)運(yùn)行時(shí),尤其是每年必有的揚(yáng)塵天氣下,隨冷卻空氣帶入的塵埃、飛絮被濕冷段的水霧浸潤(rùn)后,進(jìn)入干式空冷段,黏結(jié)在更高溫度的干式空冷翅片表面,導(dǎo)致?lián)Q熱效率不斷下降,且清洗困難。為保證冷卻效果,裝置投運(yùn)2~3年、氣溫≥0℃時(shí),就必須開(kāi)啟濕式冷卻器(即蒸發(fā)空冷器),長(zhǎng)期運(yùn)行的節(jié)水率遠(yuǎn)低于50%的設(shè)計(jì)值。

2 循環(huán)水系統(tǒng)深度節(jié)水設(shè)計(jì)

成都聚實(shí)節(jié)能科技有限公司結(jié)合我國(guó)北方氣候特征,將干濕串聯(lián)的閉式冷卻工藝中的蒸發(fā)空冷(濕冷)段和干式空冷段的排氣設(shè)計(jì)為分別單獨(dú)排氣,同時(shí)充分利用其高溫時(shí)段空氣濕度低、熱容低的特點(diǎn),在干空冷段增加等焓降溫工藝及抽風(fēng)筒[2-3],不僅保留了原閉式循環(huán)水冷卻工藝的優(yōu)點(diǎn),消除了干空冷段的濕熱堵塞問(wèn)題,還可使節(jié)水效果大幅提高,并長(zhǎng)期保持在75%以上。

2.1 新型循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝流程

新型循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝流程示意圖見(jiàn)圖2。

圖2 新型循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝流程示意圖

工藝換熱器出來(lái)的高溫循環(huán)水,依次經(jīng)過(guò)干式空冷器和單獨(dú)設(shè)立的蒸發(fā)濕冷器降溫,成為低溫循環(huán)水,再通過(guò)循環(huán)泵送回工藝換熱器;在低溫循環(huán)水溫度>30℃(或32℃)時(shí),啟動(dòng)蒸發(fā)濕冷器的噴淋泵及風(fēng)機(jī),進(jìn)一步降低循環(huán)水溫度;冬季干式空冷器出口循環(huán)水溫度小于30℃時(shí),開(kāi)啟近路閥,只運(yùn)行干式空冷器,降低循環(huán)水阻力,節(jié)省循環(huán)泵動(dòng)力。

蒸發(fā)濕冷器的濕熱空氣設(shè)計(jì)為單獨(dú)排放,保證濕熱空氣夾帶的塵埃、膠體微粒不再進(jìn)入干式空冷器管束,徹底杜絕空冷翅片管束的濕熱堵塞,充分發(fā)揮以干式空冷器為主要冷卻設(shè)備的換熱功能,為干式空冷器長(zhǎng)期高效換熱提供可靠保障。

2.2 增設(shè)抽風(fēng)筒的干式空冷器結(jié)構(gòu)及運(yùn)行

增設(shè)抽風(fēng)筒的干式空冷器結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖3。

圖3 增設(shè)抽風(fēng)筒的干式空冷器結(jié)構(gòu)示意圖

冷卻空氣經(jīng)濾網(wǎng)除飛絮,再經(jīng)逆流霧化區(qū)和順流霧化區(qū)霧化,風(fēng)機(jī)升壓,干式空冷管束換熱,溫度升高后進(jìn)入塔內(nèi),經(jīng)抽風(fēng)筒排入大氣。低密度熱空氣在抽風(fēng)筒底部形成低壓,大幅降低干式空冷風(fēng)機(jī)電耗,在抽風(fēng)筒頂部產(chǎn)生的浮力,使熱空氣排向更高空間。抽風(fēng)筒出口高度70 m,在0℃以下氣溫時(shí)段,可依靠風(fēng)筒的自然抽風(fēng)能力實(shí)現(xiàn)自然通風(fēng);夏季由于空氣經(jīng)空冷管束換熱后溫升小,風(fēng)筒抽力小,風(fēng)機(jī)主要是補(bǔ)償風(fēng)筒的抽力,與不設(shè)抽風(fēng)筒相比,根據(jù)Aspen Plus空冷模擬軟件計(jì)算,在氣溫15℃時(shí),可節(jié)省40%的風(fēng)機(jī)電耗,全年可減少50%風(fēng)機(jī)電耗。來(lái)自工藝換熱器40℃(或42℃)的高溫循環(huán)水經(jīng)空冷器降溫后,夏季經(jīng)蒸發(fā)濕冷器進(jìn)入循環(huán)泵升壓后,送入工藝換熱器,冬季經(jīng)近路閥進(jìn)入循環(huán)泵升壓后,送入工藝換熱器。

2.3 等焓降溫工藝原理

新型循環(huán)水干濕串聯(lián)閉式冷卻工藝已獲發(fā)明專(zhuān)利 2項(xiàng),專(zhuān)利號(hào)為 CN108088276A、CN107976088A[6-7]。采用該工藝,冷卻空氣在干式空冷器中設(shè)計(jì)溫升TΔ≥15℃,在大氣溫度T1小于15℃時(shí),空冷器出口及抽風(fēng)筒出口溫度T2=T1+TΔ,不需噴霧,循環(huán)水的熱量Q完全由冷卻空氣帶走。

在T1大于15℃后,由DCS系統(tǒng)根據(jù)干式空冷器出口循環(huán)水溫度、T1及相對(duì)濕度,控制噴霧水量,使最終進(jìn)入干式空冷換熱管束的冷卻空氣的風(fēng)量和溫度滿足設(shè)計(jì)要求。例如T1為18℃,通過(guò)DCS控制噴霧噴頭,向穿過(guò)濾網(wǎng)的空氣噴霧增濕,進(jìn)行等焓增濕降溫至 15 ℃,即降溫tΔ=3 ℃,此時(shí)T2=T1+TΔ-3 ℃,即循環(huán)水的熱量Q由冷卻空氣帶走12/15=80%,噴霧水汽帶走3/15=20%,以此類(lèi)推。在夏至(6月22日)前和白露(9月7日)后,我國(guó)北方許多地區(qū)空氣的絕熱飽和溫度通常低于17℃,因此這些地區(qū)均不需要啟動(dòng)蒸發(fā)濕冷裝置,即可將循環(huán)水溫度降到30℃。

根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),噴霧增濕等焓降溫的最大幅度通??蛇_(dá)到當(dāng)日最大溫差的50%以上,如某地某日最低氣溫10℃,最高氣溫30℃(相對(duì)濕度≤26%),在氣溫30℃時(shí)段,噴霧增濕等焓降溫后的冷卻空氣溫度可降至20℃。該工藝干式空冷器噴霧增濕等焓降溫tΔ設(shè)計(jì)最大值為10℃,空氣在干式空冷器中的TΔ一般高于等焓增濕降溫tΔ5℃~14℃。在夏季通常絕熱飽和溫度≥17℃、氣溫≥25℃,才需啟動(dòng)蒸發(fā)濕冷器,這樣即使在氣溫較高的西安地區(qū),全年需要運(yùn)行蒸發(fā)濕冷器的天(次)數(shù)也不會(huì)超過(guò)146 d(次)。

2.4 節(jié)水效果

以寧夏靈武地區(qū)從-25℃至38℃的氣溫分布統(tǒng)計(jì)結(jié)果為依據(jù),并以各溫度段的小時(shí)數(shù),冷卻空氣相對(duì)濕度、流量、升溫及降溫、噴霧水量等參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,寧夏某大型煤化工企業(yè)采用該設(shè)計(jì),每年節(jié)省水資源100萬(wàn)t(全年運(yùn)行8 000 h);內(nèi)蒙古騰格里沙漠南側(cè)某企業(yè)煤化工生產(chǎn)線的45 000 t/h循環(huán)水系統(tǒng)采用該設(shè)計(jì),每年也可節(jié)約水資源450萬(wàn)t。

夏季北方部分地區(qū)也有氣溫在15℃~23℃,濕度80%甚至90%的個(gè)別時(shí)段,這些時(shí)段通常在夜間或下雨時(shí),此時(shí)噴霧增濕降溫作用不大,可開(kāi)啟蒸發(fā)濕冷器或加大風(fēng)機(jī)風(fēng)量,來(lái)保證低溫循環(huán)水溫度達(dá)到工藝指標(biāo)。

投資回收期:當(dāng)水資源價(jià)格4.7元/t、污水處理費(fèi) 8元 /t、電費(fèi) 0.3元 /(kWh),循環(huán)水藥劑費(fèi) 0.01元 /(t·h),用該工藝取代現(xiàn)行 45 000 t/h循環(huán)水規(guī)模的開(kāi)式?jīng)鏊鋮s工藝,可在6 a~8 a收回投資。

3 工藝參數(shù)、用水機(jī)制與節(jié)水芻議

3.1 循環(huán)水溫差

大型煤化工項(xiàng)目循環(huán)水量及相關(guān)參數(shù)[8]見(jiàn)表1。由表1可知,我國(guó)大型煤化工項(xiàng)目循環(huán)水用量巨大[4]。以50萬(wàn)t/a合成氨裝置為例,小時(shí)產(chǎn)氨62.5 t,而循環(huán)水量(含尿素合成)達(dá)6萬(wàn)t/h~7萬(wàn)t/h,動(dòng)力消耗也很大,設(shè)計(jì)中常用的循環(huán)水設(shè)計(jì)溫差為10℃,而運(yùn)行中多數(shù)情況循環(huán)水實(shí)際溫差<10℃,噸循環(huán)水運(yùn)輸?shù)臒崃拷?jīng)常不足40 MJ,再加上公用工程必要的設(shè)計(jì)余量,其循環(huán)水系統(tǒng)的動(dòng)力消耗達(dá)到生產(chǎn)系統(tǒng)動(dòng)力消耗的10%以上。若能將循環(huán)水設(shè)計(jì)溫差提高到20℃,則理論上循環(huán)水量可降低50%,其動(dòng)力消耗即使不考慮流體阻力與流量的關(guān)系,也可至少降低50%;循環(huán)水泵及動(dòng)力系統(tǒng)投資可降低30%左右。

表1 大型煤化工項(xiàng)目循環(huán)水量及相關(guān)參數(shù)

另外,若將循環(huán)水溫度設(shè)計(jì)從50℃降到30℃,溫差提高到20℃,在氣溫15℃時(shí),循環(huán)水在干式空冷系統(tǒng)換熱管束中的理論對(duì)數(shù)平均溫差可由12.33℃提高到17.38℃,增加40.9%,相同的冷卻負(fù)荷,其干式空冷器的換熱面積、投資、占地均可降低相同比例。由于干式空冷裝置移出單位熱量的投資比普通煤化工的換熱器高50%以上,其占地達(dá)10倍以上,因此可以用干式空冷器減少的投資,去補(bǔ)償工藝換熱器增加的投資,且有盈余;若不降低干式空冷器的換熱面積、投資、占地,則可使噴霧等焓降溫的起始溫度由15℃提高到20℃,其節(jié)水量可進(jìn)一步提高到85%以上。

當(dāng)然,在采用該設(shè)計(jì)進(jìn)行循環(huán)水冷卻時(shí),循環(huán)水溫差的選擇,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工藝具體要求和氣象、水源、能源、投資、場(chǎng)地等條件仔細(xì)斟酌,以便為主體工藝安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行提供最佳冷卻工程。

3.2 煤化工能源轉(zhuǎn)化效率

煤炭燃燒釋放的能源,理論上全部屬于化學(xué)有效能,受目前技術(shù)水平的限制,其轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品中只有40%~60%,平均50%左右,其余近50%被現(xiàn)行的工藝技術(shù)轉(zhuǎn)化為工藝過(guò)程的“廢熱”,并耗用大量水資源,才能排出系統(tǒng)。

降低煤化工水資源消耗最好的途徑是提高煤炭能源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的效率。煤化工的能源轉(zhuǎn)化效率是以產(chǎn)品所需原料煤+燃料(動(dòng)力)煤的熱量為能源基數(shù),計(jì)算進(jìn)入產(chǎn)品的熱量。若進(jìn)入產(chǎn)品的熱量為50%,則排入環(huán)境的“廢熱”即為50%;若進(jìn)入產(chǎn)品的熱量達(dá)到75%,則排入環(huán)境的“廢熱”減少為25%。為排出這25%“廢熱”所付出的代價(jià)就將減少為排出50%“廢熱”的一半,即包括生產(chǎn)線上的工藝換熱器在內(nèi)的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)的投資、能耗、占地在內(nèi)的所有消耗,理論上均可減少50%。所以,提高能源轉(zhuǎn)化效率更是煤化工減少水資源消耗的重要途徑。

3.3 水資源管理機(jī)制

若沒(méi)有合理的水資源管理機(jī)制,則深度節(jié)水只有社會(huì)效益。對(duì)煤化工企業(yè)來(lái)說(shuō),增加成本,減少盈利,企業(yè)將沒(méi)有動(dòng)力采用深度節(jié)水新技術(shù)裝備;深度節(jié)水技術(shù)裝備將沒(méi)有市場(chǎng)需求,科技實(shí)體和技術(shù)開(kāi)發(fā)人員更不可能長(zhǎng)期深入研發(fā)深度節(jié)水新技術(shù)。因此在我國(guó)缺水的北方地區(qū),需建立一種更合理的水資源管理機(jī)制[9],使含地下水在內(nèi)的水資源成為與煤炭一樣的產(chǎn)品,以完全市場(chǎng)化的方式獲得,使水資源更好的成為煤化工企業(yè)不可或缺的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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