田海濤,詹天成,丁 靜,謝 未,陳董根
(紹興柯橋興濱水質(zhì)檢測有限公司,浙江 紹興 312073)
紡織印染廢水成分非常復雜,有機物含量高、水質(zhì)變化大,是國內(nèi)比較難處理的工業(yè)廢水之一。當前國內(nèi)印染廢水處理方法主要以物理法、化學法和生物法為主[1]。近年來由于印染行業(yè)科技的進步,印染廢水中出現(xiàn)了PVA 材料、新型助劑等成分,難以通過生物降解作用去除,降低了印染廢水的生化性,加大了印染廢水的處理難度,對傳統(tǒng)的印染廢水處理技術提出了新的挑戰(zhàn)。因此探索出更加穩(wěn)定高效的印染廢水處理技術成為解決當前行業(yè)難題的關鍵[2]。
污水廠位于印染企業(yè)集聚區(qū),所處理污水大多為周邊紡織印染企業(yè)所排廢水。公司深度處理工程采用二沉池→氣浮池→活性炭濾池工藝,日處理水量高達10萬噸,出水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)直接排放要求(CODCr≤80mg/L)。近期應相關部門要求執(zhí)行《浙江省經(jīng)信委環(huán)發(fā)(2012)60號文》,設計出水水質(zhì)需提標到CODCr≤60mg/L。
臭氧氧化技術能夠把大分子發(fā)色基團分解成小分子,而且還有消毒,去除顏色,防污垢、提高廢水可生化性等優(yōu)點[3],因而在工業(yè)廢水處理中的應用是非常廣的。BAF具有生物氧化降解的作用,而且還有過濾功能,經(jīng)過BAF處理后出水水質(zhì)較高。為保證最終出水CODCr穩(wěn)定在60mg/L以下,我們考慮在其原有工藝流程的基礎上增加“臭氧-BAF組合工藝”技術,為了驗證并優(yōu)化該廢水生物處理工藝技術的可行性,增設中試試驗項目。
該中試系統(tǒng)設計水量36m3/d,設計進水為氣浮池處理后的出水,處理目標是保證經(jīng)過臭氧-BAF工藝后,最終出水CODCr≤60mg/L,色度≤10倍,SS≤10mg/L。
表1 設計進出水水質(zhì)
臭氧-BAF組合工藝如圖1所示。提升泵將氣浮出水抽送至臭氧氧化塔,經(jīng)過臭氧氧化后,出水泵入BAF進行深度處理,最后經(jīng)過BAF高位出水堰自流入清水池,收集BAF出水并測定相關指標,清水池出水經(jīng)由活性炭濾池過濾后直接排放,運行一定周期后,利用清水池儲存的水對BAF生物填料層進行反沖洗,反沖洗廢水排放至生化段進行循環(huán)處理利用。
圖1 臭氧-BAF工藝流程
主要構筑物及設計參數(shù)見表2。
表2 主要構筑物及設計參數(shù)
設計進水流量1.5m3/h,臭氧氧化塔無填料,有效容積0.88 m3;BAF卵石高度0.5m,陶粒裝填高度2.5m,裝填量3 m3,孔隙率0.5,單池有效容積1.5m3,表面水力負荷約為1.2 m3/(m2·h),氣水比為3∶1;清水池有效池容2.4 m3。
采用標準方法對中試實驗中需要分析的水質(zhì)指標進行檢測[4],主要有:pH、SS、色度、CODCr,用碘量法測定臭氧的濃度。具體分析方法見表3。
表3 主要分析項目及方法
曝氣生物濾池采用接種掛膜和自然掛膜結合的方法進行掛膜啟動,中試實驗接種氧化溝內(nèi)排放的剩余污泥,接種污泥100L,投泥量按有效容積的5%左右投加。掛膜分為兩階段進行:第一階段悶曝階段;按照C∶N∶P=100∶5∶1的質(zhì)量加入淀粉、碳酸氫銨、磷酸二氫鉀配比的營養(yǎng)液,加入營養(yǎng)液后連續(xù)曝氣4天,使污泥恢復良好的活性并有效增值,悶曝期間觀察濾料表面微生物生長情況;第二階段自然掛膜啟動階段,流速為0.5m3/h,水力停留時間為3h,溫度在15~30℃,氣水比為3∶1,連續(xù)運行15天,每天檢測進出水的CODCr并計算去除率如圖2所示。
圖2 BAF掛膜階段的CODCr去除情況
圖2可以看出,陶粒表面逐漸出現(xiàn)灰褐色生物膜,CODCr去除效果也趨于穩(wěn)定,CODCr去除率穩(wěn)定在22%,出水CODCr大約為100 mg/L,取BAF出水用顯微鏡進行觀測,可以看到明顯的菌膠團及輪蟲等微生物,掛膜初步完成,可進入調(diào)試優(yōu)化試驗階段。
3.2.1 臭氧投加量對CODCr去除率的影響
調(diào)試期間首先控制BAF停留時間2.5h不變,逐漸增大臭氧投加量,使臭氧-BAF組合工藝在不同的臭氧濃度下各穩(wěn)定運行3d,每天監(jiān)測中試系統(tǒng)進出水的CODCr并計算去除率,根據(jù)5d的平均值確定臭氧BAF組合工藝的最佳臭氧投加量,對比效果如圖3所示。
由圖3可以看出:隨臭氧投加量的增加,廢水CODCr去除率均逐漸增加,出水CODCr逐漸減少;臭氧投加100 mg/L 后,繼續(xù)增加臭氧量,廢水的 CODCr去除率增加幅度減小,大約77%,出水CODCr基本趨于穩(wěn)定,大約35 mg/L,化。分析原因臭氧具有非常強的氧化性,能夠水中的難降解有機物、大分子有機物和不飽和化合物等物質(zhì)氧化成臭氧化物,一些有機物完全被氧化成CO2和H2O,另一部分不太容易降解的大分子有機物可以轉(zhuǎn)化成易于生物降解的小分子有機物,從而達到去除 CODCr的效果[5]。但隨著投加量的增加,水中不飽和有機物全部被臭氧氧化,臭氧投加量對 CODCr的降解沒有明顯的影響[6]。因此綜合考慮處理效果和處理成本,本實驗最佳臭氧投加量在100 mg/L。
圖3 臭氧投加量對CODCr去除率的影響
3.2.2 BAF停留時間對CODCr去除率的影響
控制臭氧投加量100 mg/L不變,逐步增加 BAF 停留時間,使臭氧-BAF組合工藝在不同的BAF停留時間下各穩(wěn)定運行3d,每天監(jiān)測中試系統(tǒng)進出水的CODCr并計算去除率,根據(jù)3d的平均值確定臭氧BAF組合工藝的最佳BAF停留時間,對比效果如圖4所示。
圖4 BAF 停留時間對 CODCr去除率的影響
由圖4可以看出:廢水在BAF停留時間越久,CODCr去除率越大,停留時間在2.5 h后,繼續(xù)停留時間繼續(xù)延長,CODCr去除率增加幅度減小,大約75%,出水CODCr趨于穩(wěn)定,綜合考慮處理效果和處理成本,本實驗最佳 BAF 停留時間在 2.5 h。
3.2.3 反沖洗周期對CODCr去除效果的影響
中試系統(tǒng)運行期間,由于系統(tǒng)超負荷運行時間過長、BAF 未及時進行反沖洗導致效果下降,并帶出少量生物絮體,使得部分指標略超出設計值[7]。如某日進水CODCr為122mg /L,出水CODCr為62mg /L、色度為12倍、SS 為14mg /L,為保持系統(tǒng)穩(wěn)定運行,考慮BAF進行反沖洗[8]。控制臭氧投加量100 mg/L不變, BAF 停留時間2.5h不變,使臭氧-BAF組合工藝在不同的BAF反洗周期內(nèi)運行,每天監(jiān)測中試系統(tǒng)進出水的CODCr并計算去除率,根據(jù)反沖洗周期內(nèi)數(shù)據(jù)的平均值確定最佳反洗周期,對比效果如圖5所示。
圖5 BAF 反沖洗周期對 CODCr去除率的影響
BAF長時間超負荷運行會對生物膜造成一定負面影響,甚至會縮短反洗周期。因此我們不但要保證進水水質(zhì)在設計要求范圍內(nèi),還要隔段時間對BAF進反沖洗。運行結果表明,BAF 的反洗周期為兩周時,能取得最佳處理效果。
臭氧-BAF中試系統(tǒng)經(jīng)過兩個多月的優(yōu)化調(diào)試,根據(jù)調(diào)試期間的優(yōu)化最佳參數(shù),控制臭氧投加量100 mg/L不變,BAF 停留時間2.5h不變,臭氧-BAF組合工藝進行60d的穩(wěn)定運行,工藝流程為氣浮池出水-臭氧氧化-BAF生物降解-清水池-出水,每天檢測中試系統(tǒng)進出水的CODCr、SS和色度,分析中試系統(tǒng)對各污染物指標的去除效果,CODCr去除效果如圖6所示,進出水SS和色度如圖7所示。
圖6 穩(wěn)定運行階段的CODCr去除情況
圖7 穩(wěn)定運行階段進出水的SS和色度去除情況
由圖6、圖7 可以看出,在設計條件下,經(jīng)過兩個月的運行,中試系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定,滿足設計要求,出水CODCr≤40mg/L, SS≤10mg/L,色度≤10,臭氧-BAF組合工藝對CODCr、SS、色度的平均去除率達到75%、60%、77%。
若臭氧-BAF未及時進行反沖洗,會導致出水CODCr、SS和色度超標,因此需要通過反沖洗、加大臭氧投加量等措施來解決。
運行過程中我們發(fā)現(xiàn)臭氧出水的溶解氧濃度是能滿足BAF的好氧需求的,因而可適當優(yōu)化BAF池的曝氣量,降低風機用電使用量,從而減少運行成本。
運行過程中發(fā)現(xiàn)臭氧 BAF易滋生藻類,會導致出水水質(zhì)不達標,因此可對BAF加蓋處理,防止太陽光的照射,防止藻類生長[9]。
為應對因中試系統(tǒng)進水水質(zhì)異常而導致出水水質(zhì)不達標的情況,可新增 CODCr在線監(jiān)測儀來調(diào)整出水的流向,當出水未達標時,切換至生化段再行處理,但是根本措施依然是優(yōu)化處理工藝,控制進水水質(zhì),不斷加強廢水處理流程的運行管理[3]。
臭氧受熱非常容易分解,因此一定要做好室外臭氧管道的隔熱保溫工作,防止管道因太陽暴曬然后升溫分解。
臭氧具有非常強的腐蝕性,因此其管件建議選用含鉻 25% 以上的不銹鋼產(chǎn)品,閥門及法蘭密封件應該使用聚四氟乙烯材質(zhì)產(chǎn)品[3]。。
采用“臭氧+BAF”基本工藝流程處理氣浮池出水,經(jīng)過運行實踐證明::該工藝對于印染廢水有較好的處理效果,處理效果穩(wěn)定,臭氧投加濃度、BAF 停留時間以及ABF反沖洗周期對處理效果有很大影響,當臭氧投加濃度為100 mg/L時,BAF停留時間2.5h,BAF反洗周期兩周一次時,該處理工藝具有最佳運行效能,此時出水滿足設計要求,COD≤40 mg /L、色度≤10倍、SS≤10 mg /L。