馬占峰
(瑞木鎳鈷管理(中冶)有限公司,北京 100028)
葫蘆島鉛鋅廠于2007年正式開產(chǎn)。鼓風爐雖算不得新型工藝,但對于那時的人們還是新鮮的事物。生產(chǎn)初期原設(shè)計爐床面積為18 m2,有三臺熱風爐依次交替為鼓風爐供熱風由于是生產(chǎn)初期對于各工藝指標都處于摸索階段,雖有些方面取得了一些成果,但到后期Fe3O4的大量出現(xiàn),造成溜槽凝結(jié),嚴重威脅鼓風爐的生產(chǎn),甚至有些時候造成鼓風爐不能排渣,被迫停爐的局面。在第一次對爐體進行中修期間,發(fā)現(xiàn)爐墻、爐底、側(cè)壁以及前床各部存在厚厚的Fe3O4。Fe3O4對鼓風爐爐體的危害以前只是從期刊文獻上了解過,經(jīng)歷過此次中修使我們真正感受到Fe3O4對鼓風爐產(chǎn)生的巨大危害,從此我們便開始了如何降低Fe3O4方法探索。經(jīng)過一年半的觀察、認真研究并結(jié)合生產(chǎn)實踐,對Fe3O4的危害有了更深刻的認識,通過反復摸索總結(jié)出一套行之有效的如何降低Fe3O4危害的方法。
Fe3O4熔點為1 527 ℃,密度為5.18 g/cm3,相比爐渣密度較大,熔于爐渣,爐溫偏低時極易析出,前床底部及側(cè)壁以及鼓風爐底部極易沉積,同時伴隨有ZnS等雜質(zhì),前床往往容易形成熔鉛和爐渣間的橫膈膜,對鼓風爐的正常生產(chǎn)往往會造成嚴重影響。鉛鋅密閉鼓風爐生產(chǎn)過程中,F(xiàn)e3O4的產(chǎn)生主要有以下來源:
1.1Fe3O4在熔煉化學反應(yīng)中產(chǎn)生
鉛鋅密閉鼓風爐生產(chǎn)中,常伴隨如下化學反應(yīng):
(1)
(2)
反應(yīng)過程一:爐料在熔煉過程中FeS不斷被氧化從而生成FeO。反應(yīng)過程二:因料層受各風口處爐溫不均影響往往存在不均現(xiàn)象,且爐料中二氧化硅成分較少,部分FeO無法與二氧化硅完全造渣,從而導致FeO被進一步氧化成Fe3O4。風口區(qū)域氧濃度、溫度增加會促進反應(yīng)發(fā)生,因此大量的Fe3O4便會產(chǎn)生。
1.2返回物料所帶來的Fe3O4
葫蘆島鋅廠鉛鋅密閉鼓風爐將冶煉過程中產(chǎn)生的鉛、鋅浮渣、氧化鋅等直接加入鼓風爐(粒度小于30 mm的進入配料倉進行配料),加之爐料本身就含有一定的鐵,因鼓風爐風口區(qū)溫度高,氧濃度高且和爐料直接接觸,因此也極容易生成Fe3O4。鉛鋅密閉鼓風爐爐渣中SiO2與Fe3O4對應(yīng)的關(guān)系如圖1所示。爐渣中Fe3O4濃度隨著SiO2含量的升高而降低,基本呈現(xiàn)反比的關(guān)系。
圖1
要想從根本上排除Fe3O4的危害最好考慮如何降低鼓風爐熔煉過程中Fe3O4的生成。鼓風爐重要爐料之一燒結(jié)塊在生產(chǎn)過程中各種返料加入以及各種雜料添加不可避免,這些物料均含有一定量鐵,因此考慮如何降低Fe3O4在爐渣中含量,以及如何減少Fe3O4在熔煉過程中形成就顯得尤為重要。
形成Fe3O4往往是因為SiO2與FeO未及時充分接觸,這與供料車間混料工的操作密不可分,當混料操作越精細和翻料、倒料越頻繁SiO2與FeO接觸越均勻,促進了FeO與SiO2造渣反應(yīng)從而減少了Fe3O4的生成機會。Fe3O4被還原造渣過程反應(yīng)如下:
(3)
ΔG0=61 128-45.94T(298-1 478 K)
ΔG0=149 997-106.19T(1 478~1 808 K)
以上反應(yīng)從熱力學角度分析表明SiO2與FeO造渣反應(yīng)很明顯比Fe3O4被還原的反應(yīng)容易得多。所以,從這個思路出發(fā),二氧化硅在爐料中的分布均勻情況對Fe3O4被還原有著重要影響,因此加強供料車間配料與混料管理將起著很重要作用,二氧化硅分布均勻?qū)⒏佑欣贔e3O4被還原以及Fe3O4的減少。
Fe3O4在鉛鋅密閉鼓風爐熔煉過程中溶解在爐渣與熔鉛中,如不及時排出系統(tǒng)將會對系統(tǒng)正常生產(chǎn)造成影響。鉛鋅密閉鼓風爐在正常生產(chǎn)情況下,F(xiàn)e3O4一般不會滯留在爐體中,通常在焦點區(qū)上移、爐缸中熔體溫度低,爐況惡化時才會出現(xiàn)滯留情況。在熔鉛和爐渣中Fe3O4溶解度隨著溫度上升而增大,鉛鋅密閉鼓風爐在熔煉過程中熔體有著良好的過熱性,F(xiàn)e3O4通常不會大量的積累在爐床內(nèi),前床的保溫工作如果做的比較到位,F(xiàn)e3O4亦不會在前床出現(xiàn)大量積累。前期鉛鋅密閉鼓風爐爐床和前床中Fe3O4大量積累,究其原因主要與熔體溫度低以及爐況持續(xù)惡化所致。
Fe3O4在熔鉛中的溶解度與熔鉛品味基本成反比關(guān)系,熔鉛品位低有利于帶走Fe3O4,但一味追求降低鉛品味不僅不經(jīng)濟而且破壞系統(tǒng)工藝,鉛鋅密閉鼓風爐所產(chǎn)熔鉛品位基本在65%左右,選擇這樣鉛品位實踐表明Fe3O4不會對正常生產(chǎn)帶來不利影響。
經(jīng)過很長一段時間不斷對爐料成分反復調(diào)整與對比,最終摸索出比較理想的渣型,具體成分如下::SiO233%~36%、Fe 31%~35%、CaO 11%~13%;SiO/Fe≈1.13。這種渣型的選擇實踐證明是比較成功的,優(yōu)點如下:
(1)降低Fe3O4的產(chǎn)生。經(jīng)過一年半生產(chǎn)摸索表明,適當?shù)奶岣呤⑹浔燃疤岣呋炝暇鶆虺潭?,會在一定程度上減少Fe3O4在密閉鼓風爐熔煉過程中產(chǎn)生。
(2)使鉛在渣中有效降低。因熔煉渣硅酸度提高,渣中鉛的物理損失和機械損失顯著降低。引起降低渣含鉛主要原因有以下幾個方面:①渣密度下降。Fe3O4和FeO密度大于CaO和SiO2的密度,相應(yīng)的提高CaO和SiO2配比,降低鐵氧化物配比,降低渣密度使渣鉛容易分離。②降低渣的表面張力。渣中鉛液滴分離過程是其克服渣的表面張力沉降的過程,鉛液滴沉降的臨界半徑和渣表面張力成正比例關(guān)系,渣的表面張力越高則鉛的機械損失就會相應(yīng)升高,也就是平時所說的渣含鉛升高。熔體中FeO與CaO的表面張力因數(shù)相較SiO2的表面張力因數(shù)較大,因此為達到降低渣的表面張力目的,可以通過提高SiO2在渣中的比例,從而實現(xiàn)粒徑較小的鉛液滴也能夠順利克服渣的表面張力得以沉降,降低渣中鉛的機械損失。③提高渣與鉛之間的界面張力。鉛在渣中的溶解度隨界面張力的增大而降低,界面張力越大也就越有利于鉛微滴匯聚與沉降,降低渣含鉛量。④渣中鉛的物理損失能有效減少。SiO2在渣中比例越高鉛在渣中溶解度越低,因此通過配料增加SiO2的含量來降低鉛在渣中的溶解,降低渣中鉛的物理損失。
隨著渣中SiO2的增加,雖然渣的熔點會升高,但是該渣型中的SiO2增加量不大,熔點的增幅也不大,因此在熔煉時,由于焦點區(qū)化學反應(yīng)激烈,渣的熔點雖然較前期有所升高,但焦點區(qū)溫度高,并不會給熔煉過程帶來影響。鼓風爐的焦點溫度從一定程度來說由渣的熔點決定。所以為了提高焦點區(qū)的最高溫度采用熔點較高的渣型將有利于強化熔煉過程。其次,雖然渣的黏度隨著SiO2含量的增加而增大,通過增加CaO的方法就可以適當?shù)慕档驮酿ざ?,此熔煉過程熔體溫度高、過熱好,隨著溫度的升高黏度降低,不會對生產(chǎn)過程帶來影響。
自從對渣型進行了調(diào)整,鼓風爐爐底、側(cè)壁以及前床Fe3O4沉積現(xiàn)象大為改善,未出現(xiàn)因Fe3O4大量出現(xiàn)被迫停爐檢修的事故。爐體、前床使用壽命也隨之延長,這不僅節(jié)約了爐體、前床維護、檢修費用,同時也為鉛鋅冶煉廠平穩(wěn)運行節(jié)約了費用、降低了成本。對6個班次調(diào)整過程中渣成分統(tǒng)計結(jié)果見表一,平均含Pb 0.58%、SiO235.98%、Fe 31.57%、CaO 10.94%、SiO2/Fe(質(zhì)量比)約為1.13,渣的成分均與預期結(jié)果基本吻合。
表1 連續(xù)6個班次渣型統(tǒng)計
從實際生產(chǎn)運行效果來看,采用含SiO2較高的渣型是符合鉛鋅密閉鼓風爐當前生產(chǎn)條件的,鉛鋅密閉鼓風爐在調(diào)整渣型后對生產(chǎn)未帶來不良影響,F(xiàn)e3O4大量沉積的現(xiàn)象基本得到良好的控制,這為爐體平穩(wěn)運行創(chuàng)造了條件。
(1)采用SiO2含量較高的渣型以減少Fe3O4的生成,盡量避免對鼓風爐熔煉生產(chǎn)帶來的不利影響。
(2)為保證SiO2在爐料中分布均勻,應(yīng)強化供料車間配料與混料操作,使料均勻,盡可能地弱化Fe3O4的生成條件。
(3)細化操作與強化爐體維護相結(jié)合,盡量減少返回物的產(chǎn)生,以保證返回物料的加入合理。
(4)密閉鼓風爐熔煉系統(tǒng)的Fe3O4應(yīng)及時排出系統(tǒng),避免積累。