李江洪 劉文斌
摘 要:茂名臻能熱電有限公司#7汽輪機(jī)高壓調(diào)門順序閥方式下瓦溫偏高問(wèn)題,由于高壓調(diào)門配汽集中在高壓缸進(jìn)汽左側(cè),造成調(diào)節(jié)級(jí)切向力不均勻,導(dǎo)致集中到大軸上的總切向力偏大,通過(guò)分析、運(yùn)行時(shí)調(diào)門特性優(yōu)化,得出了高壓調(diào)門配汽的最佳組合,對(duì)機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較好的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);高壓調(diào)門;配汽;瓦溫
一、引言:
茂名臻能熱電有限公司#7汽輪機(jī)組采用東方汽輪機(jī)有限公司600MW超臨界抽凝式汽輪機(jī)。原廠配汽方式為日立型復(fù)合配汽,在高負(fù)荷區(qū)間效率較高。機(jī)組參與電網(wǎng)深度調(diào)峰,工況在50%-80%負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行,因此我廠于2016年對(duì)高壓調(diào)門活動(dòng)方式進(jìn)行優(yōu)化,增加順序閥方式,機(jī)組低負(fù)荷狀態(tài)經(jīng)濟(jì)性好轉(zhuǎn),鑒于順序閥方式初期工作模式不良,造成高中高壓缸軸振大、瓦溫高,需要進(jìn)行改造前閥門順序開啟試驗(yàn),驗(yàn)證機(jī)組部分進(jìn)汽產(chǎn)生的水平和垂直方向汽流力對(duì)軸承振動(dòng)和瓦溫的影響,選取在滿足軸承振動(dòng)和瓦溫的情況下的全新配汽規(guī)律。
二、優(yōu)化原因
我廠#7汽輪機(jī)負(fù)荷調(diào)整方式為定滑定方式,30%-90%負(fù)荷滑壓運(yùn)行,高壓調(diào)門結(jié)構(gòu)為對(duì)角對(duì)稱方式(圖二),四組調(diào)門分別對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)為58(#1)、34(#2)、34(#3)、58(#4),順序閥原工作方式為#1→#4→#3,保留一定重疊度。通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行分析,機(jī)組300MW時(shí),各調(diào)門開度均值分別為#1(43%)、#2(42%)、#3(0%)、#4(9%);機(jī)組600MW時(shí),各調(diào)門開度均值分別為#1(95%)、#2(85%)、#3(0%)、#4(20%)。在300MW-600MW區(qū)間,高壓進(jìn)汽主要由#1、#2調(diào)門完成,接近滿負(fù)荷時(shí),#4號(hào)調(diào)門微開,機(jī)組進(jìn)汽集中在左側(cè),右側(cè)#3、#4調(diào)門大部分負(fù)荷處于關(guān)閉狀態(tài)無(wú)通流,這種非對(duì)角進(jìn)汽導(dǎo)致調(diào)節(jié)級(jí)配汽不平衡,從而產(chǎn)生了配汽剩余汽流力,從DCS長(zhǎng)期運(yùn)行觀察得出,隨著加負(fù)荷主汽壓力增加,這種不平衡力愈加顯著,作用于大軸,將直接對(duì)汽輪機(jī)大軸各軸承產(chǎn)生不同程度的附加荷載,對(duì)鄰近調(diào)節(jié)級(jí)的軸承振動(dòng)產(chǎn)生很大影響。
配汽剩余氣流的產(chǎn)生如左圖一所示,假設(shè)調(diào)節(jié)級(jí)某點(diǎn)的局部切向汽流力為F,則力F等效到同斷面大軸上是一個(gè)與F大小、方向相同的等效力F1和一個(gè)等效扭矩M1,F(xiàn)”是調(diào)節(jié)級(jí)所有切向應(yīng)力的總矢量和,其沿x軸及y軸的分解力為Fx”和Fy”, Fx”和Fy”能夠?qū)Υ筝S偏心和軸承負(fù)載產(chǎn)生直接影響。當(dāng)機(jī)組啟停機(jī)或者低負(fù)荷單閥運(yùn)行時(shí),雖然在各噴嘴處經(jīng)歷了較大的節(jié)流損失,但形成噴嘴全周進(jìn)汽后,調(diào)節(jié)級(jí)各點(diǎn)切向應(yīng)力基本可以相互抵消,合力F”幾乎可以忽略,所以單閥運(yùn)行時(shí),可以忽略切向應(yīng)力造成的影響。當(dāng)順閥運(yùn)行時(shí),局部進(jìn)汽的噴嘴在進(jìn)汽部位產(chǎn)生的切向汽流力比沒(méi)進(jìn)汽部位大得多,造成總切向應(yīng)力在某種情況變得很大,這對(duì)高中壓缸軸承載荷產(chǎn)生很大壓力,如我廠之前一直采用的左半側(cè)調(diào)門進(jìn)汽,造成相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)的瓦溫偏高,如果合理的采用噴嘴對(duì)角對(duì)稱進(jìn)汽,就可以較大程度減少切向力的影響。
我廠#7機(jī)組高壓缸#1、2軸承采用六瓦塊可傾式軸承,每個(gè)瓦塊在支持點(diǎn)上可以單獨(dú)自動(dòng)的調(diào)整位置,在噴嘴部分進(jìn)汽時(shí),#1、#2軸承支撐中心的變化,必然會(huì)引起可傾瓦軸承間隙以及軸承油楔的潤(rùn)滑油通流量,造成軸瓦溫度上升也是一個(gè)很重要的原因。
三、解決方案
我廠于2018年4月18日進(jìn)行#7機(jī)組順閥工況下高壓調(diào)門配汽優(yōu)化實(shí)驗(yàn),基于順閥工況下原高壓調(diào)門工作狀態(tài),左右不對(duì)稱進(jìn)汽引起的剩余汽流力產(chǎn)生汽流激振的主因,以調(diào)門對(duì)稱配汽為目標(biāo),進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn),主要操作為在任意三閥全開、另一閥全關(guān)時(shí),逐漸關(guān)小一個(gè)全開的閥門,試圖找出TSI中各軸承振動(dòng)及瓦溫以及機(jī)組經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)工況,最終調(diào)整方案為工作方式為#1→#2→#3,保留一定重疊度。通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行分析,機(jī)組300MW時(shí),各調(diào)門開度均值分別為#1(47%)、#2(10%)、#3(0%)、#4(47%);機(jī)組600MW時(shí),各調(diào)門開度均值分別為#1(85%)、#2(13%)、#3(0%)、#4(85%)。
這種高壓調(diào)門配汽方式在低負(fù)荷時(shí),由對(duì)角的#1、#4高壓調(diào)門進(jìn)行均等配汽,#4閥微開。#3閥處于全關(guān)狀態(tài),由于#1、#4閥噴嘴數(shù)量多,閥位開度大,#3閥微開且噴嘴數(shù)量小,造成的大軸附加荷載小,此時(shí)大軸大致能夠?qū)崿F(xiàn)自平衡;
當(dāng)機(jī)組逐漸升壓加負(fù)荷至滿負(fù)荷時(shí),主要還是由#1、#4調(diào)門開度增大來(lái)實(shí)現(xiàn),由于噴嘴數(shù)量多,可調(diào)節(jié)性能強(qiáng),可保證機(jī)組在滿負(fù)荷狀態(tài)下依然保持對(duì)角進(jìn)汽,#3閥微開的狀態(tài),大軸的汽流激振附加荷載依然能控制在較小范圍內(nèi)。通過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)行監(jiān)視,對(duì)改造前后大軸#1、#2、#3點(diǎn)振動(dòng)瓦溫進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,依然能夠證實(shí)優(yōu)化效果
四、結(jié)論:
1.機(jī)組正常加負(fù)荷至300MW后,可在功率模式下切換至順閥控制,此種噴嘴部分進(jìn)汽模式的固有缺陷就是使得調(diào)節(jié)級(jí)的動(dòng)葉切向應(yīng)力分布不均,造成嚴(yán)重的受力向局部方向傾斜,對(duì)高中壓缸軸振及瓦溫造成了嚴(yán)重的安全隱患。
2.原順閥進(jìn)汽方式使得氣流集中在#1、#2調(diào)門噴嘴處,造成前三級(jí)軸承瓦溫過(guò)高,以及高壓缸脹差偏大,并且隨著負(fù)荷增加,調(diào)節(jié)級(jí)后壓力增加,溫度也上升較大幅度,焓降降低,動(dòng)葉受力不均傳遞到大軸造成瓦溫上升越明顯。
3.改變高壓調(diào)門進(jìn)汽為對(duì)角對(duì)稱方式后,汽輪機(jī)前三級(jí)瓦溫均出現(xiàn)明顯下降,噴嘴局部對(duì)稱進(jìn)汽,也最大化削減切向不平衡力造成的瓦溫過(guò)高的影響。
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