張浩 李康樂
【摘 要】本文簡要介紹了某核電廠1號機(jī)組汽輪機(jī)在首次沖轉(zhuǎn)至整組啟動期間遇到的幾個(gè)典型事件,如汽機(jī)1#瓦溫度異常升高、2#主汽閥閥桿銷斷裂、盤車電機(jī)鏈條拉長等,分析了事件的根本原因及處理方式,為后續(xù)其他機(jī)組在該試驗(yàn)項(xiàng)目上提供重要參考。
【關(guān)鍵詞】首次沖轉(zhuǎn);瓦溫;主汽門;盤車鏈條
1 汽機(jī)1#瓦溫度異常升高
常規(guī)島首次非核蒸汽沖轉(zhuǎn)是在熱態(tài)功能試驗(yàn)階段,利用一回路2臺主泵及穩(wěn)壓器電加熱器運(yùn)行輸入的能量使一回路升溫升壓,在蒸汽發(fā)生器(SG)二次側(cè)產(chǎn)生飽和蒸汽作為汽源,沖轉(zhuǎn)汽輪機(jī)至額定轉(zhuǎn)速3000rpm,在沖轉(zhuǎn)期間驗(yàn)證機(jī)組各系統(tǒng)工作正常。
2015年3月8日19:55分,該核電廠1#汽輪機(jī)組掛閘后,機(jī)組轉(zhuǎn)速開始攀升,過程中主控監(jiān)視發(fā)現(xiàn)1號瓦溫度迅速上升,在機(jī)組轉(zhuǎn)速約200~250rpm時(shí)刻手動打閘。打閘后,在汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降過程中1號瓦溫度先上升到約158.1度后有下降過程,然后又再次上升到177.5度后重新下降。在此過程中,偏心與溫度出現(xiàn)同步變化,現(xiàn)場聽音檢查無明細(xì)剮蹭異音,過程中1號瓦溫度有波動現(xiàn)象,至盤車狀態(tài)1號瓦溫仍約90℃左右。
事件發(fā)生后,經(jīng)專家討論對1號軸瓦進(jìn)行了解體檢查,在機(jī)組降溫達(dá)到檢修條件后,進(jìn)行1號軸瓦翻瓦解體,發(fā)現(xiàn)1號軸瓦上、下瓦均有明顯磨損跡象,其中上瓦磨損較輕,下瓦較嚴(yán)重。同時(shí),1號軸頸表面也有明顯的磨損,表現(xiàn)為在軸向?qū)?yīng)軸瓦寬度范圍內(nèi)均有磨痕,最深溝痕深度約0.15~0.2mm左右。汽輪機(jī)1號及2號軸瓦,為高壓轉(zhuǎn)子支持軸承,相對于低壓轉(zhuǎn)子軸承,其承擔(dān)的負(fù)載較輕,正常情況下,溫度方面也應(yīng)處于較低水平。在A處,機(jī)組啟動沖轉(zhuǎn)至200~250rpm,保持運(yùn)行時(shí)間較短,約1~2min, 此時(shí)1號瓦溫度值約55.8℃,在合理范圍內(nèi),隨后機(jī)組轉(zhuǎn)速下降,其溫度出現(xiàn)急劇攀升,并有波動現(xiàn)象,說明此時(shí)在軸瓦中有摩擦熱量持續(xù)積聚,且無法被潤滑油及時(shí)帶出,即潤滑油冷卻能力不足或缺失,從而造成了瓦溫最高達(dá)到177℃左右的水平。根據(jù)可傾瓦工作原理和上述沖轉(zhuǎn)過程相關(guān)參數(shù)趨勢看,導(dǎo)致此情況的原因是多方面的,直接原因?yàn)?號軸瓦潤滑油供油異常,不能及時(shí)導(dǎo)出軸瓦熱量和正常潤滑軸瓦。
自5月13日修整完畢的高壓轉(zhuǎn)子返回現(xiàn)場后,HNPC、CNPE、哈汽廠家、廣火及監(jiān)理公司等單位在短軸端面研磨、軸系找中心、高壓缸扣蓋、軸承與頂蓋間隙調(diào)整、盤車裝置修復(fù)過程中,通過早班會制度及時(shí)協(xié)調(diào)和處理發(fā)現(xiàn)的問題,完善所有返修數(shù)據(jù)測繪記錄與見證監(jiān)督文件,在有力推進(jìn)返修工作進(jìn)展的同時(shí),確保消缺質(zhì)量可控并有力促進(jìn)了盤車先決條件的建立。2015年7月2日16時(shí),1#汽輪機(jī)軸系完成非核沖轉(zhuǎn)缺陷返修后的首次投盤車。經(jīng)過24小時(shí)連續(xù)盤車,各軸承軸瓦溫度、軸承潤滑油回油溫度均保持穩(wěn)定狀態(tài),符合設(shè)計(jì)文件要求的控制范圍。
2 2#主汽閥閥桿銷斷裂
2015年10月18日1號汽輪機(jī)主汽閥1GSE002VV在做動作試驗(yàn)時(shí)發(fā)生卡澀現(xiàn)象。閥瓣卡在中間行程無法關(guān)閉,拆開閥蓋后發(fā)現(xiàn)閥桿銷(斷面直徑約70mm)發(fā)生斷裂:銷軸斷口端面有不正常的剪切痕深度約3mm左右,造成應(yīng)力集中;銷軸斷面晶相存在早期開裂銹蝕。為保證1號機(jī)組整組啟動及并網(wǎng),拆解閥門,對閥桿進(jìn)行檢修更換。
3 盤車電機(jī)鏈條拉長
2015年10月8日,盤車運(yùn)行期間,巡檢發(fā)現(xiàn)盤車電機(jī)有異音,電機(jī)軸承溫度無明顯升高情況,運(yùn)行一段時(shí)間后自動跳閘,重新啟動后再次跳閘。期間正在進(jìn)行汽機(jī)掛閘和打閘操作,但經(jīng)儀控分析兩者之間并無關(guān)聯(lián)(主蒸汽隔離閥下游未進(jìn)行暖管)。
分析發(fā)現(xiàn)負(fù)載過大會引起盤車跳閘,可能存在有電機(jī)軸承摩損或盤車鏈條、齒輪嚙合故障等。立即對盤車裝置解體。
鑒于上述原因,盤車電機(jī)啟動前應(yīng)注意:
1)盤車電機(jī)各部需充分潤滑。潤滑油接通五分鐘后,手盤盤車電機(jī),待軸承及相關(guān)齒輪、鏈條全部潤滑后方可啟動盤車。
2)空載運(yùn)行四小時(shí)后,帶動轉(zhuǎn)子運(yùn)行。
3)避免盤車電機(jī)頻繁啟動,以防止鏈條不斷被拉長。
4)盤車電機(jī)負(fù)載一個(gè)周期后要進(jìn)行鏈條松緊度調(diào)整及軸承間隙檢測。若鏈條過于松動,將電機(jī)座及鏈條殼體座底部墊片同時(shí)加高相應(yīng)的高度進(jìn)行調(diào)整;若軸承間隙過大,需及時(shí)更換。
4 核電機(jī)組常規(guī)島典型案例的預(yù)防和處理措施
該核電廠一號機(jī)組容易出現(xiàn)瓦溫度過高、主汽閥閥桿銷斷裂和盤車點(diǎn)擊鏈條拉長等問題。經(jīng)過分析,我們找到一些原因,基于筆者多年的經(jīng)驗(yàn),提出了一定的處理措施。首先,設(shè)計(jì)上,該核電站機(jī)組采用的是汽輪機(jī)的高、中壓自動主汽門,出現(xiàn)的問題是閥桿斷裂造成漏氣,解決辦法可以在A4腔室到三軸管道的位置安裝隔離門,使冷氣由三軸逆止門倒回冷氣,冷水至中壓缸底部,安裝隔離能夠有效的防止了水汽的進(jìn)一步泄露。但由于打破的傳統(tǒng)的安裝方式,核電站機(jī)組操作人員應(yīng)注重管道內(nèi)心的閥門的操作方式,正確操作以降低高壓缸初夏封漏氣不暢現(xiàn)象。同時(shí),誤操作還可能帶來汽輪機(jī)軸向推力瓦溫短時(shí)間內(nèi)快速圣蓋,是汽輪機(jī)軸向推力不均而出現(xiàn)斷裂。與此同時(shí),修改路基保護(hù)是確保保護(hù)動作正常。1#機(jī)組的正向、負(fù)向推力瓦溫度均出現(xiàn)過高現(xiàn)象。瓦溫度預(yù)警應(yīng)取其任何一點(diǎn)而非平均值。這樣一旦某一處出現(xiàn)高溫,也會進(jìn)行預(yù)警,很好的避免了以往以平均值預(yù)警的不準(zhǔn)確性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦的溫度異?,F(xiàn)象,提高機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定性。也提高了機(jī)組檢修和操作人員對于故障的判斷速度。最后,針對操作人員所發(fā)現(xiàn)的瓦溫度過高現(xiàn)象要立即采取減負(fù)荷措施。嚴(yán)格按照操作流程和維修流程對其進(jìn)行判斷,正確處理停機(jī)時(shí)間,一方面保證效率,一方面提高安全指數(shù)。做到精心調(diào)整,正確控制機(jī)組升,降負(fù)荷。病善于分析機(jī)組運(yùn)行參數(shù),防止機(jī)組出現(xiàn)負(fù)荷波動快或者參數(shù)變化而出現(xiàn)瓦溫度急劇上升。
5 總結(jié)
常規(guī)島各系統(tǒng)的正常運(yùn)行關(guān)系到汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)等重大設(shè)備的安全,而相應(yīng)的故障及事故處理規(guī)程相對一回路來說較少,本文對二回路系統(tǒng)在調(diào)試期間遇到的典型案例進(jìn)行了匯總分析,分析了事故發(fā)生的主要原因,并有針對性的提出了解決策略。核電站在我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中具有不可磨滅的作用,如何通過正確的方法提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性,是核電站工作人員的主要任務(wù)。汽輪機(jī)的安全運(yùn)行對于核電廠的運(yùn)行穩(wěn)定性具有重要作用,關(guān)系到核電廠的持續(xù)生產(chǎn),因此,分析常規(guī)島的問題,是提高核電廠生產(chǎn)效率的關(guān)鍵,對于典型案例的總結(jié),將有助于今后類似問題的解決效率。
[責(zé)任編輯:王偉平]