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氯堿生產(chǎn)線余熱利用

2019-01-27 09:06:23俞廣亞邵黨恩
中國(guó)氯堿 2019年6期
關(guān)鍵詞:燒堿氯堿鹵水

俞廣亞,邵黨恩

(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南平頂山467200)

河南神馬氯堿化工股份有限公司是中國(guó)平煤神馬集團(tuán)鹽化工板塊的龍頭企業(yè),有鹵鹽、煤、電等資源優(yōu)勢(shì),是以生產(chǎn)燒堿、鹽酸、液氯、氯化石蠟、氯乙酸、凈水劑及氫氣等產(chǎn)品為主的化工企業(yè),其前身為平頂山市樹(shù)脂廠,始建于1971 年。2014 年6月,按照市政府"退城進(jìn)園"的政策要求,老廠區(qū)停產(chǎn)實(shí)施整體搬遷,2016 年完成搬遷工作,經(jīng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和安全條件審查,2018 年11 月15 日取得《安全生產(chǎn)許可證》。

該公司位于葉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),占地面積450 畝。根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)、資源優(yōu)勢(shì)和安全環(huán)保要求,利用搬遷過(guò)程進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,集中力量發(fā)展具有獨(dú)特鹵水資源優(yōu)勢(shì)的離子膜燒堿產(chǎn)品,配套建設(shè)氯化石蠟、氯乙酸等耗氯產(chǎn)品。目前,該公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力為:離子膜燒堿22 萬(wàn)t/a、氯化石蠟15 萬(wàn)t/a、氯乙酸3 萬(wàn)t/a、凈水劑10 萬(wàn)t/a 及氫氣7 000 萬(wàn)m3/a。

1 實(shí)施背景

當(dāng)前,中國(guó)能源利用仍然存在著利用率低、經(jīng)濟(jì)效益差,生態(tài)環(huán)境壓力大的主要問(wèn)題,節(jié)能減排、降低能耗、提高能源綜合利用率作為能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容,是解決中國(guó)能源問(wèn)題的根本途徑,處于優(yōu)先發(fā)展的地位。實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提高能源利用率的目標(biāo)主要依靠工業(yè)領(lǐng)域。中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域能源消耗量約占全國(guó)能源消耗總量的70%,但工業(yè)余熱利用率低,中國(guó)能源利用率僅為33%左右,比發(fā)達(dá)國(guó)家低約10%,至少50%的工業(yè)耗能以各種余熱形式被直接廢棄。

工業(yè)余熱回收利用又被認(rèn)為是一種“新能源”,近年來(lái)成為推進(jìn)中國(guó)節(jié)能減排工作的重要內(nèi)容。氯堿化工是基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè),同時(shí)又是高耗能行業(yè)。在氯堿生產(chǎn)過(guò)程中存在著不同溫度的介質(zhì),有的需要加熱,有的需要冷卻。為了有效地綜合利用熱能,做好熱量平衡,經(jīng)該公司技術(shù)委員會(huì)論證立項(xiàng)實(shí)施搬遷建設(shè)的燒堿生產(chǎn)線余熱利用項(xiàng)目。

2 主要實(shí)施方案

2.1 生產(chǎn)中富裕的熱能

(1)電解槽產(chǎn)生的氯氣、氫氣溫度在85 ℃左右,送至氯氫處理需冷卻至45 ℃。

(2)脫氯后的淡鹽水溫度(75±5)℃。

(3)氯化氫合成工序熱水溫度控制在95 ℃左右,需冷卻至75 ℃使用。

2.2 余熱利用

(1)利用電解槽產(chǎn)生的氯氣(溫度80~85 ℃)與一次鹽水換熱使一次鹽水加熱至(60±5)℃,達(dá)到進(jìn)樹(shù)脂塔溫度要求。同時(shí)氯氣得到冷卻,減少后續(xù)工序的壓力。

(2)利用脫氯后的淡鹽水(溫度(75±5)℃)與鹵水(30 ℃)進(jìn)行換熱,使鹵水溫度達(dá)到50 ℃,符合一次鹽水精制溫度需要。

(3)廠區(qū)供熱,總供熱面積18 574 m2,平均供熱指標(biāo)120 W/m2。

(4)熱水型溴化鋰機(jī)組換熱,減少蒸汽用量,節(jié)約熱能。

3 項(xiàng)目實(shí)施

(1)利用電解槽產(chǎn)生的氯氣(溫度80~85 ℃)與一次鹽水換熱使氯氣得到冷卻,鹽水得到加熱,以達(dá)到各自的工藝指標(biāo)。在氯氣去氯氫處理的管線上安裝一臺(tái)150 m2的鈦材列管換熱器,使氯氣與一次鹽水進(jìn)行換熱后,換熱后一次鹽水溫度由45 ℃上升到55~60 ℃,滿足進(jìn)樹(shù)脂塔的溫度要求,氯氣溫度降低到68~72 ℃,降低了氯氫處理洗滌塔的負(fù)荷,取代了用蒸汽預(yù)熱一次鹽水,大大降低了蒸汽消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

(2)替換了蒸汽預(yù)熱鹵水,大大降低了蒸汽消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

(3)利用合成爐熱水(95 ℃)供溴化鋰機(jī)組使用以制備冷水,供氯氫處理系統(tǒng)使用,同時(shí)冬季用于全廠采暖,節(jié)約蒸汽費(fèi)用。

4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

(1)采用氯氣余熱取代蒸汽預(yù)熱一次鹽水;采用淡鹽水余熱取代蒸汽預(yù)熱鹵水的新工藝;大大降低蒸汽消耗,也為氯堿行業(yè)熱能綜合利用提供依據(jù)。

(2)綜合考慮系統(tǒng)熱量分布及需求,通過(guò)必要的設(shè)備實(shí)現(xiàn)熱量綜合利用。

(3)工藝過(guò)程中的熱量使用,提高了二次鹽水等產(chǎn)品合格率,對(duì)于提高產(chǎn)品質(zhì)量有著較大的作用。

(4)工藝指標(biāo)的精準(zhǔn)控制更加有效地保證系統(tǒng)的安全,為安全生產(chǎn)提供了保障。

5 項(xiàng)目運(yùn)行情況

該項(xiàng)目充分利用燒堿生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的余熱,使氯堿生產(chǎn)熱量得到充分綜合轉(zhuǎn)換,在能源日益緊張的今天具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。經(jīng)過(guò)兩年多的實(shí)踐和優(yōu)化,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

6 經(jīng)濟(jì)效益

每小時(shí)可節(jié)約蒸汽約8 t,每年8 000 h 節(jié)約蒸汽6.4 萬(wàn)t,按每噸120 元計(jì)算,年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益768 萬(wàn)元。

7 實(shí)施效果

該項(xiàng)目節(jié)能降耗效果明顯,并積極落實(shí)國(guó)家節(jié)約資源的基本國(guó)策,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),使該公司產(chǎn)品、工藝和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。同時(shí)操作簡(jiǎn)單、安全性能高、無(wú)環(huán)境污染,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平,具有廣闊的市場(chǎng)前景和推廣價(jià)值。

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