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夏季循環(huán)冷卻水溫過高原因分析

2019-07-25 10:16:32浩,李耀
中國氯堿 2019年6期
關(guān)鍵詞:結(jié)垢溫差換熱器

崔 浩,李 耀

(天津大沽化工股份有限公司,天津,300455)

天津大沽化工股份有限公司臨港工廠循環(huán)水裝置采用敞開式循環(huán)冷卻工藝,冷卻水與工藝介質(zhì)經(jīng)過換熱器進(jìn)行熱量交換后,工藝物料放出熱量溫度下降,循環(huán)水吸收熱量后溫度升高,靠余壓自行上塔,經(jīng)過冷卻塔冷卻后水溫下降,然后經(jīng)過循環(huán)水泵加壓后送到工藝裝置進(jìn)行換熱,實(shí)現(xiàn)冷卻水的循環(huán)利用。循環(huán)水的冷卻主要是在冷卻塔內(nèi)完成,升溫后的循環(huán)水進(jìn)入冷卻塔,通過分水系統(tǒng),將水均勻地分布在填料上,在填料表面形成一層水膜,與自下而上的氣流逆向接觸,通過蒸發(fā)散熱和接觸散熱2 個過程得以冷卻。

1 循環(huán)水運(yùn)行情況說明

1.1 循環(huán)水配置介紹

該套循環(huán)水裝置主要作用是為50 萬t/aSM 裝置冷卻降溫;循環(huán)水的設(shè)計(jì)進(jìn)出水溫度分別為32 ℃和42 ℃,共有2 間循環(huán)水塔;因?yàn)檠b置所處地理位置原因,夏季溫度外界溫度最高可達(dá)36 ℃,6 月至8 月平均溫度約為34 ℃,循環(huán)水溫度受環(huán)境溫度影響導(dǎo)致出水溫度過高,因?yàn)檠h(huán)水塔等原因不能有效降溫,直接影響了SM 裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,更重要的是循環(huán)水溫度過高會造成大量揮發(fā),增加了運(yùn)行成本。

該套裝置自2008 年12 月投用,2017 年5 月進(jìn)行大修,更換淋水填料、配水噴頭、收水器、塔內(nèi)配水管等部件。

1.2 循環(huán)水運(yùn)行數(shù)據(jù)

2015 年夏季每月對裝置的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,從每月中隨機(jī)抽取了1 組進(jìn)回水的溫度,并對比溫差,循環(huán)水裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。

表1 循環(huán)水溫度及溫差表℃

該套循環(huán)水裝置提供的性能保障值為上水溫度小于等于32 ℃,回水溫度為42 ℃,溫度差為10 ℃。計(jì)算上表夏季平均出水溫度值為46.21 ℃,已超過設(shè)計(jì)值10%;夏季生產(chǎn)過程中,環(huán)境溫度在2015 年7 月31 日時出現(xiàn)最高值,進(jìn)塔溫度為49.48 ℃,出塔溫度達(dá)到35.66 ℃,進(jìn)出水的溫度均過高。

2 循環(huán)水溫差過大原因分析及整改辦法

2.1 填料及配水系統(tǒng)

經(jīng)過對現(xiàn)場進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)配水噴頭大量脫落,使得分水不均勻,造成涼水塔偏流,同時填料因?yàn)榛厮疀_擊破損。于2017 年5 月對該套涼水塔填料及配水系統(tǒng)進(jìn)行大修,全部更換為新填料。更換后循環(huán)水溫差見表2。

表2 循環(huán)水溫差表℃

由表2 可以看出進(jìn)出水溫度降低,溫度由原來的平均46.21 ℃,下降到現(xiàn)在的41.26 ℃。

更換填料及配水系統(tǒng)可以起到降低循環(huán)水溫差的效果。

2.2 循環(huán)水泵

循環(huán)水泵額定流量為4 000 m3/h,通過超聲波流量計(jì)測量,瞬時流量值僅為2 653 m3/h。檢查葉輪時發(fā)現(xiàn)葉輪氣蝕較為嚴(yán)重,部分薄弱位置已經(jīng)被擊穿,直接影響了供水流量。2016 年6 月4 日更換水泵葉輪,更換后對循環(huán)水溫度重新進(jìn)行監(jiān)測,水泵流量與溫差關(guān)系表見表3。

表3 水泵流量與溫差關(guān)系表

通過更換葉輪流量較之前有了較大的提高,但是溫差仍然沒有太大的變化,可以判斷,該套裝置中,水泵的氣蝕情況對溫差影響不是很大。

2.3 換熱器

循環(huán)水的水質(zhì)直接決定了換熱器結(jié)垢或腐蝕的程度,2015 年部分水質(zhì)分析數(shù)據(jù)表見表4。

因?yàn)樗锈}含量稍微偏高,水質(zhì)整體傾向于結(jié)垢;結(jié)合2017 年5 月大修時對換熱器的檢查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)整體結(jié)垢比較嚴(yán)重,影響了換熱效果。因水質(zhì)原因,操作方法需要根據(jù)分析數(shù)據(jù)調(diào)整藥劑的投入量,并且及時通過排水、補(bǔ)水等措施降低水中過多的鈣鎂離子。

表4 水質(zhì)分件數(shù)據(jù)表

3 循環(huán)水溫差過大的潛在危害

3.1 運(yùn)行成本

該套循環(huán)水系統(tǒng)2015 年平均補(bǔ)水量為134.14 m3/h,2016 年平均補(bǔ)水量為155.04 m3/h,2017 年平均補(bǔ)水量為117.87 m3/h,自2017 年5 月更換填料后,補(bǔ)水量同比明顯下降,SM 裝置循環(huán)水補(bǔ)水量對比趨勢圖見圖1。

圖1 SM裝置循環(huán)水補(bǔ)水量對比趨勢圖

自2017 年5 月更換填料后,補(bǔ)水量比同期有明顯下降,而且平均水量比2016 年下降了23.98%,年可節(jié)省補(bǔ)水近30 萬t,經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)256 萬元。循環(huán)水溫差過大導(dǎo)致的揮發(fā)量劇增,對經(jīng)濟(jì)的影響也是很巨大的。

3.2 換熱器結(jié)垢

循環(huán)冷卻水中的碳酸鈣、碳酸鎂等硬度鹽類,其溶解度都是隨著溫度的升高而減小,因此水溫越高越易析出,同時分子活動也隨溫度的上升越加活潑,水垢的附著速度也越高。換熱器發(fā)生污堵會導(dǎo)致惡性循環(huán),使溫差更加變大,而溫度上升后結(jié)垢現(xiàn)象更加明顯,生產(chǎn)裝置負(fù)荷的調(diào)整也會受到更大的影響。

2017 年5 月的檢修時發(fā)現(xiàn)各別換熱器結(jié)垢嚴(yán)重,進(jìn)行水垢清理后,進(jìn)出水溫差有所下降,隨機(jī)抽取4 個時間點(diǎn)進(jìn)行對比,溫差對比見圖2。

圖2 某換熱器溫差對比圖

由原來的22.97 ℃下降至目前的16.31 ℃,平均溫差下降了6.66 ℃,換熱效果達(dá)到預(yù)期效果,同時進(jìn)出水溫度也有所下降,效果比較理想。

4 結(jié)語

(1)結(jié)合工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),定期對填料、水泵和風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查和監(jiān)測;

(2)通過技術(shù)改造增加監(jiān)測換熱器,定期監(jiān)測是否存在結(jié)垢或腐蝕情況;

(3)強(qiáng)化操作,參考分析數(shù)據(jù)及時控制藥劑的加入量。

采取以上措施,及時發(fā)現(xiàn)填料老化對涼水塔的影響,并且可在發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備的異常情況發(fā)生時,采取相應(yīng)手段,降低運(yùn)行的風(fēng)險;保證運(yùn)行安全的同時,降低運(yùn)行成本,為生產(chǎn)裝置區(qū)的穩(wěn)定運(yùn)行提供良好的后勤保障。

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