文_高國(guó)防 劉繼峰 李小虎 張漢威 .光大綠色環(huán)保研究所 .光大生物能源(靈璧)有限公司 .光大城鄉(xiāng)再生能源(灌云)有限公司
我國(guó)生物質(zhì)資源豐富,各種農(nóng)作物每年產(chǎn)生秸稈6億多噸,其中可以作為能源使用的約4億t,全國(guó)林木總生物量約190億t,可獲得量為9億t,可作為能源利用的總量約為3億t。生物質(zhì)資源的廢棄或就地焚燒,不僅浪費(fèi)了寶貴的能源資源,還污染了環(huán)境。隨著工業(yè)技術(shù)的飛速發(fā)展,生物質(zhì)能應(yīng)用的領(lǐng)域不斷拓寬,生物質(zhì)直燃發(fā)電技術(shù)也得到廣泛應(yīng)用推廣。因機(jī)組配置不大,煙氣量較小,NOx的原始生成量不高,采用氨水或者尿素作為還原劑時(shí),SNCR脫硝工藝配置簡(jiǎn)單,一次性投資及運(yùn)行成本低,基本能滿足煙氣排放要求,因此生物質(zhì)直燃發(fā)電項(xiàng)目大多采用SNCR脫硝工藝。
但由于鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,未設(shè)置脫硝裝置的生物質(zhì)的直燃鍋爐電廠已經(jīng)很難適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的要求,因此生物質(zhì)鍋爐脫硝改造已迫在眉睫。但生物質(zhì)直燃鍋爐溫度場(chǎng)不適宜,噴槍選型及安裝定位不當(dāng)也會(huì)導(dǎo)致霧化效果不佳,導(dǎo)致氨逃逸量較大,反應(yīng)效率低,因此進(jìn)行SNCR系統(tǒng)的優(yōu)化,提高反應(yīng)效率具有重要意義。
某生物質(zhì)發(fā)電公司采用的是130t/h高溫高壓自然循環(huán)水冷振動(dòng)爐排鍋爐,為“M”型布置,單鍋筒、單爐膛、平衡通風(fēng)、室外布置(輕鋼型屋蓋)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、底部支撐結(jié)構(gòu)型鍋爐。鍋爐的主要燃料是秸稈,另外可摻燒碎木片、樹枝等生物質(zhì)燃料,主要參數(shù)見表1。煙氣脫硝采用的是SNCR工藝,配有儲(chǔ)存系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)及自動(dòng)控制系統(tǒng)。運(yùn)行一段時(shí)候后,發(fā)現(xiàn)存在氨水用量偏大,NOx波動(dòng)較大,氨逃逸量偏大、水冷壁管腐蝕等諸多問題。
表1 鍋爐主要參數(shù)
采用SNCR脫硝工藝時(shí),NOx的脫除率受很多因素的影響,主要包括:反應(yīng)溫度場(chǎng)、停留時(shí)間、還原劑與煙氣的混合程度、噴槍霧化效果、氨氮比、NOx初始體積濃度、氧濃度、鍋爐燃燒狀況以及燃料摻配比例等。通過對(duì)該公司現(xiàn)場(chǎng)工藝系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)如下問題:
①噴槍選型單一,均采用柱狀噴槍。該噴槍雖然能保證噴射距離,但擴(kuò)散面積較小,導(dǎo)致還原劑與煙氣的混合不充分。
②噴槍安裝不合理。插入較深的噴槍有變形的情況;插入較淺的噴槍,還原劑直接噴到了水冷壁上,造成水冷壁腐蝕爆管(圖1);個(gè)別噴槍頭部沒有穿過保護(hù)套管,基本沒有形成有效的霧化; 噴槍布置不合理,導(dǎo)致還原劑覆蓋面積不足,局部過量等情況,噴槍層爐膛截面積為9200×6480mm,原布置情況如圖2;覆蓋情況如圖3。
圖1
圖2
圖3
③噴槍定期檢查試驗(yàn)力度不夠,個(gè)別噴槍有堵塞現(xiàn)象。
④兩臺(tái)爐共用一套輸送系統(tǒng),彼此會(huì)相互影響,各噴槍支路壓力偏低,流量分配不均勻,氣液比不當(dāng)。
⑤未配置除鹽水系統(tǒng)。在NOx較低時(shí),需要降低還原劑使用量,此時(shí)無(wú)法保證噴槍的流量,造成霧化效果不好,霧化后液滴過小或者過大都不利于反應(yīng)的進(jìn)行。
⑥溫度場(chǎng)不適宜。SNCR最佳反應(yīng)溫度在850~950℃之間,而反應(yīng)爐實(shí)際運(yùn)行溫度在800℃左右,低于SNCR最佳反應(yīng)溫度。
⑦鍋爐燃燒不穩(wěn)定,爐膛溫度及氧量波動(dòng)較大,一二次風(fēng)配比不當(dāng)。
根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,我們做了深入分析,尤其是在噴槍布置方面。主要采取的優(yōu)化措施如下:
①噴槍做了部分更換,選用了扇狀噴槍,柱狀和扇面噴槍混合使用,既保證了噴射長(zhǎng)度,又保證了覆蓋面積。
②對(duì)每個(gè)噴槍進(jìn)行了定位檢查。復(fù)核插入深度保持在10~15cm,確保噴槍頭穿過套管,扇面方向與爐膛截面平行。
③定期對(duì)噴槍進(jìn)行霧化檢查。噴槍停用時(shí),將噴槍拔出爐膛,在不拔出時(shí)確保開啟壓縮空氣。
④將輸送系統(tǒng)分離,每臺(tái)爐一套輸送系統(tǒng),增加除鹽水系統(tǒng),保證噴槍的流量。
⑤根據(jù)爐膛溫度改變噴槍布置位置,使其處于合適的溫度場(chǎng)。上下層噴槍進(jìn)行錯(cuò)位布置,左右墻噴槍下移至溫度較高的區(qū)域,并各增加一根噴槍,以增加還原劑覆蓋面積。優(yōu)化后噴槍布置情況如圖4;還原劑覆蓋面積情況如圖5。
圖4
圖5
⑥自動(dòng)控制反饋信號(hào)采用尾部NOx排放濃度時(shí),從檢測(cè)到NOx濃度變化到調(diào)整還原劑噴入量有2min左右的時(shí)間差,不能有效及時(shí)的控制NOx濃度及還原劑噴入量。當(dāng)爐排振動(dòng)時(shí),氧量比較低,NOx的初始生成量也比較低,此時(shí)可適當(dāng)減少還原劑的噴入量。因此可考慮增加爐膛溫度及爐排振動(dòng)等反饋信號(hào),以更有效的控制NOx濃度及還原劑噴入量。
⑦優(yōu)化燃料摻配比例,保證燃料摻配均勻,以保證鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。
⑧調(diào)整一二次風(fēng)配比,降低NOx的初始生成量。
通過以上優(yōu)化調(diào)整,生物質(zhì)水冷振動(dòng)爐排鍋爐SNCR脫銷效率得到一定提高,在保證達(dá)標(biāo)排放的前提下,還原劑用量有一定幅度下降,6月份氨水用量變化情況(圖6),經(jīng)統(tǒng)計(jì)4、5月份氨水使用情況,試驗(yàn)期間氨水平均用量為4.77t/d,具體數(shù)據(jù)見表2。
圖6
表2 生物質(zhì)水冷振動(dòng)爐排鍋爐SNCR優(yōu)化效果
通過優(yōu)化調(diào)整,每天可減少氨水用量約1.62t,一年按運(yùn)行300d,氨水單價(jià)720元/t計(jì)算,一年可以節(jié)約生產(chǎn)成本約35萬(wàn)元。
根據(jù)某生物質(zhì)發(fā)電有限公司的水冷振動(dòng)爐排鍋爐的特點(diǎn),提出選擇性非催化還原(SNCR)脫硝技術(shù)實(shí)施方式,確定了噴槍的選型和布置方案,闡述了噴槍布置過程中應(yīng)考慮的因素。結(jié)果表明,通過優(yōu)化調(diào)整,該生物質(zhì)發(fā)電有限公司每天可減少氨水用量約1.62t,一年可以節(jié)約生產(chǎn)成本約35萬(wàn)元。