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電磁閥泄漏故障分析及改進

2018-11-26 07:53王志永李小明
火箭推進 2018年5期
關(guān)鍵詞:密封性試車電磁閥

高 曼,王志永,李小明

(西安航天動力研究所,陜西 西安 710100)

0 引言

某電磁閥用于控制發(fā)動機介質(zhì)供應(yīng),工作過程要求其可靠動作及密封,為發(fā)動機關(guān)鍵組件之一。該閥閥座采用金屬-金屬密封結(jié)構(gòu),在發(fā)動機安裝及工作過程中受力復(fù)雜,易產(chǎn)生密封副變形、閥芯偏斜,進而影響產(chǎn)品工作及密封可靠性。

在發(fā)動機工作過程中曾出現(xiàn)電磁閥閥座密封泄漏異常情況。針對此次故障,共梳理出電磁閥裝配應(yīng)力過大帶來的結(jié)構(gòu)變形、試車過程中閥芯組件密封塊偏斜兩種故障模式。本文對這兩種故障模式開展相應(yīng)的結(jié)構(gòu)強度及動態(tài)過程仿真計算及分析,試圖找出電磁閥密封性異常的主要原因。

1 故障現(xiàn)象及分析

某次試車過程中,發(fā)動機點火正常,但試車監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn),發(fā)動機關(guān)機后電磁閥尾部出現(xiàn)明火;試車后檢查發(fā)現(xiàn),與電磁閥尾部相連管路中存留的推進劑較多,遠多于以往試車,說明試車過程中電磁閥尾部泄漏量異常增大。

電磁閥主要由入口殼體、閥芯、閥座、彈簧、線圈等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中,閥芯包含密封塊。斷電狀態(tài)下,閥芯與閥座密封;通電后,閥芯與入口殼體密封,切斷入口介質(zhì)通路。

1-入口殼體;2-骨架;3-彈簧;4-線圈;5-閥芯;6-閥座 圖1 電磁閥結(jié)構(gòu)簡圖Fig.1 Structure sketch of solenoid valve

對于電磁閥閥座密封性不穩(wěn)定的異?,F(xiàn)象,經(jīng)分解檢查已排除多余物因素,初步分析是試車過程閥芯密封塊發(fā)生偏斜所致。梳理電磁閥整個裝配使用過程,密封塊偏斜存在以下兩種模式:發(fā)動機裝配過程帶來電磁閥結(jié)構(gòu)變形;試車時電磁閥斷電打開運動過程浮動式密封塊發(fā)生偏斜卡滯。針對這兩種模式開展相應(yīng)的結(jié)構(gòu)強度及動態(tài)過程仿真計算及分析,試圖找出電磁閥閥座密封性不穩(wěn)定的主要原因。

2 仿真計算及分析

2.1 結(jié)構(gòu)強度計算及分析

2.1.1 計算模型及分析

基于ANSYS軟件對電磁閥進行結(jié)構(gòu)強度計算??紤]到閥座與閥芯對計算結(jié)果影響較大,對相關(guān)密封副接觸面進行了局部細化,其他部位網(wǎng)格采用自適應(yīng)的四面體自動劃分。根據(jù)實際情況,固定產(chǎn)品與卡箍貼合面,在各接口施加擰緊力矩,具體邊界約束見圖2所示。

圖2 電磁閥邊界約束Fig .2 Boundary constraints of solenoid valve

電磁閥在發(fā)動機擰緊力矩作用下,閥座變形計算結(jié)果見圖3。通過計算可知,閥座密封面所受最大應(yīng)力137.5 MPa,最大變形量0.03 mm,且沿圓周方向變形不均勻。由于電磁閥裝配發(fā)動機后,閥座存在不均勻變形,造成閥芯密封性變差;試車過程中由于振動環(huán)境作用,電磁閥所受各項應(yīng)力重新分布。

圖3 電磁閥閥座應(yīng)變云圖Fig.3 Strain nephogram of solenoid valve seat

2.1.2 試驗驗證

為確定發(fā)動機裝配過程對電磁閥密封性的具體影響,開展了相關(guān)試驗驗證。

電磁閥安裝到發(fā)動機的具體過程:先將殼體用卡箍固定在旁邊一個大組件上,入口與管路連接,出口導(dǎo)管通過較長管路固定在推力室上。發(fā)動機點火導(dǎo)管安裝時入口與該大組件相連,擰緊力矩較大,產(chǎn)生的應(yīng)力變形會傳至電磁閥,所以電磁閥受力較復(fù)雜。對比點火導(dǎo)管安裝前后的泄漏量數(shù)據(jù),見表1。結(jié)果表明,點火導(dǎo)管安裝后電磁閥閥座泄漏量明顯增大;以產(chǎn)品1為例,安裝點火導(dǎo)管后泄漏量相對裝配前泄漏量增大了7.5倍。安裝卡箍前后的試驗結(jié)果見表2。產(chǎn)品3與產(chǎn)品4在安裝卡箍后的泄漏量分別增大33.3%與4.7%,說明安裝卡箍對電磁閥閥座泄漏量影響程度遠小于安裝點火導(dǎo)管。

表1 點火導(dǎo)管安裝前后電磁閥泄漏量數(shù)據(jù)Tab.1 Leakage data of solenoid valve beforeand after installation of ignition conduit

表2 卡箍安裝前后電磁閥泄漏量數(shù)據(jù)Tab.2 Leakage data of solenoid valve beforeand after installation of clamp

2.1.3 小結(jié)

通過仿真分析及試驗驗證可知,發(fā)動機裝配過程產(chǎn)生的應(yīng)力使電磁閥閥座密封面產(chǎn)生不均勻變形,導(dǎo)致密封性變差,其中安裝點火導(dǎo)管產(chǎn)生的裝配應(yīng)力是造成電磁閥閥座泄漏量增大的主要因素之一。

2.2 動態(tài)過程仿真及分析

2.2.1動態(tài)過程計算及分析

試車過程中電磁閥斷電打開,閥芯在介質(zhì)壓力及彈簧力作用下迅速將閥座關(guān)閉,關(guān)閉過程中閥芯的密封塊與閥座碰撞,并在彈簧力和介質(zhì)力作用下與閥座貼合保持密封。如果密封塊碰撞后未正常復(fù)位就會導(dǎo)致泄漏增大,為確定閥芯組件運動過程中密封塊的運動狀態(tài),基于AMESim軟件建立了電磁閥的動態(tài)仿真模型,如圖4所示。參數(shù)設(shè)置為0.02 s電磁閥斷電打開,入口介質(zhì)壓力19 MPa,仿真計算時間為0.1 s。

圖4 電磁閥動態(tài)仿真模型Fig.4 Dynamic simulation model of solenoid valve

動態(tài)計算結(jié)果見圖5??梢钥闯?,0.02 s后閥芯運動速度逐漸增大,運動到限位時速度為4.97 m/s。

圖5 閥芯速度曲線Fig.5 Speed curve of valve core

按式(1)計算出密封塊碰撞閥座瞬間所受沖擊力為8.9 N,大于密封塊上彈簧安裝負荷,密封塊會發(fā)生反彈;反彈后密封塊借助彈簧力復(fù)位,過程中可能由于側(cè)向不平衡力作用出現(xiàn)偏斜卡滯,造成密封性變差。

F=mv/t

(1)

式中:F為密封塊碰撞閥座所受沖擊力,N;v為閥芯速度,m·s-2;m為密封塊質(zhì)量,0.001 8 kg;t為密封塊碰撞所用時間,0.001 s。

2.2.2 流場計算及分析

由于密封塊反彈復(fù)位動態(tài)過程受力計算較復(fù)雜,本文僅通過穩(wěn)態(tài)流場計算密封塊偏斜后受力情況來分析故障模式的主要因素。三維模型及網(wǎng)格見圖6,網(wǎng)格劃分采用自適應(yīng)的四面體網(wǎng)格,密封塊進行局部加密。邊界條件:入口流量邊界,出口壓力邊界。

圖6 偏斜狀態(tài)下的閥芯三維模型及網(wǎng)格劃分Fig.6 Three-dimensional model and mesh generation of deflective valve core

根據(jù)不同入口流量下內(nèi)腔壓力分布,選取密封塊各方向在垂直方向上有投影面積的表面,進行壓力積分計算密封塊受力情況,具體見表3。分析可知,密封塊偏斜時主要受向下軸向力Fx,側(cè)向合力Fyz較小,方向水平面向右(如圖6),不利于密封塊偏斜后復(fù)位,且隨著出口泄漏流量增大而增大。

表3 密封塊受力計算結(jié)果Tab.3 Calculation results of force on sealing block

2.2.3 小結(jié)

發(fā)動機試車時電磁閥斷電打開,閥芯的密封塊碰撞閥座反彈復(fù)位過程中可能出現(xiàn)偏斜,而側(cè)向流體力不利于密封塊復(fù)位,導(dǎo)致閥座密封性變差。

3 改進措施

通過電磁閥結(jié)構(gòu)強度、動態(tài)特性、流場仿真計算及試驗驗證可知:裝配應(yīng)力、電磁閥斷電打開時撞擊及側(cè)向不平衡力可能導(dǎo)致的密封塊偏斜均有可能造成閥座泄漏。為了保證產(chǎn)品工作及密封可靠,提出以下改進措施:

1)調(diào)整安裝順序。發(fā)動機裝配時,應(yīng)先安裝點火導(dǎo)管等大管路再裝電磁閥;更換點火導(dǎo)管時先將電磁閥連接管路松開,盡量減少電磁閥的安裝應(yīng)力,降低對電磁閥密封性的影響;安裝點火導(dǎo)管后,增加電磁閥閥座密封性檢查,確保在發(fā)動機最終狀態(tài)下電磁閥閥座密封性能合格。

2)增大彈簧安裝負荷。計算密封塊碰撞閥座產(chǎn)生的沖擊力大于彈簧安裝負荷,密封塊反彈在復(fù)位過程中若出現(xiàn)偏斜卡滯且介質(zhì)流動無法使其自動復(fù)位,將會影響密封性。為此增大彈簧安裝負荷,避免密封塊反彈出現(xiàn)偏斜,提高密封穩(wěn)定性。

采取以上措施后,后續(xù)多次熱試車過程中發(fā)動機均工作正常。

4 結(jié)論

針對電磁閥閥座密封性不穩(wěn)定現(xiàn)象梳理出兩種故障模式。通過電磁閥結(jié)構(gòu)強度及動態(tài)過程仿真計算、分析,并結(jié)合試驗驗證結(jié)果,找出了閥座泄漏量增大的主要原因,提出了相應(yīng)的改進措施,得到以下結(jié)論:

1)發(fā)動機裝配應(yīng)力可使電磁閥閥座密封面發(fā)生不均勻變形,并造成電磁閥閥座泄漏量增大。建議優(yōu)化發(fā)動機裝配流程,先安裝點火導(dǎo)管再裝電磁閥,減小裝配過程對電磁閥密封性的影響。

2)增大彈簧安裝負荷,使密封塊碰撞閥座后避免反彈出現(xiàn)偏斜,提高密封穩(wěn)定性。

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