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金鼎3號高爐燜爐開爐順利快速達產實踐

2018-11-05 08:21:38肖為站江海峰劉聚云李將兵王志恩
山西冶金 2018年4期
關鍵詞:渣鐵氧槍鐵口

肖為站, 江海峰, 劉聚云, 李將兵, 王志恩

(金鼎重工有限公司煉鐵廠, 河北 武安 056300)

金鼎重工有限公司(全文簡稱金鼎)3號高爐有效爐容901 m3,于2012年11月22日建成投產。高爐采用串罐式無料鐘爐頂,軟水密閉循環(huán)冷卻設備,設有2個鐵口,18個風口。投產以來,通過多方面技術改進,優(yōu)化合理的操作理念,保證了高爐長期的穩(wěn)定順行。于2017年10月中下旬至11月上中旬對高爐進行中修,重點進行了爐身噴涂造襯,上升管,下降管,重力除塵器噴涂;泄露煤氣管網更換,共計停爐45 d,投產順利,并快速恢復達產。于2018年3月15日隨環(huán)保形勢的錯峰限產燜爐10 d,通過開爐燜爐前期精心準備,并優(yōu)化此次開爐方案,使得本次開爐創(chuàng)造了多項紀錄,30 h風壓加至250 kPa全風,40 h恢復噴煤富氧,48 h風口全開,第三天產量達2 632 t。第四天產量3 235 t,系數3.6。爐況穩(wěn)定,爐溫合適。

1 燜爐料(見表1)

表1 燜爐料料渣

1)采用全焦填充爐缸爐腹,凈焦280t(394.7m3)。

2)焦批 9 t;礦批 18 t;配比 45%;礦批/焦炭為2.0;錳礦 0.500 t/批(走 5批)。

3)凈焦90 t(132.48 m3)。

4)焦批 9 t;礦批 18 t;配比 45%;礦批/焦批為2.0;錳礦 0.5 t/批(走 5批)。

2 開爐料(見表2)

表2 開爐料單

1)焦批5 550 kg/批,凈焦55 t(10批)。

2)礦批 10 t;焦批 4.450 t;礦批/焦炭 2.5;配比:燒結72%,球團25%,蛇紋石2%,錳礦3%;計算爐溫1.5%;堿度0.97%(10批)。

3)焦批4.450 t;凈焦45 t(10批)。

4)正常料,礦批 12 t;焦批 5.340 t;負荷 2.5;配比:燒結72%,球團25%,蛇紋石2%,錳礦3%;計算爐溫1.5%;堿度0.97。

5)開爐料成分(見表3)。

表3 開爐料成分和堿度

3 送風前準備工作

1)各系統(tǒng)做好聯動試車,確保各系統(tǒng)設備運轉正常。

2)提前使用空壓風和柴油對熱風爐進行保溫和燒爐,確保送風初期有一定的風溫。

3)捅開所有風口,要求所有風口必須能夠見紅焦炭,再重堵好,留鐵口兩側4個風口,其他風口必須堵結實(要求不捅不開),安裝吹管,打壓試漏;提前燒鐵口,保證有足夠的空間安裝好氧槍,使用氧槍將風口與鐵口之間燒通,氧槍01:00正式投入使用;02:30 10號風口吹活,為開爐送風后順利出鐵奠定關鍵基礎。

4)在計劃送風前提前8 h開爐頂放散進行自然抽風,提前4 h通知啟動風機,提前1 h恢復冷卻系統(tǒng)水壓。

5)檢查各閥門是否處于休風狀態(tài),確保送風系統(tǒng)正常。

6)送風前爐頂、上升管、下降管、質量除塵器、布袋箱體全部使用氮氣吹掃完畢,送風引煤氣正常后關閉。

7)爐前做好出鐵的各項準備工作,把主溝做好臨時出鐵溝,下渣溝做放干渣準備,并做好臨時小坑,檢查好泥炮打泥和開口機運轉情況,備好開爐所有的各種工具。

4 送風后具體操作

4 月 25 日 03:36 送風 50 kPa;加焦 55 t;布料角度:焦 25°,礦 23°;風口開(9號、10號、11號、12號)4 個;04:02 引煤氣;04:10 開始加風,每次 5 kPa,至115 kPa。06:30—07:30(燒開)開第一次鐵口(大噴鐵口出焦)風壓 115 kPa;第二爐鐵 07:50—08:10 正常開口;08:00 加風至 120 kPa;08:43—08:55 第三爐鐵見渣鐵(R=0.85);鐵后開 8號風口;08:55加風至 130 kPa;09:05 加風至 138 kPa;09:40 加風至145 kPa。09:35—09:43 第四爐鐵正常開口,見渣鐵。第四爐鐵后,5 min提炮,鐵口自開;造成爐前清渣困難,第五爐鐵出鐵間隔時間較長(63 min)10:46—11:00渣鐵約有10 t(w(Si)=1.32%;w(S)=0.251%);風壓165 kPa。

12:11—12:20 第六爐鐵;第七爐鐵 12:45—13:00(w(Si)=2.15%,w(S)=0.056%)礦批 12 t,負荷2.5(10 批);第八爐鐵 13:50—14:10 分(w(Si)=3.41%,w(S)=0.025%,R=1.21)14:15 分開 13 號風口。

17:05—17:20 第十一爐鐵(加焦 45 t);第十二爐鐵 18:10—18:25(w(Si)=2.05%,w(S)=0.026%)18:26開7號風口;礦批14 t,負荷2.49,錳礦500 kg,蛇紋石 200 kg,螢石 100 kg(20 批);第十三爐鐵 20:00—20:27分(物理熱1 367℃)。

26 日 2:30—2:56(w(Si)=1.28%,w(S)=0.010%,物理熱1 435℃)風壓230 kPa,過臨時弊渣器,渣鐵流動性良好,后逐步開風口加風。

5 具體開風口時間及條件

1)風量,風壓平穩(wěn),爐況穩(wěn)定順行,渣鐵物理熱充沛,流動性順暢。

2)風口工作均勻,無涌渣掛渣,熱量充沛,爐內下料順暢,探尺工作良好,無滑尺,塌料現象。

3)爐前出鐵正常,渣鐵分離良好。各設備運轉正常,保證正常生產。

4)開風口加風一次不超100 m3/min,保證足夠的風速,以穩(wěn)定氣流為基礎,逐步按順序進行。具體操作見表4。

表4 開風口具體操作

6 結論

1)在全廠停產沒有煤氣情況下,燜爐時間長達10天的過程中,對熱風爐采用柴油和空壓風進行保溫燒爐,為開爐前期風溫的使用創(chuàng)造了有利條件,同時在送風后,迅速加風引煤氣保證了后期風溫的使用,快速提升了爐缸的熱量。

2)對高爐燜爐料的優(yōu)化,采取上部壓負荷料和覆蓋水渣做密封,2 d后全關爐頂放散做保溫,很大程度減少熱損,為開爐做好 準備。

3)提前采用改進型氧槍,并完善掌握氧槍的使用方法,快速燒通鐵口與風口,達到了送風5 h后見渣鐵,為加快恢復進程奠定了基礎。

4)此次燜爐開爐使用焦炭全部一級干熄冶金焦,對開爐料堿度的調整上做了細致計算,保證了在合理的硅素下,爐渣堿度的合理性,使得開爐過程中渣鐵流動性可以,保證了爐前及時順利的排放渣鐵,更降低了勞動強度。

5)在燜爐停爐時,由于突然停電,爐內仍存有少量殘余渣鐵,同時爐溫和物理熱相對偏低,為后期復風帶來壓力。今后休風總結教訓。

6)復風后爐溫下行過程中補加凈焦量偏多,導致爐溫后期在高溫區(qū)持續(xù)時間較長,從而影響恢復速度。

7)此次燜爐開爐打破以往常規(guī),在燜爐料成分,裝料順序方面采取了疏松邊緣為主,保證了開爐順利快速加全風,順利達產,更縮短了開爐時間,為今后的強化冶煉和此類情況樹立了良好標桿。

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