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LNG工廠脫碳貧液泵運(yùn)行工況分析

2018-11-02 06:25楊燁李浩宇代文平郭曉磊李華
石油與天然氣化工 2018年5期
關(guān)鍵詞:機(jī)泵泵體軸瓦

楊燁 李浩宇 代文平 郭曉磊 李華

1.中國(guó)石化江漢油田分公司江漢采油廠湖北新捷LNG項(xiàng)目部 2.中國(guó)石油北京油氣調(diào)控中心

LNG工廠屬于流程工業(yè)的一種,通常由三脫、液化、BOG、公用工程等部分組成。既有傳統(tǒng)化工企業(yè)生產(chǎn)流程復(fù)雜、過(guò)程管控嚴(yán)格等特點(diǎn),又具備低溫工程領(lǐng)域?qū)υO(shè)備設(shè)施要求高、溫度控制精確等要求[1]。脫碳系統(tǒng)作為L(zhǎng)NG生產(chǎn)過(guò)程中初始環(huán)節(jié)具有舉足輕重的作用,機(jī)泵動(dòng)力設(shè)備是保證脫碳系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。

根據(jù)脫碳系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì),貧液循環(huán)泵是脫碳系統(tǒng)的核心設(shè)備,其穩(wěn)定的運(yùn)行能充分保障吸收塔貧液洗滌量,確保脫碳效果良好[2]。在機(jī)泵運(yùn)行工況分析方面,國(guó)外有著系統(tǒng)化的儀器設(shè)備和完善的應(yīng)急處置預(yù)案。能在機(jī)泵檢修、安裝、調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程數(shù)據(jù)化監(jiān)控,反饋式驗(yàn)證機(jī)泵當(dāng)前情況,進(jìn)行在線式振動(dòng)分析,杜絕因多種因素造成的機(jī)泵損壞[3]。而我國(guó)主要偏向經(jīng)驗(yàn)積累,總結(jié)出了機(jī)泵并聯(lián)運(yùn)行等功能性補(bǔ)充方案和一系列節(jié)能舉措,缺乏自控式儀表數(shù)據(jù)采集和一體化分析辦法[4]。

本文基于湖北500×104m3/d LNG工廠國(guó)產(chǎn)化示范工程脫碳裝置生產(chǎn)實(shí)例,收集整理貧液循環(huán)泵多年運(yùn)行問(wèn)題。以預(yù)防聯(lián)鎖停泵為目的,運(yùn)用層次分析法進(jìn)行某次溫度、振動(dòng)互為聯(lián)鎖事件的實(shí)例分析。量化表征抽象復(fù)雜問(wèn)題,為下步改進(jìn)提出合理建議。

1 運(yùn)行工況

湖北500×104m3/d LNG工廠國(guó)產(chǎn)化示范工程脫碳裝置采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為44%的活化MDEA 水溶液吸收脫除天然氣中絕大部分CO2,溶液循環(huán)量約為88 m3/h(CO2體積分?jǐn)?shù)為2.0%時(shí),循環(huán)量約為288 m3/h),脫除了酸性氣體的濕凈化氣送至下游裝置進(jìn)一步處理。吸收了酸性氣體的MDEA 富胺液經(jīng)閃蒸再生后送至本裝置吸收塔循環(huán)使用。富胺液再生所得酸氣接至火炬酸氣放空系統(tǒng)。閃蒸氣送至燃料氣系統(tǒng)作燃料氣用[5-6]。該系統(tǒng)主要?jiǎng)恿ρb置為大連華能HKD系列水平中開(kāi)多級(jí)離心泵(見(jiàn)圖1),共設(shè)置3具(1用2備),采用450 kW電機(jī)驅(qū)動(dòng),配備溫度、壓力、振動(dòng)、功率等聯(lián)鎖保護(hù)。該泵設(shè)計(jì)流量10~1 400 m3/h;揚(yáng)程2 000 m;溫度-60~+200 ℃;壓力25 MPa。該泵至項(xiàng)目2013年12月機(jī)械竣工以來(lái)已運(yùn)行5年,現(xiàn)總結(jié)運(yùn)行工況問(wèn)題見(jiàn)表1。

表1 貧液泵運(yùn)行問(wèn)題匯總Table 1 Summaries of operation problems of lean liquid pump問(wèn)題描述原因分析改進(jìn)措施處理效果發(fā)生概率出口閥門開(kāi)關(guān)不利出口壓力高,背壓導(dǎo)致拆解維護(hù)閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu);出口處加均壓閥門差77%泵體驅(qū)動(dòng)端溫度高聯(lián)鎖安裝間隙過(guò)小更換潤(rùn)滑油,調(diào)整安裝間隙中8%泵體非驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度高聯(lián)鎖拆解后發(fā)現(xiàn)軸瓦巴氏合金磨損,判斷為雨水污染潤(rùn)滑油更換軸瓦,更換潤(rùn)滑油中2%泵體驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封燒毀冷卻線設(shè)計(jì)有誤,后續(xù)為節(jié)約成本使用了非載重機(jī)封啟泵時(shí)沖水降溫15 min好1%泵體驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)聯(lián)鎖啟泵沖水、下雨造成潤(rùn)滑油污染啟泵沖水盡量靠近機(jī)封處中4%儀表探頭安裝缺陷/損壞泵體安裝位置加工精度不足;儀表探頭已達(dá)壽命定期檢查更換關(guān)鍵儀表好6%PLC柜主板元件燒毀人為操作失誤加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)好2%

綜上所述,貧液循環(huán)泵電機(jī)載荷大,使用頻率高,且為L(zhǎng)NG工廠關(guān)鍵動(dòng)力設(shè)備,聯(lián)鎖保護(hù)復(fù)雜;為保證工廠平穩(wěn)生產(chǎn)不出現(xiàn)經(jīng)常性的停泵故障檢查和維修,必須在停工檢修期間對(duì)設(shè)備工況進(jìn)行徹底排查,根治問(wèn)題,并在正常生產(chǎn)期間按運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間切換維保。

通過(guò)近幾年貧液循環(huán)泵組運(yùn)行問(wèn)題匯總可以看出,出口閥門開(kāi)關(guān)不利發(fā)生概率最大,是影響機(jī)泵操作的主要問(wèn)題。而在誘發(fā)機(jī)泵聯(lián)鎖問(wèn)題上,溫度、振動(dòng)、儀表?yè)p壞等原因具有交叉性,既能單一觸發(fā)聯(lián)鎖又能互為促進(jìn)導(dǎo)致停泵,極具技術(shù)分析復(fù)雜性,操作管理難度大,當(dāng)前的改進(jìn)措施只能局部或暫時(shí)解決問(wèn)題,后續(xù)是否存在缺陷需要時(shí)間驗(yàn)證[7-9]。下面基于某次溫度、振動(dòng)互為聯(lián)鎖事件進(jìn)行實(shí)例分析,在現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)支撐下進(jìn)行數(shù)學(xué)建模式問(wèn)題表征。

2 量化分析

事件問(wèn)題:2018年3月11日13:25,高壓貧液泵A軸承端溫度高報(bào)警,13日凌晨3:31軸承負(fù)載端振動(dòng)聯(lián)鎖跳停,事后緊急切換B泵運(yùn)行。收集整理2018年3月11日6:46至2018年3月13日3:42聯(lián)鎖跳停后關(guān)鍵數(shù)據(jù)做折線圖,見(jiàn)圖2。由圖2可以看出,機(jī)泵軸承端溫度12日13:25達(dá)78.9 ℃,報(bào)警值前有突然上升過(guò)程,與前一周期11日6:46到14:52現(xiàn)象類似,查閱前一天數(shù)據(jù)均顯周期性變化。與前段時(shí)間不同的是,定子溫度高溫持續(xù)時(shí)間明顯變長(zhǎng)(12日13:25,78.9 ℃至17:00,81.7 ℃),共持續(xù)4 h。

根據(jù)數(shù)據(jù)表征,判斷該事件問(wèn)題是溫度高導(dǎo)致軸承材料性質(zhì)改變,誘發(fā)機(jī)械形變最終導(dǎo)致振動(dòng)聯(lián)鎖,該事件因果關(guān)系為典型多因素互相影響所致。管理上存在思想麻痹,高溫報(bào)警未引起重視;操作上存在分析手段不足,不能快速梳理問(wèn)題互為因果關(guān)系,判定后果,及時(shí)預(yù)警[10]。

基于該泵5年運(yùn)行問(wèn)題匯總,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn),選用層次分析法( analytic hierarchy process,AHP)將機(jī)泵聯(lián)鎖抽象化復(fù)雜問(wèn)題進(jìn)行不同組成因素的決策分解。首先梳理問(wèn)題導(dǎo)向,將因素與問(wèn)題邏輯設(shè)定成具有分組型層次結(jié)構(gòu)的目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、方案層[11];其次通過(guò)矩陣構(gòu)造,兩兩比較各因素間相互影響關(guān)系,從而量化問(wèn)題組成因素,計(jì)算出各自在系統(tǒng)中的權(quán)重;最后通過(guò)機(jī)泵現(xiàn)場(chǎng)維修拆解數(shù)據(jù)進(jìn)行反向驗(yàn)證。

根據(jù)層次分析法特點(diǎn),首先確立聯(lián)鎖停泵為目標(biāo)層;然后根據(jù)所研究LNG工廠機(jī)泵實(shí)際特點(diǎn),確立振動(dòng)聯(lián)鎖B1、溫度聯(lián)鎖B2、壓力聯(lián)鎖B3為準(zhǔn)則層;最后依據(jù)貧液泵運(yùn)行問(wèn)題匯總和以操作經(jīng)驗(yàn)確立潤(rùn)滑油污染C1、循環(huán)水冷卻線堵塞C2、操作失誤C3、儀表探頭故障C4、設(shè)計(jì)缺陷C5五項(xiàng)為方案層,完成結(jié)構(gòu)模型搭建(見(jiàn)圖3)。計(jì)算步驟如下:

2.1 確定聯(lián)鎖停泵問(wèn)題,構(gòu)建層次結(jié)構(gòu)模型

2.2 兩兩比較打分,確定下層對(duì)上層的分?jǐn)?shù)

準(zhǔn)則層中各因素在決策者衡量標(biāo)準(zhǔn)下所占比重不一致,所以設(shè)數(shù)字1~9及其倒數(shù)作為標(biāo)度來(lái)定義與判斷矩陣。

2.3 層次合成計(jì)算及一致性檢驗(yàn)

(1) 計(jì)算一致性指標(biāo)CI:

(1)

式中:λmax為判斷矩陣的最大特征值。

(2) 計(jì)算一致性比例CR:

(2)

當(dāng)CR<0.10時(shí),認(rèn)為通過(guò)了一次性檢驗(yàn),否則應(yīng)作適當(dāng)修正。

2.4 計(jì)算權(quán)重向量W

層次分析法有3種計(jì)算方法求權(quán)重:算術(shù)平均法、幾何平均法、特征向量法。文中選用幾何平均法(方根法)求權(quán)重[12]。

(3)

聯(lián)鎖停泵問(wèn)題確定各判斷矩陣及權(quán)重向量Wi如表2~表5所示。

表2 A判斷矩陣Table 2 A judgment matrixAB1B3B2WiB11310.443 4B311/20.169 2B210.387 4

表3 B1判斷矩陣Table 3 B1 judgment matrixB1C1C2C3C4C5WiC1132120.304 8C211/21/230.140 5C31230.265 3C4110.185 4C510.104 0

表4 B2判斷矩陣Table 4 B2 judgment matrixB2C1C2C3C4C5WiC1121/3250.246 1C211/2120.146 6C31340.396 1C4130.146 6C510.064 6

表5 B3判斷矩陣Table 5 B3 judgment matrixB3C3C4C5WiC31340.625 0C4120.238 5C510.136 5

表2~表5一次性檢驗(yàn)均通過(guò)。將不同方案各準(zhǔn)則要素的權(quán)重矩陣Wi與各準(zhǔn)則要素的相對(duì)權(quán)重矩陣Wi相乘,得到各方案層要素權(quán)重并排序(見(jiàn)表6)。經(jīng)計(jì)算還能得到準(zhǔn)則層要素權(quán)重并排序(見(jiàn)表7)。

根據(jù)建模結(jié)果可知,運(yùn)用層次分析法得出的脫碳貧液泵聯(lián)鎖停泵問(wèn)題誘發(fā)因素排序?yàn)椋翰僮魇д`C3>潤(rùn)滑油污染C1>儀表探頭故障C4>循環(huán)水冷卻線堵塞C2>設(shè)計(jì)缺陷C5。其中,操作失誤C3與潤(rùn)滑油污染C1權(quán)重最大且均達(dá)到0.2以上,應(yīng)重點(diǎn)防范。查閱當(dāng)班員工操作記錄未發(fā)現(xiàn)操作失誤現(xiàn)象,因此判定該事件為潤(rùn)滑油污染所至。準(zhǔn)則層權(quán)重排序中,振動(dòng)聯(lián)鎖B1與溫度聯(lián)鎖B2權(quán)重更大且較為接近,證明兩者互為關(guān)聯(lián)性,生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)合并分析,如遇單點(diǎn)數(shù)值報(bào)警,需同時(shí)注意兩者變化過(guò)程。

表6 方案層權(quán)重排序Table 6 Weight ranking of scheme layer方案層權(quán)重排序操作失誤C30.376 81潤(rùn)滑油污染C10.230 52儀表探頭故障C40.179 43循環(huán)水冷卻線堵塞C20.119 14設(shè)計(jì)缺陷C50.094 35

表7 準(zhǔn)則層權(quán)重排序Table 7 Weight ranking of standard layer準(zhǔn)則層權(quán)重排序振動(dòng)聯(lián)鎖B10.443 41溫度聯(lián)鎖B20.387 42壓力聯(lián)鎖B30.169 23

緊急切換B泵后拆解A泵驅(qū)動(dòng)端軸瓦,發(fā)現(xiàn)軸瓦良好,未見(jiàn)磨損;機(jī)械部件良好,未見(jiàn)磕碰。但潤(rùn)滑油明顯污染,呈烏黑渾濁狀,化驗(yàn)潤(rùn)滑油含水為14.37%(體積分?jǐn)?shù))。回裝軸瓦時(shí)發(fā)現(xiàn),溫度探頭安裝孔加工不合格,導(dǎo)致溫度探頭安裝不到位,誘發(fā)誤報(bào)或者溫度高不聯(lián)鎖,有損壞機(jī)泵風(fēng)險(xiǎn)[13]。拆解情況證明,層次分析量化建模有效,問(wèn)題判定正確。觀察現(xiàn)場(chǎng)(見(jiàn)圖4),查閱脫碳貧液泵運(yùn)行記錄得出:

(1) 為避免機(jī)泵驅(qū)動(dòng)端機(jī)封燒毀,早已采用沖水降溫啟泵的操作方式進(jìn)行解決,但存在水進(jìn)入軸瓦污染潤(rùn)滑油風(fēng)險(xiǎn)。

(2) 機(jī)泵為露天布置,未設(shè)置遮雨篷,有雨水長(zhǎng)期沖刷竄入軸瓦的風(fēng)險(xiǎn)。

(3) 機(jī)泵冷卻液線設(shè)計(jì)存在問(wèn)題,冷卻液(胺液)接入處為泵體進(jìn)口,當(dāng)冷卻液灌入后會(huì)迅速被泵體抽吸排出,無(wú)法充分冷卻機(jī)封(未執(zhí)行啟泵沖水操作前發(fā)生過(guò)機(jī)封燒毀事件)。

3 下步建議

綜上所述,LNG工廠脫碳貧液泵振動(dòng)、溫度聯(lián)鎖問(wèn)題不單純是某單一測(cè)點(diǎn)表露的問(wèn)題,不同時(shí)間段的復(fù)合型數(shù)據(jù)變化有著互為影響的規(guī)律。單一的數(shù)據(jù)測(cè)點(diǎn)報(bào)警需要操作人員重視,并進(jìn)行運(yùn)行工況的全過(guò)程分析,預(yù)警式防范機(jī)泵聯(lián)鎖停機(jī)[14-16],全面保障LNG工廠平穩(wěn)運(yùn)行。基于所研工廠脫碳貧液泵提出以下建議:

(1) 廠家改冷卻液接入點(diǎn)到泵體非載重端,充分冷卻機(jī)械密封。

(2) 啟泵沖水操作時(shí)盡量減小水量和沖水時(shí)間,避免水串入,污染潤(rùn)滑油。

(3) 如若發(fā)生振動(dòng)聯(lián)鎖,有機(jī)械損壞振動(dòng)探頭和振動(dòng)探頭老化失效的可能性。存在單一影響和互相影響的情況。因此,應(yīng)定期校檢儀表探頭及接線盒。

(4) 搭建泵體雨棚,防止雨水沖刷導(dǎo)致的潤(rùn)滑油進(jìn)水。

(5) 加強(qiáng)機(jī)泵檢修監(jiān)督管理,杜絕安裝間隙、零部件磕傷、安裝方向錯(cuò)誤等一系列安裝缺陷誘發(fā)的生產(chǎn)事故。

4 結(jié) 論

湖北500×104m3/d LNG工廠國(guó)產(chǎn)化示范工程已竣工5年,因受市場(chǎng)行情影響,采取間歇式生產(chǎn)。機(jī)泵累計(jì)運(yùn)行時(shí)間短,閑置時(shí)間長(zhǎng)。設(shè)備設(shè)施上存在自然老化現(xiàn)象,人員操控上存在思想麻痹傾向。下步應(yīng)強(qiáng)化隊(duì)伍管理,加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)。本文工作量及創(chuàng)新點(diǎn):

(1) 湖北500×104m3/d LNG工廠國(guó)產(chǎn)化示范工程點(diǎn)多面長(zhǎng),環(huán)環(huán)相扣。關(guān)鍵機(jī)泵故障會(huì)導(dǎo)致局部工藝系統(tǒng)聯(lián)鎖甚至觸發(fā)全廠停運(yùn),嚴(yán)重影響LNG工廠平穩(wěn)生產(chǎn)。

(2) 在多年貧液泵運(yùn)行問(wèn)題匯總前提下,使用模糊數(shù)學(xué)語(yǔ)言量化分析了脫碳貧液泵聯(lián)鎖停泵事件,采用層次分析數(shù)學(xué)模型對(duì)相應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證分析,梳理出了互為因果關(guān)系。

(3) 運(yùn)用層次分析法進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,能充分利用當(dāng)前信息進(jìn)行問(wèn)題分析。有效將模糊定性的聯(lián)鎖停機(jī)現(xiàn)象量化為科學(xué)權(quán)重,指導(dǎo)相應(yīng)問(wèn)題的剖析與具體方案的制定,解決了因分析資料有限而造成的決策瓶頸,降低了盲目購(gòu)買更換備件的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),提升了管理水平。

(4) 為保證工廠平穩(wěn)生產(chǎn),不能出現(xiàn)經(jīng)常性的停泵故障檢查和維修。必須在停工檢修期間對(duì)設(shè)備工況進(jìn)行徹底排查,根治問(wèn)題,并在正常生產(chǎn)期間按運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間切換維保。

(5) 溫度、振動(dòng)、儀表?yè)p壞等誘發(fā)機(jī)泵聯(lián)鎖原因具有交叉性,既能單一觸發(fā)聯(lián)鎖又能互為促進(jìn)導(dǎo)致停泵,極具技術(shù)分析復(fù)雜性,操作管理難度大,當(dāng)前的改進(jìn)措施只能局部或暫時(shí)解決問(wèn)題,后續(xù)是否存在缺陷需要時(shí)間驗(yàn)證。

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