鄒元甲
摘要:針對近幾年主電機(jī)碼盤故障出現(xiàn)上升的趨勢,但是再更換下來的碼盤檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)碼盤本身光路及電路并沒有損壞,損壞部位主要集中在碼盤兩側(cè)轉(zhuǎn)動軸承,其特點(diǎn)是軸承滾珠粉碎性的斷裂,而碼盤在更換軸承后還是能夠再次使用的問題,盡早發(fā)現(xiàn)軸承問題并對軸承進(jìn)行更換,則能夠減少因?yàn)榇a盤而導(dǎo)致的主電機(jī)故障,并有效降低碼盤的備件消耗進(jìn)行了闡述。
關(guān)鍵詞:大型H型鋼生產(chǎn)線;系統(tǒng)主電機(jī)碼盤;變廢為寶
中圖分類號:TU398.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-9129(2018)07-0116-02
Absrtact: in view of the rising trend of the faults of the main motor's code plate in recent years, it is found that the optical circuit and the circuit of the code plate itself are not damaged when the code disk is replaced again, and the damaged part is mainly concentrated on the rotating bearing on both sides of the code disk. Its characteristic is the bearing ball comminuted fracture, and the code disk can be used again after replacing the bearing. If the bearing problem is discovered as soon as possible and the bearing is replaced, the main motor fault caused by the code disk can be reduced. And effectively reduce the spare parts consumption of the code disk is expounded.
Key words: large H section steel production line; system main motor code plate; turning waste into treasure
1 項(xiàng)目的提出
大型型鋼生產(chǎn)線主要軋制大規(guī)格H型鋼及槽鋼、大角鋼等,大型H型鋼產(chǎn)品在萊鋼軋件規(guī)格系列中占據(jù)重要的地位,其生產(chǎn)的順行與否對萊鋼產(chǎn)品的完成起著重要的作用。作為軋線中最主要的設(shè)備主軋機(jī),軋機(jī)的運(yùn)行是否穩(wěn)定決定著軋制的穩(wěn)定運(yùn)行,軋機(jī)采用同步電機(jī)驅(qū)動,主電機(jī)的控制系統(tǒng)在軋線控制中時(shí)最重要的控制系統(tǒng),為了保證主電機(jī)的控制穩(wěn)定,作為閉環(huán)控制的主電機(jī)碼盤是比較關(guān)鍵的一部分。
大H型鋼主電機(jī)因?yàn)檐堉乒に嚨脑?,其?fù)載特點(diǎn)是沖擊性負(fù)載,軋件在咬入軋機(jī)時(shí)對主電機(jī)產(chǎn)生較大的沖擊,作為閉環(huán)控制的速度主要通過碼盤檢測,以提供主傳動控制系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的速度調(diào)節(jié)。軋件對主電機(jī)的沖擊力,以及主電機(jī)在根據(jù)軋制速度要求進(jìn)行速度調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)本身也有一個(gè)沖擊力,而主電機(jī)碼盤安裝在主電機(jī)尾部,最終的受力在碼盤上也有體現(xiàn),因此碼盤最終也會受到機(jī)械沖擊。近幾年主電機(jī)碼盤故障出現(xiàn)上升的趨勢,但是再更換下來的碼盤檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)碼盤本身光路及電路并沒有損壞,損壞部位主要集中在碼盤兩側(cè)轉(zhuǎn)動軸承,其特點(diǎn)是軸承滾珠粉碎性的斷裂,而碼盤在更換軸承后還是能夠再次使用的。鑒于碼盤故障的特點(diǎn),如果能夠盡早發(fā)現(xiàn)軸承問題并對軸承進(jìn)行更換,則能夠減少因?yàn)榇a盤而導(dǎo)致的主電機(jī)故障,并有效降低碼盤的備件消耗。
2 方案設(shè)計(jì)及實(shí)施
2.1現(xiàn)場點(diǎn)檢
首先從現(xiàn)場點(diǎn)檢方面入手,要求現(xiàn)場維護(hù)人員加強(qiáng)對主電機(jī)的震動和聲音進(jìn)行點(diǎn)檢,而且專業(yè)人員也要定期對主電機(jī)的震動和聲音及時(shí)點(diǎn)檢,以盡可能及早發(fā)現(xiàn)主電機(jī)運(yùn)行是否正常,并作為判斷碼盤狀態(tài)的基本依據(jù)。
2.2波形檢查
主電機(jī)的運(yùn)行波形有專門的PDA系統(tǒng)進(jìn)行記錄,PDA系統(tǒng)的組成是由一臺筆記本電腦通過PCMCA卡采集來自Padu的數(shù)據(jù),Padu之間通過光纖通訊,由兩塊8通道的Padu及一塊16通道的Padu共三塊組成,共可以采集32個(gè)模擬量數(shù)據(jù)及32個(gè)開關(guān)量數(shù)據(jù)。
PDA系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)在筆記本電腦上通過軟件進(jìn)行查看,通過觀察速度給定和實(shí)際值能夠判斷速度變化是否正常。速度波形如下所示:
2.3碼盤拆除軸承后確認(rèn)軸承損壞情況
一般情況下滾珠軸承都有滾珠碎裂的情況,導(dǎo)致軸承運(yùn)轉(zhuǎn)不順。
2.4修復(fù)的碼盤測試
一般使用兩通道示波器即可,通過24V電源給碼盤提供電源,使用兩通道示波器分別測量碼盤的三個(gè)通道,碼盤基本接線如下所示:
測量波形應(yīng)為如下所示高低變化的標(biāo)準(zhǔn)矩形波。
3 方案實(shí)施
確定碼盤軸承的檢查與判斷后,其執(zhí)行過程主要按照方案所制定:
3.1 加強(qiáng)現(xiàn)場人員的日常點(diǎn)檢,盡早發(fā)現(xiàn)主電機(jī)的異常狀態(tài)。
3.2 專業(yè)技術(shù)人員通過定期專門點(diǎn)檢,以及排查PDA波形記錄查找碼盤工作時(shí)的不穩(wěn)定狀態(tài)。
3.3 確定存在隱患的碼盤,利用檢修時(shí)間拆除后打開檢查軸承,確認(rèn)軸承存在問題后對軸承更換。
3.4 更換軸承后的碼盤先在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測試波形,確認(rèn)碼盤正常。
3.5 尋找檢修時(shí)間再將更換軸承的碼盤安裝到主電機(jī)上,投入使用。
4 效果
1)經(jīng)過對主電機(jī)碼盤軸承損壞的分析和研究,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承異常狀態(tài)并進(jìn)行進(jìn)行判斷,針對隱患碼盤換下主電機(jī)更換軸承,防止因?yàn)榇a盤工作不正常導(dǎo)致主傳動的停機(jī)故障,以及因?yàn)橹鱾鲃油C(jī)而導(dǎo)致的廢鋼等問題。
2.)主電機(jī)碼盤為進(jìn)口備件,備件費(fèi)用較高,訂貨周期也比較長,通過此項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)及時(shí)的對主電機(jī)碼盤進(jìn)行更換軸承,維修后的碼盤經(jīng)實(shí)踐證明能夠在主電機(jī)上使用,且信號正常,此項(xiàng)目能夠有效的降低碼盤由于故障而導(dǎo)致的備件費(fèi)用。
3)更換軸承后的碼盤經(jīng)過現(xiàn)場使用,分別于2011年12月19日及2013年6月30日在E軋機(jī)上試用,使用運(yùn)行正常。
5 經(jīng)濟(jì)效益分析
1)減少主電機(jī)停機(jī)和廢鋼,每年減少一次(廢鋼一支,影響時(shí)間120分鐘),每根重量11噸,噸鋼價(jià)格按3400元,廢鋼價(jià)格1600元計(jì)算,3分鐘一支鋼,每支鋼效益為200元,并乘以0.5的相關(guān)系數(shù),則全年累計(jì)為
廢鋼效益11×(3400-1600)×0.5/10000=1.76萬元
時(shí)間效益120/3×11×200×0.5/10000=4.4萬元
2)碼盤備件價(jià)格10萬元,按每年修復(fù)一個(gè)碼盤,修復(fù)價(jià)格1000元,試驗(yàn)測試用加工件費(fèi)用1000元,節(jié)省備件費(fèi)用9.8萬元。
3可產(chǎn)生效益為16.06萬元
參考文獻(xiàn):
[1]郭德權(quán),陳梅.熱軋帶鋼主傳動電動機(jī)負(fù)荷不平衡及改進(jìn)[J].冶金自動化,2012,(3).
[2]何春鴻.熱軋主傳動變頻調(diào)速系統(tǒng)方案探討[J].華東科技,2009,(5).
[3]劉睿.八鋼熱軋主傳動交直交變頻調(diào)速系統(tǒng)[J].鋼鐵技術(shù),2006,(4).