◆文/北京 林 深
一輛2008年生產(chǎn)的第六代廣汽豐田凱美瑞,搭載2AZ型發(fā)動機(排量2.4L),自動變速器型號為U250E,行駛里程超過200 000km,平時主要作為企業(yè)公務(wù)用車,因加速無力而送修。
技師接車后試車,發(fā)現(xiàn)踩下加速踏板,發(fā)動機轉(zhuǎn)速與車速不能及時提升。調(diào)取發(fā)動機ECU數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)升擋時的“計算負荷”(CALC Load)達到56%,明顯表現(xiàn)出加速時發(fā)動機動力不足的癥狀。導(dǎo)致發(fā)動機加速動力不足的原因有很多,如:泵氣功能損失、燃油與空氣混合比不正確、點火正時錯誤、點火能量不足等,但根據(jù)電噴汽油發(fā)動機噴油控制和點火控制來看,最基本的要素是發(fā)動機轉(zhuǎn)速和進氣量MAF(或進氣絕對壓力MAP)。
第六代廣汽豐田凱美瑞采用的熱線式空氣流量計監(jiān)測進氣量的,進氣量的多少直接控制著基本噴油量,也決定了發(fā)動機輸出的扭矩和功率。
對于發(fā)動機加速無力的故障現(xiàn)象,采用測量大負荷時的進氣量來判斷是否因進氣量不足而造成發(fā)動機加速無力,是一種有效的診斷手段。具體的測試方法是:事先連接智能診斷儀IT-II,選擇菜單Powertrain/Engine/Data List,并將記錄時間設(shè)置為大于1min;啟動發(fā)動機,并預(yù)熱發(fā)動機到正常工作溫度(85℃);選擇一段空曠的路面,變速器置于“L”擋,將車輛加速踏板猛踩到底,使節(jié)氣門處于接近全開狀態(tài)行駛,并保持一段時間。如此反復(fù)操作2~3次。
通過對故障車進行最大負荷進氣量測試發(fā)現(xiàn),發(fā)動機轉(zhuǎn)速表顯示的最高轉(zhuǎn)速大約只有5 000r/min,測試的數(shù)據(jù)流如圖1所示。
圖1 故障車的發(fā)動機進氣數(shù)據(jù)流
“發(fā)動機轉(zhuǎn)速最高4 807r/min,進氣量61.68g/s,計算負荷54.5%”。如果按節(jié)氣門全開,2.4L排量發(fā)動機在4 807r/min時,根據(jù)公式“最大進氣量=發(fā)動機轉(zhuǎn)速÷2÷60×發(fā)動機排量×空氣密度”,計算出該車理論最大進氣量應(yīng)在115g/s左右,再乘以80%的充氣系數(shù),進氣量應(yīng)在92g/s左右。而借助IT-II診斷儀監(jiān)測到該車的實際進氣量只有61.68g/s,很顯然進氣量不足。
導(dǎo)致發(fā)動機進氣量不足的常見原因有:進氣受阻、排氣不暢、空氣流量計檢測錯誤。從發(fā)動機ECU數(shù)據(jù)流來看,該車的長期和短期燃油修正值均在正常范圍內(nèi)(短效修正Short FT#1-0.04%;長效修正Long FT#1- 4.65%),由此可以排除空氣流量計的檢測錯誤。
接著檢查進氣管道(包括空氣濾清器),也未發(fā)現(xiàn)有堵塞現(xiàn)象,繼續(xù)檢查排氣是否暢通。拆下三元催化器上的A/F傳感器,在A/F傳感器安裝孔上連接排氣背壓表,然后將發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高到2 000~2 500r/min,此時排氣背壓表顯示在0.02~0.025MPa范圍內(nèi)抖動(圖2)。正常情況下排氣背壓應(yīng)小于0.008MPa,說明排氣背壓過高,三元催化器及排氣管有堵塞。用內(nèi)窺鏡通過A/F傳感器安裝孔檢查發(fā)現(xiàn)三元催化器已經(jīng)有大面積堵塞。由此,基本可以判定該故障車加速無力是由三元催化器堵塞所造成的。
圖2 三元催化器堵塞時的排氣背壓
更換三元催化器,并重新做發(fā)動機大負荷進氣量測試,發(fā)動機最高轉(zhuǎn)速能達到6 000r/min以上。測試的數(shù)據(jù)流顯示:發(fā)動機轉(zhuǎn)速5 006r/min時進氣量達到了86.34g/s,“計算負荷”也提高到71.76%(圖3)。排氣背壓測試,發(fā)動機轉(zhuǎn)速處于2 000~2 500r/min時,排氣背壓表指針基本保持在“0”位置。上路測試,該車發(fā)動機加速恢復(fù)正常。至此,故障被徹底排除。
圖3 更換三元催化器后的發(fā)動機進氣數(shù)據(jù)流
本案例中,為了驗證發(fā)動機進氣量不足是否是由三元催化器堵塞造成的,維修技師通過公式計算出發(fā)動機5 000r/min時的理論進氣量,然后乘以進氣系數(shù)0.8,再與路試中監(jiān)測到的實際進氣量進行比對,這種驗證方法具有一定的代表性和實用性。進氣量不正確,可能的原因有:空氣吸入受到限制、正時皮帶跳齒,排氣受到限制或者空氣流量傳感器損壞。診斷中,如果燃油控制正常,空氣流量傳感器不能正確測量進氣量,那么燃油控制修正值將會超出正常范圍。如果燃油修正值在正常范圍內(nèi),而實際進氣量明顯偏低,就必須考慮進氣及排氣系統(tǒng)的泵氣問題。
專家點評
焦建剛
總觀本篇文章,表現(xiàn)出了作者對發(fā)動機管理系統(tǒng)的工作原理有比較深刻的研究。尤其是對于進氣量與發(fā)動機功率輸出、以及發(fā)動機負荷之間的關(guān)系有比較深入的了解。整個故障的診斷、檢測、分析過程非常全面、細致。
如果要說有哪些不足,我認為,最主要是沒有把節(jié)氣門開度、進氣量以及發(fā)動機負荷之間的關(guān)系解釋清楚。
先交流下負荷率的概念。負荷率其實是一個在某特定發(fā)動機轉(zhuǎn)速下,扭矩的百分比相對概念。它的定義是:在相同發(fā)動機轉(zhuǎn)速下,部分節(jié)氣門下輸出的扭矩與節(jié)氣門全開時輸出的最大扭矩之比。
對于汽油機來講,可通俗地表達為:在某個發(fā)動機轉(zhuǎn)速下,部分節(jié)氣門開度下的進氣量與節(jié)氣門全開時的進氣量也可以代表負荷率。原因在于汽油燃燒系統(tǒng)一般看作是空燃比為1的均質(zhì)燃燒系統(tǒng),其扭矩輸出模式為進氣量調(diào)節(jié)。豐田或本田等日系車企更傾向于使用進氣量來描述負荷率,而歐美車企則更多采用扭矩來描述負荷率。
在實際數(shù)據(jù)流分析中,我們發(fā)現(xiàn),如果發(fā)動機工作正常,節(jié)氣門的開度與實際進氣量是成正比的。正常情況下,也可以用節(jié)氣門開度與負荷率的大小來表示發(fā)動機的工作狀態(tài),尤其是對于作者所述的這個故障案例。我們明顯看到,故障時,發(fā)動機的節(jié)氣門開度達到了80%,發(fā)動機負荷為54.50%,而此時的進氣量61.68g/s,還是按照作者提供的公式進行計算,61.68÷115%=53.63%,我們計算出的發(fā)動機負荷與檢測儀上顯示的發(fā)動機計算負荷54.50%已經(jīng)非常接近了。這一方面說明了該車是使用了進氣量作為負荷率的計算方法。另外,根據(jù)此時的負荷率與節(jié)氣門開度的關(guān)系,可以看出發(fā)動機的實際進氣量小于當時節(jié)氣門開度的要求,出現(xiàn)了不匹配的情況。
當解決了排氣管堵塞情況后,我們再根據(jù)正常的數(shù)據(jù)來分析,可以發(fā)現(xiàn),節(jié)氣門開度78%,計算的負荷71.76%,此時的進氣量86.34g/s。根據(jù)公式可以算出符合86.34÷115%=75.07%,與檢測儀顯示的發(fā)動機計算負荷71.76%比較接近,與實際的節(jié)氣門開度75%也基本接近。
以上分析是基于汽缸內(nèi)混合汽正常燃燒進行的分析,這只是發(fā)動機故障中的一小部分。實際工作中,我們還會遇到類似汽缸內(nèi)混合汽燃燒不完全導(dǎo)致的發(fā)動機功率、扭矩下降問題所導(dǎo)致的發(fā)動機負荷過高的問題。由于篇幅所限,這里不再贅述。