李方春,楊關(guān)保
(山西瑞光熱電有限責(zé)任公司,山西 榆次 030600)
壓縮空氣是具有多種用途的工藝氣源,其應(yīng)用范圍遍及石油、化工、冶金、電力等各個行業(yè)。瑞光熱電公司的壓縮空氣系統(tǒng)運行過程中存在設(shè)備配置和系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式不合理的問題,呈現(xiàn)出“大馬拉小車”的現(xiàn)象,系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式落后,有必要對壓縮空氣系統(tǒng)進行節(jié)能改造[1-2]。2017年,瑞光熱電公司進行了壓縮空氣系統(tǒng)智慧型控制節(jié)能改造,改造后取得了良好的效果。
山西瑞光熱電公司設(shè)有專門的空壓機系統(tǒng),該系統(tǒng)主要給儀表控制裝置、輸灰及布袋噴吹等系統(tǒng)提供壓縮空氣動力源??諌簷C房位于2臺機組電袋除塵器的中間,系統(tǒng)采用可編程邏輯控制器PLC(programmable logic controller)集中控制,作為輔控系統(tǒng)的一部分。目前共有空壓機9臺,其中儀用空壓機4臺,除灰空壓機5臺。設(shè)備主要參數(shù)如表1所示。
表1 空壓機設(shè)備主要參數(shù)
a)各空壓機運行處于非智能控制運行模式,機群中各空壓機缺乏統(tǒng)一優(yōu)化運行管控,機群運行效率無法得到保證。
b)儀用空壓機2臺運行無法維持儀用母管壓力,3臺運行造成氣源過剩,導(dǎo)致螺桿空壓機頻繁加、卸載,使用不經(jīng)濟,對空壓機設(shè)備本體的磨損比較嚴重。
c)正常運行儀用母管壓力存在±0.04 MPa波動,導(dǎo)致一臺空壓機加載,同時另一臺空壓機卸載。
d)部分氣源品質(zhì)要求不高的用戶接入儀用壓縮氣源系統(tǒng),如脫銷聲波吹灰器使用儀用壓縮空氣,造成浪費。
e)用氣端控制運行方式不合理,氣源浪費嚴重,如電除塵布袋為定時吹灰,當(dāng)布袋差壓不高時不需進行清灰,可以減少氣源的浪費。
f)灰管輸送過程設(shè)置不合理,供氣流量過大,輸送能效(灰氣比)偏低:輸灰系統(tǒng)在無論是否有灰或是否滿泵的情況下,均定時噴吹,不能滿泵輸灰造成浪費。
壓縮空氣系統(tǒng)運行效率低,能耗高,在滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下,按照壓縮空氣節(jié)能理念系統(tǒng)進行節(jié)能技術(shù)改造,優(yōu)化目前系統(tǒng)的運行方式并最大限度地減少耗氣量、降低能耗。改造方案如下。
儀用壓縮空氣壓力高、品質(zhì)好,主要給儀表控制執(zhí)行機構(gòu)使用,機組正常運行時只需一定的壓力保持執(zhí)行機構(gòu)的氣缸壓力;對氣源品質(zhì)要求不高的用戶,進行整合優(yōu)化,減少對儀用壓縮空氣的使用,將聲波吹灰器和廠用壓縮空氣氣源由原儀用壓縮空氣改為除灰空壓機儲氣罐進行供氣。
對布袋除塵器噴吹控制策略進行優(yōu)化,將定時噴吹改為定壓噴吹,當(dāng)布袋差壓超過1 100 Pa時開始自動噴吹,當(dāng)差壓低于650 Pa時停止噴吹,減少噴吹次數(shù)。
將脫硝聲波吹灰器的噴吹改為定壓噴吹,系統(tǒng)按照差壓進行自動吹灰,減少噴吹次數(shù),減少不合理的用氣量。目前脫硝聲波吹灰器運行方式為每組2臺每次噴吹40 s間隔40 s,6組1個循環(huán)480 s,每天噴吹180次,對壓縮空氣消耗過大。
將氣力輸灰系統(tǒng)改為料位輸灰方式,通過灰斗料位進行輸灰控制,保證滿泵輸灰提高灰氣比,避免半管輸灰造成壓縮空氣的浪費。
將儀用氣源和除灰氣源通過調(diào)節(jié)閥進行互聯(lián),將儀用多余的氣體輸送給除灰系統(tǒng)中,使儀用空壓機不卸載、不停機、不頻繁啟動,達到節(jié)能的效果。壓力穩(wěn)定控制系統(tǒng)示意圖如圖1所示。具體實施方案如下。
a)采用直徑89 mm的管道40 m,把儀用氣源出口主管與除灰氣源出口主管進行連通,中間加2個手動門和1個壓力流量調(diào)節(jié)閥(氣源壓力高于0.7 MPa時打開,壓力低于0.62 MPa時自動關(guān)閉),根據(jù)儀用氣源量的壓力自動調(diào)整閥門的開度。
b)在連通管路上安裝1個流量孔板,保證壓力流量調(diào)節(jié)閥全部打開,不會影響儀用壓縮空氣的壓力,同時為保證安全,管路上增加1道氣動快關(guān)門,當(dāng)儀用壓力低于0.55 MPa時自動關(guān)閉該氣動門。
圖1 壓力穩(wěn)定控制系統(tǒng)示意圖
該模塊根據(jù)空壓機群配置信息,在保障最低供氣壓力的前提下,運用負荷預(yù)測技術(shù),實現(xiàn)對空壓機群運行的優(yōu)化控制,把系統(tǒng)壓力控制在設(shè)定的很小范圍內(nèi),降低空壓機群運行能耗。
高壓側(cè)管網(wǎng)的盈余氣體自動補償至低壓管網(wǎng),高壓側(cè)管網(wǎng)壓力波動范圍由±0.04 MPa降到±0.01 MPa以內(nèi),減少了空壓機頻繁調(diào)節(jié),降低能耗及日常備件消耗。
儀用壓縮空氣多余的氣源能夠輸送至除灰系統(tǒng)使用,且不會對儀用壓縮空氣系統(tǒng)的壓力造成影響,平均每小時可向除灰系統(tǒng)輸送115 m3的氣量,儀用空壓機能耗下降約4%。
改造后2臺發(fā)電機組運行時,2臺儀用空壓機就能夠滿足運行要求,不需啟動第三臺儀用空壓機,每天可節(jié)約電能約3 100 kW·h。
優(yōu)化氣力輸灰系統(tǒng)在不同時段輸送單元的運行組合,降低了系統(tǒng)工作過程中用氣負荷波動,提高了系統(tǒng)的運行效率,改善現(xiàn)有系統(tǒng)控制方式的性能;輸灰系統(tǒng)滿倉泵輸送,不存在堵灰和浪費氣源的情況,減少對管道的磨損,提高灰氣比,降低輸灰頻次20%,降低輸灰流速20%,降低能耗10%。
優(yōu)化布袋噴吹和脫硝噴吹系統(tǒng)吹灰方式,將定時噴吹改為定壓噴吹方式,減少氣源浪費。
2臺發(fā)電機組運行時,3臺空壓機就能夠滿足用氣要求,每天可節(jié)約電能約7 200 kW·h。
綜上所述,全廠壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造后經(jīng)測算每天可節(jié)約電能約10 000 kW·h,每kW·h電價以0.32元計算,1個月可節(jié)約費用9.6萬元,1個供熱期(5個月)可節(jié)約費用48萬元。
利用工業(yè)自動控制系統(tǒng)將壓縮空氣系統(tǒng)的源頭和用戶有機地結(jié)合起來,實現(xiàn)智慧型的控制,達到節(jié)能的目的,投資少、見效快,值得推廣。