王文軍,吳海粟
(山西漳電同達(dá)熱電有限公司,山西 大同 037001)
某廠機(jī)組投運(yùn)以來(lái),鍋爐總體上運(yùn)行平穩(wěn),但也存在高負(fù)荷運(yùn)時(shí)鍋爐局部床溫較高、床溫偏差較大,燃燒時(shí)NOx排放較高,脫硝劑氨水耗量偏大等問(wèn)題,在通過(guò)加強(qiáng)燃煤粒度控制與優(yōu)化燃燒調(diào)整[1,2]等措施后,上述問(wèn)題仍未得到很好的解決。因此,如何降低燃燒時(shí)NOx原始排放,在保證環(huán)保排放的基礎(chǔ)上減少脫硝劑氨水耗量,已成為該廠面臨的重要課題。
某廠建設(shè)有2臺(tái)330 MW循環(huán)流化床鍋爐發(fā)電機(jī)組,鍋爐為DG1165/17.5-II 1型亞臨界參數(shù)國(guó)產(chǎn)化循環(huán)流化床汽包爐、自然循環(huán)、單爐膛、一次中間再熱、汽冷式旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、露天布置、燃煤、固態(tài)排渣、受熱面采用全懸吊方式,剛架為雙排柱鋼結(jié)構(gòu)。機(jī)組環(huán)保工藝中脫硝采用選擇性非催化還原SNCR (selective noncatalytic reduction) 脫硝技術(shù),在鍋爐分離器入口煙道噴入氨水,利用氨水與爐內(nèi)生成的氮氧化物反應(yīng)從而實(shí)現(xiàn)脫硝[3]。
某廠投產(chǎn)以來(lái),鍋爐整體運(yùn)行平穩(wěn),氮氧化物排放滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223—2011要求 (NOx排放≤100 mg/Nm3)[4]。2016年山西省開(kāi)始推行火電機(jī)組超低排放改造,公司積極響應(yīng)政府文件精神[5],進(jìn)行了超低排放改造,并開(kāi)始超低排放試運(yùn)行 (NOx排放≤50 mg/Nm3)。
從NOx生成機(jī)理上分析,造成氨水耗量大的根本原因在于NOx原始排放量偏高,再加上超低排放運(yùn)行,使氨水用量增加,其次SNCR脫硝存在最佳反應(yīng)窗口溫度,脫離窗口溫度后SNCR脫硝效率下降,氨水耗量將增加。循環(huán)流化床CFB(circulating fluidized bed) 鍋爐NOx原始排放主要受燃料中氮元素含量、鍋爐運(yùn)行床溫及床溫均勻性、密相區(qū)氧量等因素影響,而SNCR脫硝效率主要取決于分離器入口煙溫。目前該廠煤種較穩(wěn)定,燃料中氮元素含量不高,而鍋爐布風(fēng)板寬深比較大,整體運(yùn)行床溫偏高(尤其高負(fù)荷段),床溫均勻性也較差,床溫偏高運(yùn)行人員不得不增加一次風(fēng)量來(lái)控制床溫,使得密相區(qū)局部氧量相對(duì)偏高,最終導(dǎo)致鍋爐NOx原始排放偏高,同時(shí)分離器入口煙溫的偏低導(dǎo)致SNCR脫硝偏離最佳反應(yīng)溫度,脫硝氨水耗量偏大。
鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量BMCR(boiler maximum continue rate)工況下設(shè)計(jì)床溫910℃,實(shí)際鍋爐在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)平均床溫約950℃,中間局部床溫達(dá)990℃,兩側(cè)平均床溫約900℃,高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)中部床溫明顯高于兩側(cè)床溫,最大偏差達(dá)90℃。
造成該廠鍋爐運(yùn)行床溫高的原因,一是爐膛差壓偏低,300 MW負(fù)荷爐膛差壓僅0.75 KPa,在燃煤粒徑控制基本穩(wěn)定時(shí),爐膛差壓直接反應(yīng)鍋爐分離器效率,分離器效率偏低說(shuō)明鍋爐返料量較少,而CFB鍋爐床溫的冷卻主要依靠返料,返料量少,鍋爐密相區(qū)熱量被返料帶走的份額減少,造成鍋爐床溫升高;二是基建期鍋爐安裝了防磨梁,減小了水冷壁內(nèi)循環(huán)貼壁流和水冷壁吸熱面積,對(duì)床溫也有一定影響。
運(yùn)行床溫偏差大主要因?yàn)殄仩t水冷風(fēng)室進(jìn)風(fēng)方式為兩側(cè)進(jìn)風(fēng),這種進(jìn)風(fēng)型式的水冷風(fēng)室靜壓分布特點(diǎn)是風(fēng)室中部靜壓高于兩側(cè),導(dǎo)致?tīng)t膛布風(fēng)不均勻,布風(fēng)板中部氧量更充足,燃燒更好,中部床溫明顯高于兩側(cè)床溫,造成鍋爐運(yùn)行床溫偏差。
因鍋爐床溫高,床溫不均勻偏差大,滿負(fù)荷局部床溫甚至超過(guò)990℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)NOx反應(yīng)最佳高效溫度 (880~900℃),直接導(dǎo)致NOx排放增加。而高床溫使得運(yùn)行人員不得不增加一次風(fēng)量來(lái)控制床溫,進(jìn)一步增加了密相區(qū)氧量,違背了鍋爐分級(jí)配風(fēng)燃燒降低NOx生成的原則,加劇了鍋爐原始NOx的生成。機(jī)組NOx原始排放最高達(dá)到330 mg/Nm3。
SNCR脫硝存在反應(yīng)窗口溫度 (850~950℃),當(dāng)鍋爐爐膛差壓偏低時(shí),鍋爐大部分燃燒聚集在密相區(qū),鍋爐上部燃燒份額降低,鍋爐出口煙溫偏低,分離器入口煙溫偏低,SNCR脫硝不能具備最佳反應(yīng)溫度,脫硝效率下降,為達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),不得不簡(jiǎn)單地增加氨水噴入量,造成氨水耗量升高。
針對(duì)目前的問(wèn)題,根據(jù)上述分析,鍋爐低氮燃燒改造方案主要思路如下。
a)增加爐內(nèi)換熱面積,降低床溫,降低NOx生成。通過(guò)在鍋爐中部增加水冷屏以增加換熱面積,加強(qiáng)吸熱,從而降低爐膛中間局部床溫,降低主循環(huán)回路溫度水平以減少NOx排放,此思路常規(guī)方案為在爐內(nèi)增加新水冷屏受熱面,達(dá)到降低床溫的作用,但水冷壁換熱量的增加會(huì)使得整體爐膛溫度下降,原本爐膛上部溫度就偏低,加水冷屏后上部溫度會(huì)進(jìn)一步降低,會(huì)引起爐膛上部爐內(nèi)過(guò)熱汽與再熱汽吊屏吸熱量減少,鍋爐出口煙溫降低,尾部受熱面吸熱受影響,可能會(huì)影響主汽溫度和再熱汽溫度,該思路需謹(jǐn)慎實(shí)施。
此外,鍋爐基建期增加的防磨梁減少了水冷壁換熱面積,若將部分防磨梁拆除則可以增加一定爐內(nèi)換熱面積,從而達(dá)到降低床溫的目的。
b)增加鍋爐外循環(huán)量以降低床溫,降低NOx生成。一是通過(guò)分離器提效,來(lái)增加外循環(huán)量。根據(jù)上節(jié)分析,目前分離器效率偏低,若能將分離器效率提高,則會(huì)增加鍋爐外循環(huán)量,鍋爐返料量的增加,會(huì)加強(qiáng)鍋爐密相區(qū)冷卻,降低運(yùn)行床溫,降低NOx原始生成,同時(shí)分離器效率的提高會(huì)增加鍋爐爐膛差壓,增加鍋爐上部燃燒份額,提高分離器入口煙溫,從而為SNCR脫硝提高更好的反應(yīng)溫度條件。二是通過(guò)加強(qiáng)配煤摻燒,降低燃煤發(fā)熱量,增加循環(huán)灰量。通過(guò)增加中煤摻燒量,提高燃煤灰分含量,從而增加循環(huán)灰量,最終來(lái)降低床溫。
c)布風(fēng)板阻力優(yōu)化,減少床溫偏差。通過(guò)風(fēng)帽阻力優(yōu)化,增加風(fēng)室中部風(fēng)帽阻力,使得布風(fēng)更加均勻,爐內(nèi)物料流場(chǎng)和溫度流場(chǎng)更均勻,以降低床溫偏差。
根據(jù)上述改造思路,經(jīng)過(guò)計(jì)算并根據(jù)爐內(nèi)磨損檢查情況,考慮增加爐內(nèi)換熱面可能會(huì)影響鍋爐汽溫,遂放棄這一思路,最終確定改造方案。
a)加強(qiáng)配煤摻燒。摻燒前燃燒用原煤,灰份含量偏低,根據(jù)分析思路,加強(qiáng)中煤摻燒,提高燃煤灰份含量,降低熱值,來(lái)增加鍋爐循環(huán)量,降低床溫。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間摸索,目前摻燒比例原煤與中煤約1∶1,摻燒后煤質(zhì)分析見(jiàn)表1。
d)根據(jù)爐內(nèi)防磨防爆檢查,拆除第4道,第6道和第7道防磨梁,增加爐內(nèi)換熱面積,降低床溫。
表1 摻燒前后煤質(zhì)分析
b)分離器入口煙道提速優(yōu)化改造。通過(guò)增加分離器入口煙道澆注料厚度,將旋風(fēng)分離器入口煙道寬度減少,提高煙氣速度,以提高分離器效率,從而增加鍋爐外循環(huán)灰量,加強(qiáng)返料對(duì)床溫的冷卻作用,降低床溫。經(jīng)與鍋爐廠交流,以分離器入口煙氣流速不超過(guò)30 m/s為改造原則,改造前分離器入口煙道喉口設(shè)計(jì)煙氣流速最高約25.9 m/s,具體改造方案為通過(guò)加厚澆注料實(shí)現(xiàn)旋風(fēng)分離器入口煙道喉口寬度減少210 mm,改造相應(yīng)的固定支撐澆筑料用的金屬錨固件需要加長(zhǎng),改造澆注料施工與原內(nèi)襯材料相接處圓滑過(guò)渡,減小煙氣阻力,經(jīng)過(guò)計(jì)算改造后煙氣流速最高約29.4 m/s,滿足改造原則。
c)在中部風(fēng)帽通風(fēng)芯管處點(diǎn)焊圓鋼以適當(dāng)增加布風(fēng)板中部阻力,以使風(fēng)量布風(fēng)更加均勻,從而緩解床溫偏差較大的問(wèn)題,使得床溫更均勻,爐內(nèi)物料流場(chǎng)更均勻,更有利于抑制NOx的生成。
根據(jù)改造后運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,結(jié)合歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),機(jī)組改造前、后超低排放運(yùn)行單位氨水耗量對(duì)比見(jiàn)表2,氨水單耗平均下降約4.1 g/(kW·h)。
表2 改造前后月平均氨水單耗
改造前后床溫變化如圖1所示,不同負(fù)荷鍋爐前墻床溫與后墻床溫均有不同程度的下降,其中鍋爐原本后墻床溫就高于前墻,改造后墻床溫下降較前墻明顯;同時(shí)鍋爐最高床溫下降幅度較大,300 MW最高床溫下降了18℃,250 MW最高床溫下降了20℃,165MW最高床溫下降了21℃,改造后整體床溫下降明顯,改造達(dá)到預(yù)期降床溫的效果。
改造前后床溫偏差變化如圖2所示,改造后鍋爐床溫偏差均得到降低,其中300 MW床溫偏差下降了61℃,改造后均床溫的效果明顯,降低了鍋爐局部床溫,為降低NOx原始生成提供了良好條件。
圖1 不同負(fù)荷改造前、后床溫變化
圖2 改造前、后床溫偏差變化
改造前、后分離器入口煙溫變化如圖3所示,改造后分離器入口煙溫得到提升,其中300 MW時(shí)平均煙溫升高15℃,250 MW平均煙溫升高17℃,165 MW時(shí)平均煙溫升高37℃,分離器入口煙溫有利于SNCR脫硝效率的提高。
如圖4所示,改造后不同負(fù)荷氨水耗量均下降,其中300 MW負(fù)荷氨水耗量下降了1.35 m3/h,250 MW負(fù)荷氨水耗量下降了1.02 m3/h。得益于鍋爐床溫的下降,床溫均勻性更好,分離器入口煙道煙溫的提高及密相區(qū)氧量的降低,NOx原始排放和SNCR脫硝反應(yīng)溫度更佳,氨水耗量下降。
圖3 不同負(fù)荷改造前、后分離器入口煙溫變化
圖4 不同負(fù)荷改造前后氨水單耗變化
針對(duì)某廠超低排放運(yùn)行氨水耗量偏高的問(wèn)題,制定了加強(qiáng)配煤摻燒、分離器提效改造、布風(fēng)板阻力優(yōu)化改造等改造方案,改造后各負(fù)荷下床溫、床溫偏差、分離器入口煙溫、氨水耗量幾項(xiàng)主要指標(biāo)均有明顯改善,超低排放運(yùn)行氨水單位耗量相比降低 4.1 g/(kW·h),按 2016年發(fā)電量 22.2億 kW·h計(jì),改造后每年可節(jié)省氨水量9 102 t,節(jié)省氨水費(fèi)用約900余萬(wàn)元,改造經(jīng)濟(jì)效益明顯。
此外,鍋爐低氮燃燒改造的成功降低了鍋爐運(yùn)行風(fēng)量,將減少了鍋爐受熱面的磨損,為鍋爐長(zhǎng)周期安全運(yùn)行創(chuàng)造了更好的條件,低氮燃燒改造技術(shù)的成功應(yīng)用為同類(lèi)型CFB鍋爐低氮改造提供了很好的借鑒,將更加有利于CFB鍋爐的發(fā)展。