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金陵石化100億元這樣花

2018-10-10 01:01文/竇
中國石油石化 2018年16期
關(guān)鍵詞:江北金陵油品

○ 文/竇 豆 謝 峰

金陵石化油品質(zhì)量升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、安全環(huán)保提標(biāo)齊頭并進(jìn) 。

6月27日,金陵石化召開慶功會,表彰第二輪油品質(zhì)量升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項目建設(shè)中的先進(jìn)單位和杰出個人。

“十二五”到“十三五”期間,該公司投入100多億元,建設(shè)了585個項目。經(jīng)過1800多個日夜的奮斗,第二輪油品質(zhì)量升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項目全部高標(biāo)準(zhǔn)中交,并全部實現(xiàn)高水平一次開車成功,形成了油品質(zhì)量升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、安全環(huán)保提標(biāo)齊頭并進(jìn)的格局。

油品質(zhì)量升級 服務(wù)美好生活

隨著社會的發(fā)展,碧水藍(lán)天成為社會公眾的第一需求。金陵石化公司第二輪油品質(zhì)量升級項目中,渣油加氫和連續(xù)重整裝置是主要裝置。渣油加氫技術(shù)重油轉(zhuǎn)化率高,能滿足加工高硫、重質(zhì)、劣質(zhì)原油的需要,也減少了高硫石油焦的產(chǎn)出,是典型的綠色環(huán)保加工流程。公司高等級汽油組分、氫氣資源嚴(yán)重短缺,新建150 萬噸/年連續(xù)重整和60 萬噸/年芳烴抽提裝置能夠充分利用石腦油資源,增加高標(biāo)號汽油產(chǎn)量,增產(chǎn)高附加值芳烴產(chǎn)品,同時提供廉價氫氣資源,降低生產(chǎn)成本,優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)。

項目建設(shè)經(jīng)歷了艱苦的歷練,開工同樣是一個攻克重重困難的過程。重整裝置不僅規(guī)模全國最大,而且是新的工藝技術(shù),已有的兩套分別是法國和美國的工藝,新建的這套全部國產(chǎn)化了。金陵石化提前介入,組織職工查流程,熟悉工藝;中交后,邊組織原有裝置的生產(chǎn)邊組織人力投入開工。這套裝置的開工流程長、程序復(fù)雜,困難重重。一批骨干天天盯在現(xiàn)場,為了一次開車成功流下了太多的汗水。

去年11月23日,金陵石化人靠實力、靠敬業(yè),贏得了3號連續(xù)重整聯(lián)合裝置全流程開工的勝利,為第二輪油品質(zhì)量升級畫上了圓滿的句號。

● 100億元花在環(huán)保上,值。 攝影 /徐 捷

長江兩岸齊飛 鑄就美麗石化

近年來,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然保持了較高的速度,金陵石化人順流而上,推進(jìn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化。但是,受制于南京城市建設(shè)和功能區(qū)域的大幅調(diào)整,企業(yè)發(fā)展空間被逐步收緊。與此同時,企業(yè)內(nèi)部資源尤其是液化氣沒有達(dá)到高附加值目標(biāo),汽油產(chǎn)量名列全國前茅,也需要甲基叔丁基醚產(chǎn)品增加汽油辛烷值。

金陵亨斯邁位于長江北岸邊,2013年1月23日奠基,由中國石化和美國亨斯邁共同投資,年產(chǎn)24萬噸環(huán)氧丙烷和74.2萬噸甲基叔丁基醚。同時,該公司在長江南岸廠區(qū)新建異丁烷裝置,為江北裝置提供原料。江南江北雙管齊下,延伸了高附加值的石化產(chǎn)業(yè)鏈。建設(shè)50億元這么大投資的項目,在公司歷史上還是第一次。盡管江北建設(shè)工期相對寬裕,但是在施工過程當(dāng)中,卻遇到了前所未見的困難。建設(shè)之初,地質(zhì)問題成為當(dāng)時中外雙方共同關(guān)注的熱點;項目實施過程中,因為中外文化差異,常常因為理解不同出現(xiàn)一些分歧;再加上外方審查的“苛刻”,也對項目進(jìn)度產(chǎn)生了影響。

應(yīng)該與江北的建設(shè)同步推進(jìn)的江南配套裝置,也遇到了阻礙遲遲沒有開工,但開工生產(chǎn)供應(yīng)江北原料的時間,仍然以江北之需為準(zhǔn)。建設(shè)異丁烷裝置必須先拆除原來的舊裝置和管線,而且場地狹小,重型機械無法進(jìn)入。金陵石化公司采取化整為零、螞蟻搬家方式,問題迎刃而解。進(jìn)入安裝階段,施工難度更大。異丁烷項目共有7 臺塔設(shè)備,高度均在80 米以上,其中最高的達(dá)92 米。3座近百米高的大型煉塔根本無法運進(jìn)現(xiàn)場。

這個困難讓項目組的人一籌莫展。他們反復(fù)研究認(rèn)證,優(yōu)化施工方案,終于制定出一個近乎完美的方案。3座高塔體型比較大,只能采取現(xiàn)場預(yù)制方法。這樣就占據(jù)了施工現(xiàn)場很大的一個區(qū)域,對異丁烷其他區(qū)域施工也造成了一定的影響。因為高度比較高,又是交叉作業(yè),形成了較大的安全壓力。

項目部人員比較少,每周雙休的時候也安排票證簽發(fā)人員,加班必然是常態(tài),管理人員在建設(shè)期大多加班超過100天。煉油二部等生產(chǎn)單位人員也一樣不分節(jié)假日,隨時在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、簽票。

2017年6月17日,60萬噸/年異丁烷裝置開車一次成功,生產(chǎn)出合格異丁烷產(chǎn)品;7月8日,江北裝置開車成功,環(huán)氧丙烷和甲基叔丁基醚兩種產(chǎn)品全合格。江南江北的裝置全部一次開車成功,實現(xiàn)了公司長江兩岸石化生產(chǎn)比翼齊飛的目標(biāo)。

實施環(huán)保治理 建設(shè)美麗中國

作為負(fù)責(zé)任的企業(yè),清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展當(dāng)然是企業(yè)的追求。五年來,公司累計投入10多億元,實施了50多項環(huán)保改造項目,21個“碧水藍(lán)天”項目全面建成投用,煉油污水深度回用、煉油污水三級生化裝置、2號催化煙氣脫硫脫硝裝置建設(shè),1至4號硫黃回收裝置和熱電超低排放改造,讓企業(yè)環(huán)保水平大幅提升.

硫黃提標(biāo)改造2017年初開工,只剩下短短半年的施工工期,面臨邊生產(chǎn)、邊設(shè)計、邊施工的難題。樁基建設(shè)一開始,就遇到了意想不到的困難。原先的設(shè)計方案是打到21米,實際鉆孔15米左右就卡住了,一到兩天只打進(jìn)了幾厘米。查資料發(fā)現(xiàn)碰到巖石層了,鉆頭也打壞了。金陵石化想方設(shè)法,除了多備鉆頭,采用小鉆頭配合大鉆頭作業(yè),還請相關(guān)專家論證,優(yōu)化施工方案,協(xié)調(diào)施工單位,就是在春節(jié)期間也沒有停止施工,終于解決了樁基問題。

建設(shè)現(xiàn)場裝置林立,且仍在運行,安全問題始終無法回避。施工接近收尾時,一個困難更讓施工人員一籌莫展。一個大型空氣預(yù)熱器要吊到管廊和煙囪中間的空隙,現(xiàn)場吊裝空間太狹小,如果一起吊過來,容易碰到載運設(shè)備。大家先后討論了10多個方案,制定了一套最穩(wěn)妥的方案,空間計算精確到厘米,幾乎貼著載運設(shè)備完成了現(xiàn)場的精準(zhǔn)吊裝。

熱電2013年和2014年完成了新一輪脫硫脫硝改造,按國家部署,又啟動了6臺鍋爐的超低排放項目。邊生產(chǎn)、邊改造,現(xiàn)場管理任務(wù)繁重。2018年完成這一輪環(huán)保改造后,每年減少二氧化硫排放達(dá)17456噸,減少氮氧化物排放8198噸。

這五年,金陵石化公司投運了達(dá)標(biāo)污水回用、冷凝水回收、直排冷卻水改循環(huán)水、煉油污水深度處理回用、三級生化等一批節(jié)水減排項目,尤其是煉油污水深度處理回用裝置不僅提升了排放指標(biāo),而且每年節(jié)約相當(dāng)于一個玄武湖的水量。

公司區(qū)域環(huán)境綜合整治也讓石化城“變身”。每逢“公眾開放日”,各行各業(yè)的市民紛至沓來,欣賞花園工廠的環(huán)境面貌。公司接待各類參觀活動263批8000多人次,而且成為清華大學(xué)、南京大學(xué)等12所高校的“大學(xué)生實習(xí)實踐基地”,贏得了社會公眾的點贊,提升了企業(yè)的社會美譽度。

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