張 佩, 張 帆
(山西省長治經(jīng)坊煤業(yè)有限公司, 山西 長治 047100)
乳化液是煤礦一體化的重要工作介質(zhì),不僅起動力傳遞作用,而且對系統(tǒng)元部件起著潤滑、冷卻、防腐、防銹功能,是煤炭綜采工作面上必不可少的工作介質(zhì)之一,乳化液的濃度直接影響著井下工作面的生產(chǎn)效率和安全性。經(jīng)研究表明,乳化液濃度過高或者高地均會對煤礦一體化設(shè)備造成影響。其中,乳化液濃度太低會導(dǎo)致煤礦一體化設(shè)備出現(xiàn)元器件被腐蝕的現(xiàn)象發(fā)生,進(jìn)而降低了工作面的生產(chǎn)效率;而乳化液濃度太高會提升生產(chǎn)成本,不利于降低煤炭生產(chǎn)的利潤空間。目前,我國煤礦液壓支架的液壓系統(tǒng)采用水包油型乳化液。為了保證煤礦一體化設(shè)備之間的完美配合,需保證乳化液濃度在規(guī)定范圍內(nèi),因此,實現(xiàn)對乳化液濃度實時、快速的監(jiān)測十分重要。
在綜采工作面中需要通過上位機(jī)讀取乳化液濃度傳感器采集的乳化液濃度值。因此,在實驗室標(biāo)定乳化液濃度傳感器也需保證傳感器與上位機(jī)的正常通信。首先,通過USB轉(zhuǎn)485的轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)上位機(jī)與傳感器的連接,而后基于傳感器的參數(shù)完成對上位機(jī)的參數(shù)設(shè)置,進(jìn)而實現(xiàn)上位機(jī)與傳感器的正常通信。然后,配置不同濃度的乳化液,明確傳感器內(nèi)部寄存器 40001、40419、40420以及 40421的值,即完成傳感器的標(biāo)定[1]。
為了保證GND15型乳化液濃度傳感器能夠與上位機(jī)進(jìn)行通訊,需保證傳感器的參數(shù)設(shè)置值與上位機(jī)的參數(shù)設(shè)置值相同。根據(jù)該傳感器的主要技術(shù)指標(biāo),上位機(jī)各項參數(shù)的設(shè)置值為:上位機(jī)的通訊協(xié)議選擇ModBus RTU通信協(xié)議;上位機(jī)的最小采樣周期設(shè)置為2.5 s;上位機(jī)的通訊接口為RS485接口;上位機(jī)通信設(shè)備地址設(shè)置為出廠03;。經(jīng)過一系列的設(shè)置后,上位機(jī)設(shè)置結(jié)果如圖1所示。
圖1 上位機(jī)的參數(shù)設(shè)置結(jié)果
由于GND15型乳化液濃度傳感器將測的結(jié)果是通過485信號輸出的。因此需要一款USB轉(zhuǎn)485的設(shè)備實現(xiàn)上位機(jī)與傳感器的順利通信。根據(jù)傳感器電纜圖,將需要標(biāo)定的傳感器與上位機(jī)連接起來,即完成了上位機(jī)和傳感器的電氣連接。
GND15型乳化液濃度傳感器與USB轉(zhuǎn)485轉(zhuǎn)換器的接線圖如圖2所示。
圖2 傳感器與RS485轉(zhuǎn)接口接線圖
為了保證傳感器可以穩(wěn)定工作,根據(jù)傳感器工作的額定電壓為直流12 V。在本次試驗中采用高精度儀表電壓為傳感器的正常工作供電[2-3]。
傳感器的標(biāo)定指的是通過對已知濃度的被測液體測量,進(jìn)而可以得到傳感器寄存器讀數(shù)與濃度值之間的關(guān)系。本次標(biāo)定需要對兩種樣品進(jìn)行測試:一個為零點標(biāo)定,即研究對象為純水;另一個為樣品標(biāo)定,即研究對象為一定濃度的乳化液。
本次試驗乳化液濃度傳感器具體標(biāo)定步驟為:
1)首先,根據(jù)上述2所述的步驟實現(xiàn)傳感器與上位機(jī)的連接和上位機(jī)各參數(shù)的設(shè)置。
2)其次,準(zhǔn)備被測試的樣品,本次標(biāo)定需完成對純水和兩種不同濃度乳化液的標(biāo)定。其中,兩種乳化液的濃度分別為2.940 86%和3.908 74%,并將這三種被測對象的濃度值分別記錄于寄存器23、25和27中。
3)為了保證測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,將傳感器置于被測液體中,待寄存器4009讀數(shù)穩(wěn)定后,將其記錄下來,對任何一種被測樣品均讀取20組數(shù)據(jù)。分別將不同被測對象所得的值處理后記錄于寄存器19、20和21中。
4)另外配制不同于之前濃度的乳化液,通過讀取寄存器40001中值驗證上述標(biāo)定的結(jié)果是否準(zhǔn)確,并計算誤差值。
將上述步驟重復(fù)幾次后,最終得到較為精確的傳感器的標(biāo)定值[4]。
將不同濃度的乳化液中寄存器40009中數(shù)據(jù)的讀取如表1所示。
表1 試驗數(shù)據(jù)表
將表1中不同被測樣品的測試值進(jìn)行處理后,得到不同樣品下寄存器09中的平均值,并將計算得到的平均值記錄于寄存器19、20和21中,記錄結(jié)果如圖3所示。
完成上述純水和兩種不同濃度乳化液的標(biāo)定后,即得到了不同濃度乳化液濃度的信號值。本次試驗中,再配制兩種不同濃度的乳化液,濃度分別為5%和6%。而在實際配比過程中,由于乳化油稱量時的誤差,導(dǎo)致最終被測樣品的濃度為4.933 7%和6.352 85%。將傳感器置于另外配制好的兩種不同濃度的乳化液中,在上位機(jī)讀取傳感器40001中的值,即為乳化液濃度測量值。分別讀取不同乳化液的十組濃度值,并記錄如表2所示[5]。
圖3 2.94086%乳化液和3.90874%乳化液的信號值
表2 乳化液濃度實際測量值 %
通過計算可知,新配制兩種濃度乳化液的測量值的相對誤差為1.34%和1.13%。
乳化液作為煤炭綜采工作面的主要工作介質(zhì),也是實現(xiàn)煤礦機(jī)電一體化的重要介質(zhì)。在實際工作界面,乳化液的濃度是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),直接決定煤礦生產(chǎn)的效率和安全性。因此,在煤炭綜采工作面需時刻監(jiān)視乳化液的濃度值。通過折光法實現(xiàn)了對GND15型乳化液濃度傳感器的標(biāo)定,并對標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行了驗證,其誤差范圍控制1.3%以內(nèi),為標(biāo)定乳化液提供了一種重要方法。