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航天爐黑水沉降系統(tǒng)項(xiàng)目技改及應(yīng)用

2018-09-12 03:33:36童維風(fēng)
氮肥與合成氣 2018年7期
關(guān)鍵詞:灰水閃蒸懸浮物

韓 偉,童維風(fēng)

(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)

1 項(xiàng)目背景

安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能化工)航天爐氣化裝置一、二期共用1臺(tái)沉降槽,由于2套裝置同時(shí)停車檢修的概率很小,使得沉降槽使用周期較長、維護(hù)檢修頻次較少,導(dǎo)致沉降槽溢流堰、錐底部形成較多固體垢片。開停車或負(fù)荷大幅調(diào)整期間,由于溫度的變化,容易使固體垢片脫落,造成沉降槽錐部堵塞,影響淤漿排出,最終會(huì)影響裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

氣化裝置單系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),黑水在沉降槽的絮凝沉降時(shí)間約8 h,沉降效果較好,懸浮物的質(zhì)量濃度可以控制在60 mg/L左右;2套裝置運(yùn)行時(shí),絮凝沉降時(shí)間只有約4 h,造成黑水沉降效果差,溢流灰水懸浮物的質(zhì)量濃度大多在75 mg/L左右,灰水含固量的增加,加劇了系統(tǒng)的積灰結(jié)垢。根據(jù)以上裝置運(yùn)行情況,經(jīng)充分考察及調(diào)研分析,為了能夠有效提高渣水的沉降分離效果、改善渣水水質(zhì)狀況,中能化工擬新建渣水沉降槽系統(tǒng)1套。

2 工藝流程

航天爐系統(tǒng)中從氣化爐激冷室和合成氣洗滌塔底部排出來的黑水,經(jīng)減壓后送入高壓閃蒸罐進(jìn)行閃蒸,高壓閃蒸罐出來的水及細(xì)渣進(jìn)入真空閃蒸罐,對(duì)黑水進(jìn)行進(jìn)一步閃蒸[1]。真空閃蒸罐在真空條件下操作,頂部出來的氣體經(jīng)真空閃蒸冷凝器冷凝后,再經(jīng)真空閃蒸分離罐氣液分離,氣體進(jìn)入真空泵入口。真空閃蒸分離罐的冷凝液依靠自重進(jìn)入灰水槽,真空閃蒸罐底部的水及細(xì)渣混合物依靠自重進(jìn)入沉降槽。

來自真空閃蒸系統(tǒng)的水、細(xì)渣混合物與絮凝劑在靜態(tài)混合器中混合,然后送入沉降槽,在絮凝劑靜態(tài)混合器中加入絮凝劑,使沉降槽灰水中細(xì)渣沉降。沉降槽中放置緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)的攪拌器,將沉淀的細(xì)渣刮至沉降槽底部出口。沉降槽底部的細(xì)渣及水經(jīng)沉降槽底流泵送往真空過濾機(jī)進(jìn)行濾水處理。

澄清后的灰水含極少量的細(xì)灰,由沉降槽溢流并依靠重力進(jìn)入灰水槽;回收的灰水經(jīng)低壓灰水泵返回系統(tǒng)循環(huán)使用。低壓灰水泵出口的灰水分別送往除氧器(汽提塔),經(jīng)鎖斗沖洗水冷卻器冷卻后送往鎖斗沖洗水罐。為防止灰水中溶解物在水系統(tǒng)中的累積和沉積,保持灰水中溶解物的平衡,部分灰水送至廠區(qū)污水處理系統(tǒng)[2]。

3 技改方案實(shí)施情況

中能化工于2015年12月選址新建一套直徑19 m、邊沿深度4.1 m、沉降槽錐底坡度8°、錐高1.2 m、總?cè)莘e1 360 m3的渣水沉降槽系統(tǒng),整套裝置總投資400多萬元,建設(shè)周期10個(gè)月,于2016年10月正式投入使用,目前運(yùn)行情況良好。整套裝置設(shè)備參數(shù)見表1。

4 技改創(chuàng)新點(diǎn)

(1)1#、2#真閃下液可以同時(shí)進(jìn)入新建沉降槽,也可以分開使用原有及新建的沉降槽,增加裝置的靈活調(diào)節(jié),提高整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的能力;

表1 整套裝置設(shè)備參數(shù)

(2)總管閥門安裝采用雙閥控制,確保系統(tǒng)安全;

(3)灰水泵出口返回系統(tǒng)灰水管采用獨(dú)立管線,設(shè)置串聯(lián)管線及閥門,方便調(diào)節(jié);

(4)底流泵進(jìn)口增加自制過濾器,防止系統(tǒng)垢片堵塞底流系統(tǒng)管道;

(5)沉降槽上部采用6 mm碳鋼蓋板覆蓋,做防腐處理,留有檢修人孔,防止沉降槽蒸發(fā)水蒸氣對(duì)氣化循環(huán)水的影響;

(6)在渣水框架二樓利用原有泵,增加2臺(tái)分散劑計(jì)量泵,從渣水框架開始安裝分散劑管線、絮凝劑管線,經(jīng)新建沉降槽至灰水槽溢流口;

(7)沉降槽錐部采用最新設(shè)計(jì),側(cè)面安裝4個(gè) DN200 mm出料口(1用3備),采用軌道球閥控制,錐底設(shè)置排污管,排污口徑DN200 mm;

(8)現(xiàn)場(chǎng)車間清污分流池西側(cè)并排增設(shè)淤漿事故池1 座,尺寸為5 000 mm×6 000 mm×4 000 mm,增設(shè)事故泵2臺(tái),事故泵出口送至沉降槽中心管,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置堆泥池。

5 運(yùn)行效果

2#沉降槽(即新建沉降槽)于2016年10月5日投用,為避免投用期間水溫波動(dòng)對(duì)后系統(tǒng)生產(chǎn)造成影響,決定將1#爐系統(tǒng)切至2#沉降槽運(yùn)行,投運(yùn)過程平穩(wěn),未對(duì)生產(chǎn)造成影響。

2套沉降槽同時(shí)投用后,單槽循環(huán)量由原來的300 m3/h降至150 m3/h,沉降停留時(shí)間由 4 h 提高到8 h左右,絮凝效果得到很好的改善,沉降槽灰水懸浮物質(zhì)量濃度由原來的75 mg/L降至55 mg/L左右,對(duì)系統(tǒng)的水質(zhì)優(yōu)化起到很好的改善作用,為裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

為優(yōu)化裝置運(yùn)行成本,對(duì)絮凝藥劑加藥量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后,在沉降槽溢流口取樣進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果見表3。懸浮物的數(shù)量雖有上升,但沉降槽溢流口灰水懸浮物的質(zhì)量濃度仍能穩(wěn)定在60 mg/L以下,既能滿足航天爐裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的需要,又降低了藥劑運(yùn)行成本。

表2 沉降槽溢流口水質(zhì)分析結(jié)果

6 結(jié)語

本裝置的成功投用,有效緩解了2套航天爐水質(zhì)、水量方面的壓力,不僅使返回系統(tǒng)的灰水水質(zhì)得到有效改善,懸浮物質(zhì)量濃度降至 60 mg/L 左右,也降低了沉降槽系統(tǒng)污水的排放量。新建2#沉降槽投運(yùn)后,絮凝劑的使用量由原來的 16.0 kg/d 降至10.5 kg/d,節(jié)約藥劑5.5 kg/d,按絮凝劑價(jià)格30 000元/t、年運(yùn)行時(shí)間355 d計(jì),則年節(jié)約藥劑成本60 000元左右。2套沉降槽系統(tǒng)投用后,灰水水質(zhì)得到很好的改善,為氣化爐、洗滌塔提供了相對(duì)優(yōu)質(zhì)的水源,減少了系統(tǒng)水的積灰結(jié)垢,穩(wěn)定了航天爐裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

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