申 靜,李戰(zhàn)學
(陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司,山西運城 044000)
山西陽煤豐喜集團利用稷山焦化工業(yè)園區(qū)內(nèi)焦化企業(yè)副產(chǎn)焦爐氣新建1套300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素裝置,該項目于2013年5月開工建設,于2015年10月竣工投產(chǎn)。
該項目主要生產(chǎn)裝置(單元)包括:焦爐氣凈化處理(包含氣柜、電捕焦油、變溫吸附、焦爐氣壓縮、加氫、深冷分離)、氣化、變換、低溫甲醇洗、合成氣壓縮及氨冰機、氨合成、尿素裝置、空分、鍋爐、硫回收、CO2壓縮等。
該項目新建2臺220 t/h循環(huán)流化床鍋爐,考慮到裝置距離鄉(xiāng)寧煤田較近,使用原料為鄉(xiāng)寧煤田出產(chǎn)的貧瘦煤,該煤種儲量大、發(fā)熱值高、價格低。
該220 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐本體設備由華西能源公司提供,其中汽水系統(tǒng)采用母管制方式運行,給水系統(tǒng)也采用母管制;給水泵為2×100%容量的電動給水泵(運1備1);除渣方式采用水冷式滾筒冷渣器排渣;鍋爐采用半露天布置,運轉層標高為8.0 m;循環(huán)流化床燃燒方式。鍋爐裝置主要由1個膜式水冷壁爐膛、2臺汽冷式旋風分離器和1個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)等三部分組成[1-3]。
在燃燒系統(tǒng)中,煤倉中的燃料煤由給煤機送入鍋爐爐膛中,一次風機送出的空氣經(jīng)一次風空氣預熱器預熱后由風道引入水冷風室,通過水冷風室進入燃燒室;二次風機送出的空氣經(jīng)二次風空氣預熱器后進入爐膛。燃料煤和空氣在爐膛內(nèi)呈流動狀態(tài)燃燒,并與受熱面進行熱交換產(chǎn)生蒸汽。煙氣攜帶大量未燃盡燃料煤在爐膛內(nèi)逐步向上移動并進一步燃燒放熱,隨后經(jīng)爐膛出口進入汽冷式旋風分離器,在旋風分離器絕大部分固體物料被分離出,經(jīng)返料器返回爐膛進一步循環(huán)燃燒。分離后煙氣經(jīng)轉向室、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、一次風空氣預熱器、二次風空氣預熱器,由尾部煙道排出。風室底部設有2個排渣口,通過控制排渣量使床層壓力維持在合理范圍內(nèi),以保證鍋爐的良好運行。
鍋爐汽水系統(tǒng)回路包括:尾部省煤器、鍋筒、水冷系統(tǒng)、汽冷式旋風分離器進口煙道、汽冷式旋風分離器、HRA包墻過熱器、低溫過熱器、屏式過熱器、高溫過熱器及連接管道。鍋爐給水進入尾部煙道省煤器進口集箱后,逆流向上經(jīng)過省煤器管組進入省煤器出口集箱,通過省煤器引出管進入鍋筒。
給水通過集中下降管、分散下水管和下水連接管進入水冷壁和水冷蒸發(fā)屏進口集箱,給水在向上流經(jīng)爐膛水冷壁、水冷蒸發(fā)屏過程中被加熱成汽水混合物,通過汽水引出管引入鍋筒進行汽水分離。被分離出來的水重新進入鍋筒水空間,進行循環(huán);分離出的飽和蒸汽由鍋筒頂部蒸汽連接管引出,隨后進入汽冷式旋風分離器入口煙道的上集箱,再由連接管引入分離器下部環(huán)形集箱。隨后進入尾部豎井前包墻集箱,由連接管引入左右側包墻下集箱,向上進入側包墻上集箱,再通過連接管進入低溫過熱器進口集箱進行換熱,隨后從鍋爐兩側連接管進入爐前屏式過熱器進口集箱,流經(jīng)屏式過熱器受熱面后,從鍋爐兩側連接管返回到尾部豎井煙道中的高溫過熱器進行換熱,最后合格過熱蒸汽由高溫過熱器出口集箱引出。
該項目總投資約15 000萬元,其中土建投資約3 000萬元,設計費、設備、安裝、材料等其他投資約12 000萬元。各種靜止和運轉設備總共171臺,其中靜止設備59臺,運轉設備112臺。鍋爐裝置中主要靜止設備、運轉設備的參數(shù)分別見表1和表2。
表1 鍋爐裝置主要靜止設備參數(shù)
該項目新建2臺220 t/h循環(huán)流化床鍋爐,使用原料為鄉(xiāng)寧煤田出產(chǎn)的貧瘦煤,其煤質參數(shù)見表3(燃料粒度要求:粒徑分布0~9 mm,d50=1.5 mm)。
表2 鍋爐裝置主要運轉設備參數(shù)
表3 燃煤煤質參數(shù)
2臺220 t/h循環(huán)流化床鍋爐開1備1,裝置投產(chǎn)后第1年累積運行時間超過7 500 h,第2年累計運行時間超過8 000 h。裝置主要運行性能如下:鍋爐額定出力220 t/h,過熱器出口額定蒸汽壓力9.81 MPa,過熱器出口額定蒸汽溫度540 ℃,鍋爐額定給水溫度158 ℃,排煙溫度≤140 ℃,鍋爐在30%~100%負荷下能連續(xù)穩(wěn)定運行并有10%短時超負荷能力; 鍋爐的正常排污率不應超過2%,正常補給水量為5%;鍋爐的保證熱效率應不低于89%,飛灰含碳質量分數(shù)≤8%,底渣含碳質量分數(shù)≤1.5%;過熱器蒸汽側壓降≤1.19 MPa,省煤器水側壓降≤0.39 MPa;噸蒸汽煤耗0.135 t。
自2015年7月開車調(diào)試開始,截至2015年12月中旬,鍋爐裝置共啟爐10次,運行臺時1 700 h,各項工藝指標波動小,產(chǎn)汽量穩(wěn)定,完全達到設計要求,實現(xiàn)了220 t/h鍋爐的一次開車成功。運行情況表明:該裝置具有運行穩(wěn)定、煤耗低、蒸汽品位高、可調(diào)負荷范圍寬等優(yōu)點。