劉亮(安徽安凱金達(dá)機械制造有限公司,合肥 230051)
我公司主要從事客車車身用矩形管下料、零部件加工、底架總成的焊接及車身骨架焊接生產(chǎn)工作??蛙嚥捎萌休d技術(shù),以“鳥籠式”整體框式骨架結(jié)構(gòu)代替底盤扣車身的結(jié)構(gòu),做為構(gòu)成此“鳥籠式”結(jié)構(gòu)的主要載體,矩形管需要根據(jù)車身骨架及底架設(shè)計需求,選取不同管型、不同長度、不同切口角度相結(jié)合來完成。
圖1是全承載客車車身底架結(jié)構(gòu)示意圖。其主要構(gòu)成部分為矩形管,料型及標(biāo)注參數(shù)如圖2所示。生產(chǎn)人員根據(jù)車身生產(chǎn)矩形管明細(xì),區(qū)分管型下料?,F(xiàn)有下料工藝主要為:普通圓盤鋸床下料,下料角度通過人工旋轉(zhuǎn)圓盤至所需角度,再人為計算料長并測量后,裝夾下料。生產(chǎn)任務(wù)較為繁重,操作人員在進(jìn)行下料時易測量錯誤,導(dǎo)致下料誤差大或錯料,質(zhì)量問題較為嚴(yán)重;且一部機床需配置2人,1人主刀切割下料,1人輔助測量檢驗與成品料碼放,勞動強度大。
圖1 全承載客車車身底架結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 矩形管參數(shù)示意圖
在僅有下料機主體機頭的情況下,要實現(xiàn)全自動下料,整個上料系統(tǒng)、送料系統(tǒng)、定尺下料機構(gòu)、以及連接方式等均需要設(shè)計,并根據(jù)現(xiàn)場實際操作需求進(jìn)行優(yōu)化。其上料傳動依靠鏈輪鏈條傳動,送料和定尺方式則是依靠伺服電動機帶動絲桿實現(xiàn)精準(zhǔn)定位。各動作之間則是依靠多種感應(yīng)器進(jìn)行信號的傳輸和銜接。
因為原有機床轉(zhuǎn)盤無動力實現(xiàn)旋轉(zhuǎn),為了能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)動,我們在原有機床圓盤的外圓處加裝一個齒圈,然后通過伺服電動機、減速機帶動一個與齒圈嚙合的小齒輪,使圓盤轉(zhuǎn)動(圖8)。
圖3 全自動下料機改造整體結(jié)構(gòu)示意圖
圖4 上料系統(tǒng)單片結(jié)構(gòu)圖
圖5 撥料器局部結(jié)構(gòu)圖
圖6 矩形管進(jìn)給滾軸結(jié)構(gòu)圖
圖7 圓盤鋸主體上增設(shè)裝置圖
圖8 增加齒圈與傳動齒輪示意圖
1)原材料的上料。如圖3、圖4所示,上料架單片梁3通過4根連接梁12連接成一個上料架,原材料14放置于上料架上,每個單片上均包含一個鋼絲繩13,上料架底部安裝電動機6與減速機8,電動機6輸出端與減速機8輸入端通過皮帶輪系統(tǒng)7連接,減速機輸出端安裝一小鏈輪16。上料架底部安裝一傳動桿10,傳動桿10分為2節(jié)(部件原材料長度有限),通過連接塊9與軸承座22連接貫穿整個上料架,并且對應(yīng)在上料架單片3的部位安裝一個滾輪20,滾輪20固定鋼絲繩13一端,另一端一上料架頂部連接。另外也安裝了一個大鏈輪18,大鏈輪18與小鏈輪16通過鏈條17連接。當(dāng)電動機啟動時,電動機6輸出會通過皮帶輪系統(tǒng)7帶動減速機8輸入端旋轉(zhuǎn),從而使減速機8輸出端小3)定尺鋸切下料。當(dāng)原材料14處于感應(yīng)器27位置時,定尺送料系統(tǒng)2準(zhǔn)備就位于原點位置,此時伺服控制系統(tǒng)控制壓料系統(tǒng)5重新夾緊原材料14,并讓定位送料系統(tǒng)4將原材料14再次輸送一固定長度(根據(jù)定尺送料系統(tǒng)2原點位置確定),當(dāng)輸送到位后,定尺送料系統(tǒng)2將原材料14夾緊,壓緊系統(tǒng)5松開并回到定位送料系統(tǒng)4原點。定尺送料系統(tǒng)2將原材料14送料至機床1鋸切位置的過程中,伺服控制系統(tǒng)根據(jù)需求的數(shù)據(jù)要求,啟動伺服電動機28,通過減速機29帶動小齒輪30轉(zhuǎn)動,從而使齒圈31與圓盤32轉(zhuǎn)動至對應(yīng)角度,當(dāng)送料到達(dá)時,機床1自帶夾緊系統(tǒng)將原材料14夾緊,此時機床1開始鋸切,同時定尺送料系統(tǒng)2松開夾緊,返回至整個系統(tǒng)設(shè)定的下次需鋸切尺寸處進(jìn)行夾緊待送料;當(dāng)前一次鋸切完成后,機床1夾緊系統(tǒng)松開,定尺送料系統(tǒng)2再次送料,至此循環(huán)機床1自帶夾緊系統(tǒng)夾緊,定尺送料系統(tǒng)2返回至下次下料需求尺寸待下次加工程序。4)感應(yīng)循環(huán)程序。當(dāng)原材料14被定尺送料系統(tǒng)2取料出至感應(yīng)器27之外時,感應(yīng)器27反饋信號,整個系統(tǒng)會開始第一步驟與第二步驟,也就是原材料上料與待輸送。由于原材料長度為固定值,所以整個系統(tǒng)可根據(jù)每次整體不同品種下料的尺寸計算最為節(jié)省原材料的方式進(jìn)行下料,當(dāng)單根原材料長度不能滿足任何品種下料時,定尺送料系統(tǒng)2會將剩余的原材料料頭取出并丟棄至廢料箱內(nèi)。同時,定位送料系統(tǒng)4開始送料至固定位置,定尺送料系統(tǒng)2返回原點并夾緊原材料。鏈輪16旋轉(zhuǎn),通過鏈條17帶動大鏈輪18與傳動桿10旋轉(zhuǎn),進(jìn)一步帶動滾輪20旋轉(zhuǎn);滾輪20旋轉(zhuǎn)會使鋼絲繩13纏繞其上,從而使鋼絲繩13縮短,將原材料14上抬。當(dāng)原材料14到達(dá)高于上料架小滾輪23時,原材料14會按根滑入并被擋塊21擋住??峡偝?5高度可調(diào),確保原材料14可按根依次滑入。此時上料架上料完成,原材料14待進(jìn)一步步驟(擋塊21下部部位安裝的感應(yīng)器(未標(biāo)注)信號反饋感應(yīng)存在原材料狀態(tài))。
2)原材料輸送。擋塊21下部感應(yīng)器信號反饋存在原材料時,撥料系統(tǒng)11(包含一撥料桿24與氣缸25,圖5)中撥料桿24大端固定于架上(可旋轉(zhuǎn)),氣缸25伸出,上翹將原材料挑起一根,該原材料14下料落入滾軸26位置(圖6),此時壓料系統(tǒng)5將原材料14壓住。壓住約2 s后,定位送料系統(tǒng)4(伺服控制)開始送料至上料架端部原點位置,此位置安裝感應(yīng)器27,當(dāng)感應(yīng)到存在料時,定位送料停止,壓料系統(tǒng)5松開并退回定位送料系統(tǒng)的原點,等待下一步驟。
1)本系統(tǒng)使用數(shù)控系統(tǒng)取代原人為操作的上料與測量,節(jié)約大量動作浪費,縮短有效的工作時間,生產(chǎn)效率提升30;同時操作人員僅進(jìn)行成品的取料碼放即可,減少操作人員一名,降低用工成本。
2)自行改造的數(shù)控系統(tǒng),節(jié)約采購成本;且適應(yīng)公司內(nèi)部需求,精準(zhǔn)下料,產(chǎn)品合格率達(dá)99.6。
3)全系統(tǒng)的設(shè)計制作各部件使用螺栓連接緊固,易損、故障部位能夠及時進(jìn)行更換,降低了系統(tǒng)后續(xù)維護(hù)的成本。并且采用集中潤滑,對各部件定期潤滑,延長部件的使用壽命。
4)自動計算產(chǎn)品的角度,自動進(jìn)給和補償角度誤差,套裁功能使原材料利用率提升7。
本自動化改造私服精準(zhǔn)控制原理,實現(xiàn)了截面寬度20~80 mm范圍內(nèi)矩形管的全自動下料,取代了人工操作和測量,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了員工的勞動強度。該全自動下料機床自投入使用以來,取得了很好的效果,矩形管下料質(zhì)量得到了客戶的認(rèn)可。