劉吉志,劉玉愛,安仲鑫
(1山東廣富集團(tuán)有限公司,山東 濱州276000;2山東大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,山東 濟(jì)南250061)
山東廣富集團(tuán)煉鐵系統(tǒng)共有2×450 m3+3×750 m3高爐5座,265 m2帶式燒結(jié)機(jī)1臺(tái),35 t/h煤粉制粉中速磨1臺(tái),入爐焦炭分濕熄和干熄兩種,全部由本公司焦化廠供給。高爐入爐料結(jié)構(gòu)為85%燒結(jié)礦+15%塊礦,富氧率0.54%,熱風(fēng)壓力260 kPa,風(fēng)溫1 085℃。因正常生產(chǎn)狀態(tài)時(shí),燒結(jié)礦產(chǎn)量和煤粉無法同時(shí)滿足5座高爐全負(fù)荷作業(yè),致使高爐利用系數(shù)僅為3.62 t/(m3·d),煤比僅76 kg/t,焦比490 kg/t。
因山東廣富集團(tuán)高爐在取暖季限產(chǎn),部分高爐需要停產(chǎn),此時(shí)燒結(jié)礦有富余,噴煤制粉供給在產(chǎn)單座高爐量相對(duì)增多,故噴煤量有增加的必要;部分高爐停產(chǎn)時(shí)煉鋼產(chǎn)能隨之降低,氧氣剩余量也增多,在產(chǎn)高爐可提高富氧率,這就為煉鐵系統(tǒng)增產(chǎn)降耗空間的生產(chǎn)實(shí)踐創(chuàng)造了條件。
通過煤粉代替一部分焦炭以達(dá)到節(jié)能降耗的目的,但會(huì)減少料柱中焦炭量從而降低高爐料柱的透氣性。冶煉強(qiáng)度要進(jìn)一步提高,更需要深入改善原燃料質(zhì)量,同時(shí)配以合適的送風(fēng)、裝料等基本操作制度的調(diào)整,以確保爐況的穩(wěn)定順行,從而改善煤氣利用,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)降耗。將煤比的提高與富氧鼓風(fēng)結(jié)合好,不僅只為提高煤粉的燃燒率,還需要保證風(fēng)口區(qū)合理的理論燃燒溫度[1-2]。
1)提高入爐品位和改善燒結(jié)礦冶金性能。把精料入爐作為前提條件,增加了原料中卡粉配比,把原料中的紅礦(電解鋁的尾礦)去掉,提高燒結(jié)礦的品位和改善強(qiáng)度,并通過合理配礦改善燒結(jié)礦的物理冶金性能。2017年9—12月采用的燒結(jié)礦成分見表1。
表1 2017年精料成分配比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))和堿度
2)進(jìn)一步減少入爐粉末。為提高篩分效率,解決塊礦潮濕且含粉較多易堵塞篩網(wǎng)導(dǎo)致粉料難以篩除的狀況,把塊礦篩由原來的棒條篩改為聚氨酯篩面塊礦篩,提高了塊礦篩分效率,大幅度減少了入爐粉末總量,改善了料柱透氣性。
3)把干濕焦混合入爐改為全干熄焦入爐。高爐限產(chǎn)后,干熄焦產(chǎn)量完全能夠滿足2號(hào)高爐的生產(chǎn)需要。
4)確保和改善煤粉質(zhì)量。合理控制無煙煤的各項(xiàng)指標(biāo),使水分、灰分、揮發(fā)分、硫分以及固定碳控制在合理的范圍內(nèi),同時(shí)入廠時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保其成分的穩(wěn)定性。提高煤粉的細(xì)度。因煤粉越細(xì)越有利于燃燒,故把煤粉中<0.074 mm的含量由78%提高到81%,為煤比的提高創(chuàng)造更有利的條件。常用的兩類噴吹煤的成分和熱值見表2。
表2 噴吹煤的成分和熱值
由于原燃料條件逐步改善,2017年12月3日—2018年1月4日,高爐進(jìn)行了增產(chǎn)降耗生產(chǎn)試驗(yàn)。
1)發(fā)揮配套風(fēng)機(jī)能力,增加入爐風(fēng)量。外部條件具備后,高爐開始嘗試加風(fēng),12月3日風(fēng)壓從258 kPa開始,2 d時(shí)間內(nèi)逐步加到280 kPa,風(fēng)量從1 540 m3/min逐步增加到1 670 m3/min。風(fēng)量的增加使鼓風(fēng)動(dòng)能增加,加大了高爐風(fēng)口回旋區(qū),也增大了煤氣向中心穿透的能力,有利于高爐開放中心氣流,改善了爐缸氣流分布,高爐產(chǎn)量從1 633 t/d提高到1 803 t/d。
2)提高頂壓改善煤氣流分布。風(fēng)量增加后產(chǎn)量隨之提高,但隨之而來的是邊緣小氣流增加。分析認(rèn)為是隨風(fēng)量增加,爐內(nèi)煤氣生成總量增加,高爐橫截面上煤氣流速加快導(dǎo)致產(chǎn)生局部小氣流。故自2017年12月5日開始,逐步提高頂壓,確保高爐全壓差≤135 kPa。頂壓提高后邊沿小氣流消除,煤氣利用也明顯改善,燃料比降低,同時(shí)渣鐵物理熱充足,同樣的生鐵含硅量物理熱達(dá)到1 490℃以上,進(jìn)一步進(jìn)行降低含硅量操作成為可能。
3)上部裝料制度調(diào)整。鼓風(fēng)量增加和頂壓提高后,及時(shí)擴(kuò)大礦石批重,由原來的16 t調(diào)整到17.2 t,并依料速7.5批/h及時(shí)調(diào)整;在矩陣形式上保證邊沿氣流,適當(dāng)增加漏斗邊沿布礦,防止煤氣流在漏斗邊沿發(fā)展,從而確保了中心氣流,增強(qiáng)了高爐抵抗外界條件波動(dòng)的能力。
4)提高送風(fēng)溫度。通過提高熱風(fēng)爐拱頂溫度(由1 280℃提高到1 320℃),提高廢氣溫度(由原來280℃提高到320℃),改變燒爐方式,縮短換爐時(shí)間等一系列措施,使送風(fēng)平均溫度由1 100℃提高到了1 130℃。
5)適當(dāng)增加富氧量,與提高噴煤量相結(jié)合。由于系統(tǒng)富氧量剩余,自2017年12月5日開始,將富氧率自0.54%提高到1.02%,小時(shí)煤量由5~6 t提高到9~10 t,煤比由原來的76 kg/t提高到125 kg/t。隨著噴煤量的增加,高爐料柱透氣性雖有所降低,但由于頂壓的提高和入爐料粉末的嚴(yán)格控制,高爐順行仍舊得到了保障,噴煤和富氧的結(jié)合及風(fēng)溫的提高,使?fàn)t缸工作狀態(tài)得到進(jìn)一步改善。
6)對(duì)煤粉噴吹系統(tǒng)實(shí)施在線監(jiān)測(cè)。增加噴煤量曲線顯示,實(shí)時(shí)把握噴煤罐壓及輸送管道壓力的變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)噴煤量的變化,工長(zhǎng)隨高爐進(jìn)程適時(shí)調(diào)整噴吹量。全干焦入爐,保證了焦炭水分的穩(wěn)定,保持了燃料比的穩(wěn)定性,更有利于爐況的穩(wěn)定。
7)強(qiáng)化爐前渣鐵排放管理。渣鐵是否從爐內(nèi)及時(shí)排放出來,對(duì)爐溫以及煤氣流分布的穩(wěn)定性有關(guān)鍵影響。隨著產(chǎn)量的增加,爐缸工作狀態(tài)的活躍,渣鐵溫度提高,熱風(fēng)壓力提高,渣鐵對(duì)鐵口通道的沖刷加劇,突出表現(xiàn)為鐵口放鐵時(shí)間縮短,致使鐵口見煤氣過早,實(shí)際鐵水排放量與理論產(chǎn)量偏差增大。為解決此問題,自2017年12月10日開始改進(jìn)炮泥質(zhì)量,適當(dāng)增加炮泥碳化硅的含量,由1%提高到2%,提高了鐵口抗沖刷能力,同時(shí)穩(wěn)定打泥量以確保合適的鐵口深度,強(qiáng)化鐵水罐調(diào)度管理,在放鐵次數(shù)并沒有增加的情況下,確保了爐缸內(nèi)渣鐵的及時(shí)排出,減少了爐渣在爐內(nèi)的滯留率,確保了良好的爐缸工作狀態(tài)和合理的初始煤氣流分布。
8)高爐試驗(yàn)期間的參數(shù)和高爐主要技術(shù)指標(biāo)如表3所示。通過冶強(qiáng)和爐頂壓力的提高,2號(hào)高爐TRT的日發(fā)電量由5.2萬kW·h提高到6.0萬kW·h,提高了15%,日降低成本0.8萬元。
表3 高爐操作試驗(yàn)參數(shù)和主要技術(shù)指標(biāo)
4.1精料入爐是實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)降耗的基本保障。燒結(jié)礦品位的提高和良好的冶金性能是實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)降耗的有利因素。
4.2全部應(yīng)用干熄焦對(duì)高爐穩(wěn)定順行起到了關(guān)鍵作用,焦炭質(zhì)量的改善和穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定的不可缺因素。
4.3增產(chǎn)降耗必須加強(qiáng)對(duì)入爐原料篩分管理,減少入爐粉末有利于強(qiáng)化冶煉。
4.4確保和改善煤粉的質(zhì)量性能,有利于提高煤粉噴吹量和置換比;提高煤比和富氧相結(jié)合有利于保持風(fēng)口區(qū)合理的理論燃燒溫度及爐況穩(wěn)定。
4.5提高爐頂煤氣壓力,增大礦批裝料制度有利于煤氣流的穩(wěn)定,有利于增產(chǎn)降耗。
4.6爐前渣鐵排放管理到位是實(shí)現(xiàn)高爐爐況穩(wěn)定和增產(chǎn)降耗的必要條件。