黃藝峰
(中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東 茂名 525000)
對于汽輪機來說,真空的高低對汽輪機運行的經(jīng)濟性有著直接的關(guān)系,真空高,排汽壓力低,有效焓降較大,被循環(huán)水帶走的熱量越少,機組的效率越高,當凝汽器內(nèi)漏入空氣后,降低了真空,有效焓降減少,循環(huán)水帶走的熱量增多。通過凝汽器的真空嚴密性試驗結(jié)果,可以鑒定凝汽器的工作情況,采取對策消除泄漏點。
公司兩臺汽輪機組為南京汽輪電機集團有限責任公司生產(chǎn)的CC50-9.5/4.0/12.7型雙抽凝汽式汽輪機。真空抽汽系統(tǒng)采用兩臺2BW4 253-0EK4型水環(huán)真空泵,抽氣量:48.96kg/h(干空氣量),最高抽氣真空度:3.3kPa,汽輪機運行時水環(huán)真空泵一開一備。汽輪機主要設計技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 汽輪機主要設計參數(shù)
凝汽器中形成真空的成因是,由于汽輪機的排汽被冷卻成凝結(jié)水,其比容急劇縮小。如蒸汽在絕對壓力4kPa時,蒸汽的體積比水容積大3萬多倍[1]。當排汽凝結(jié)成水后,體積就大為縮小,使凝汽器汽側(cè)形成高度真空,它是汽水系統(tǒng)完成循環(huán)的必要條件。正是因為凝汽器內(nèi)部為極高的真空,所以所有與之相連接的設備都有可能因為不嚴而往凝汽器內(nèi)部漏入空氣,加上汽輪機排汽中的不凝結(jié)氣體,如果不及時抽出,將會逐漸升高凝汽器內(nèi)的壓力值,真空下降,導致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽輪機蒸汽循環(huán)的效率下降。
汽輪機真空嚴密性差的危害主要表現(xiàn)在以下三個方面:
(1)真空嚴密性差時,漏入真空系統(tǒng)的空氣較多,真空泵不能夠?qū)⒙┤氲目諝饧皶r抽走,機組的排汽壓力和排汽溫度就會上升,降低了汽輪機組的效率,增加供電煤耗,并可能威脅汽輪機的安全運行。另一方面,由于空氣的存在,蒸汽與冷卻水的換熱系數(shù)降低,導致排汽與冷卻水出水溫差增大。
(2)當漏入真空系統(tǒng)的空氣雖然能夠被及時地抽出,但需增加真空泵的負荷,浪費廠用電及工業(yè)用水。
(3)由于漏入了空氣,導致凝汽器過冷度過大,系統(tǒng)熱經(jīng)濟性降低,凝結(jié)水溶氧增加,可造成低壓設備氧腐蝕。
進行真空嚴密性試驗時,汽輪機負荷為48MW,凝汽器負荷穩(wěn)定在80%額定負荷以上,關(guān)閉凝汽器抽氣出口門,停運抽氣設備,30秒后開始記錄凝汽器壓力,記錄8分鐘,每分鐘記錄一次,取其中后5分鐘內(nèi)的真空下降值計算每分鐘的真空平均下降值。試驗數(shù)據(jù)見表2所示。
表2 真空嚴密性試驗數(shù)據(jù)
通過計算后5分鐘真空度下降速速率為0.49kPa.min-1,根據(jù)DL/T932-2005《凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導則》對真空嚴密性試驗標準裝機容量<100MW的機組要求,真空下降速率≤400Pa.min-1,由此判定真空嚴密性不合格[2]。
有兩種方式可以檢測出泄漏:
示蹤氣體A放在容器里面,處于正壓,然后用儀器去檢測,容器外圍是否有氣體A,如果容器外有氣體A,則容器有漏。用這種方式能檢測出漏點,并能大概判斷泄漏的程度。這種檢漏方式叫Sniffer檢漏或正壓檢漏。
示蹤氣體A噴在容器外面,用儀器去檢測容器里面是否有氣體A。這種方式能檢測出漏點,并能測知漏率。這種檢漏方式叫真空檢漏。如圖1所示。
圖1 檢漏儀檢漏圖
本次檢測采用SFJ-271型氦質(zhì)譜檢漏儀進行負壓模式真空檢漏,將氦質(zhì)譜儀檢測探頭放在水環(huán)真空泵排氣口,示蹤氣體采用氦氣,分別對凝汽器熱井排水管、凝汽器熱井就地水位計及接頭、凝汽器人孔門、真空破壞閥、汽輪機后汽封、低壓缸防爆門,高壓缸中分面螺栓和聯(lián)接凝汽器的所有管路閥門法蘭等逐一檢測。檢測點漏率如表3所示。
表3 氦質(zhì)譜檢漏儀檢測數(shù)據(jù)
按照SFJ-271型氦質(zhì)譜檢漏儀檢測出的漏率值,當漏率值在1×10-4Mbar·s-1以上時為明顯漏點[4]。從檢測數(shù)據(jù)可以判斷后汽封及低壓缸防爆門為明顯泄漏點。
(1)汽輪機低壓缸防爆門結(jié)構(gòu)如圖2(a)所示,凝汽式汽輪機低壓缸兩邊各有向空排汽的安全門,當運行中真空下降,排汽壓力迅速升高到0.11MPa時,石棉膠墊就會破裂,同時蒸汽從凝汽器通過向空排汽安全門排至大氣,使低壓缸不致?lián)p壞。經(jīng)分析認為汽輪機長期運行,防爆門長期與水汽接觸,造成螺栓腐蝕,同時機組振動和排汽壓力的波動使爆破片振動,造成螺栓松動密封面損壞失效,空氣漏入低壓缸內(nèi)。停機大修時,拆開防爆門檢查,發(fā)現(xiàn)外側(cè)石棉板硬化有裂紋,法蘭密封面銹蝕。經(jīng)過除銹處理并對低壓防爆門進行改良如圖2(b)所示,法蘭內(nèi)側(cè)采用增強石墨墊密封,外側(cè)采用石棉紙板墊,在大修中更換2mm厚的高壓紙板膜片,組裝時,在各接合面處涂抹耐油硅酮密封膠,確保各接合面的嚴密性。
圖2 低壓缸防爆門
(2)本機組前后汽封和隔板汽封,均采用了梳齒式汽封結(jié)構(gòu)。這種汽封結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子上面的汽封高低槽齒與汽封環(huán)的長短齒相配,形成了迷宮式汽封,汽封環(huán)采用機械可調(diào)式結(jié)構(gòu),通過調(diào)整墊片調(diào)整弧段與轉(zhuǎn)子間的徑向間隙。在氦質(zhì)譜檢漏儀檢測出后汽封為明顯漏點后,運行期間通過調(diào)整汽封壓力,氦質(zhì)譜檢漏儀檢測顯示漏率減少,但后汽封壓力達到17KPa時出現(xiàn)冒汽,為避免潤滑油中因蒸汽漏入帶水只能降低汽封壓力。停機大修時拆檢后軸封時發(fā)現(xiàn)汽封環(huán)間隙過大,分布不均,通過滾膠布的方法如圖3所示,調(diào)整墊片調(diào)整弧段與轉(zhuǎn)子間的徑向間隙,將間隙調(diào)整至0.35~0.45mm達到下限要求。
圖3 后軸封汽封
圖4 凝汽器真空系統(tǒng)
(3)檢修完后對凝汽器真空系統(tǒng)進行了灌水查漏如圖4所示,檢查了凝汽器冷卻銅管脹接處、凝汽器吼部,凝汽器人孔門等均無水滲漏;發(fā)現(xiàn)抽氣排氣管濾網(wǎng)有滴水,經(jīng)更換墊片后檢查無泄漏。
大修完后機組進行氦質(zhì)譜檢漏儀檢測,各檢測點漏率正常。后汽封壓力調(diào)至28kPa真空度達到92.6kPa。各月真空嚴密性試驗結(jié)比如表4所示。
由表4可見,機組真空系統(tǒng)嚴密性較修前有了較大程度的提高。這證明我們提出的真空系統(tǒng)漏空原因及所采取措施是可行的,通過對此次查找的漏點進行針對性的處理,我們對大修后的機組再進行真空嚴密性試驗,數(shù)據(jù)已經(jīng)從不合格甚至不能做,到大修后第一次308Pa min-1,已經(jīng)達到合格范圍之內(nèi)。此后在機組運行的幾個月內(nèi),真空嚴密性試驗值一直在合格范圍之內(nèi)。
表4 真空嚴密性試驗對比表(kPa/min)
(1)真空系統(tǒng)嚴密性作為汽輪發(fā)電機組的重要安全指標之一[3],必須對其加強監(jiān)視。嚴密性不足的根本原因是泄漏,造成真空系統(tǒng)泄漏的因素是多方面的,既有設備本身的原因,也有運行操作和檢修質(zhì)量方面的問題。查找漏點要舉一反三,徹底處理好,保證質(zhì)量。
(2)定期做真空嚴密性試驗并消除漏點,要做到每月一次,并及時有效的查找分析并消除漏氣點。從而保證機組真空嚴密性達到合格的水平,從根本上消除泄漏對機組造成的影響。
[1]靳智平,王毅林.汽輪機原理及系統(tǒng).北京:中國電力出版社,2004.
[2]DL/T932-2005,凝汽器與真空系統(tǒng)運行維護導則[s].
[3]史劍戟,沈坤全,江運漢,等.凝汽器真空嚴密性研究[J].上海電力學院學報,1997,13(3).
[4]朱平.氦質(zhì)譜檢漏技術(shù)在汽輪機真空系統(tǒng)檢漏中的應用[C].徐州發(fā)電廠第二屆青年科技論文集,2000.