王愛民,錢 浩,曲洪昌,王 瑞,翟迎春,黃宏飛
(中石油塔里木油田分公司塔西南煉油化工廠,新疆澤普 844804)
中石油塔里木油田分公司塔西南化肥廠合成氨裝置以天然氣為原料,采用M.W凱洛格公司的低能耗、加壓催化轉(zhuǎn)化工藝生產(chǎn)合成氨。2017年3月,塔西南化肥廠合成氨裝置大型氨罐進(jìn)行內(nèi)部檢驗,3月底復(fù)工開車,開車過程中需對合成氨裝置合成冷凍系統(tǒng)引氨,按照開工統(tǒng)籌圖先將氨罐及冷凍系統(tǒng)置換合格,然后檢查現(xiàn)場各導(dǎo)淋、排放狀態(tài),完畢后液氨槽車向合成冷凍系統(tǒng)2臺設(shè)備——氨受槽 (109-F)和組合式氨冷器(120-C)引氨。由于這是建廠以來首次用氨槽車向合成氨裝置引氨,實際引氨過程中出現(xiàn)了一些問題,于是針對出現(xiàn)問題時的現(xiàn)象和各項工藝參數(shù)的變化進(jìn)行研判,找出問題原因,并采取了相應(yīng)的措施,最終確保了首次引氨工作的安全與環(huán)保達(dá)標(biāo)?,F(xiàn)簡介如下。
(1)確認(rèn)氨冷凝器 (127-C)檢修完畢,相關(guān)法蘭連接完畢。
(2)確認(rèn)氨壓縮機(jī) (105-J)檢修完畢,油系統(tǒng)運(yùn)行正常,密封油系統(tǒng)運(yùn)行正常。
(3)確認(rèn)冷凍系統(tǒng)徹底排水,不允許冷凍系統(tǒng)內(nèi)有水、汽。
(4)冷凍系統(tǒng)置換合格、多點(diǎn)分析氧含量低于0.5%后才能進(jìn)行引氨操作。
(5)通過109-F向冷凍系統(tǒng)充氮?dú)猓刂?09-F和120-C內(nèi)壓力在0.35MPa以上,檢查并確認(rèn)冷凍系統(tǒng)低點(diǎn)導(dǎo)淋排水完畢,之后關(guān)閉所有導(dǎo)淋。
圖1 氨槽車引氨至109-F和120-C流程示意
(1)確認(rèn)軟管與裝置內(nèi)管線連接,接地線連接,槽車熄火,司機(jī)離開。
(2)關(guān)閉109-F去120-C液位調(diào)節(jié)閥 (LV-15)、109-F壓力調(diào)節(jié)閥 (PV-25)。
(3)關(guān)閉引氨管線上導(dǎo)淋閥,緩慢打開槽車液相切斷閥,先將切斷閥稍開,檢查軟管和法蘭無泄漏后再開大切斷閥。如發(fā)現(xiàn)連接管線有泄漏,立即關(guān)閉切斷閥予以處理。
(4)緩慢打開引氨至109-F的切斷閥,將氨引至109-F。
(5)觀察109-F的壓力指示,保持109-F的壓力比槽車壓力低0.1MPa以上,將氨緩慢引入109-F。
(6)109-F液位達(dá)到80%以上后,打開LV-15,將氨送至120-C,同時打開120-C四級液位自調(diào)閥 (LV-21)、120-C三級液位自調(diào)閥 (LV-22)、120-C二級液位自調(diào)閥 (LV-23),平衡120-C各級壓力。
(7)引氨過程中,保持109-F與120-C之間的壓差以及槽車與109-F之間的壓差,109-F和120-C壓力高時,可通過放空降低其壓力。
(8)引氨過程中,109-F和120-C的壓力不得低于0.3MPa,109-F和120-C的溫度不得低于0℃。
(9)引氨結(jié)束后,關(guān)閉槽車切斷閥和至109-F的切斷閥,打開引氨管線上的導(dǎo)淋泄壓,再斷開軟管。
109-F剛開始引氨時,109-F的溫度會下降、壓力會上漲,這是因為液氨易汽化,故第1次引氨開閥的時候一定要緩慢,隨時和室內(nèi)操作人員保持聯(lián)系,了解109-F的壓力和溫度,其溫度下降和壓力上漲緩慢后,再將引氨閥開大一些,本次引氨過程中據(jù)109-F壓力和溫度變化的趨勢引氨閥分3次全開。
由于置換氮?dú)鈮毫?20kPa,故氨槽車壓力也為820kPa,而109-F在引氨過程中壓力逐漸升至780kPa,即氨槽車與109-F的壓差逐漸減小,引氨壓差小導(dǎo)致引氨緩慢。出現(xiàn)這種情況后,我們根據(jù)109-F是否有液位進(jìn)行部分泄壓操作:當(dāng)109-F還沒有液位的時候,打開LV-15將壓力泄至120-C內(nèi);當(dāng)109-F有一定液位后,由于存在一定的液封,此時液氨就要通過洗滌段倒流到液氨排放槽 (107-F)安全閥的旁路閥,從而將壓力泄至氨放空總管。
引氨過程中,對照109-F與120-C各級室內(nèi)外液位時,發(fā)現(xiàn)室內(nèi)外液位偏差甚大,聯(lián)系儀表人員進(jìn)行處理,得知液位開關(guān)有的沒有投用,處理后120-C二級液位還是有偏差,用磁鐵進(jìn)行了檢驗,并聯(lián)系儀表人員進(jìn)一步處理。
引氨過程中,當(dāng)109-F液位建立至80%時,120-C各級液位分別為65%、73%、80%、0%,即120-C一級液位建立非常緩慢。通過對各工藝參數(shù)變化的分析以及現(xiàn)場壓力表的指示,判斷120-C一級壓力太高,與前一級沒有形成一定的壓差而造成其引氨特別緩慢。于是將120-C一級放空閥打開,待120-C一級液位建立至正常值70%后再關(guān)閉放空閥。
氨罐 (2012-F)引氨降溫流程如圖2。引氨至109-F后,按照圖2中虛線部分管路將液氨引入,液氨經(jīng)過止回閥、液氨輸送閥 (HV-404)進(jìn)入氨加熱器 (2012-C),然后從2012-C頂部安全閥旁路經(jīng)氨罐頂部快速切斷進(jìn)氨罐的閥門(XV-3)進(jìn)入氨罐,即用逐步引氨的方法對氨罐進(jìn)行降溫操作。
(1)確認(rèn)液氨輸送閥 (HV-404)前止回閥閥芯拆除。
(2)點(diǎn)燃氨罐火炬。
(3)緩慢將氨加熱器 (2012-C)安全閥旁路閥稍微打開,室內(nèi)人員監(jiān)看好氨罐底部的溫度以及壓力,如果其溫度下降過快或者壓力上漲過快,則關(guān)閉引氨的閥門,即關(guān)閉2012-C安全閥旁路閥。此過程現(xiàn)場人員需來回進(jìn)行調(diào)整,造成人員勞動強(qiáng)度增大。于是改變氨罐引氨降溫的方法,具體為:聯(lián)系儀表人員確認(rèn)XV-3電磁閥開關(guān)良好,經(jīng)過一番調(diào)整和檢驗,確認(rèn)現(xiàn)場人員只需將2012-C安全閥旁路閥開至2圈,室內(nèi)人員根據(jù)氨罐壓力及底部溫度對HV-404和 XV-3進(jìn)行調(diào)節(jié)即可,不再需要現(xiàn)場人員來回開關(guān)閥門。引氨期間注意氨罐的壓力,如果氨罐壓力達(dá)到上限值18kPa,則關(guān)閉 XV-3,此過程由室內(nèi)1名操作人員操作即可。隨著引氨操作的進(jìn)行,氨罐溫度逐漸下降。
在第二車氨槽車到來之后,將通過120-C的LV-12B大量引氨至氨罐。但在氨槽車向氨罐大量引氨之前,需做好如下準(zhǔn)備工作。
(1)確認(rèn)LV-12B臨時管線安裝完畢并能正常使用。
(2)確認(rèn)屏蔽泵 (109-J)冷泵去氨罐的流程打通;氨壓縮機(jī) (105-J)檢修完畢,油系統(tǒng)運(yùn)行正常,密封油系統(tǒng)正常。
(3)確認(rèn)105-J入口閥 (XV-5)儀表調(diào)試合格,開關(guān)能夠正常啟用。
(4)確認(rèn)并啟動105-J,且保證105-J運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
緩慢將氨槽車的閥門打開,室內(nèi)人員監(jiān)看好109-J的出口流量,同時監(jiān)看好氨罐的壓力和溫度。逐漸開大氨槽車的閥門,氨罐壓力上漲的快慢通過105-J的轉(zhuǎn)速以及防喘振閥開度來進(jìn)行調(diào)節(jié),注意105-J一級壓力不得小于4kPa。屏蔽泵 (109-J)的打量一般在5~6t/h,將109-J回流全部關(guān)閉,可以打到10t/h左右,可使引氨速度加快。
第二車氨槽車引氨快要結(jié)束的時候,發(fā)現(xiàn)氨罐壓力逐漸上漲,通過現(xiàn)場核對判斷電磁閥XV-5因故障關(guān)閉,于是暫停引氨,將XV-5前截止閥關(guān)閉 (避免氨罐壓力上漲過快),并立即聯(lián)系儀表人員進(jìn)行現(xiàn)場處理。檢查發(fā)現(xiàn)XV-5電磁閥部件損壞,更換并調(diào)校完畢后投用,整個處理過程耗時半個多小時,之后繼續(xù)引氨;引氨完畢后,氨槽車與引氨管線斷開,氨槽車辦理相關(guān)手續(xù)后返程,操作人員關(guān)閉有關(guān)閥門,第二天拆除引氨臨時管線。
首次氨槽車引氨至109-F和120-C四級后,氨罐冷壁經(jīng)過降溫,準(zhǔn)備開啟氨壓縮機(jī) (105-J)將第二車氨槽車的氨引至氨罐時,因120-C一級和二級液位高而觸發(fā)聯(lián)鎖,105-J跳車。最終通過采取2種平衡120-C液位的操作方法 (第1次平衡120-C液位的操作方法有些緩慢,也容易引起120-C各級液位波動,后又進(jìn)行改進(jìn))成功將105-J開啟,順利將第二車氨槽車的氨引至氨罐,具體過程如下。
針對120-C一級和二級液位高觸發(fā)聯(lián)鎖導(dǎo)致105-J跳車的問題,我們對120-C四級液位進(jìn)行了第1次平衡。當(dāng)120-C液位高時,首先關(guān)閉合成冷凍系統(tǒng)120-C各級出口閥,如果120-C的二級液位高 (一般均為該級液位高),想排到三級,那么可將三級的放空閥稍開一些,利用液位自調(diào)閥LV-22以及與防喘振閥 (自動全開的)相通的原理,將二級液位降下來。這種操作方法雖然減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,但120-C各級液位因為防喘振閥全開,液位仍然不能按照所需得到很好的控制,且各級液位容易互串,在105-J從開啟到正常運(yùn)行的過程中 (2h左右)還是會出現(xiàn)一、二級液位高的現(xiàn)象,只是其液位升高的趨勢緩慢一些,歷時相對長一些。需要指出的是,這種120-C各級液位平衡的操作方法只能在105-J開啟之前采用。
針對第1次120-C液位平衡操作方法有些緩慢且容易引起120-C各級液位波動的問題,我們對120-C液位平衡操作方法進(jìn)行了改進(jìn)。
當(dāng)120-C液位高時,首先關(guān)閉合成冷凍系統(tǒng)120-C各級出口閥,如果120-C二級液位高 (一般均為該級液位高),想排到三級,那么可將三級的放空閥稍開一些,將二級和三級導(dǎo)淋 (此處也叫平衡閥)打開,二級液位就會降下來;如果一級液位高,想排至三級,則將三級的放空閥打開,將一級、二級、三級的導(dǎo)淋打開即可。需注意的是,用這種操作方法平衡120-C各級液位時,尤其是一級和二級,室內(nèi)操作人員不要將液位自調(diào)閥LV-21~LV-24打開。
采用改進(jìn)后的液位平衡操作方法后,120-C一級液位可控制在10%,105-J開啟過程中還是會出現(xiàn)120-C一級、二級液位上漲的現(xiàn)象,但105-J運(yùn)行正常后,液氨送至氨罐后120-C各級液位即恢復(fù)正常。
同樣,這種120-C各級液位平衡的操作方法只能在105-J開啟之前采用。
(1)第一車氨槽車引氨過程中,要建立氨槽車和109-F之間的壓差,剛開始109-F沒有液位的時候,可以用LV-15進(jìn)行泄壓,以保持氨槽車和109-F之間一定的壓差;但當(dāng)109-F有一定液位的時候,即有液封的時候,我們從系統(tǒng)自身流程上找到了解決問題的辦法,即利用洗滌段將壓力泄放至107-F并將其安全閥旁路稍開一些,就可以使氨槽車和109-F之間維持一定的壓差。
(2)109-F和120-C之間的液位平衡,可采用上述第1次液位平衡的操作方法;同時,為保證第二車氨槽車引氨的順利進(jìn)行,120-C一級、二級液位應(yīng)盡量控制得低一些。
(3)氨罐引氨降溫過程中,針對現(xiàn)場操作人員來回開關(guān)現(xiàn)場閥門勞動強(qiáng)度大的問題,我們利用現(xiàn)有資源解決了工藝方面的問題,現(xiàn)場只需將2012-C安全閥旁路閥開到一定閥位,室內(nèi)操作人員利用電磁閥XV-3調(diào)節(jié)即可,不僅大大降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,而且能監(jiān)控好氨罐降溫和升壓的速率,可謂一舉多得。
(4)第二車氨槽車引氨之前,我們需開啟105-J,但因120-C一級液位高導(dǎo)致105-J跳車,據(jù)當(dāng)時的現(xiàn)象和工藝參數(shù)的變化情況,充分利用120-C各級相通、不同壓力等級形成一定壓差的辦法解決了120-C液位平衡的問題,尤其是第2次液位平衡采取的方法,其是在第1次液位平衡操作方法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)而來的,創(chuàng)新性的液位平衡方法在之后的幾次105-J開車過程中得到很好地應(yīng)用,使105-J開車步驟有序進(jìn)行,消耗得以減少,開車時間得以縮短,還避免大量氣氨放空,節(jié)能降耗且安全環(huán)保。
為避免今后再發(fā)生120-C一級液位高的現(xiàn)象,建議對工藝流程管線進(jìn)行改造,即從109-J出口 (出口閥前)引一條管線至120-C四級和三級。目前此建議公司已采納,只是尚未實施。
針對塔西南化肥廠首次氨槽車引氨過程中出現(xiàn)的問題,我們通過仔細(xì)研究系統(tǒng)流程并結(jié)合實際生產(chǎn)狀況,充分利用現(xiàn)有資源并從系統(tǒng)自身流程找到了解決問題的辦法,采取相應(yīng)的處理措施后,氨槽車引氨工作得以順利完成。同時,從操作過程中我們總結(jié)出了氨槽車引氨的操作經(jīng)驗,并就今后可能出現(xiàn)的問題提出了改造建議??梢?,當(dāng)問題出現(xiàn)后,一定要全面考慮,仔細(xì)研究系統(tǒng)流程以及實際生產(chǎn)情況,充分利用現(xiàn)有資源制定相應(yīng)的處理措施。另外,本次氨槽車引氨工作的經(jīng)驗我們還進(jìn)行了全裝置范圍內(nèi)的分享,見得多、想得全面,才會在處理問題上更進(jìn)一步,才能把握好每一個處理環(huán)節(jié),各工序的穩(wěn)定運(yùn)行才能保證整個裝置的安全、高效、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
[1]大連工學(xué)院.大型氨廠合成氨生產(chǎn)工藝 [M].袁 一,曾憲龍,修訂.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1981.
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