張學(xué)欽
摘 要:隨著海外河油田開發(fā)進入后期,層間矛盾越來越突出,分層注水工藝是目前解決層間矛盾最有效、最經(jīng)濟的一種途徑。針對該油田儲層物性差,非均質(zhì)性較強,井斜、出砂及稠油等特點,目前所采用的同心分注在測調(diào)過程中儀器出現(xiàn)了對接困難和遇阻等問題,通過分析原因并有針對性實施對策,有效解決難題,并在現(xiàn)場取得了良好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:同心分注 測調(diào)率
1 油田概況
海外河油田為注水開發(fā)的普通稠油油藏,主要開采層位是東營組馬圈子油層,儲層結(jié)構(gòu)疏松,易出砂。1989年正式投入開發(fā),經(jīng)過逐步加密調(diào)整,實現(xiàn)全面注水開發(fā)。
2 同心式測調(diào)聯(lián)動分注技術(shù)
2010年以來,開展了測調(diào)聯(lián)動分注技術(shù)試驗,相比于其他分注技術(shù),分注級別和配注合格率得到顯著提高,尤其是目前規(guī)模應(yīng)用的同心式測調(diào)聯(lián)動分注技術(shù),可實現(xiàn)井下數(shù)據(jù)實時反饋,動態(tài)調(diào)配水量,對接成功率和測調(diào)精度顯著提高,適應(yīng)于井斜大、油稠出砂注水井。
2.1工藝組成
同心式測調(diào)聯(lián)動分注技術(shù)由注水工藝管柱、井下測調(diào)儀、地面控制器和絞車電纜等配套設(shè)備組成。
2.2應(yīng)用情況
截至2014年12月底,累計實施16井次,階段增油5258t,測調(diào)成功率66.7%。
3存在問題及原因分析
3.1 存在問題
2015年4月至5月,對6口同心分注井開展測調(diào)7井次,測調(diào)均不成功。
表1 2015年4月-5月測調(diào)情況
3.2 原因分析
3.2.1測調(diào)儀在下井過程中非油原因遇阻
(1)注水管柱井下構(gòu)形
一般在井筒中有四種平衡狀態(tài):初始平衡狀態(tài)、正弦屈曲狀態(tài)、螺旋屈曲狀態(tài)和復(fù)合變形狀態(tài),管柱本身性質(zhì)和外部載荷決定了管柱平衡狀態(tài)和構(gòu)形。當(dāng)管柱受到軸向載荷達到某一臨界值時,管柱的初始平衡將不再穩(wěn)定。
(2)構(gòu)形的理論計算
①活塞效應(yīng)
油管柱由于活塞力而產(chǎn)生的伸縮變化量可由胡克定律得出:
②螺旋彎曲效應(yīng)
螺旋彎曲引起的管柱縱向縮短的長度:
③鼓脹效應(yīng)
注水壓力作用于油管內(nèi)壁,使管柱的直徑增大,長度縮短的現(xiàn)象叫做正鼓脹效應(yīng),由于鼓脹效應(yīng)引起的長度變化:
總變形量△L=△L1+△L2+△L3
如注水過程中,始終保持注水壓力10MPa,通過計算可以△L=2.80m。
(3)配水器結(jié)構(gòu)
注水波動造成管柱蠕動,配水器軸向上偏離套管軸向線后,與套管不同心。測調(diào)儀可能在定位裝置時遇阻。同時,端面倒角較小,不易引導(dǎo)測調(diào)儀進入通孔。
以海C17-27井為例,測調(diào)儀在該井1559m(同心配水器深度:1569m)遇阻,采用加重后的Φ42mm通管規(guī)通管在原位置遇阻,換Φ36mm通管規(guī)通過該位置。采用吊測方式充分證明注水壓差導(dǎo)致管柱彎曲蠕動,造成測調(diào)儀遇阻。
3.2.2測調(diào)儀與配水器對接后無法調(diào)節(jié)水嘴
(1)同心活動筒調(diào)節(jié)采用螺紋旋合,較偏心堵塞器內(nèi)水嘴旋轉(zhuǎn),增加了接觸面積;注水壓差可造成水嘴對中心管的壓實力增加,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)阻力增大。
(2)配水器缺少膠圈密封,雜質(zhì)、稠油易進入行程內(nèi),增大旋轉(zhuǎn)阻力。
(3)測調(diào)儀下井過程中,受浮力和電纜拉力影響,重心上移,發(fā)生偏斜擺動,不能準(zhǔn)確坐卡定位裝置上。
4 實施對策
4.1強制管柱和工具與套管同心
(1)配水器與封隔器直接連接,強制其與套管同心,同時加大定位裝置端面倒角,降低測調(diào)儀遇阻風(fēng)險。
(2)針對卡封井段長的注水井,采用在套管保護封隔器以上和卡封層段容易發(fā)生彎曲的中下部安裝扶正器,強制管柱與套管同心,降低變形程度,提高測調(diào)儀通過率。
4.2增加測調(diào)儀配重
采用加長測調(diào)工具調(diào)節(jié)頭長度和配重,更好的引導(dǎo)測調(diào)工具順利進入配水器定位裝置和水嘴內(nèi),同時使測調(diào)工具重心下移,穩(wěn)定性加強。
4.3高溫蒸汽熱洗技術(shù)
目前洗井方式,由于流速慢、溫度低,無法徹底清除吸附在管壁上的稠油,常規(guī)熱洗雖可以起到加溫的作用,但熱損失快。因此,研究高溫蒸汽熱洗技術(shù),利用稠油對溫度的敏感性,通過提高注入溫度,配合少量降粘劑,延長洗井時間加熱內(nèi)壁的稠油,最終徹底的清除管壁上的稠油。
4.4優(yōu)化管柱設(shè)計
針對分注級別逐年提高的問題,采用逐級解封裝置,降低解封負荷。該裝置與伸縮管結(jié)構(gòu)相似,下井后,坐封壓差能剪斷裝置內(nèi)部銷釘,使其具備伸縮距,起管柱時,解封力只是相當(dāng)于裝置上部的封隔器的解封力之和,與其下部封隔器無關(guān),降低了因同時無法解封全部封隔器而卡井的風(fēng)險。
5 經(jīng)濟效益評價
階段實施分注26井次,措施有效率達100%,測調(diào)合格率達80.6%,實現(xiàn)增油4378t,增油創(chuàng)效211.5萬元,減少因測調(diào)不成功檢管6井次。年減少重復(fù)測調(diào)5次數(shù),共節(jié)約成本132萬元。階段累計經(jīng)濟效益343.5萬元,投入產(chǎn)出比1:1.5。
6 結(jié)論與認識
6.1 同心測調(diào)分注技術(shù)可有效提高分注級別和分注精度,針對大斜度井、油稠出砂井,相比其他分注技術(shù)具有較大優(yōu)勢和應(yīng)用前景。
6.2 通過優(yōu)化管柱設(shè)計和工具配置,降低管柱彎曲程度和砂蠟、稠油等對測調(diào)的影響。