李 犇,孫業(yè)軍,興成宏
(中國(guó)石油遼陽(yáng)石化分公司生產(chǎn)監(jiān)測(cè)部,遼寧遼陽(yáng) 111003)
滑動(dòng)軸承具有良好的抗振性能和較長(zhǎng)的工作壽命,因此在大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械中獲得廣泛應(yīng)用。滑動(dòng)軸承工作性能的好壞直接影響到機(jī)組轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,進(jìn)而影響到整個(gè)生產(chǎn)裝置的安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行。目前,國(guó)內(nèi)石油煉化企業(yè)中大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械的摩碰故障發(fā)生率僅次于不平衡,為關(guān)鍵機(jī)組的第二類振動(dòng)故障,而引起軸瓦摩碰故障的一個(gè)原因就是油膜渦動(dòng)或者油膜振蕩,油膜振蕩的早期準(zhǔn)確診斷能有效提高機(jī)組運(yùn)行的安全性,杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
油膜的楔形按油的平均流速繞軸瓦中心運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象稱作油膜渦動(dòng),而油膜渦動(dòng)是油膜振蕩的初級(jí)階段。油膜渦動(dòng)和油膜振蕩是滑動(dòng)軸承的一種特有故障,機(jī)組在發(fā)生油膜渦動(dòng)后渦動(dòng)頻率就不再消失,并且隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速的不斷升高,其渦動(dòng)頻率也不斷增大,振幅也不斷增大,如果轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速達(dá)到轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速的2倍時(shí),其渦動(dòng)頻率與轉(zhuǎn)子的一階臨界頻率相同,至此轉(zhuǎn)子自振頻率和軸頸渦動(dòng)運(yùn)動(dòng)發(fā)生大幅度共振現(xiàn)象,油膜很快發(fā)生局部油膜破裂,軸瓦和軸頸之間發(fā)生摩擦,發(fā)出吼叫聲。油膜振蕩時(shí)從監(jiān)測(cè)的圖譜上可以明顯看到1/2倍頻的幅值接近或超過(guò)1倍頻振幅,軸心軌跡紊亂、發(fā)散,變成擴(kuò)散的不規(guī)則圖形,進(jìn)動(dòng)方向?yàn)檎M(jìn)動(dòng)。
軸承產(chǎn)生油膜渦動(dòng)和油膜振蕩的原因:①滑動(dòng)軸承設(shè)計(jì)、制造不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);②軸瓦間隙不良;③軸承磨損、腐蝕;④軸瓦工藝參數(shù)不當(dāng),如潤(rùn)滑油油壓、油溫等。
(1)機(jī)組振動(dòng)頻率為一階自振頻率。
(2)在低轉(zhuǎn)速時(shí),頻譜圖上已出現(xiàn)半速渦動(dòng)頻率成分,渦流頻率與轉(zhuǎn)速頻率之比在0.35~0.48,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到2倍一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),產(chǎn)生大幅度振動(dòng)。
(3)機(jī)組發(fā)生油膜振蕩后,轉(zhuǎn)速逐步升高,振幅并不下降,機(jī)組的振動(dòng)頻率仍然維持在轉(zhuǎn)子一階自振頻率上。
(4)軸心軌跡形狀紊亂、發(fā)散。
(5)頻譜圖上有時(shí)出現(xiàn)工頻與振蕩頻率的和差頻率成分。
某廠化肥裝置合成氣壓縮機(jī)組蒸汽透平是1965年AEGKANIS公司制造,推力軸承為米切爾式,徑向瓦軸承為橢圓剖分式。壓縮機(jī)共分為高低壓兩缸,機(jī)組結(jié)構(gòu)概貌圖如圖1所示。該機(jī)組經(jīng)過(guò)窗口檢修后開機(jī)試運(yùn)行,機(jī)組開車后運(yùn)行平穩(wěn),機(jī)組各測(cè)點(diǎn)振值無(wú)異常波動(dòng),2017年8月27日8∶30開始,103-J高壓透平XI-34測(cè)點(diǎn)處測(cè)得的振動(dòng)值逐漸升高,由52.4μm升高到150.2μm,其間機(jī)組各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)趨勢(shì)如圖2所示,運(yùn)用監(jiān)測(cè)系統(tǒng)從頻譜圖中可以看出,引起振動(dòng)升高的主要成分是0.35~0.48倍成分,軸心軌跡雜亂無(wú)章(圖3)。
圖1 汽輪機(jī)壓縮機(jī)組結(jié)構(gòu)
圖2 汽輪機(jī)壓縮機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)
圖3 XI-34測(cè)點(diǎn)波形頻譜及軸心軌跡
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)了解得知蒸汽質(zhì)量良好,潤(rùn)滑油回油溫度和軸瓦溫度有逐漸升高現(xiàn)象,潤(rùn)滑油分析后發(fā)現(xiàn)油中含有巴士和金成分。通過(guò)監(jiān)測(cè)進(jìn)一步分析,機(jī)組振動(dòng)大時(shí),軸心軌跡明顯表現(xiàn)出發(fā)散,判斷此時(shí)軸承發(fā)生了油膜振蕩,并通過(guò)油質(zhì)分析,判斷此時(shí)軸承已損壞。徹底消除油膜渦動(dòng)和油膜振蕩故障,必須立即更換軸瓦。建議檢修更換新橢圓瓦時(shí)嚴(yán)禁車削瓦口,并將軸瓦間隙控制在允許下限0.28μm。隨后機(jī)組9月2日停機(jī)解體檢修,確認(rèn)軸承巴氏合金層嚴(yán)重剝落(圖4),避免了一起轉(zhuǎn)子燒損的嚴(yán)重設(shè)備事故。
隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,高性能、特殊性能軸瓦的出現(xiàn)讓旋轉(zhuǎn)機(jī)械的運(yùn)行更加安全平穩(wěn),但油膜渦動(dòng)甚至油膜振蕩故障也時(shí)有發(fā)生,其故障診斷的難點(diǎn)是如何準(zhǔn)確推斷故障點(diǎn)和故障產(chǎn)生的原因。以某石化的汽輪壓縮機(jī)組發(fā)生油膜振蕩故障的現(xiàn)場(chǎng)診斷實(shí)例為基礎(chǔ),通過(guò)油膜振蕩的典型故障征兆對(duì)機(jī)組進(jìn)行診斷,明確該類故障的特征,并找到該類故障的主要原因,通過(guò)計(jì)劃?rùn)z維修,避免了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。通過(guò)機(jī)組的檢維修,確認(rèn)機(jī)組軸瓦磨損嚴(yán)重,印證了故障診斷的準(zhǔn)確性,通過(guò)實(shí)例分析說(shuō)明,這種診斷方法能夠指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)人員及時(shí)找到故障原因,進(jìn)而保證裝置的安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
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圖4 軸瓦磨損嚴(yán)重